溫承欽 張 睿
(重慶公共運輸職業(yè)學(xué)院,重慶 402247)
筆者集團(tuán)公司某工廠發(fā)動機(jī)缸體和缸蓋等加工設(shè)備以ENSHU臥式加工中心為主,為改善工藝,提高質(zhì)量、精度和生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本,降低廢品率,增加利潤,對工廠內(nèi)的一部分ENSHU臥式加工中心匹配安裝了MARPOSS工件測量系統(tǒng)。尤其是2車間全部應(yīng)用MARPOSS產(chǎn)品。然而2015年7月至2016年3月,MARPOSS工件測量系統(tǒng)硬件探針測頭等故障46次,這些故障造成設(shè)備停機(jī)時間長達(dá)194 h,平均故障修復(fù)時間4.2 h,嚴(yán)重影響現(xiàn)場設(shè)備的開動率和經(jīng)濟(jì)效益。對這些停機(jī)進(jìn)行簡單統(tǒng)計分類,其中直接硬件問題引起停機(jī):由于發(fā)射器等硬件不良引起停機(jī)26次,共136 h,占探針測頭總停機(jī)時間的72%;分別為發(fā)射器不良引起停機(jī)16次,測頭不良引起停機(jī)7次,探針?biāo)蓜油C(jī)3次。與加工工藝其他相關(guān)因素引起停機(jī):由于機(jī)床本身變化(如A、B軸間隙不良)導(dǎo)致探針測量報警停機(jī)7次,共40 h,占探針測頭總停機(jī)時間的20%。由于故障的停機(jī)給工廠帶來巨大的損失,本文就出現(xiàn)的故障及可能存在的故障進(jìn)行分析探討,采取有效措施,減少了故障及停機(jī)時間。
工廠內(nèi)的MARPOSS探針,主要有L形探針和直線型探針,下面以直線型探針為例闡述探針組成及測量原理。 在典型的應(yīng)用中,直線型探針主要由發(fā)射器(WRP)、測頭(T25/TT25)、加長桿、測桿、接收器(WRI)、紅外遙控器等組成,如圖1、2。
工作原理:探針測量桿接觸工件觸發(fā)T25/TT25(微動開關(guān))產(chǎn)生變化的信號,通過發(fā)射器WRP傳送給接收器,接收器再傳送給機(jī)床NC控制器[1]計算出工件坐標(biāo)與尺寸。具體執(zhí)行:當(dāng)探針測量桿接觸到工件時,探針會有信號變化,接收器接收到變化的信號后,將信號直接傳遞給NC(SKIP信號,屬于高速信號HDI,探針接收器線直接接到NC的JA40上),屬于G31的外部觸發(fā)信號;G31是跳轉(zhuǎn)指令,通常只用于測量功能,需要外部輸入信號,輸入信號的地址是X4.7;跳轉(zhuǎn)信號接通時的坐標(biāo)值被存儲在用戶宏程序#5061~#5064 (分別對應(yīng)X、Y、Z、第4軸)中;NC利用探針觸發(fā)時存儲記錄的坐標(biāo)值[2],完成工件相關(guān)尺寸的計算。
WRI與CNC之間信號交互:CNC為WRI提供電源、啟動信號并接收WRI發(fā)出的錯誤信號、電量預(yù)警信號及測量過程中產(chǎn)生的SKIP信號,如圖3。
2.1.1 發(fā)射器故障原因及解決方案
發(fā)射器故障現(xiàn)象、原因及采取措施見表1。
2.1.2 測頭故障原因及解決方案
T25/TT25測頭故障原因:由于使用頻繁導(dǎo)致電阻值增加,測量不靈敏。措施:測量其阻值,進(jìn)行預(yù)判,正常阻值范圍為2~6 Ω[3]。
PLUG測頭故障原因:傳感器靈敏度下降,導(dǎo)致測量不準(zhǔn)確。電池盒蓋太松,致使電池接觸不良,測頭連接超時。措施:在電池安裝處增加海綿,減小電池晃動量。
2.1.3 探針?biāo)蓜釉蚣敖鉀Q方案
故障原因:探針各連接處安裝力矩不明確、不規(guī)范。措施:明確安裝力矩要求,使用扭矩扳手復(fù)緊;容易松動處用螺紋膠進(jìn)行緊固[4]。
表1
主要集中在BBLKOP60AB、BHDOP110B。原因:由于在加工工藝尺寸里,對如何應(yīng)用探針測量的認(rèn)識不足,誤認(rèn)為探針硬件有問題,進(jìn)而更換各硬件(如發(fā)射器、T25、接收器、電纜等),造成多次長時間停機(jī)。其根本原因是B軸A軸渦輪蝸桿間隙過大[5],誤認(rèn)為探針測量不準(zhǔn)確。措施:增加探針防錯報警,即探針測MASTER值與最初設(shè)定值比較,超過工差設(shè)備報警;增加B軸旋轉(zhuǎn)程序,加工前,B軸先旋轉(zhuǎn)15°,再轉(zhuǎn)回到0°;增加A軸旋轉(zhuǎn)程序,加工前,A軸先旋轉(zhuǎn)超過5°,再轉(zhuǎn)回到5°;探針重復(fù)測量精度驗證及伺服誤差跟蹤。
(1)探針狀態(tài)判斷困難。
(2)探針更換過程順序需要進(jìn)一步細(xì)化。
(3)打跳動、垂直度、刀補(bǔ)具體要求不明確。
(4)電池消耗過快。
(5)發(fā)射器進(jìn)液。
(6)玻璃破碎。
(1)遵循由簡單到復(fù)雜排故原則,對探針狀態(tài)是否良好進(jìn)行判斷:探針外觀檢查:各連接有無松動、發(fā)射器是否進(jìn)液、玻璃護(hù)罩是否完好、發(fā)射器接收器的LED指示燈狀態(tài)、利用M46 M47指令判斷發(fā)射器與接收器通訊是否正常;清理探針、POT、主軸端面、MASTER,重新G279校零,重新測量;工件重復(fù)性測量驗證:同一工件反復(fù)上料、夾具夾緊松開,測量10遍,觀察測量極差;T25/TT25測量電阻值[6],正常范圍為2~12 Ω。
(2)探針維修過程細(xì)化
更換發(fā)射器WRP:解除配對→拆裝(更換密封)→配對→更新序列號→調(diào)跳動、垂直度、打刀補(bǔ)→校零→密封膠密封→空運轉(zhuǎn)→加工驗證[7]。
例:更換WRP,組裝完直接去打跳動、垂直度、刀補(bǔ),若無法進(jìn)行配對,再次更換WRP,這樣就增加了維修時間[8]。
更換T25、TT25、加長桿、探針:拆裝(更換密封)→調(diào)跳動、垂直度、打刀補(bǔ)→校零→密封膠密封→空運轉(zhuǎn)→加工驗證
(3)打跳動、垂直度、刀補(bǔ)具體要求
探針的跳動、垂直度、刀補(bǔ)值對探針的測量精度有很大影響。當(dāng)更換探針發(fā)射器、T25/TT25、加長桿、測量桿時,需要重新打跳動、垂直度、刀補(bǔ)值。
打刀補(bǔ)、垂直度、跳動順序:先調(diào)整跳動,再打垂直度,最后去刀具打刀補(bǔ)值。具體要求如表2。
直線型探針L型探針打刀補(bǔ)位置測量桿紅寶石頂端測量桿紅寶石中心位置垂直度要求N/A<0.05 mm打跳動位置測量桿紅寶石T25/TT25金屬外殼跳動要求<0.05 mm<0.05 mm發(fā)射器頂絲頂絲分兩類,易混。斜頂絲4個:緊固頂緊;直頂絲4個:調(diào)整跳動頂絲分兩類,易混。斜頂絲4個:緊固頂緊;直頂絲4個:調(diào)整跳動
(4)電池消耗快:PTII選取5臺設(shè)備,統(tǒng)一更換電池,后續(xù)跟蹤記錄3次。
(5)發(fā)射器進(jìn)液:在發(fā)射器外面涂密封膠;更換電池時,吹干電池蓋殘液;探針密封性檢測。
(6)發(fā)射器玻璃碎:更改測頭在刀庫內(nèi)位置;在發(fā)射器外面增加尼龍護(hù)罩。
通過工廠內(nèi)的MARPOSS工件測量系統(tǒng)硬件組成原理進(jìn)行研究,針對其出現(xiàn)過的問題進(jìn)行統(tǒng)計分析、識別,結(jié)合工廠實踐及自身水平采取相應(yīng)措施,使故障得到有效控制,工廠內(nèi)幾百套MARPOSS工件測量系統(tǒng)硬件部分平均故障修復(fù)時間MTTR下降到小于3.5 h,故障停機(jī)時間同比下降27 h,備件費用同比下降40%。
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