高成躍,龔明星,王檔良
(中國礦業(yè)大學(xué) 資源與地球科學(xué)學(xué)院,江蘇 徐州 221116)
自俄國學(xué)者Reuss 于1809 年發(fā)現(xiàn)電滲現(xiàn)象后,人類對電滲研究已進行了 200 多年;1939 年 L.Casagrand[1]首次將電滲排水法應(yīng)用到鐵路挖方工程后,電滲逐漸應(yīng)用到實際工程;隨著M.I.Esrig[2]1968 年電滲一維固結(jié)理論的首次提出,人們開始了對電滲的理論研究;Wan 等[3]提出了堆載-電滲聯(lián)合作用下的電滲固結(jié)理論;Lewis[4]考慮了電流變化并在Esrig 一維固結(jié)理論基礎(chǔ)上做了修正;近年來,國內(nèi)學(xué)者對電滲理論也做了大量的研究,申矯健,羅嗣海[5]等提出了成層軟粘土一維固結(jié)理論;蘇金強和王釗[6]在Esrig 的電滲一維固結(jié)理論的基礎(chǔ)上提出了電滲二維固結(jié)理論,就陰極排水,陽極不排水;陰極不排水,陽極排水;陰極排水,陽極排水三種情況進行了二維固結(jié)理論的解析,進一步細化了不同邊界條件的電滲固結(jié)理論;莊燕峰,王釗[7-8]等又分別從不同角度推導(dǎo)了電滲的電荷累積理論、電滲的能級梯度理論等理論,使電滲理論體系進一步豐富。
影響電滲排水的因素有多種,電壓,土類型,電極材料,電極布置位置等都是決定電滲效果的關(guān)鍵因素,其中電極材料直接決定著電滲的周期,能耗和工程材料成本,國內(nèi)對電滲的電極材料研究較少。陶艷麗等[9]對鐵和銅電極的電滲效果進行了研究,結(jié)果表明鐵電極的排水效果更好,其他學(xué)者也對電極材料進行了少量的研究,但大都集中在金屬電極方面。無論何種金屬材料作為電極,都存在電腐蝕現(xiàn)象,只不過電腐蝕快與慢的問題,惰性材料如Ti、Pt 等耐電腐蝕能力強,但材料造價高,工程中應(yīng)用性較低;工程中常用鐵電極作為電滲的電極材料,但鐵電極極易電腐蝕破壞,大面積的電滲排水工程,電滲周期往往數(shù)十天,電腐蝕嚴(yán)重影響了施工成本。塑料板電極具有價格低廉,無腐蝕的特點,能否用塑料板電極代替鋼電極作為電滲材料,兩電極電滲性能有何差異,本試驗對塑料板電極和鋼管電極的電滲對比試驗進行了描述,從電流、排水、含水量、排水量、系統(tǒng)穩(wěn)定性及電腐蝕情況、沉降、能耗六方面對比分析了兩種電極的電滲效果。
試驗主體裝置為兩個長×寬×高為 500 mm× 300 mm×300 mm 的塑料槽,直流電源箱(0~80 V),手握式電流計(0.01 A),抽水筒,量筒,溫度計,塑料板電極和鋼管電極。電滲系統(tǒng)布局如圖1 所示;塑料板電極結(jié)構(gòu)如圖2(a),中間與導(dǎo)線相連的為兩根內(nèi)嵌銅絲的電線,電線兩側(cè)由板狀塑料固定形成塑料板電極。鋼管電極如圖2(b),為Φ20 的鋼管,鋼管外為沿鋼管長度方向環(huán)繞的導(dǎo)線,共同構(gòu)成鋼管電極。
圖1 電滲系統(tǒng)布局圖 Fig.1 Electro-osmosis system layout
圖2 塑料板電極和鋼管電極結(jié)構(gòu)圖 Fig. 2 Structure diagram of the plastic plate electrode and steel tube electrode
表1 土的物理指標(biāo) Table 1 The physical indexes of soil
(1)取適當(dāng)天然粘土,加水用手持?jǐn)嚢铏C攪拌均勻至流動狀態(tài),取土樣測含水量。
(2)將土倒入塑料槽中,土高度控制為260 mm,陰極附近均設(shè)置寬40 mm 排水溝。
(3)安裝電極,連接導(dǎo)線,用防水膠布纏繞固定導(dǎo)線和電極連接處,導(dǎo)線并聯(lián)。
(4)打開電源,調(diào)節(jié)電壓為70 V,記錄電滲開始時間。
(5)每1 h 測一次電流;每2 h 測一次排水量,并測量土的溫度;每4 h 分別在A、B 陽極附近取土樣,測土樣的含水量,含水量取圖1 中九測量點的平均值;每6 h 測一次沉降量。
A 代表塑料板電極,B 代表鋼管電極。
A 和B 電流變化情況如圖3 所示,B 在0~4 h電流上升,由2.7 A 上升至4.2 A,4~10 h 電流穩(wěn)中有降,10~14 h 電流急劇下降,14 h 后趨于穩(wěn)定;A在0~3 h 電流小幅度上升,3~10 h 電流下降,10~14 h電流上升,14 h 后電流趨于穩(wěn)定??傮w來看,鋼管電極平均電流遠高于塑料板電極,但兩者14 h 后均穩(wěn)定在1.0 A 附近。
圖3 電流變化曲線 Fig. 3 Curves of current variation
A、B 排水量隨時間變化情況如圖4 所示,B的排水主要集中在0~14 h,該時間段累計排水量為2212 ml,14~20 h 排水量為113 ml,說明B 在14 h 后電滲排水已經(jīng)比較困難。A 的平均排水速率小于B,但14 h 后排水速率超過B,說明A 后期排水能力超過 B。A,B 在 20 h 最終排水分別為1059 ml 和2325 ml,20 h 內(nèi)B 的累計排水量為A的2.19 倍。
圖4 排水量變化曲線 Fig. 4 Curves of drainage volume variation
A 和B 含水量變化情況如圖5 所示,0~16 h,B 含水量從58.22%降至35.79%,而16~20 h 僅從35.79%下降到35.38%,表明B 經(jīng)過16 h 后,再繼續(xù)通過電滲排水,對含水率下降影響已經(jīng)非常微弱;A 含水量下降速率變化不大,0~20 h,A 從58.22%下降至44.85%。A 與B 的最終含水率分別為44.85%和35.38%, B 較A 偏低9.47%。A 和B 電滲效果見圖6。
圖5 含水量變化曲線 Fig. 5 Curves of moisture content variation
電滲過程中,A 觀察到1 次導(dǎo)線燒壞情況,B觀察到11 次導(dǎo)線燒壞情況,說明B 電滲系統(tǒng)遠遠不如A 系統(tǒng)穩(wěn)定;電腐蝕現(xiàn)象如圖7 所示,B 電極 在電滲后觀察到大量紅褐色Fe3O4,鋼管電極管壁明顯變薄,稍微用力即能折彎,說明鋼管電極在電滲過程中電腐蝕情況嚴(yán)重。
圖6 A、B 電滲試驗后排水效果 Fig. 6 Drainage effect after the A, B electro-osmotic experiment
圖7 鋼管腐蝕現(xiàn)象 Fig. 7 Steel tube electrode corrosion phenomenon
A、B 沉降變化情況如圖8 所示。B 的沉降主要集中在0~12 h,說明土孔隙中的自由水在該時間段內(nèi)已幾乎全部排出,土在自重應(yīng)力下因孔隙水排出的固結(jié)已基本結(jié)束,后期排水主要為結(jié)合水和少部分自由水。而A 的沉降速率比較接近,說明A在20 h 內(nèi)一直在排出自由水,電滲結(jié)束時孔隙水仍未完全排出。A,B 在20 h 的最終沉降量分別為29 mm 和40 mm。
圖8 沉降變化曲線 Fig. 8 Curves of settlement variation
為探究兩電極的電滲能耗效率,引入能耗系數(shù)C[10-11],即每排出1 mL 水需要消耗的電能:
式中:U 是電源電壓(V),12I 為t1到t2時間內(nèi)土中的平均電流(A),V1,V2分別為土在t1到t2時間內(nèi)排出水的累計體積(mL);1t ,2t 均為通電時刻。
圖9 能耗系數(shù)變化曲線 Fig. 9 Curves of The coefficient of energy consumption variation
電滲能耗系數(shù)變化情況如圖9 所示,2~16 h B能耗系數(shù)在1.5 W·mL-1上下起伏變化,16 h 后能耗 系數(shù)迅速增大,結(jié)合圖4 的排水變化曲線,B 在14 h后電滲排水速率明顯下降,說明B 在16 h 后繼續(xù)電滲排水已經(jīng)極不經(jīng)濟,不宜繼續(xù)通過電滲作用排水;A 平均能耗系數(shù)小于B,2~20 h 在1 W·mL-1附近起伏變化,未出現(xiàn)能耗系數(shù)急劇增大的情況,即A 未到達能耗急劇升高的轉(zhuǎn)擇點,說明A 能在低能耗下耗電滲排水更長時間。
0~4 h, A 和B 電流變化趨勢存在差異,B 從2.7A左右提高到4.3A 左右,而A 電流未顯著增大。以往的研究文獻中電滲初期電流并無明顯增大這一階段,根據(jù)莊燕峰[8]的電滲能級梯度理論,電流與時間關(guān)系的表達式為:
式中:0I 為初始電流,∞I 為最終穩(wěn)定電流,VT 為時間因數(shù)。
理想狀態(tài)下,電流與時間成負相關(guān)關(guān)系,這與本試驗的試驗結(jié)果存在出入,故對其進行討論。
以往文獻中[8-9,12-13],電滲電流通??刂圃趲资涟不驇装俸涟玻@樣電流條件下,土體散失的熱量足以抵消電流產(chǎn)生的全部熱量或大部分的熱量,不存在較大的升溫。本試驗中,鋼管電極電滲初期電流達到2.7A,土體溫度明顯升高,因此筆者認(rèn)為鋼管電極電流0~4 h 的增長是由大電流下土體溫度升高引起的。
為排除試驗隨機誤差的影響,做了一組附加試驗,記為加A、加B,電流和溫度變化情況分別如圖10 和圖11。
圖10 電流變化曲線 Fig. 10 Curves of current variation
圖11 溫度變化曲線 Fig.11 Curves of temperature variation
結(jié)合圖10 和圖11,B 和加B 電滲初期電流變化趨勢大致相同,0~4 h 溫度分別從13 ℃增加到52 ℃和42 ℃,隨著溫度的急劇增加,電流都出現(xiàn)了較大幅度的提高,說明這一現(xiàn)象并非偶然。A 在0~4 h 溫度從13 ℃升高到35 ℃,電流有一小幅提高,加A 在0~4 h 溫度從13 ℃升高到27 ℃,電流并未提高,說明溫度對電流有較大影響,且溫度對電流的作用存在臨界值,只有當(dāng)溫度超過臨界值時,才能促進電流的增長??赡艿脑蚴牵阂环矫鏈囟壬咴黾恿送林袠O性水分子的活性,對電流表現(xiàn)為促進作用;另一方面隨著電滲排水的持續(xù),土中極性水分子數(shù)量減少,對電流表現(xiàn)為抑制作用,只有當(dāng)溫度升高到一定程度,溫度對電流的促進作用才能抵消排水對電流的抑制作用,促進電流的增長。
通過對兩種不同電極電滲試驗的排水量,含水量,電腐蝕與穩(wěn)定性,沉降量,能耗六方面的分析,得出了以下結(jié)論。
(1)同電壓下,鋼管電極比塑料板電極能更快的排出孔隙水,更快的完成絕大部分沉降。
(2)塑料板電極電滲系統(tǒng)比鋼管電極電滲系統(tǒng)穩(wěn)定。
(3)鋼管電極電滲耗能比塑料板電極高,16 h后能耗系數(shù)急劇升高,電滲排水很不經(jīng)濟;塑料板電極排水能耗更低、低能耗下排水時間更長。
(4)本文對以往文獻很少涉及的溫度對電滲的影響作用進行了研究,發(fā)現(xiàn)溫度對電滲電流有較大的影響,但溫度對電流的促進作用存在臨界值,只有當(dāng)溫度超過臨界值時,才能促進電流的增長。 現(xiàn)場電滲施工中若采用塑料板電極代替鋼管電極,能降低電極材料成本和電滲過程的耗電量,減少因電滲系統(tǒng)不穩(wěn)定而產(chǎn)生的系統(tǒng)維護工作量,但施工工期會延長。