陳新生
(江蘇蘇鋼集團(tuán)有限公司, 江蘇 蘇州 215153)
通過改造提升高爐設(shè)備運行穩(wěn)定性的實踐
陳新生
(江蘇蘇鋼集團(tuán)有限公司, 江蘇 蘇州 215153)
摘要:針對高爐計劃外休風(fēng),結(jié)合設(shè)備的特點,對相關(guān)故障部位進(jìn)行改造及更換,有效地避免了類似情況的發(fā)生,設(shè)備運行穩(wěn)定,改造效果明顯。
關(guān)鍵詞:高爐故障; 休風(fēng); 設(shè)備改造
江蘇蘇鋼集團(tuán)有限公司(以下簡稱“蘇鋼”)以生產(chǎn)優(yōu)特鋼產(chǎn)品為主,主要裝備有一座450 m3高爐(實際爐容507 m3),從國外引進(jìn)的100噸直流電弧爐、LF爐、VD爐、五機(jī)五流合金鋼大方坯連鑄機(jī)以及Ф810 mm棒材軋機(jī),6500 m3/h制氧機(jī)等,年生產(chǎn)能力為生鐵60萬噸、鋼120萬噸、材70萬噸。煉鐵高爐主要為電弧爐冶煉提供熱裝鐵水,為棒材加熱爐提供高爐煤氣。高爐于2007年10月投產(chǎn),投產(chǎn)后3年內(nèi)由于施工、設(shè)計及設(shè)備本身的固有缺陷,多次出現(xiàn)設(shè)備故障,高爐被迫慢風(fēng)、休風(fēng)作業(yè),難以達(dá)到全風(fēng)長期穩(wěn)定順行,既影響了各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的提升,又給電弧爐、棒材的生產(chǎn)帶來較大的影響。
2012年1~10月共出現(xiàn)6次設(shè)備故障休風(fēng),其中鈷60料位儀故障、風(fēng)機(jī)房UPS電源線路板老化故障、放散閥控制器電器線路板老化故障等電器設(shè)備故障造成3次休風(fēng),電器設(shè)備的周期性管理、點巡檢管理有待于進(jìn)一步探索。
2013年11月30日3#熱風(fēng)支管出口膨脹器耐材脫落故障休風(fēng)1次843 min,對熱風(fēng)管道等工藝設(shè)備的管理的認(rèn)識和重視程度需加強(qiáng)。
液壓泥炮檢修質(zhì)量、均壓放散閥檢修質(zhì)量存在缺陷,導(dǎo)致2次休風(fēng),設(shè)備檢修質(zhì)量的控制尚有欠缺,需不斷總結(jié)提高。
針對每一次故障的發(fā)生,蘇鋼煉鐵廠組織認(rèn)真分析,有計劃、有步驟地開展創(chuàng)新攻關(guān)改造。2014年起實現(xiàn)設(shè)備穩(wěn)定運行,創(chuàng)新改造效果顯著。
液壓泥炮是高爐生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備之一,一旦出現(xiàn)故障就會造成高爐減風(fēng)、休風(fēng),直接影響高爐乃至公司的正常生產(chǎn)。蘇鋼高爐選用中鋼集團(tuán)西安重機(jī)有限公司生產(chǎn)的KD160型同側(cè)液壓泥炮,在第一代爐齡使用過程中多次出現(xiàn)泥炮打泥機(jī)構(gòu)泥塞脫落、倒泥嚴(yán)重;泥炮吊掛機(jī)構(gòu)螺栓松動,導(dǎo)致吊炮機(jī)構(gòu)下沉甚至脫落。因此為了保證泥炮的長期可靠運行,必需對泥炮本身存在的缺陷加以改進(jìn),盡可能降低泥炮故障率。
泥炮打泥機(jī)構(gòu)泥塞脫落、倒泥嚴(yán)重的原因分析:泥炮打泥機(jī)構(gòu)泥塞與泥缸原設(shè)計為間隙配合,液壓缸采用活塞桿固定式,在往復(fù)運行過程中,受重力作用,液壓缸頭部向下緊貼泥缸內(nèi)壁發(fā)生摩擦,在長期摩擦作用下,泥塞與泥缸內(nèi)壁另一側(cè)間隙不斷增大,形成泥缸內(nèi)泄,倒泥量不斷增多,當(dāng)達(dá)到一定量時,倒泥排出孔無法及時排出,在此同時受高溫和渣鐵的作用,炮泥高溫?zé)Y(jié)變硬。泥塞到頭時產(chǎn)生反作用力,當(dāng)反作用力等合力超出泥塞固定螺栓的聯(lián)接力時,泥塞出現(xiàn)松動甚至脫落。
針對上述現(xiàn)狀,主要采取下述改進(jìn)措施:①增加泥塞與液壓缸筒頭部的聯(lián)接強(qiáng)度,在原設(shè)計8只均布M24螺栓聯(lián)接的基礎(chǔ)上,在泥塞與液壓缸筒頭部的中心部位增加1只M48的防松螺栓聯(lián)接,提高聯(lián)接強(qiáng)度。②改變泥塞的結(jié)構(gòu)形式,原設(shè)計泥塞材質(zhì)采用45#鋼,結(jié)構(gòu)為整體澆鑄式,此材質(zhì)及結(jié)構(gòu)耐磨性差,無磨損補(bǔ)償功能。現(xiàn)改為組合式泥塞,在與泥缸壁接觸的部位使用2個徑向開口、側(cè)面帶有一定錐度的膨脹環(huán),膨脹環(huán)的材質(zhì)為錫青銅,實現(xiàn)膨脹環(huán)與泥缸壁緊密接觸,有效避免了因磨損間隙增大而產(chǎn)生的倒泥現(xiàn)象。
通過改進(jìn)有效地解決了泥缸內(nèi)泄跑泥、泥缸脫落的缺陷,達(dá)到了延長泥炮打泥機(jī)構(gòu)使用壽命的目的,改造前、后示意圖如圖1所示。
1.泥缸;2.泥塞;3.內(nèi)半環(huán);4.油缸蓋;5.油缸;6.固定螺栓;7.固定螺栓; 8.襯板;9.防松螺栓;10.膨脹環(huán)組;11.壓蓋;12.緊定螺栓圖1 改造前后泥塞結(jié)構(gòu)
泥炮吊掛機(jī)構(gòu)在使用過程中經(jīng)常出現(xiàn)吊掛螺栓松動,導(dǎo)致吊炮機(jī)構(gòu)下沉甚至脫落等現(xiàn)象,其主要原因是聯(lián)接強(qiáng)度不足。
采取的措施主要有:①加裝防剪切鍵提高聯(lián)接強(qiáng)度和精度,增加防剪切的能力。②增大原固定螺栓的直徑、長度和精度等級。③在炮身組件吊掛鞍座中心加設(shè)防松螺栓,即在吊掛鞍座中心增加了1根M56螺栓,以提高炮身吊掛與燕尾板的聯(lián)接強(qiáng)度。
改造前、后對比如圖2所示。
1.防剪切鍵;2.固定螺栓;3.防松螺栓;4.上蓋; 5.軸承;6.回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu);7.鞍座;8.炮身圖2 改造前后吊掛機(jī)構(gòu)
根據(jù)定修計劃料車鋼絲繩的更換周期通常為1年,通常鋼絲繩的繩圈與料車平衡裝置之間用銷軸直接聯(lián)接。但鋼絲繩更換初期由于拉力的作用出現(xiàn)延伸,超過料車上下控制限位調(diào)節(jié)的范圍,在3個月的檢修周期內(nèi)至少需進(jìn)行1~2次以上的收繩作業(yè),每次需休風(fēng)1 h以上,對整個公司生產(chǎn)帶來較大影響。
為有效避免此類現(xiàn)象的發(fā)生,在繩圈與料車平衡裝置之間安裝了過渡聯(lián)接裝置,過渡聯(lián)接裝置長度以不超出料車上下控制限位調(diào)節(jié)范圍為依據(jù),在生產(chǎn)過程中利用5~10 min的料車等候上料間隙能實現(xiàn)過渡聯(lián)接裝置的順利拆除。自2011年5月安裝至今,未發(fā)生由此類問題引起的休風(fēng)。
450 m3級的高爐熱風(fēng)爐系統(tǒng)的大部分閥門、煤氣處理系統(tǒng)的大部分閥門設(shè)計選型時通常未考慮使用機(jī)械干油潤滑裝置,但在實際使用過程中由于所處的高溫、多塵的工作環(huán)境和工藝特點,導(dǎo)致系統(tǒng)閥門經(jīng)常出現(xiàn)運行卡阻,閥桿、閥座處跑風(fēng)、跑煤氣等現(xiàn)象,嚴(yán)重時需進(jìn)行無計劃休風(fēng)處理,且每次計劃定修休風(fēng)時需對部分閥門進(jìn)行更換離線拆檢,檢修工作量大、費用高,運行的可靠性得不到保證。為此通過增設(shè)機(jī)械干油潤滑裝置,根據(jù)特點設(shè)定給油量、給油周期實施潤滑作業(yè),使用效果十分明顯,既保證了運行可靠,又降低了檢修成本。
原設(shè)計爐頂均壓放散系統(tǒng)采用半凈煤氣,半凈煤氣直接從重力除塵器出口引入。由于半凈煤氣灰塵含量為6~10 g/m3,含塵濃度較高,在長期運行過程中導(dǎo)致均壓放散閥、均壓閥、上密閥、下密閥閥體積灰,密封程度降低,嚴(yán)重時無法正常工作,高爐被迫休風(fēng)對密封面進(jìn)行清理。2011年5月利用高爐大修之機(jī)對爐頂均壓工藝進(jìn)行改造,爐頂均壓放散系統(tǒng)采用凈煤氣,凈煤氣從布袋除塵器出口凈煤氣引入,凈煤氣灰塵含量小于10 mg/m3,由于粉塵濃度的大幅降低,均壓放散閥、均壓閥、上密閥、下密閥閥體積灰得到很大程度的改善。自2011年5月運行至今,未發(fā)生此類問題引起的設(shè)備故障。
通過對料車走輪軸承定位方式進(jìn)行改進(jìn),有效地解決了料車走輪行進(jìn)中脫落的問題;通過對液壓泥炮回轉(zhuǎn)液壓缸活塞結(jié)構(gòu)的改進(jìn)并重新選擇密封材料,有效地延長了回轉(zhuǎn)液壓缸的使用壽命;通過增加下密閥閥板與轉(zhuǎn)軸的聯(lián)接鍵的強(qiáng)度與精度,解決了密閥閥板與轉(zhuǎn)軸聯(lián)接不可靠的問題,有效延長下密閥的使用壽命;通過將重錘式爐頂放散閥改為液動式爐頂放散閥,有效地解決了閥蓋、閥座密封嚴(yán)、使用壽命短的問題。
通過創(chuàng)新改造,有效消除了設(shè)備存在的故障缺陷,高爐系統(tǒng)設(shè)備運行的穩(wěn)定性得到大幅度提升,設(shè)備故障率明顯降低,5年來類似的重復(fù)故障未再次發(fā)生,其中2014年、2016年實現(xiàn)全年設(shè)備故障休風(fēng)率為0。
收稿日期:2018-01-10
作者簡介:陳新生(1965—),男,工程師。電話:18625103022;E-mail:chenxs@sugang.com.cn
中圖分類號:TF548; TF549