李春永 陳風(fēng)帆
摘 要:包裝機(jī)屬于包裝機(jī)組的一部分,在實(shí)際運(yùn)行環(huán)節(jié),受各種因素的影響,設(shè)備的聯(lián)軸器會(huì)出現(xiàn)磨損問題,而想要對(duì)聯(lián)軸器進(jìn)行維護(hù)或者更換,需要拆除許多零部件,不僅工藝復(fù)雜,而且費(fèi)時(shí)費(fèi)力。本文結(jié)合包裝機(jī)聯(lián)軸器連接結(jié)構(gòu)工作原理,就其中存在的問題進(jìn)行了討論,并提出了相應(yīng)的改進(jìn)方案,在實(shí)際生產(chǎn)中進(jìn)行了實(shí)施和驗(yàn)證。結(jié)果表明,改進(jìn)后的聯(lián)軸器更換時(shí)間大大縮短,效率顯著提高。
關(guān)鍵詞:包裝機(jī) 聯(lián)軸器 改進(jìn)
中圖分類號(hào):TS43 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2018)01(a)-0084-02
在工廠生產(chǎn)中,離不開相關(guān)的包裝機(jī)及相關(guān)包裝設(shè)備,作為包裝機(jī)組的一部分的某些傳動(dòng)部分在實(shí)際的運(yùn)行操作環(huán)節(jié)中常常存在一些問題,尤其是聯(lián)軸器潤滑不足導(dǎo)致的干磨現(xiàn)象,會(huì)影響設(shè)備的正常使用,而想要對(duì)聯(lián)軸器進(jìn)行修理則需要拆卸大量的零部件,耗時(shí)較長,對(duì)于設(shè)備的利用率影響巨大。對(duì)此,相關(guān)技術(shù)人員應(yīng)該做好包裝機(jī)聯(lián)軸器安裝結(jié)構(gòu)的改進(jìn),提升聯(lián)軸器更換的效率。
1 聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)及工作原理
想要對(duì)聯(lián)軸器的結(jié)構(gòu)和原理進(jìn)行分析,需要首先明確包裝機(jī)的動(dòng)力輸入情況:編制序號(hào)1~8,依次代表動(dòng)力輸入軸、傳動(dòng)軸、聯(lián)軸器、法蘭座、傳動(dòng)軸、斜齒輪、齒輪和齒輪油泵。
在工作狀態(tài)下,包裝機(jī)輸出的動(dòng)力可以經(jīng)動(dòng)力輸入軸、傳動(dòng)軸2和聯(lián)軸器傳輸傳動(dòng)軸5,然后經(jīng)斜齒輪與齒輪傳遞到軸Ⅱ,聯(lián)動(dòng)裹包成形的凸輪運(yùn)轉(zhuǎn)。軸Ⅱ每轉(zhuǎn)動(dòng)一周,就可以完成一次硬條透明紙包裝,換言之,執(zhí)行機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)一次循環(huán)動(dòng)作。另一個(gè)路由軸5上的齒輪會(huì)帶動(dòng)齒輪油泵向聯(lián)軸器輸出潤滑油,確保其正常運(yùn)行[1]。
2 聯(lián)軸器運(yùn)行中存在的問題
在實(shí)際運(yùn)行中,聯(lián)軸器需要帶動(dòng)整個(gè)包裝機(jī)運(yùn)作,因此承受的負(fù)擔(dān)較大,在這種情況下,即使有潤滑油的存在,聯(lián)軸器本身的結(jié)構(gòu)特征也使得潤滑并不能有效實(shí)現(xiàn),干磨狀況會(huì)導(dǎo)致設(shè)備的嚴(yán)重磨損,繼而使得包裝機(jī)相位滯后,影響設(shè)備正常穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn),從保證生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)安全的角度,需要及時(shí)對(duì)聯(lián)軸器進(jìn)行更換。且不提聯(lián)軸器頻繁更換的成本問題,在對(duì)聯(lián)軸器進(jìn)行更換的過程中,需要拆除大量零部件,如傳動(dòng)軸、法蘭座等,花費(fèi)的時(shí)間較長,在這個(gè)過程中設(shè)備始終處于停機(jī)狀態(tài),利用率也就可想而知。另外,在每一次更換新的聯(lián)軸器后,都需要配置新的鉸錐銷孔,確保其與軸上的錐銷孔相互匹配,長此以往,會(huì)導(dǎo)致錐銷孔的增大,相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,在經(jīng)過15次左右的聯(lián)軸器配鉸后,一根全新的軸就會(huì)瀕臨報(bào)廢。因此,單純對(duì)聯(lián)軸器進(jìn)行更換并不能從根本上解決問題,需要做好聯(lián)軸器安裝結(jié)構(gòu)的改進(jìn)工作[2]。
結(jié)合上文對(duì)聯(lián)軸器運(yùn)行中存在的問題進(jìn)行分析,在包裝機(jī)中,聯(lián)軸器直接與動(dòng)力傳動(dòng)軸一端的軸頸連接,以兩個(gè)M8螺釘配合8mm圓形錐銷固定。結(jié)合上文分析,連接位置處于法蘭座內(nèi),使得聯(lián)軸器無法得到有效潤滑,干磨不僅加快了磨損損耗,而且會(huì)大大縮短設(shè)備正常運(yùn)行時(shí)間。在對(duì)聯(lián)軸器進(jìn)行更換時(shí),基本流程為:開啟箱體左蓋面板及后蓋,拆除法蘭座并且取下齒輪油泵,擰下用于鎖緊傳動(dòng)軸的螺母,拆下傳動(dòng)齒輪并拔出緊固螺釘,之后還必須沖掉傳動(dòng)螺旋齒輪圓錐銷,才能將聯(lián)軸器取下。而在完成聯(lián)軸器與傳動(dòng)軸連接錐銷的配作后,還需要反序?qū)⒉鹣碌牧悴考来伟惭b,檢查包裝機(jī)與上游機(jī)的機(jī)械配合相位,在確認(rèn)設(shè)備安裝完成且能夠正常運(yùn)行后,整個(gè)聯(lián)軸器更換工作才算真正完成,這個(gè)過程異常繁瑣,耗時(shí)較長[3]。
3 聯(lián)軸器安裝結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案及落實(shí)情況
針對(duì)上述問題,技術(shù)人員聯(lián)合專家學(xué)者就主傳動(dòng)軸與聯(lián)軸器的連接結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析,由于聯(lián)軸器和傳動(dòng)軸連接位置位于法蘭座內(nèi),大大增加了拆裝的難度,從提高效率節(jié)約時(shí)間的角度,對(duì)傳動(dòng)軸和聯(lián)軸器的連接結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改造??紤]上游機(jī)在輸出動(dòng)力后,機(jī)身與包裝機(jī)動(dòng)力輸入前的機(jī)身存在一定距離,為了保證合理連接,采用了軸配合軸套的滑動(dòng)固定連接,也為改造工程提供了條件。從動(dòng)力輸出軸及主傳動(dòng)軸的伸縮性出發(fā),經(jīng)分析研究,決定在聯(lián)軸器與傳動(dòng)軸間額外設(shè)置法蘭盤,確保聯(lián)軸器的裝配位置不會(huì)繼續(xù)落在法蘭座內(nèi)。改造后,如果需要對(duì)聯(lián)軸器進(jìn)行更換,只需要拆下法蘭盤即可,不僅可以極大地縮短維修時(shí)間,而且更加節(jié)省人力。
具體來講,需要在傳動(dòng)軸原本安裝聯(lián)軸器的位置,額外設(shè)置一組法蘭盤,然后將聯(lián)軸器的兩端分別安裝在傳動(dòng)軸和左法蘭盤上,利用柱銷連接螺釘,將左右法蘭連接在一起,在右法蘭中,可以利用傳動(dòng)軸上原本存在的錐銷孔,以錐銷和螺釘連接,確保聯(lián)軸器能夠從法蘭座中伸出,為安裝拆卸以及潤滑提供方便[4]。
在落實(shí)階段,可以利用45#鋼加工成法蘭盤(調(diào)質(zhì)HB230-250),做好法蘭盤表面發(fā)黑處理,將其設(shè)置在傳動(dòng)軸5的前端,位于傳動(dòng)軸與聯(lián)軸器之間。兩個(gè)錐銷的中心線距離應(yīng)該控制在110mm,也就是將傳動(dòng)軸前端加長110mm,使得聯(lián)軸器可以位于法蘭座之外。采用8mm圓柱銷配合3個(gè)M8緊固螺釘對(duì)法蘭組進(jìn)行定位聯(lián)接,法蘭盤與聯(lián)軸器、傳動(dòng)軸的連接同樣采用8mm圓柱銷和M8緊固螺釘,確保牢固固定。如果在設(shè)備運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器磨損,需要對(duì)其進(jìn)行維修更換,只需要卸下法蘭盤的3個(gè)M8螺釘,然后松開伸縮軸抱緊螺釘,就能夠拆下主傳動(dòng)軸、聯(lián)軸器和左法蘭,效率大大提高。
以某煙廠的一組包裝機(jī)為例,對(duì)改進(jìn)方案的具體實(shí)施效果進(jìn)行檢驗(yàn)。該廠共設(shè)置12條生產(chǎn)線,每年都需要對(duì)所有生產(chǎn)線上包裝機(jī)的聯(lián)軸器進(jìn)行更換,而且更換過程異常繁瑣,不僅耗時(shí)耗力,還出現(xiàn)過由于操作不當(dāng)造成主傳動(dòng)軸受損的問題。對(duì)此,結(jié)合上述改進(jìn)方案,針對(duì)2號(hào)生產(chǎn)線中的一組包裝機(jī)聯(lián)軸器安裝結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改造,在聯(lián)軸器和傳動(dòng)軸2的聯(lián)接位置,增加了一組外延法蘭裝置,使得零件的拆卸不再需要打開箱體,也不需要拆下大量固定螺釘,聯(lián)軸器的拆裝流程得到了非常明顯的簡化。實(shí)踐證明,在對(duì)聯(lián)軸器安裝結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造前,如果需要更換聯(lián)軸器,要求兩個(gè)維修人員的相互配合,花費(fèi)時(shí)間在2h左右,而改造后,聯(lián)軸器的更換只需要一個(gè)維修人員就能夠輕松完成,耗費(fèi)的時(shí)間也可以縮短到30min。不僅如此,聯(lián)軸器延伸出法蘭座后,原本存在的潤滑不足的問題也得到了解決,干磨現(xiàn)象基本消除,聯(lián)軸器平均使用壽命延長了1倍,每年能夠?yàn)榫頍煆S節(jié)約聯(lián)軸器備件消耗數(shù)十萬,而且改造后的裝置并沒有對(duì)設(shè)備運(yùn)行性能造成不良影響,改造效果良好[5]。
4 結(jié)語
作為包裝機(jī)組的重要組成部分,包裝機(jī)的運(yùn)行效果對(duì)于生產(chǎn)效率影響巨大。傳統(tǒng)包裝機(jī)的聯(lián)軸器拆裝操作異常復(fù)雜,不僅費(fèi)時(shí)費(fèi)力,而且會(huì)影響設(shè)備的利用率。針對(duì)聯(lián)軸器本身的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和磨損機(jī)理進(jìn)行分析,提出了一種聯(lián)軸器安裝結(jié)構(gòu)的改進(jìn)方案,方案不僅便于操作,而且能夠有效延長聯(lián)軸器使用壽命,縮短聯(lián)軸器更換時(shí)間,在減輕維修人員工作量,提高設(shè)備作業(yè)率的同時(shí),也可以促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高。
參考文獻(xiàn)
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