銀紅然
(西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司,西藏 昌都 854100)
西藏玉龍銅業(yè)濕法銅冶煉采用全濕法生產(chǎn)工藝,工藝流程包括:銅氧化礦直接球磨生產(chǎn)礦漿加硫酸浸出—萃取—電積三大部分,構(gòu)成三個循環(huán)。根據(jù)公司銅氧化礦泥化程度較高的特點,銅氧化礦浸出采用連續(xù)串聯(lián)攪拌浸出工藝。液固分離是濕法冶煉主要生產(chǎn)工序之一同樣濃密機使生產(chǎn)中重點設(shè)備之一。在氧化礦浸出部分除包括攪拌浸出外,還有氧化礦漿液固分離、浸出礦漿液固分離,浸出底流四級逆流洗滌液固分離。上述所有的液固分離均采用濃密機重力沉降分離。為了提高固體顆粒沉降分離速度及降低液體含固量,在液固分離過程中加入絮凝劑,以提高分離效果。如何最大限度的發(fā)揮絮凝劑的作用,使液固更快、更好的分離,液體含固料最少,同時使絮凝劑單耗最低是生產(chǎn)技術(shù)人員關(guān)注的一項核心工作。
氧化銅原礦經(jīng)簡單的混合配礦后經(jīng)顎式破碎機、半自磨機、球磨機、旋流器產(chǎn)出濃度為20%~23%、細(xì)度為-200目占比大于65%的礦漿進30米濃密機;30米濃密機上清溢流回球磨系統(tǒng),底流為濃度45%~50%的氧化銅礦漿進入攪拌浸出槽加硫酸進行浸出反應(yīng);氧化銅礦漿經(jīng)過連續(xù)6臺串聯(lián)的攪拌槽反應(yīng)后,礦漿經(jīng)礦漿泵泵入18米酸浸濃密機,上清溢流為高銅離子浸出料液經(jīng)萃取銅離子進入有機相,氫離子進入浸出料液回到攪拌浸出槽;底流為濃度為45%~50%的酸浸出底流經(jīng)礦漿泵泵入18米濃密機進行洗滌,進一步回收底流中的銅離子。由于要保證礦漿的細(xì)度,以及礦漿輸送的距離及落差,碎磨不可能產(chǎn)出濃度為45%~50%細(xì)度合格的礦漿直接加入攪拌浸出槽,只能是先產(chǎn)出濃度為20%~23%的礦漿泵入30米濃密機進行液固沉降分離,產(chǎn)出濃度為45%~50%的礦漿加入攪拌浸出槽,攪拌浸出槽在加硫酸的同時加入經(jīng)萃取后的浸出料液,整個浸出過程中礦漿的濃度基本保持在18%~20%,濃密機底流濃度在40%~50%。工藝流程見下圖1。
圖1 氧化礦攪拌浸出工藝流程
在設(shè)計階段重點考慮了浸出濃密機及洗滌濃密機的沉降效果,因此所選用的絮凝劑更適合酸性礦漿的沉降,兼顧氧化礦中性礦漿的澄降。剛投產(chǎn)時由于各種原因,生產(chǎn)的連續(xù)性不強,氧化銅原礦每天處理量700噸/天~800噸/天,絮凝劑對生產(chǎn)的制約沒能夠顯現(xiàn)出來。隨著生產(chǎn)的不斷好轉(zhuǎn),設(shè)備停機時間越來越短,生產(chǎn)運轉(zhuǎn)率大幅度提高,原礦處理量不斷提升,同時為了通過提高銅浸出率而提高銅回收率,要求進一步提高礦漿細(xì)度,外加氧化礦性質(zhì)波動較大,有時氧化礦泥化程度較大,多種因素疊加增大了液固分離的難度。因僅有一臺絮凝劑溶液制備設(shè)備,雖然通過提高絮凝劑溶液濃度、縮短制備時間,從而加大了絮凝劑溶液的制備量,仍難以滿足正常生產(chǎn)。特別是30米濃密機因液固上清跑混每天碎磨至少停機兩次共計3小時~4小時,不向30米濃密機供礦漿等礦漿澄清;18米浸出濃密機及CCD1洗滌濃密機上清溢流固量也明顯上升;在制備絮凝劑溶液過程中由于絮凝劑溶解不充分,也造成了絮凝劑的浪費,處理噸原礦絮凝劑單耗顯現(xiàn)升高。
針對生產(chǎn)現(xiàn)狀,公司決定在上一套絮凝劑溶液制備設(shè)備,并根據(jù)礦漿性質(zhì)的不同,使用不同的絮凝劑,一方面提高產(chǎn)量,其次控制絮凝劑單耗。為了使所選用的絮凝劑達(dá)到公司預(yù)期目的,在絮凝劑選型實驗室小型試驗基礎(chǔ)上,選用一種絮凝劑與生產(chǎn)現(xiàn)用絮凝劑進行了本次生產(chǎn)性能對比試驗。
①所選用的絮凝劑是否能夠滿足生產(chǎn)。②兩種絮凝劑那種效果最佳。③處理噸原礦絮凝劑單耗對比。
分別使用這兩種絮凝劑在6臺濃密機上進行對比試驗,重點觀察白班濃密機生產(chǎn)運行情況。30米濃密機生產(chǎn)運行要求,為了確保上清不跑混,當(dāng)上清液深度低于0.4米時,碎磨停機停止氧化礦漿進入30米濃密機,底流繼續(xù)泵入攪拌浸出槽,雖然液固分離繼續(xù),但不產(chǎn)生上清溢流。當(dāng)30米濃密機上清液深度大于1.2米時,恢復(fù)碎磨生產(chǎn),繼續(xù)向30米濃密機泵入礦漿。18米濃密機除要求上清溢流不能跑混外,要求上清液盡可能清澈,不能含有明顯固體顆粒。
濃密機絮凝劑沉降效果主要反映在沉降速率及上清含固量上。當(dāng)沉降速率大于或等于礦漿加入量時,上清深度保持不變或不斷加大,就不會產(chǎn)生上清液跑混。當(dāng)沉降速率小于礦漿加入量時,上清深度隨時間推移會不斷變小,最終造成上清液跑混。當(dāng)絮凝劑絮凝效果不好時,上清液體中細(xì)小懸浮顆粒無法沉降仍然懸浮在液體中,造成上清液含固量升高,從而影響到后續(xù)工序的正常生產(chǎn)。因此,試驗過程中重點觀察濃密機上清液深度變化及上清液中固體含量。
現(xiàn)使用萃取劑編號1號、選用進行對比的萃取劑編號2號。在不同的生產(chǎn)時期內(nèi)分別用兩種萃取劑制成相同濃度的萃取劑溶液,分別加入30米濃密機及18濃密機,每個一小時記錄濃密機上清液深度變化及濃密機上清液含固量。
表1 30米濃密機上清液深度變化
18米濃密機上清液深度變化情況。
18米浸出礦漿濃密機及CCD1底流洗滌濃密機的沉降效果直接關(guān)系到后序萃取的生產(chǎn)。因此,在實驗過程中重點觀察這兩臺濃密機上清液深度的變化,及上清溢流含固情況。在六天內(nèi)的兩種絮凝劑對比實驗中,兩臺濃密機上清液深度均保持在1.2米,均能滿足生產(chǎn)需求。
在實驗過程中,30米濃密機及18米濃密機均未出現(xiàn)跑混情況。30米濃密機上清溢流含固量不明顯。重點取18米濃密機上清溢流樣進行含固量測定,含固量對比見表2。
表2 兩種絮凝劑上清溢流含固量對比
30米濃密機絮凝劑的加入量占絮凝劑總用量的60%~65%,由于礦漿濃度的不穩(wěn)定,消耗對比性不強,重點觀察了18米濃密機在保持1.2米上清液深度前提條件下,絮凝劑的加入量。1號絮凝劑的用量約低于2號絮凝劑用量的3.5%。
從30米濃密機上清液深度變化可以得出,在添加1號在絮凝劑沉降過程中,上清液深度變化為平均0.124米/小時,在添加2號在絮凝劑沉降過程中,上清液深度變化為平均0.109米/小時。上清液深度變化越慢說明絮凝劑沉降效果越好,從而可以得出新選用的絮凝劑在30米濃密機礦漿沉降的效果好于現(xiàn)使用的絮凝劑。在18米浸出濃密機及洗滌濃密機中沉降中,雖然都能滿足生產(chǎn)要求,但從上清溢流含固量及使用量上看,現(xiàn)使用得絮凝劑的綜合效果優(yōu)于選用的絮凝劑。
根據(jù)對兩種絮凝劑的實驗結(jié)果及現(xiàn)用絮凝劑難以滿足生產(chǎn)的實際情況,公司決定再上一設(shè)備專門用于新選用的絮凝劑溶液制備,添加到30米濃密機中;原有設(shè)備繼續(xù)用于原來的絮凝劑溶液制備,添加到18米濃密機中。工藝改進經(jīng)過一段時間的生產(chǎn)實踐,優(yōu)勢得到體現(xiàn)。
30米濃密機添加新選用的絮凝劑,沉降效果明顯提高,原來每天平均停機3小時~4小時,現(xiàn)在基本不在因礦漿沉降原因停機,每天原礦處理量由原來每天平均850噸~900噸提升到1000噸~105噸。18米濃密機以前因絮凝劑溶液制備量不足,影響沉降效果,現(xiàn)在技改后,上清液含固量明顯降低。兩套絮凝劑溶液制備設(shè)備,解決了以前絮凝劑溶解時間不足造成絮凝劑浪費的難題。技改后,原礦處理量提高了10%~15%,絮凝劑單耗比原來降低了25克/噸原礦。
通過實驗為生產(chǎn)實踐提供了決策依據(jù),技術(shù)改造后,不僅提高了生產(chǎn)效率,而且通過降低了輔料單耗,創(chuàng)造了很好的經(jīng)濟效益。
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