俞吉祥,楊 清,徐莎莎,樊 波
(青海鹽湖工業(yè)股份有限公司化工分公司,青海格爾木 816000)
青海鹽湖工業(yè)股份有限公司化工分公司年產(chǎn)300 kt合成氨裝置以天然氣部分氧化法生產(chǎn)乙炔的副產(chǎn)尾氣為原料,經(jīng)脫硫、加氫轉(zhuǎn)化除去烯烴和炔烴,中低變換除去一氧化碳,MDEA脫碳,變壓吸附工序制得純度99.7%(體積分?jǐn)?shù))的氫氣;然后與中壓氮?dú)獍匆欢ū壤旌?,?jīng)甲烷化精制、合成氣壓縮機(jī)壓縮后進(jìn)行氨合成。其中,合成氣壓縮機(jī)汽輪機(jī)型號(hào)為N40/56/0,屬于全凝式,進(jìn)汽為中壓過熱蒸汽,正常壓力為3.45 MPa、溫度為420 ℃、流量為52.6 t/h。離心式壓縮機(jī)型號(hào)為2BCH509/A+2BCH508/A,分為2個(gè)缸、四段壓縮。壓縮機(jī)軸端采用干氣密封,低壓缸干氣密封采用FLOWSERVE公司T形槽,高壓缸干氣密封采用JohnCrane公司樅樹槽[1-2]。
來自甲烷化工序的工藝氣(2.7 MPa、38 ℃)經(jīng)入口分離器進(jìn)行水氣分離后,進(jìn)入低壓缸壓縮,經(jīng)段間冷卻器205E0507- 1和段間分離器205S0506- 1后,進(jìn)入二段壓縮至7.05 MPa,經(jīng)段間冷卻器205E0507- 2、段間氨冷器205E0506和段間分離器205S0506- 2后,工藝氣進(jìn)入分子篩系統(tǒng)除去其中水分,防止合成塔催化劑中毒。除去水分的干燥工藝氣進(jìn)入三段壓縮,壓力提高至14.06 MPa,與來自合成工序冷交換器的循環(huán)氣混合進(jìn)入壓縮機(jī)四段壓縮,壓力提高至14.92 MPa、溫度為55 ℃,然后送往合成塔進(jìn)行氨合成。壓縮機(jī)設(shè)計(jì)二回一、四回三和四回四3條防喘振線以保護(hù)機(jī)組[3-4]。合成氣壓縮機(jī)工藝流程見圖1。
合成氣壓縮機(jī)干氣密封采用帶中間迷宮密封的串聯(lián)式干氣密封結(jié)構(gòu)型式[5]。干氣密封主密封氣來自合成氣壓縮機(jī)三段出口的工藝氣,工藝氣進(jìn)入過濾器除去工藝氣中的雜質(zhì),然后通過調(diào)節(jié)閥PV5451、PV5430、PV5474調(diào)節(jié),分別進(jìn)入合成氣壓縮機(jī)高、低壓缸驅(qū)動(dòng)端和非驅(qū)動(dòng)端干氣密封,進(jìn)入干氣密封的主密封氣與軸端介質(zhì)的壓差在10 kPa以上。2.8 MPa中壓氮?dú)庾鳛楹铣蓺鈮嚎s機(jī)開機(jī)時(shí)的主密封氣氣源;干氣密封二級(jí)密封氣采用0.65 MPa低壓氮?dú)庾鳛闅庠?,二?jí)密封氣經(jīng)過濾器除去低壓氮?dú)庵械碾s質(zhì),然后通過減壓閥PV5453減壓至0.1~0.3 MPa后再進(jìn)入干氣密封中;隔離氣也采用0.65 MPa低壓氮?dú)庾鳛闅庠矗ㄟ^減壓閥減壓至15 kPa左右,然后進(jìn)入壓縮機(jī)軸端以防止軸端油進(jìn)入干氣密封。干氣密封工藝流程見圖2。
2014年5月27日10:00,化肥廠二車間合成氨裝置前系統(tǒng)生產(chǎn)正常后,合成氣壓縮機(jī)計(jì)劃開車;接到開車指令后,機(jī)組操作人員對(duì)機(jī)組進(jìn)行開機(jī)前檢查確認(rèn);13:00,機(jī)組允許啟動(dòng)條件滿足;14:00,對(duì)合成氣壓縮機(jī)組給予891 r/min暖機(jī)轉(zhuǎn)速,當(dāng)實(shí)際轉(zhuǎn)速達(dá)891 r/min后,進(jìn)、出口壓力為2.7 MPa,壓縮機(jī)低壓缸干氣密封一級(jí)泄漏氣壓力由101 kPa快速上漲至726 kPa,造成合成氣壓縮機(jī)聯(lián)鎖跳車,拆檢后發(fā)現(xiàn)干氣密封損壞。
圖1 合成氣壓縮機(jī)工藝流程
圖2 干氣密封工藝流程
2014年10月29日15:35,合成氨裝置中變系統(tǒng)故障,主控按下全裝置緊急停車按鈕,壓縮工序五大機(jī)組除原料氣壓縮機(jī)外其余機(jī)組聯(lián)鎖跳車,操作人員對(duì)機(jī)組進(jìn)行緊急停車處理。停機(jī)過程中發(fā)現(xiàn),合成氣壓縮機(jī)高壓缸干氣密封一級(jí)泄漏氣壓力突然上升至1 016 kPa。
(1) 機(jī)組頻繁開、停車,造成干氣密封靜環(huán)損壞
本合成氨裝置處于原始試車階段,由于上游裝置或本裝置原因,裝置故障停車頻繁,合成氣壓縮機(jī)組頻繁進(jìn)行開、停車操作。設(shè)計(jì)合成氣壓縮機(jī)低速暖機(jī)過程中投用的主密封為中壓氮?dú)?,壓力約為2.8 MPa。壓縮機(jī)啟動(dòng)前,缸內(nèi)介質(zhì)壓力與壓縮機(jī)干氣密封主密封氣壓力壓差小,主密封流量低,導(dǎo)致干氣密封動(dòng)、靜環(huán)摩擦損壞,存在嚴(yán)重的設(shè)計(jì)缺陷。
(2) 高壓缸缸體壓力高于主密封氣壓力,導(dǎo)致干氣密封損壞
壓縮機(jī)緊急停車時(shí),為保護(hù)機(jī)組安全,防喘閥快速全開。防喘閥全開后,高壓段較高壓力的氣體通過防喘線進(jìn)入合成氣壓縮機(jī)三段,高壓缸缸體壓力較高;而主密封氣由于管路長(zhǎng)、管徑小、管件多等因素導(dǎo)致壓損加大。此時(shí)會(huì)對(duì)干氣密封造成以下影響:①來自合成氣壓縮機(jī)三段出口的干氣密封主密封氣壓力低于高壓缸缸體內(nèi)壓力,致使干氣密封動(dòng)、靜環(huán)間氣膜變薄或消失,干氣密封動(dòng)、靜環(huán)硬摩擦,損壞干氣密封。②高壓缸缸體內(nèi)壓力大于主密封氣的壓力,高壓缸缸體內(nèi)的工藝氣反竄至干氣密封中。而壓縮機(jī)各段入口管道過濾器的過濾精度遠(yuǎn)低于干氣密封盤站過濾器的過濾精度,氣體中攜帶的雜質(zhì)進(jìn)入干氣密封,導(dǎo)致干氣密封動(dòng)、靜環(huán)摩擦,雜質(zhì)致使干氣密封靜環(huán)損壞。③高壓缸缸體壓力大于主密封氣壓力,缸體內(nèi)高壓氣體通過壓縮機(jī)組腔體與干氣密封 O形圈之間進(jìn)行泄漏,導(dǎo)致干氣密封O形圈損壞。
(1) 合成氣壓縮機(jī)主密封管線增設(shè)增壓泵,保證合成氣壓縮機(jī)在開機(jī)過程中主密封氣與壓縮機(jī)軸端介質(zhì)的壓差始終大于10 kPa,避免機(jī)組在開機(jī)過程中因主密封氣流量低使動(dòng)、靜環(huán)長(zhǎng)期摩擦而損壞。
(2) 在合成氣壓縮機(jī)四段出口工藝管道上增加DN 80 mm聯(lián)鎖放空閥,在壓縮機(jī)防喘振閥全開時(shí),聯(lián)鎖放空閥全開泄壓,保證主密封氣壓力始終大于高壓缸軸端介質(zhì)側(cè)壓力,防止缸體內(nèi)氣體反竄至干氣密封致其損壞。
(3) 將原有干氣密封O形橡膠密封圈更換為聚合物密封圈,防止由于O形密封圈使密封卡滯和沒有快速減壓造成O形密封圈的爆裂損壞。
合成氣壓縮機(jī)干氣密封通過技術(shù)改造、材質(zhì)升級(jí)等改善措施后,從2015年2月運(yùn)行至今,未出現(xiàn)干氣密封損壞的設(shè)備事故,取得了良好的效果,保證了裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。
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