張香華 李中生 王立志
摘 要:某型航空發(fā)動機配裝我國先進戰(zhàn)機,該型發(fā)動機獨有的防喘功能,使戰(zhàn)機生存能力大大增強。本文以某型發(fā)動機防喘檢查時出現(xiàn)的故障為出發(fā)點,通過研究防喘系統(tǒng)組成和原理,針對地面試車出現(xiàn)的故障,進行理論分析,確立故障發(fā)生的原因是副油燃油壓力變化導致轉(zhuǎn)速下降量發(fā)生變化。本文開展的研究,為航空發(fā)動機地面防喘檢查,外場使用維護和故障排除提供了借鑒。
關鍵詞:發(fā)動機;防喘;故障;分析
中圖分類號:V263 文獻標志碼:A
1 故障現(xiàn)象
某型號發(fā)動機進行地面首次試車時,防喘功能檢查,N1轉(zhuǎn)速下降至68%,規(guī)定值為68%~74%,符合要求。試車中由于慢車狀態(tài)副油路壓力為1.58 MPa,不符合規(guī)定要求,地面試車操作人員調(diào)整主泵壓力分布器活門調(diào)整螺釘,將慢車狀態(tài)副油路壓力調(diào)整為1.75MPa。
第二次地面試車時,防喘功能檢查,N1轉(zhuǎn)速下降至55%,不符合規(guī)定,將漏油節(jié)流嘴更換為1.8mm(節(jié)流嘴規(guī)格要求為1.8mm~2.5mm), 防喘檢查N1轉(zhuǎn)速下降至60%,參數(shù)不合格。操作人員將副油壓力由1.75MPa減小為1.68MPa。
第三次地面試車時,防喘功能檢查,地面試車檢查防喘功能,N1轉(zhuǎn)速下降至70%,符合規(guī)定。
發(fā)動機參數(shù)試車合格后,正常情況下每次開車不會出現(xiàn)大的變化。該發(fā)動機通過調(diào)整燃油壓力,導致不同次地面試車,轉(zhuǎn)速出現(xiàn)很大的變化,在以往發(fā)生的試車中沒有出現(xiàn)過,因此無經(jīng)驗可尋。
2 某型發(fā)動機防喘系統(tǒng)組成
某型發(fā)動機防喘系統(tǒng)組成,如圖1所示。核心部分是數(shù)字式防喘控制器,它和飛機大氣數(shù)據(jù)、武器管理系統(tǒng)、發(fā)動機電氣系統(tǒng)、主泵調(diào)節(jié)器、放油電磁閥和進氣道斜板控制器共同組成防喘系統(tǒng)。
3 防喘系統(tǒng)工作原理
某型發(fā)動機防喘控制系統(tǒng)用于飛機武器發(fā)射時,防止發(fā)動機喘振和停車,在全加力狀態(tài),通過降低主泵供油量及發(fā)動機副油路放油,使發(fā)動機轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)低,短時退出加力而提高發(fā)動機穩(wěn)定工作裕度。防喘控制系統(tǒng)的執(zhí)行機構(gòu)由主泵調(diào)節(jié)器上的K活門和放油電磁開關共同組成,如圖2所示。
當K活門工作時,將主泵中的供油斜盤角度減小,從而減小供油量。放油電磁開關的進口接發(fā)動機副油路,出口接發(fā)動機漏油盒。放油電磁開關工作時,會將發(fā)動機副油路中的燃油通過電磁開關RDK-34放出到漏油盒中,之后,高壓壓氣機引氣吹除漏油盒中廢棄燃油至大氣。
臺架防喘系統(tǒng)調(diào)整,通過改變放油電磁開關出口的節(jié)流嘴大小改變放油量,節(jié)流嘴面積越小,副油路在單位時間內(nèi)的漏油量也相應減小。
4 防喘系統(tǒng)故障分析
某型發(fā)動機發(fā)生防喘切油故障,均是N1轉(zhuǎn)速值高于規(guī)定值,其原因是放油電磁開關工作異常,導致副油路燃油未能完全排出或部分排出,燃油下降量小于規(guī)定值,N1轉(zhuǎn)速下降量亦未達標。
該發(fā)動機防喘切油故障,表現(xiàn)為N1轉(zhuǎn)速低于規(guī)定值,可以理解為發(fā)動機防喘系統(tǒng)切油量大于設計指標,導致N1轉(zhuǎn)速下降量過大。放油電磁開關是一個開、關電磁閥,沒有流量調(diào)節(jié)功能,出現(xiàn)卡滯、異常情況等只能降低排油量,不會增加排油量,與故障現(xiàn)象不符,因此可以排除放油電磁開關對故障的影響。
為進一步確定切油量大的原因,將放油電磁開關短接,即發(fā)動機副油路不放油,單獨由主泵切油,驗證故障現(xiàn)象。試車進行防喘檢查,N1轉(zhuǎn)速下降至70%。由于前期沒有相關數(shù)據(jù)積累,因此無法判定主泵降油量是否符合標準,但可以認定主泵不是切油量大的原因(如果主泵單獨切油,N1轉(zhuǎn)速下降至68%以下,則判定主泵是切油量大的原因),因此后續(xù)排故方案集中在如何降低副油路漏油量上。
該型發(fā)動機上安裝的節(jié)流嘴為1.8mm,已經(jīng)達到最小限度??紤]降低副油路的燃油壓力來降低排油量,副油路壓力調(diào)整是通過主泵上的壓力分布器活門調(diào)整螺釘實現(xiàn)的,從調(diào)整前后的試車參數(shù)上看,慢車狀態(tài)副油路壓力由1.75MPa減小為1.68MPa,全加力狀態(tài)副油路壓力由3.84MPa減小為3.81MPa。副油路壓力降低,副油路排油量減少,N1轉(zhuǎn)速下降量相應減少。
從壓力分布器的結(jié)構(gòu)及功能上看,壓力分布器是根據(jù)燃油壓力的大小將燃油分配給燃燒室的主、副油路,調(diào)整螺釘在影響慢車狀態(tài)副油路壓力的同時還會影響最大狀態(tài)下的副油路壓力,但影響發(fā)動機總供油量,亦不會對發(fā)動機推力等性能指標產(chǎn)生影響。
結(jié)語
某型發(fā)動機臺架試車進行防喘功能檢查時,參數(shù)不符合規(guī)定,傳統(tǒng)思維通過調(diào)整放油節(jié)流嘴進行調(diào)整,當調(diào)整手段無法解決時,需要根據(jù)發(fā)動機工作原理,重新制定排故措施,本文通過分析發(fā)動機副油路在防喘功能檢查時的工作特點,采用調(diào)低慢車狀態(tài)下的副油壓力方式,使全加力工作時的副油壓力降低。當防喘放油時,副油路放油量相對減少,N1轉(zhuǎn)速下降量則提高。
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