薛鑒鵬,陳永康,呂成寶
(中石油獨(dú)山子石化分公司乙烯廠,新疆 克拉瑪依 833600)
某橡膠裝置用于混合膠液與終止劑的攪拌器,在聯(lián)軸器和機(jī)封位置經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)故障。該攪拌器為立式攪拌器,正常操作為滿罐運(yùn)行,物料低進(jìn)高出。電機(jī)輸出功率經(jīng)過齒輪箱的兩級(jí)減速傳遞給攪拌軸,在傳遞過程中的連接的鍵是一個(gè)薄弱環(huán)節(jié)。該攪拌軸底部有一個(gè)滑動(dòng)軸承作為支撐,該滑動(dòng)軸承靠物料潤滑。攪拌中部有4組圓盤形槳葉。如圖1、表1、2所示。
圖1
表1 管道混合攪拌器的設(shè)備基本參數(shù)
表2 物料參數(shù)(SSBR/LCBR)
(1)故障現(xiàn)象分析。圖2為鍵在受到剪切應(yīng)力的作用下完全變形,出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)情況。圖3為靠背輪內(nèi)的鍵槽單邊磨損嚴(yán)重。
故障頻率:運(yùn)行8年檢修7次,平均每年檢修一次,故障率很高。
前期檢修只是將靠背輪和連接鍵與軸頭進(jìn)行修復(fù),沒有將原因分析清楚,初步判斷鍵的材質(zhì)強(qiáng)度不足,偏軟。改進(jìn)需要進(jìn)行核算。
圖2
圖3
(2)根據(jù)該情況對(duì)鍵的許用擠壓應(yīng)力強(qiáng)度核算。
8#減速機(jī)扭矩計(jì)算:減速機(jī)扭矩=9550×電機(jī)功率÷電機(jī)功率輸入轉(zhuǎn)數(shù)×速比×使用系數(shù){其中電機(jī)功率為30kW,電機(jī)功率輸入轉(zhuǎn)數(shù)為3000r/min,減速比為6.3,使用系數(shù)Ka考慮到電動(dòng)機(jī)工作平穩(wěn)、攪拌器工作情況為輕微沖擊(變密度材料攪拌機(jī))選取為1.10}。
減速機(jī)扭矩:
鍵、軸及轂所受的擠壓應(yīng)力:
鍵材料為45#鋼、攪拌軸材料為40Cr、聯(lián)軸器輪轂的材料為45#鋼。
查45#鋼在輕微沖擊載荷下的許用擠壓應(yīng)力值[σbs]為 100~120MPa,σp大于材料的許用擠壓應(yīng)力σbs的下限,缺乏安全余度,易于造成壓潰失效。
(1)可通過增加鍵長度來降低鍵所受的擠壓應(yīng)力,但考慮到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際安裝位置不具備條件,現(xiàn)階段只能采取其他解決方案。
(2)通過熱處理來提高許用擠壓應(yīng)力值,以保證σp<σbs。但鍵的抗擠壓應(yīng)力不能大于攪拌軸材質(zhì)的抗擠壓應(yīng)力。
(3)升級(jí)鍵的材質(zhì),在攪拌軸材質(zhì)的局限下可以選用的材質(zhì)為45#鋼調(diào)制。
(4)提高安裝精度,調(diào)整鍵的尺寸,鍵長度由68mm延長為75mm。
通過對(duì)聯(lián)軸器部位鍵的改造,有效地提高了設(shè)備運(yùn)行長周期性能,現(xiàn)在每3年在更換機(jī)封的過程中檢查一次,對(duì)出現(xiàn)微小形變部位進(jìn)行修復(fù)即可。
參考文獻(xiàn):
[1]劉小龍.鍵聯(lián)接的許用擠壓應(yīng)力值的探討[J].機(jī)械工程與自動(dòng)化,2010,4.
[2]劉東、王慶富.聚丁二烯生膠基本性能的研究 彈性體[J].2008,18(6):40~44.