屈璠, 韋西海, 吳金星, 劉頑, 薛成, 楊海琳
(1.西部鉆探青海鉆井公司,甘肅敦煌 736202;2.青海油田鉆采工藝研究院,甘肅敦煌736202)
獅202井區(qū)位于柴達(dá)木盆地西部坳陷區(qū)獅子溝-英雄嶺構(gòu)造北端。在N1、E32地層鉆井過程中井漏頻發(fā),該段地層巖性為灰色泥巖、砂質(zhì)泥巖及泥灰?guī)r互層分布,漏失嚴(yán)重且無規(guī)律。該井段裸眼段較長,存在不同地層壓力系數(shù),鹽下存在高壓鹽水層,常存在誘裂性漏失[1],漏失層位多,且多為失返性漏失,漏失通道特性不一,堵漏難度大。裂縫性漏失采用常規(guī)隨鉆堵漏、橋漿堵漏、靜止堵漏措施效果差,易反復(fù)發(fā)生井漏[2-3]。堵漏成功率低的主要原因是漏層位置、裂縫寬度以及合適堵漏漿的確定,地層存在溢、漏共存現(xiàn)象,這些不確定的因素均有可能導(dǎo)致堵漏難度增加和堵漏失敗[4-5]。
獅202井區(qū)已發(fā)生漏失的地層主要有以下幾個。①鹽上地層,以砂泥巖為主,地層疏松、裂縫較發(fā)育,易發(fā)生井漏,地層壓力系數(shù)為1.0~1.1。②復(fù)合鹽膏層(2 100~4 300 m井段,分布3段鹽巖),主要發(fā)育在上干柴溝組(N1)下段和下干柴溝組(E3)[6-7],以砂泥巖、鹽巖、膏巖、泥膏巖互層為主,局部斷層發(fā)育,地層壓力系數(shù)為1.2~1.5,極易發(fā)生井漏。③鹽下地層,含大量石膏與芒硝,儲層為泥質(zhì)云灰?guī)r和碎屑巖;地層壓力高,裂縫孔洞發(fā)育,溢漏風(fēng)險并存,地層壓力系數(shù)為1.59~2.0。④鹽膏層,蠕變性好,為了防止在鹽膏層鉆進(jìn)時出現(xiàn)縮徑而導(dǎo)致卡鉆等復(fù)雜情況,需要提高鉆井液密度來抑制鹽膏層的快速蠕變[8],因裸眼井段較長,存在多套壓力系數(shù),安全密度窗口窄,鉆井液密度的提高很容易造成井漏的發(fā)生。
以獅1-3向1井為例。該井井身結(jié)構(gòu)為φ311.2 mm×300 m+φ215.9 mm×2 560 m+φ152.4 mm×3 233 m;套管為φ244.5 mm表層套管×298 m+φ177.8 mm技術(shù)套管×2 558 m+φ127 mm油層套管×(2 260~3 228 m)尾管。該井二開在鉆進(jìn)時裸眼井段較長,對工程技術(shù)要求高。
2015年獅202井區(qū)的2口井發(fā)生鹽間井漏,2口井共漏失了4 076.69 m3鉆井液。獅202井在2 080~2 760 m井段發(fā)生井漏25次,漏失2 070 m3鉆井液,溢流出鹽水11次,循環(huán)排出293 m3鹽水,注水泥塞13次,損失周期45 d,在井深2 760 m處提前完井。獅204井二開(井深2 650 m)鹽間漏失9次,累計漏失2 061.4 m3鉆井液;水泥漿堵漏7次, 水泥漿用量為109.8 m3, 鉆井周期損失53 d, 采用常規(guī)隨鉆堵漏、橋漿堵漏、靜止堵漏措施效果差。
1)地層主要巖性為鹽巖地層,對地層巖心進(jìn)行電鏡掃描分析,見圖1和圖2。由圖1和圖2可以看出,地層主要以微裂縫發(fā)育,結(jié)合現(xiàn)場漏失情況,分析認(rèn)為該地區(qū)主要漏失為微裂縫漏失。
圖1 獅23井2 250~2 258 m巖心的電鏡掃描圖
圖2 獅30井2 878~2 887 m巖心的電鏡掃描圖
2)儲層發(fā)育溶蝕孔、晶間孔和裂縫,見圖3~圖6。
圖3 獅24井2 910~2 917 m巖心的電鏡掃描圖
可以看出,圖3中溶蝕孔洞以粒間溶孔為主,粒內(nèi)溶孔其次,孔洞大小在0.01~0.25 mm;圖4中晶間孔以白云石晶間孔為主,間距在0.5~5.0 μm;從圖5和圖6可以看出,巖心中發(fā)育高導(dǎo)縫地層,晚期形成高角度縫、角礫化孔縫。
圖4 獅23井3 011 m巖心的電鏡掃描圖
圖5 獅25井3 015 m巖心切面的電鏡掃描圖
圖6 獅41井3 073~3 075 m巖心切面的電鏡掃描圖
①裸眼井段長,漏失層位多,易反復(fù)漏失。二開井段長度在2 200~2 400 m左右,漏層分布多,施工過程中鉆井液的沖刷作業(yè)、起下鉆作業(yè)產(chǎn)生的抽吸作業(yè)、鉆頭剮蹭井壁及開泵時的激動壓力均有可能使進(jìn)入漏層的堵漏材料松動或反排,重新發(fā)生漏失。②地層承壓能力低。常規(guī)的橋漿堵漏材料以顆粒架橋填塞為主,不易進(jìn)入漏層,可能直接封門,封死漏層表面,且形成的封堵層在高溫高壓下易破壞,顆粒本身抗壓不足及顆粒間摩擦阻力小,容易反吐[9]。③鹽下存在高壓鹽水,溢漏同層,堵漏施工時,堵漏漿在進(jìn)入漏失通道過程中易被稀釋,從而濃度下降,導(dǎo)致堵漏失敗。④高壓鹽水層堵漏,鉆井液密度高,堵漏材料相對密度較低,導(dǎo)致堵漏材料在堵漏漿中逐漸上浮,施工時間過長會出現(xiàn)濃度及顆粒分布不均現(xiàn)象,影響堵漏效果[10]。
針對現(xiàn)場所采用的常規(guī)隨鉆堵漏、橋漿堵漏、靜止堵漏措施效果差的現(xiàn)象,引入NT系列堵漏材料,以解決目前獅202井區(qū)裂縫性地層漏失難題。該系列堵漏材料具有以下優(yōu)點。①該系列材料主要由樹脂類改性材料以及惰性材料等組成,不受礦化度影響。②相對常規(guī)堵漏劑不易進(jìn)入漏層,且形成的封堵層在高溫高壓下易破壞,顆粒本身抗壓不足及顆粒間摩擦阻力小,易反吐的問題[11-13],該系列堵漏材料易進(jìn)入地層,可翻轉(zhuǎn)架橋,在井底高溫高壓條件下可形成高強(qiáng)度的封堵層。③形成的封堵層具有較高的承壓能力,不易復(fù)漏[14-16]。
NTS片狀顆??梢苑D(zhuǎn)進(jìn)入漏層,形成的封堵層承壓能力高,顆粒間摩擦阻力大,不易反吐。NTS是一種經(jīng)高壓層壓制造的層片狀橋接堵漏樹脂類合成材料,堅硬、薄片顆粒、抗壓能力強(qiáng),有粗、中、細(xì)3種。NT-DS 是由不同種類的微?;袡C(jī)纖維以及礦物質(zhì)混合而成,NT-2是經(jīng)過特別處理加工的人造纖維,可形成獨特的彈性網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)[14]。橋塞堵漏劑SQD-98是由惰性材料和填充劑、支撐劑、助濾劑、懸浮拉筋劑以及酸溶性材料組成,粒度以小于1 mm為主。酸溶性隨鉆堵漏劑GT-1(0.3~0.5 mm)、GT-2(0.5~1.0 mm)、GT-3(1~2 mm)、GT-4(2~3.35 mm)由剛性粒子組成,酸溶率高。
對于獅202井區(qū)裂縫性漏失,NT系列堵漏劑堵漏機(jī)理主要分為顆粒架橋、鍥入承壓和封門加固3個階段[15-16]。顆粒架橋階段,片狀顆粒在裂縫孔隙中翻轉(zhuǎn)時易卡住架橋,為隨后顆粒提供屏障;鍥入承壓階段,在壓差和流速作業(yè)下,不同級配堵漏顆粒迅速地鍥入、堆積、鍥緊,形成高穩(wěn)壓層;封門加固階段,在近井壁封門加固,進(jìn)一步提高地層承壓能力。
1)配伍性。將NT-DS與井漿進(jìn)行混合,評價其與井漿的配伍性,結(jié)果見表1。從表1可以看出,隨鉆堵漏劑NT-DS對井漿性能影響較小,能滿足施工要求。
2)封堵性能。在鉆井液中加入不同濃度的堵漏材料,進(jìn)行可視砂床實驗, 測試其封堵性能, 結(jié)果見表2。從表2可知, NT-DS對該砂床封堵效果最好, SDL次之, QS-2封堵較差;NT-DS在封堵性上較常規(guī)的封堵材料SDL、 QS-2有明顯優(yōu)勢。
表1 隨鉆堵漏劑NT-DS對井漿性能的影響
表2 可視砂床實驗數(shù)據(jù)
因NT系列堵漏材料昂貴,考慮將其作為主堵漏劑,與獅子溝油田常用堵漏劑進(jìn)行復(fù)配使用。將配制好的堵漏漿注入CDL-Ⅱ堵漏實驗裝置,用不同縫寬的縫板進(jìn)行堵漏實驗,分別在0~7 MPa下靜置10 min后記錄漏失量,結(jié)果見表3,堵漏漿配方如下。
1#井漿 +1%FD-1(細(xì))+2%FD-2(中粗)+1%QS-2(特細(xì))
2#井漿 +1%FD-1(細(xì))+1%SDL+1%QS-2+1%NT-DS
3#井漿 +2%FD-1(細(xì))+2%FD-2(中粗)+2%QS-2(特細(xì))+2%FD-3(粗)+2% 單向壓力封閉劑(細(xì))+2%FD-3(粗)+2%SDL(細(xì))
4#井漿+2%核桃殼(細(xì))+4%SQD-98+3%NTS(中粗)+2%GT+2%NT-T+1% NT-DS
5#井漿 +3%FD-1(細(xì))+3%FD-2(中粗)+3%石灰石粉(細(xì))+3%FD-3(粗)+3%單向壓力封閉劑(特細(xì))+2%FD-3(粗)+3%SDL(細(xì))
6#井 漿 +2%SQD-98(細(xì))+3%SQD-98(中粗)+2%NTS-S(中粗II型)+2%NTS-S(中粗)+1%GT-1(特細(xì))+2%GT-2(細(xì))+2%GT-3(中粗)+4%GT-4(粗)+2%NT-DS +0.2%NT-2
表3 靜態(tài)縫板堵漏實驗
從表3實驗結(jié)果看出,6組不同配方的堵漏漿7 MPa壓差下都能成功封堵對應(yīng)的縫板;在相同條件下,加入NT系列堵漏材料的堵漏漿堵漏效果要明顯優(yōu)于加入常規(guī)堵漏材料的堵漏漿。
按照6#配方配制堵漏漿,在CDL-Ⅱ高溫高壓動靜態(tài)堵漏模擬實驗裝置上,在110 ℃下用5~3 mm梯形縫板、鋼珠(φ=7.13 mm)彈子床和圓柱條(φ=4 mm),測試其堵漏效果,結(jié)果分別見圖7~圖9。
圖7 梯形縫板(5~3 mm)堵漏實驗
圖8 彈子床(φ=7.13 mm)堵漏實驗
圖9 圓柱條(φ=4 mm)堵漏實驗
從圖7看出,該配方可有效封堵梯形縫板(5 mm~3 mm),承壓能力可達(dá)13.34 MPa。從圖8看出,該配方可有效封堵彈子床(φ=7.13 mm),承壓能力可達(dá)11.12 MPa。從圖9看出,該配方可有效封圓柱條(φ=4 mm),承壓能力可達(dá)10.00 MPa。從高溫高壓動態(tài)縫板堵漏實驗結(jié)果可知,該配方能封堵住孔隙, 在110 ℃下,承壓能力均達(dá)到了10 MPa以上,可滿足獅202井區(qū)現(xiàn)場技術(shù)要求。
獅202井區(qū)地層裂縫發(fā)育程度不同,其漏失情況不一,根據(jù)現(xiàn)場鉆井液漏失速度設(shè)計了3種不同配方。
1#(漏速<10 m3/h)循 環(huán) 漿 +1.0%NT-DS+(2%~3%)NTS(細(xì))+(1%~3%)核桃殼(0.5~1 mm)+(1%~3%)SDL+(1%~3%)SQD-98, 總 濃度為12%~13%
2#(10 m3/h≤漏速≤30 m3/h)基漿 +2%NTS(細(xì))+ 3%核桃殼(1~3 mm)+(3%~4%)核桃殼(0.5~1 mm)+1%NT-DS+3%SDL+3%SQD-98, 總濃度為15%~16%
3#(漏速>30 m3/h)基漿 +3%NTS(中∶細(xì) =1∶2)+(3%~5%)核桃殼(1~3 mm)+(3%~5%)核桃殼(0.5~1 mm)+(1%~2%)NT-DS+3%SDL+5%SQD-98,總濃度在25%左右。
獅子溝202井區(qū)漏失以裂縫性漏失為主, 堵漏施工要點主要有:堵漏材料的粒徑、 級配要合理, 最大粒徑控制在3 mm左右;堵漏漿濃度高于20%;下鉆至漏層上方盡量接近漏層位置,泵注堵漏漿。
具體施工工序如下:①第1次擠注時以3~5 L/s以下的排量控制立管壓力在3 MPa以內(nèi),讓地層盡量多吃入堵漏漿,壓力值小于3 MPa,壓力上升緩慢或不上升時,擠注時先以3~5 L/s左右的排量擠入8~10 m3后靜止。靜止 20~30 min以后再擠注,擠入量不超過2 m3(第1次除外),在擠注的過程中,若壓力上升緩慢,擠入0.5~2 m3以后再次靜止20~30 min;若壓力不上升,擠入0.5~2 m3以后靜止60 min;若壓力均勻上升,則繼續(xù)進(jìn)行擠注;壓力上升到5 MPa以上,每次擠入量控制在0.5~1.5 m3。如果5 MPa以內(nèi)壓力擠注時有困難,可降低排量適當(dāng)增加泵壓進(jìn)行作業(yè)。施工時要特別注意;發(fā)生破裂時,立即停泵,防止在該處壓力值發(fā)生地層破裂時擠入量大,造成地層裂縫增大,影響堵漏效果。壓力每上升1~2 MPa,停泵觀察壓力變化情況,壓力下降較快時,靜止20~30 min;壓力下降較慢時,繼續(xù)擠注,但最高壓力不超過8 MPa。壓力下降到6 MPa補(bǔ)壓到8 MPa,補(bǔ)壓5~8 h以后,再開井靜止堵漏4 h以上。具體操作根據(jù)現(xiàn)場實際情況確定。擠注時擠注量可能較大,根據(jù)擠注情況及時準(zhǔn)備好堵漏漿量。②開井泄壓時一定要緩慢,尤其是最后2 MPa,間隔建議在15 min以上,開井后靜止2~3 h,再進(jìn)行循環(huán)驗漏;如果泄壓時溢流過大,返吐量大(大于0.5 m3)而壓力下降緩慢,則進(jìn)行節(jié)流循環(huán),適當(dāng)提高鉆井液密度(根據(jù)承壓值和循環(huán)壓耗)壓井。
在獅202井區(qū)進(jìn)行了4口井(獅1-3向1井、獅3-2井、獅38-3井、獅41-6-1井)的試驗應(yīng)用,堵漏成功率為100%,提高了地層承壓能力,擴(kuò)大了安全密度窗口,滿足后續(xù)施工要求。以獅3-2井現(xiàn)場施工為例。
獅3-2井是一口三開制直井,井深為3 250 m,三開井眼尺寸為φ152.4 mm,二開技術(shù)套管尺寸為φ177.8 mm,下至井深2 638 m。該井三開鉆進(jìn)至井深2 827 m時發(fā)生溢流,溢流物為鹽水,實時鉆井液密度為2.10 g/cm3,循環(huán)加重鉆井液密度至2.14 g/cm3時發(fā)生井漏,漏速為1.4 m3/h。停泵靜止觀察,發(fā)生溢流,溢速為10 m3/h,出口鉆井液密度由2.14 g/cm3下降至1.78 g/cm3。
5.2.1第1次常規(guī)堵漏施工
堵漏配方:20 m3井漿(密度為2.20 g/cm3,黏度為94 s)+3%FD-2(中粗)+2%SDL(隨鉆)+6%石灰石粉+3%FD-1(細(xì))+4%核桃殼(1~3 mm),總濃度18%。以小排量分多次共擠注6.5 m3井漿,擠注過程中套管壓力最高升至6.5 MPa,數(shù)小時套壓降至5.9 MPa后不再下降,地層承壓能力提高值當(dāng)量鉆井液密度為0.21 g/cm3。開泵循環(huán),單凡爾循環(huán)1周井下未發(fā)生漏失,2個凡爾循環(huán)井下正常,以正常排量循環(huán)時循環(huán)漿加重,待入口密度到2.18 g/m3時井下發(fā)生漏失,漏速1.87 m3/h,隨即停泵觀察,靜止期間,井口外溢,外溢物為鹽水,平均溢速是2.31 m3/h。
分析堵漏失敗的原因是由于高壓鹽水層的存在, 堵漏漿進(jìn)入漏層后被鹽水稀釋, 從而使堵漏漿的濃度降低;地層反排壓力較大,將封堵類細(xì)顆粒排出, 而“骨架”類堵漏材料仍然存在, 就形成了細(xì)顆粒被排出后留下的漏失通道,而高強(qiáng)度架橋顆粒楔入地層承壓時將裂縫張開變寬, 無法閉合, 表現(xiàn)為漏速變大,主要原因是封堵類細(xì)顆粒堵漏材料濃度偏低。
5.2.2第2次承壓堵漏施工
下鉆至井深2 800 m循環(huán)45 min后泵注14.9 m3堵漏漿,泵注堵漏漿過程中漏失0.6 m3;以15 L/s排量替井漿,替井漿6.1 m3,保持鉆具內(nèi)外堵漏漿液面一致,替漿過程中漏失0.2 m3;起鉆至套管內(nèi)后關(guān)井?dāng)D注,以3~5 L/s排量共擠注施工15次,累積擠入井漿8.3 m3,擠注過程中套管壓力最高升至9.3 MPa,穩(wěn)壓2 h后穩(wěn)壓在8.2 MPa,地層承壓能力提高值當(dāng)量鉆井液密度為0.3 g/cm3,達(dá)到2.51 g/cm3滿足下部施工要求。靜止2 h后泄壓,泄壓地層回吐0.5 m3。在套管鞋處開泵循環(huán)未漏,起鉆更換鉆具組合,起鉆灌漿正常。堵漏施工后恢復(fù)鉆進(jìn),直至完鉆井深3 250 m,井下未發(fā)生漏失。配制的堵漏漿配方如下。
18 m3井漿(密度為 2.21 g/cm3, 黏度為 96 s)+3%核桃殼(1~3 mm)+ 2.5%NTS(中粗)+2.5%NTS(粗)+12%GTBASE+3%SQD-98+2%NT-DS, 總濃度為25%。
4口試驗井的承壓堵漏施工的現(xiàn)場堵漏效果見表4。從表4可以看出,4口井堵漏效果良好,提高了地層承壓能力,擴(kuò)大了鉆井施工密度窗口。
表4 獅202井區(qū)4口試驗井的堵漏效果
1.獅202井區(qū)地層以微裂縫發(fā)育為主,儲層發(fā)育溶蝕孔、晶間孔和裂縫,該地區(qū)的漏失主要為微裂縫漏失。該地區(qū)裸眼井段長,漏失層位多,易反復(fù)漏失,地層承壓能力低,鹽下存在高壓鹽水,溢漏同層,采用常規(guī)隨鉆堵漏、橋漿堵漏、靜止堵漏措施難以有效解決。
2.引入NT系列高效堵漏材料,通過室內(nèi)研究形成了高承壓堵漏配方,由不同級配、不同形狀的堵漏顆粒在裂縫內(nèi)鍥入、堆積,在壓差作用下形成高承壓封堵層,堵漏效果好,承壓能力高,形成了一套適合獅202井區(qū)裂縫性地層堵漏配方及工藝。
3.現(xiàn)場4口井應(yīng)用效果良好,提高了地層承壓能力,擴(kuò)大了鉆井液密度窗口,為下一步鉆井施工提供了安全保障。該堵漏技術(shù)措施在現(xiàn)場成功的應(yīng)用,解決了該地區(qū)裂縫性地層漏失,保證了鉆井工程的安全。