葛 曦,黃正財,楊 超,張建勛
(貴州省水利水電勘測設計研究院,貴州 貴陽 550002)
冗各水電站位于貴州省黔南布依族苗族自治州羅甸縣,為蒙江流域梯級電站的第八級,電站于2016年發(fā)電,裝機容量為3×30MW,采用地下廠房布置,尾水洞較長。
冗各水電站的輸水系統(tǒng)為壓力隧洞后接壓力鋼管引水至地下廠房,再接長尾水隧洞到下游尾水的布置方式。3號發(fā)電引水隧洞從進口到廠房邊墻長
約219.8m,尾水洞長約188.4m。1號引水隧洞從進口到廠房邊墻長約155.8m,尾水洞長約149.3m。2號引水隧洞從進口到廠房邊墻長約187.8m,尾水洞長166.5m。顯然,在同樣的邊界條件下,由于冗各3號發(fā)電引水隧洞和尾水洞分別比冗各1號和冗各2號的長,所以冗各3號水輪機甩負荷的水力過渡過程條件最不利,以3號機作為計算對象。
有壓鋼筋混凝土隧洞長200.47m,隧洞內(nèi)徑4.5m,隧洞末端接壓力鋼管,壓力鋼管至蝸殼進口長24.164m,直徑4.0m。機組中心到尾水管出口長11.23m,尾水管出口后的有壓尾水隧洞長171.137m,有壓尾水洞面積為38.78m2,如圖1所示。
電站水頭不高,水頭變幅不大,選用立軸混流式機組單列布置,配套懸式密閉循環(huán)空氣冷卻三相同步水輪發(fā)電機,由于采用單管單機的布置方式,且機組前壓力引水系統(tǒng)不長,因此機組前沒有設置進水閥,而是采用了取水口設置快速閘門作為機組斷流設施。選用WT- 60-AZ微機調(diào)速器,該調(diào)速器采用進口PLC為控制核心。具體見表1。
根據(jù)該電站的實際情況與DL/T5186- 2004《水
力發(fā)電廠機電設計技術規(guī)范》確定設計準則如下:
機組甩負荷的最大轉速升高率小于55%,機組甩負荷在額定水頭和最高水頭兩種情況下,最大蝸殼壓力宜控制在50%~30%以內(nèi),以及機組甩全負荷時,尾水管內(nèi)的最大真空度不大于-8m水柱。
一般來講,機組甩負荷最危險的工況,最大水頭可能發(fā)生最大壓力上升,額定水頭可能產(chǎn)生最大速率上升值。由于該電站采用單管單機,機組運行獨立,依據(jù)調(diào)保計算的目的擬定工況見表2。
采用一段關閉規(guī)律,通過不同導葉關閉時間,針對A11,A12工況甩額定負荷進行了大波動過渡過程計算。計算結果見表3、4。
從表3以看出:導葉直線關閉T1=11s、13s依次進行大波動過渡過程計算,在飛輪力矩GD2=2200t·m2時,最大壓力上升在最大水頭,最大速率上升發(fā)生額定水頭,尾水管真空度在規(guī)定的-8m范圍之內(nèi)。
最大壓力上升產(chǎn)生在整個導葉關閉的末端,最大速率上升產(chǎn)生在整個導葉開口的中間;各工況隨著關閉時間增加,機組產(chǎn)生的瞬時最大負荷和最小負荷改善有所減少,壓力真空值也隨著降低;各工況的蝸壓和尾壓產(chǎn)生脈動,呈衰減變化。
對3臺機在最小水頭(與額定水頭接近)和最大水頭同甩滿負荷工況(A13、A14)進行大波動過渡過程計算,經(jīng)過多個二段關閉規(guī)律的分析計算,選定導葉接力器分段關閉規(guī)律。
表3 一段關閉3#機大波動過渡過程計算結果
表4 二段關閉3#機大波動過渡過程計算結果
從表4中可以看出:導葉采用第二組的二段關閉規(guī)律,蝸殼最大壓力上升不超過75.4m,機組速率上升不超過55%,尾水管最小真空度小于-8m范圍之內(nèi)。機組產(chǎn)生的瞬時最大負荷和最小負荷與一段關閉相比均有所增加,甩負荷時增加了抬機可能性。
圖2 A11,T1=7s,T2=21s,Y12=0.6,3#機組甩負荷大波動過渡過程曲線圖
圖3 A12,T1=7s,T2=21s,Y12=0.6,3#機組甩負荷大波動過渡過程曲線圖
圖4 A13,T1=7s,T2=21s,Y12=0.6,3#機組甩負荷大波動過渡過程曲線圖
從圖2~圖4機組的過渡過程曲線圖可以看出:各工況的蝸壓和尾壓產(chǎn)生脈動,但呈衰減變化。
從表3和表4的數(shù)據(jù)可以看出,機組通過以上各種工況的大波動過渡過程仿真計算,采用兩段關閉規(guī)律,在發(fā)電機GD2=2200t·m2條件下,機組速率上升和蝸殼最大壓力上升均優(yōu)于一段關閉規(guī)律下的計算結果,為保證機組的安全穩(wěn)定運行,采用表4中字體加粗部分的關閉規(guī)律及計算結果作為電站運行的依據(jù)。
在機組運行過程中,1#機組在上游495m,下游447.65m的水位下進行了50%、75%、100%負荷下的甩負荷試驗,根據(jù)中控室讀取數(shù)據(jù),在100%出力下甩負荷時出力29.9MW,轉速上升為142.3%,蝸殼壓力為67m。
在施工過程中,引水系統(tǒng)數(shù)據(jù)略有變化,因此我們重新進行了建模復核,并根據(jù)此次甩負荷的關閉規(guī)律和時間進行了調(diào)整計算。
以1#機計算得出:最大轉速上升值為45.4%,最大蝸殼壓力69m,最小尾管壓力-1.5m。對比數(shù)據(jù),蝸殼壓力比現(xiàn)場高2m(約3%),轉速上升也比現(xiàn)場高約3%,3%的誤差應是軟件所留余量。
以3#機計算得出的最大轉速上升值為50%,最大蝸殼壓力75.8m,最小尾管壓力-3.2m??鄢嗔亢笪仛毫θ匀怀鲆?。
因此調(diào)整了電站的關閉規(guī)律,第一段關閉時間為5s,第二段關閉時間為20s,分段開度為0.7。計算所得最大轉速上升值為49.4%,最大蝸殼壓力67.5m,最小尾管壓力-3.405m。該結果滿足規(guī)范要求及該電站運行。
冗各水電站的布置有如下特點:①機組前引水系統(tǒng)采用單管單機,機組后尾水洞也是單管單機;②采用地下廠房布置型式;③機組前無進水閥而采用進口快速閘門;④長尾水洞。在水力過渡過程計算時,由于機組的獨立性,采用引水系統(tǒng)最長的3號機組作為計算控制。在計算過程中,我們對比了一段關閉與兩段關閉規(guī)律,初步選擇了更利于電站運行的第一段關閉時間為7s,第二段關閉時間為21s,分段開度為0.6作為調(diào)試運行指導,在施工過程中,由于引水系統(tǒng)參數(shù)略有變化,根據(jù)現(xiàn)場甩負荷試驗反饋回來的數(shù)據(jù),按照現(xiàn)場甩負荷試驗所采用的關閉規(guī)律再進行對比驗算后,提出了更合適的關閉規(guī)律,得到了滿意的結果。
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