王健閣,張小虎,楊亞軍
(河南豫光鋅業(yè)有限責(zé)任公司,河南 濟(jì)源 459000)
銀作為稀貴金屬,在日常生活中占據(jù)著重要地位,同時(shí)對(duì)提升企業(yè)效益有著重要作用,所以在常規(guī)濕法煉鋅過(guò)程中銀的回收日漸受到重視,但某冶煉廠銀浮選指標(biāo)與同行對(duì)比還有著一定差異,對(duì)此情況,結(jié)合工藝流程及設(shè)備改造作為此次提升指標(biāo)的研究方向。
某常規(guī)濕法煉鋅廠從浸出渣中浮選銀的主要流程為一粗、三掃、三精。
改造前,銀浮選主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)如下表1。(近2年平均值)
表1 銀浮選2016--2017年指標(biāo)表/(g/t)
通過(guò)對(duì)銀浮選的流程和分析,發(fā)現(xiàn)流程設(shè)計(jì)及設(shè)備配置存在幾方面的缺陷,主要有:部分浮選槽分組過(guò)程中中間沒(méi)有進(jìn)行隔離、浮選槽液面翻花和紊流嚴(yán)重、藥劑種類繁多、流程設(shè)計(jì)配置欠缺、設(shè)備選型(有優(yōu)化提升的空間)不夠合理。通過(guò)了解考察學(xué)習(xí)類似的選廠,逐步對(duì)現(xiàn)有流程和設(shè)備進(jìn)行改進(jìn)與優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)銀回收率提升的目的。
2.1.1 浮選槽之間的隔離
生產(chǎn)過(guò)程中,筆者發(fā)現(xiàn)浮選流程中,每組浮選槽之間不存在隔離,容易造成頭槽礦漿直接進(jìn)入下一個(gè)浮選槽造成礦漿短路,降低了浮選時(shí)間,進(jìn)而影響銀的直收率。為杜絕此類情況發(fā)生,在未實(shí)行隔離的浮選槽之間增加隔離板和自制的插板閥,杜絕礦漿短路,優(yōu)化浮選流程,確保浮選效果。見(jiàn)圖1。隔離示意圖。
圖1 浮選槽內(nèi)部隔離前后對(duì)比圖
2.1.2 增加穩(wěn)流板和翻花板
根據(jù)浮選槽內(nèi)礦漿流向,并經(jīng)過(guò)幾次改進(jìn)實(shí)驗(yàn),最終確定了在各個(gè)浮選槽內(nèi)增加翻花板、阻流板,達(dá)到穩(wěn)定礦漿流向和浮選液面的目的。改造前后對(duì)比圖見(jiàn)圖2。
圖2 浮選槽內(nèi)部結(jié)構(gòu)改造對(duì)比圖
2.1.3 吸漿管的改造
通過(guò)在改造后的浮選槽中逐步加水?dāng)嚢柙囼?yàn),發(fā)現(xiàn)在吸漿管處礦漿會(huì)出現(xiàn)流向的急劇改變,從而使得浮選液面一樣產(chǎn)生翻花現(xiàn)象,對(duì)此,結(jié)合生產(chǎn)的事跡流量,經(jīng)過(guò)計(jì)算,將吸漿管最終采用能適應(yīng)流量的最小通徑的管道,既能滿足生產(chǎn)需要,同時(shí)也降低了礦漿翻花對(duì)浮選液面的影響。
2.1.4 閘板箱的改造
在生產(chǎn)過(guò)程中,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)浮選槽內(nèi)在閘板箱后側(cè)與浮選槽后壁的空間,經(jīng)常積存大量的泡沫和亂流,從而導(dǎo)致浮選產(chǎn)生的礦化泡沫層不能及時(shí)刮出進(jìn)入下一道流程,從而影響精礦的產(chǎn)量和銀直收率,最終導(dǎo)致銀直收率較低。經(jīng)過(guò)反復(fù)研究,最終確定用自制的插板閥代替閘板箱。不但起到了調(diào)節(jié)液位和流量的作用,還能杜絕泡沫死角的產(chǎn)生,同時(shí)還能有效地增加浮選槽容積,延長(zhǎng)浮選時(shí)間,提高了浮選處理量。改造后泡沫基本按照要求全部向前方推進(jìn),能夠及時(shí)被刮板刮出,從而有效降低尾礦含銀,至60g/t左右,閘板箱和插板閥安裝后效果對(duì)比圖見(jiàn)圖3。
圖3 閘板箱和插板閥效果對(duì)比圖
2.1.5 設(shè)備的升級(jí)
通過(guò)考察不同廠家的不同型號(hào)的浮選機(jī),結(jié)合廠家提供的數(shù)據(jù),決定逐步使用BF-4系列的浮選機(jī),其充氣量和浮選效果較SF-4系列較好,在盡可能減少投資的前提下,結(jié)合廠家,對(duì)浮選機(jī)的型號(hào)進(jìn)行改裝,將原有的SF系列定轉(zhuǎn)子逐步改造為BF系列的定轉(zhuǎn)子,從而使得浮選機(jī)的充氣量得到了有效提高,攪拌強(qiáng)度和液面穩(wěn)定也相應(yīng)的得到了改善,并逐步由粗選使用逐步推廣到粗選、掃選和精選的全面使用。
2.2.1 浮選流程的優(yōu)化
為了對(duì)流程進(jìn)行改造優(yōu)化,對(duì)流程進(jìn)行了為期一月的全流程分析,化驗(yàn)數(shù)據(jù)如下表2。
表2 部分浮選流程各階段含銀化驗(yàn)數(shù)據(jù)表/(g/t)
從表2可以看出:①原有的流程中精一尾礦品位遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于原礦品位,從而進(jìn)入粗選導(dǎo)致原礦品位下降,影響精礦品位;②粗選富集效果較差,達(dá)不到富集的目的。通過(guò)對(duì)流程分析,為了提高粗選富集比和降低尾礦含銀,結(jié)合流程分析對(duì)流程進(jìn)行優(yōu)化。讓不同的中間產(chǎn)品進(jìn)入到適宜的浮選環(huán)節(jié)。粗選效果差,把粗選的四個(gè)浮選槽進(jìn)行分組隔離,并一分為二,形成粗一、粗二,各自的精礦分別進(jìn)入精二和精一,使得粗選和精選流程更加合理。同時(shí)對(duì)于精一的尾礦跳過(guò)粗一,降低對(duì)粗一的影響。改造后化驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。
表3 流程改造后浮選流程化驗(yàn)數(shù)據(jù)表/(g/t)
從改造后的化驗(yàn)結(jié)果可以看出流程優(yōu)化后效果還是比較明顯的。使得浮選尾礦含銀得到了控制,有效地提高了回收率。
2.2.2 浮選工藝條件的優(yōu)化
原有的浮選工藝條件主要是,由丁銨黑藥、丁胺黃藥作為捕收劑,2號(hào)油作為起泡劑的工藝條件,沒(méi)有任何調(diào)整劑。生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)指標(biāo)受上道工序--浸出影響較大。由于鋅冶煉主系統(tǒng)的浸出工序,不但在鋅的浸出率方面保證工藝技術(shù)條件,同時(shí)在酸浸工序也在考慮銅的浸出率,所以在酸浸工藝條件上比較嚴(yán)格,有時(shí)候會(huì)將酸浸溫度和PH值進(jìn)行調(diào)整,這些工藝條件對(duì)銀回收來(lái)說(shuō)都是不利因素,因而造成銀回收浮選的工藝條件,主要是溫度和PH值波動(dòng)較大,浮選指標(biāo)也會(huì)受到嚴(yán)重影響,為了克服這一影響,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)條件對(duì)浮選的入選工藝進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化,增加了重鈣粉調(diào)漿、提升桶調(diào)流量、原礦槽調(diào)比重工藝、使得浮選的入選工藝條件最終穩(wěn)定在合適的工藝范圍之內(nèi)。從而確保整改浮選在生產(chǎn)穩(wěn)定方面達(dá)到了最好效果,指標(biāo)也不斷提高。下面表4是工藝條件優(yōu)化前后尾礦含銀對(duì)比表。
表4 工藝優(yōu)化前后后尾礦含銀對(duì)比表/(g/t)
從以上表格和圖可以看出,經(jīng)過(guò)一系列的設(shè)備改造和工藝優(yōu)化后,銀回收各項(xiàng)指標(biāo)明顯提升,尾礦含銀下降近一倍,扣除原料含銀變化影響,直收率提高了5.8%。每年兩個(gè)銀回收系統(tǒng)可為公司多回收近1.4噸銀金屬量。
目前,經(jīng)過(guò)一系列的優(yōu)化和改造,鋅浸出渣中的銀的浮選回收各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到了較高水平,位居同行前茅,但仍有許多工作需要繼續(xù)努力去探索,去摸索解決。首先是精礦里面含有一定的金屬量,品位在1g/t左右,需要我們對(duì)工藝進(jìn)行下一步調(diào)整,將金含量進(jìn)一步提高,達(dá)到計(jì)價(jià)品位,提高產(chǎn)品的附加值。其次,就是通過(guò)一系列的可行措施,降低銀精礦中的鋅含量。每年銀精礦帶走的鋅金屬量近2700噸,如果能降低銀精礦含鋅,對(duì)鋅的直收率提高將會(huì)是一大幫助。最后就是銀浮選尾礦中的銅含量也較高,我們可以考慮對(duì)浮選尾礦進(jìn)行處理進(jìn)一步降低尾礦中銅的含量,回收盡可能多得銅金屬量,等等一系列的課題仍是我們銀浮選工作下一步繼續(xù)努力的方向。