齊利國,段云祥
(河鋼樂亭鋼鐵有限公司,河北 唐山 063000)
國內(nèi)進行煤氣回收的轉(zhuǎn)爐,除應(yīng)用LT干法靜電除塵技術(shù)外,其他轉(zhuǎn)爐主要應(yīng)用新OG除塵技術(shù)或其他濕法除塵技術(shù),但就除塵效果看,干法除塵效果15 mg/m3優(yōu)于濕法除塵效果30 mg/m3。LT干法靜電除塵技術(shù)由德國Lurgi和Thyssen鋼廠合作開發(fā),具有煤氣回收利用率高,能耗低,煙氣排放含塵量低的優(yōu)點。目前經(jīng)過煤氣冷卻器回收煤氣含塵量普遍能達到10 mg/m3,排放煙氣含塵量達到15 mg/m3以下?;趪覍Νh(huán)保的大力整治,新建的國內(nèi)較大轉(zhuǎn)爐,如山鋼日照210 t轉(zhuǎn)爐、日照鋼鐵300 t轉(zhuǎn)爐、首鋼京唐300 t轉(zhuǎn)爐和包鋼260 t轉(zhuǎn)爐等均采用這種對環(huán)境較好的除塵形式。本文重點介紹干法靜電除塵工藝、存在問題、解決方案及發(fā)展方向,以實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐負能煉鋼。
LT干法靜電除塵工藝如圖1所示。轉(zhuǎn)爐吹氧冶煉過程中爐氣溫度約為1 450 ℃,在爐口通過裙罩補集,與混入空氣燃燒后,煙氣溫度升至約1 650 ℃,經(jīng)過汽化冷卻煙道的初步降溫,汽化冷卻煙道出口溫度約為800~950 ℃。
在彎曲煙道(末段煙道)設(shè)置雙介質(zhì)噴槍,噴入蒸汽或氮氣與水的混合物將氣體溫度降至約250 ℃,水霧附著粉塵在蒸發(fā)冷卻器沉降。初除塵的煙氣由除塵煤氣管道進入LT靜電除塵器除塵,靜電除塵器的工作最佳環(huán)境為入口160~180 ℃,煤氣管道過長時設(shè)置保溫。煤氣冷卻器降溫洗滌的入柜煤氣含塵濃度通常 ≤10 mg/m3,放散煙囪出口煤氣含塵濃度通?!?5 mg/m3。煤氣冷卻器之前一般設(shè)置切換站,實現(xiàn)煤氣放散或回收的快速切換,切換站一般為兩個杯閥通過液壓站控制。軸流風(fēng)機采用變頻調(diào)速,風(fēng)量因冶煉周期不同和吹氧量不同而產(chǎn)生的煙氣量不同進行調(diào)整。一般切換站前設(shè)置氣體分析儀,分析儀采用激光形式,根據(jù)一氧化碳和氧氣濃度來控制杯閥放散或回收?;厥諣顟B(tài)的氣體經(jīng)煤氣冷卻器水噴淋冷達到70 ℃以下的溫度送入煤氣柜。不合格的煤氣或合格煤氣被氣柜拒絕回收時,則通過放散煙囪點火放散。
圖1 LT干法靜電除塵工藝
汽化冷卻煙道:轉(zhuǎn)爐吹煉時,燃燒后爐氣溫度約1 650 ℃左右,汽化冷卻煙道在回收熱能的同時將轉(zhuǎn)爐煤氣溫度降低到800~950 ℃。
蒸發(fā)冷卻器:蒸發(fā)冷卻器通過煙道彎曲段(也叫蝦尾段)設(shè)置雙介質(zhì)噴槍將霧化后的冷卻水噴入與煙氣混合,依靠設(shè)置較大容積的蒸發(fā)冷卻器使煙氣與水滴充分混合、沉降,以達到初步除塵的目的。一般設(shè)計過程中蒸發(fā)冷卻器的容積能夠滿足煙氣在其中停留5 s左右,保證粉塵顆粒充分沉降。冷卻水的霧化通過雙介質(zhì)噴槍實現(xiàn),冷卻水的混合介質(zhì)選用氮氣或蒸氣。兩種介質(zhì)分別設(shè)置調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)流量,在PLC中通過設(shè)計好的計算模型進行PID調(diào)節(jié),噴水量與煙氣溫度和煙氣量息息相關(guān)。
靜電除塵器:LT靜電除塵器通過四個電場進行精除塵。為防止爆炸性混合氣體的形成,煙氣在整個路徑上成柱塞流狀流動。除塵器入口和出口處設(shè)置足夠數(shù)量的泄爆閥。泄爆閥的開關(guān)設(shè)置限位開關(guān),用以保證發(fā)生泄爆時設(shè)備免受損壞。四個電場的電壓通過高壓電源形成。粉塵荷電后荷電粉塵向收塵極運動直至被收塵極捕獲,利用輸灰機或氣力輸灰將此部分細灰輸出。
風(fēng)機:軸流風(fēng)機為干法除塵提供動力,風(fēng)機前為負壓,轉(zhuǎn)爐吹氧過程中產(chǎn)生的煙氣依靠風(fēng)機產(chǎn)生的動力吸到靜電除塵器中。目前國內(nèi)也有利用離心風(fēng)機代替軸流風(fēng)機的案例。
切換站:包括回收杯閥、放散杯閥、盲板閥、液壓系統(tǒng)。轉(zhuǎn)爐煙氣回收、放散是通過激光分析儀和切換站來實現(xiàn)的,激光分析儀分別對CO和O2含量進行檢測(較為嚴格時也需要對H2進行檢測),并根據(jù)PLC中設(shè)定的煤氣回收值發(fā)出回收、放散的信號。確保干法除塵系統(tǒng)可在轉(zhuǎn)爐口處無任何壓力沖擊情況下進行切換。
煤氣冷卻器:作用是降低煤氣入柜溫度和體積,實現(xiàn)精除塵。一般在切換站和煤氣柜之間安裝煤氣冷卻器,然后送入煤氣柜。煤氣冷卻器出口設(shè)置一個電動盲板閥、一個電動蝶閥,有時設(shè)置V型水封,用于維修和檢查煤氣冷卻器時隔斷與煤氣柜間的管道。
輸灰系統(tǒng):輸灰系統(tǒng)包括粗灰輸送系統(tǒng)和細灰輸送系統(tǒng)。蒸發(fā)冷卻器捕集的粗灰和靜電除塵器捕集細灰通過排輸灰設(shè)備進入到灰倉中,實現(xiàn)粉塵收集。
因影響煙氣干法除塵效果因素很多,煙塵在蒸發(fā)冷卻器中要通過降溫加濕調(diào)質(zhì)處理來降低比電阻,而比電阻受煉鋼生產(chǎn)工藝原輔料質(zhì)量影響很大,如石灰鎂球的強度,廢鋼比,輔料量等。LT靜電除塵的適應(yīng)性不及濕法煙氣凈化(濕法煙氣凈化對生產(chǎn)工藝輔料等要求不高),故干法除塵需對物料控制嚴格才能有效的解決此項問題。
蒸發(fā)冷卻器雙介質(zhì)噴槍是蒸發(fā)冷卻器的關(guān)鍵設(shè)備,一般介質(zhì)選用氮氣或蒸汽,氣體介質(zhì)和水的配比和用量影響煙氣冷卻及除塵效果。生產(chǎn)過程中蒸汽或水量低報警的情況,會造成粗灰去除率低和粗灰潮濕將設(shè)備卡住無法運行。解決方案可選擇周期更換噴槍或根據(jù)蒸發(fā)冷卻器筒壁積灰異常分布的情況更換該方向噴槍。
除塵效果有時間性,靜電除塵器運行時間越長,相對除塵效果明顯降低。煙塵中氧化鈣、氧化鎂在蒸發(fā)冷卻器內(nèi)調(diào)質(zhì)處理時與霧化水接觸生成氫氧化鈣、氫氧化鎂,粘附在靜電除塵器的極線、極板上,然后與煙氣中的二氧化碳反應(yīng)生成碳酸鈣、碳酸鎂,即使采用振打裝置,要想徹底清除依然很難實現(xiàn)。這就需要我們在定修或年修過程中進入靜電除塵器內(nèi)部定期清理,并根據(jù)使用情況酌情更換極線、極板來保證除塵效果。
通過優(yōu)化PID控制,可以實現(xiàn)蒸發(fā)冷卻器溫度與噴水量控制,系統(tǒng)煙氣流量與爐口微差壓控制。煤氣回收差壓與切換杯閥位置控制完全根據(jù)轉(zhuǎn)爐在冶煉過程中系統(tǒng)各項參數(shù)發(fā)生的變化量進行可靠、穩(wěn)定、響應(yīng)快速的實時控制,以確保各系統(tǒng)設(shè)備可靠運行,降低事故率,降低系統(tǒng)爆破。通過PID調(diào)節(jié)后的雙介質(zhì)噴槍噴水情況見圖2。
圖2 雙介質(zhì)噴槍噴水情況
傳統(tǒng)的煤氣冷卻器一般布置在切換站與煤氣柜之前,實現(xiàn)煤氣回收之前的降溫、精除塵和縮小體積。目前受環(huán)保要求的制約,對煙囪排放含塵量提出了要求,煤氣冷卻器前置可實現(xiàn)煙囪煙氣排放含塵量由15 mg/m3降到10 mg/m3以下,同時可解決非冶煉期間煙囪冒黃煙的問題。煤氣冷卻器前置對原系統(tǒng)帶來的影響是系統(tǒng)阻損升高約700 Pa,在系統(tǒng)選取風(fēng)機和阻損配比計算時應(yīng)予以考慮。
圖3為國內(nèi)安陽鋼廠將煤氣冷卻器前置后放散煙囪粉塵監(jiān)測畫面,表1為具體粉塵濃度。其放散煙氣含塵量檢測情況良好,粉塵濃度較低。
圖3 放散煙囪粉塵監(jiān)測畫面
表1 具體粉塵濃度
通過增加汽化冷卻煙道長度,增加汽化冷卻煙道的換熱面積,可有效降低進入蒸發(fā)冷卻器的煙氣溫度,大幅提升蒸汽回收量,同時降低蒸發(fā)冷卻器的冷卻水消耗。理想狀態(tài)是可在煙道后部增加列管換熱器,直接將煙氣溫度降至250 ℃以下,通過一次除塵管道直接送至靜電除塵器。新增煙道部分蒸發(fā)冷卻板、蒸發(fā)冷卻管組、經(jīng)濟器管組見圖4。但目前由于煙氣爆燃的情況未得到解決,國內(nèi)鋼廠普遍采用了蒸發(fā)冷卻器。
圖4 新增煙道部分
布袋除塵器目前可有效的將煙氣含塵量降低至10 mg/m3以下,且可有效的解決冶煉間隙靜電除塵器不工作時冒煙的問題。高溫濾料是高溫袋式除塵器的重要組成部分,在約400 ℃的煙氣環(huán)境中,可以完全替代靜電除塵器,只需定期更換布袋即可,不僅減少了電量的消耗,也節(jié)省了維護成本。
LT干法除塵技術(shù)與濕法除塵技術(shù)相比,除塵效果更好,凈化后的煙氣含塵量可達到10 mg/m3以下。從LT干法靜電除塵技術(shù)的工藝、設(shè)備和發(fā)展趨勢分析可以看出,其具有技術(shù)先進、環(huán)保、節(jié)約能耗等優(yōu)點,是清潔,綠色環(huán)保的可行之路。隨著科技的發(fā)展,LT干法靜電除塵技術(shù)可以補償轉(zhuǎn)爐煉鋼過程中的能耗,實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐負能煉鋼。
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