夏景攀,張中軍
(1.河南工業(yè)技師學院,河南 鄭州 450007;2.河南平芝高壓開關有限公司,河南 平頂山 467000)
轉動極板電除塵器的工作原理與傳統(tǒng)電除塵器一樣,是依靠靜電力來收集粉塵,屬于靜電除塵技術的一種(如圖1所示)。一般是將末級電場的陽極極板改造成可以旋轉的形式,將傳統(tǒng)的振動清灰改造為旋轉刷清灰,當極板旋轉到電場下端的灰斗時,清灰刷在遠離氣流的位置把板面的粉塵刷除,達到比常規(guī)電除塵器更好的清灰效果,降低二次揚塵,提高電除塵器的除塵效率,降低排放濃度。
圖1 轉動極板電除塵器的工作原理
實際運行過程中如果其中一組極板卡澀,其他三組也將無法運行,轉動極板內部全部采用多塊小極板固定在鏈條上進行柔性環(huán)形連接,極易造成內部故障,通過停機檢查發(fā)現造成轉動極板卡澀原因如下:轉動極板由于長度較長轉動時極板擺幅較大,極易造成與陰極框架的固定間距無法保證,引起相互碰撞;旋轉極板在旋轉過程中,單塊極板轉動時無法復位,造成和刷輥卡住,從而無法運轉;旋轉極板和刷輥距離調整不合適,造成小極板局部磨損嚴重,且被灰塵灌滿造成整體重量增加,造成電機過載運行,將對電機運轉造成嚴重的影響;小極板和鏈接處螺栓松動,造成極板脫落卡在其他極板上,從而無法運轉。
針對以上述問題分析,設備正常運行中,人員根本無法進行處理,只能待停機后處理;等待停機過程中,在故障狀態(tài)下運行,設備缺陷會越來越多,同時不能發(fā)揮除塵的有效性,最終導致排放超標;等到停機處理時設備故障缺陷增多,增加維修、維護成本。
目前轉動極板技術在各大電廠普遍應用,針對卡澀問題沒有很好的解決辦法。由于轉動極板系統(tǒng)非獨立設計,是采用一拖四運行方式,及一臺減速機采用鏈條傳動機構將四組極板用鏈輪形式進行串聯(lián)起來,運行過程中如果其中一組極板卡澀,其他三組也將無法運行,另外,轉動極板內部全部采用多塊小極板固定在鏈條上進行柔性環(huán)形連接,轉動極板展開長度約40.06m,極易造成內部故障。為了改善一組卡澀導致其他三組都停運的現狀,設計出自行惰走裝置,解決單組卡澀退出,從而保證其他三組正常運轉。轉動極板系統(tǒng)非獨立設計,采用的是一減速機拖動四組極板運行方式,及一臺減速機采用鏈條傳動機構將四組極板用鏈輪形式進行串聯(lián)起來,從而達到連續(xù)運轉目的。
針對在實際運行中原有設計結構體現出的不足,新型惰走裝置摒棄了原有鍵槽固定方式,采用如圖2設計尺寸。
圖2 新型惰走裝置設計尺寸
將原鏈輪內孔直徑從原來的φ90mm擴大至φ100mm,鏈輪內鍵槽車平;重新設計加工一φ100mm*φ90mm蘊=124mm,材質為ZQSn10-1耐磨性較好的銅合金軸套。將銅套鑲嵌到軸徑擴大的鏈輪內,用頂死將銅套進行固定(如圖3所示),鏈輪上設計加油口以及潤滑油線。新設計的惰走裝置安裝后,做到輪體轉動,卡澀主軸不轉動,將銅套鑲嵌到軸徑擴大的鏈輪內,用頂死將銅套進行固定,鏈輪上設計加油口以及潤滑油線。
圖3 改型后的鏈輪
新型惰走裝置技術與現有技術相比,裝置安裝后,做到輪體轉動卡澀主軸不轉動,從而不影響其他三組設備正常運轉。與軸接觸位置采用錫青銅耐磨性較好的銅合金材質,避免了主軸保護了原設備不被損壞;內部銅套采用頂絲固定,能夠進行很好的互換性,重復利用節(jié)約成本。經過長期實際應用驗證,本方案在實際生產中具有很好的實用性。同時新型惰走裝置的設計,其材質、尺寸等可替換。很好地解決了避免一組設備故障其他設備都失去功效的作用,同時互換性好可用到不同部位,并且成本低廉,勞動強度低。