薛世杰, 程興生, 李永平, 譚建勇, 張智勇, 張 金
(1北京斯迪萊鉑油氣技術(shù)有限公司 2長城鉆探錄井公司國際項(xiàng)目部)
重復(fù)壓裂中堵老縫壓新縫是實(shí)現(xiàn)油氣藏增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的一項(xiàng)重要措施,其技術(shù)實(shí)質(zhì)是通過暫堵劑暫堵老縫,在與原有裂縫呈一定角度方向上開啟新縫,從而溝通新的未被動(dòng)用泄油區(qū)[1-3]。而老縫中的暫堵劑在一定的時(shí)間內(nèi)自動(dòng)解堵,對(duì)油層不產(chǎn)生傷害,這樣新、老裂縫可以同時(shí)作業(yè),增加產(chǎn)量[4-7]。
本文通過室內(nèi)實(shí)驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,證實(shí)了“纖維+顆?!弊鳛閺?fù)合暫堵劑及其使用方式作為新型暫堵轉(zhuǎn)向技術(shù),可以更加有效地提高封堵效率和提高增產(chǎn)效果。
復(fù)合暫堵劑由纖維狀暫堵劑和顆粒狀暫堵劑組成。
纖維暫堵劑的主要成分為聚乙烯醇,根據(jù)醇解度的不同,在同一溫度下具有溶解時(shí)間可調(diào)的特性。顆粒暫堵劑為可溶性丙烯酸聚酯、聚丙酰胺和過硫酸銨的混合物,在水中既具有一定的膨脹性又具有一定的強(qiáng)度,同時(shí)保證在一定溫度下能夠完全降解。它們的基本參數(shù)如表1所示。
表1 纖維暫堵劑和顆粒暫堵劑基本參數(shù)表
復(fù)合暫堵劑的暫堵機(jī)理是首先利用纖維狀暫堵劑實(shí)現(xiàn)裂縫縫口或縫內(nèi)架橋,再利用顆粒狀暫堵劑的可自身膨脹性成有效封堵,達(dá)到裂縫重定向的凈壓力,從而形成不同于老裂縫方向的新裂縫,更大范圍地溝通原裂縫未波及區(qū)域的油氣,同時(shí)兩種暫堵劑均為可控降解材料,不會(huì)對(duì)儲(chǔ)層造成新的傷害,進(jìn)而能最大限度地提高油氣產(chǎn)量。
取一定量的暫堵劑加入一定溫度的地層水中,每0.5 h過濾、烘干、稱量,最終得到不同溫度、不同種類暫堵劑的降解率,見圖1,圖2。
圖1 顆粒暫堵劑降解曲線(90℃)
圖2 纖維暫堵劑降解曲線(90℃)
通過實(shí)驗(yàn)可以看出,顆粒暫堵劑和纖維暫堵劑在90℃下均具有良好的降解性能,在2 h內(nèi)的降解率不到20%,經(jīng)過12 h后降解率均在90%以上,可滿足90℃井段重復(fù)壓裂的要求。
把顆粒暫堵劑浸泡在水中,通過光學(xué)顯微鏡觀察不同時(shí)間后顆粒的形狀,確定顆粒暫堵劑的膨脹倍數(shù)和膨脹時(shí)間。
顆粒暫堵劑在水中20 min后可膨脹2倍以上。一般情況下暫堵劑進(jìn)入地層的時(shí)間不超過10 min,當(dāng)暫堵劑進(jìn)入地層裂縫后繼續(xù)膨脹,在一定的空間內(nèi)顆粒相互擠壓形成致密封堵層,從而保證了封堵效果。
實(shí)驗(yàn)方法:將一定量的纖維或顆粒裝入模擬裂縫中,出口端放置支撐劑壓制巖心。將各部分依次裝入巖心流動(dòng)裝置,在一定溫度下,起始圍壓為40 MPa,模擬地層壓力條件下以一定排量注入地層水,實(shí)驗(yàn)測(cè)試時(shí)間與入口端的壓力關(guān)系見圖3。
圖3 不同暫堵劑的壓力曲線
從圖3中可看出,當(dāng)只有纖維作為暫堵劑,由于纖維之間存在縫隙,無法形成完全封堵,入口端壓力僅4 MPa,所以僅有纖維存在時(shí),無法形成有效封堵。當(dāng)采用顆粒暫堵劑時(shí),雖然入口端可以形成高壓,但由于顆粒暫堵劑前端為支撐劑,隨著時(shí)間的推移,顆粒容易在支撐劑的空隙處濾失掉而引起壓力的逐漸降低,所以單獨(dú)采用顆粒暫堵劑也具有一定的缺陷。
當(dāng)顆粒暫堵劑和纖維混合使用時(shí),先是通過纖維的架橋作用在支撐劑表面鋪置一層纖維暫堵劑,逐漸在支撐劑層表面進(jìn)行富集,形成一層濾網(wǎng)式暫堵層,隨后注入的顆粒暫堵劑在纖維表面形成致密的暫堵層,在入口端可形成達(dá)38 MPa的壓力,滿足裂縫重定向所需凈壓力要求。
綜上,當(dāng)采用顆粒+纖維暫堵劑時(shí),這種復(fù)合暫堵劑可以大大提高封堵效率并降低暫堵劑用量、提高施工成功率。
吉林油田某井的壓裂施工中采用復(fù)合暫堵劑進(jìn)行壓裂施工,該井的初期日產(chǎn)油量1.5 t,2010年11月初次普通壓裂后初期日產(chǎn)量2.6 t,后期產(chǎn)量下降較快,累計(jì)產(chǎn)油2 490 t,目前本井供液極差,日產(chǎn)油0.8 t,含水3.0%。
2014年11月對(duì)該井進(jìn)行重復(fù)壓裂,泵注程序如表2所示,施工曲線見圖4。先低排量注入活性水進(jìn)行洗井并坐封封隔器,之后以3.5 m3/min的排量進(jìn)行壓裂施工;步驟3~7為激活老縫,然后停泵30 min;步驟7~8為注入暫堵劑,先后注入纖維暫堵劑和顆粒暫堵劑對(duì)老縫進(jìn)行封堵;步驟9~10為壓開新縫。
表2 施工泵注程序表
從施工曲線圖及其數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可知,纖維暫堵劑進(jìn)入地層階段,地層階段壓力從16.8 MPa上升至19.1 MPa,升高2.3 MPa;顆粒暫堵劑進(jìn)入地層階段,壓力從19.1 MPa升至57.9 MPa,升高38.8 MPa,說明新縫產(chǎn)生的響應(yīng)明顯。
施工結(jié)果顯示,初期產(chǎn)量為初次普通壓裂后初期的13倍,達(dá)33.8 t/d。壓后平均日產(chǎn)油7.01 t,為初次普通壓裂增產(chǎn)的8.76倍。說明經(jīng)過采用本發(fā)明提供的復(fù)合暫堵劑以及暫堵方法進(jìn)行重復(fù)壓裂后,增產(chǎn)效果明顯。
(1)復(fù)合暫堵劑由可降解的顆粒暫堵劑和纖維暫堵劑復(fù)配組成,利用纖維狀暫堵劑實(shí)現(xiàn)裂縫縫口或縫內(nèi)架橋,再利用顆粒狀暫堵劑的可自身膨脹性成有效封堵,達(dá)到裂縫重定向的凈壓力,從而形成不同于老裂縫方向的新裂縫。
圖4 施工曲線圖
(2)復(fù)合暫堵劑經(jīng)過12 h后降解率均在90%以上,滿足大部分油田地層溫度的要求。
(3)通過顯微鏡觀察到顆粒暫堵劑具有膨脹特性,在裂縫內(nèi)的膨脹可以形成致密封堵層,提高封堵效果。
(4)現(xiàn)場(chǎng)施工表面,暫堵劑進(jìn)入地層時(shí)壓力相應(yīng)明顯,壓后取得良好增產(chǎn)效果。所以采用“架橋+封堵”這種新型暫堵轉(zhuǎn)向技術(shù)為提高重復(fù)壓裂轉(zhuǎn)向的可控性提供了手段,并能有效提高重復(fù)壓裂成功率和改造效果。
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