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為了遵守全球越來越嚴(yán)格的排放和燃油耗法規(guī),柴油機技術(shù)正得到進一步發(fā)展。然而,由于燃燒噪聲和排放存在折中關(guān)系,很難在不影響排放的前提下抑制柴油機燃燒噪聲(圖1)。
圖1 廢氣排放和發(fā)動機噪聲之間的折中關(guān)系
一般來說,燃燒噪聲對柴油機轎車內(nèi)部的噪聲品質(zhì)有極大影響,多種因素將導(dǎo)致噪聲的增加,如發(fā)動機老化、行駛條件和劣質(zhì)的油品。然而,很難采取積極措施來應(yīng)對這些因素的改變,這是由于大多數(shù)轎車采用電子控制單元(ECU)開環(huán)邏輯的發(fā)動機噴射參數(shù)進行控制。對于這些因素,有必要開發(fā)穩(wěn)定的燃燒過程和燃燒噪聲。為了實現(xiàn)這一目標(biāo),本文提出了兩種閉環(huán)控制方法。這些反饋控制方法需要分析柴油機的燃燒過程。這種分析基于采用缸內(nèi)壓力和加速度傳感器。非接觸測量的巨大優(yōu)勢在于具有較高的耐久性和可以采用比缸內(nèi)壓力傳感器更加低廉的傳感器。首先,在采用缸壓傳感器的閉環(huán)控制情況下,提出了新的指數(shù),該指數(shù)采用的數(shù)值由1臺1.7 L發(fā)動機的壓力數(shù)據(jù)計算得出。新指數(shù)為3倍頻帶水平1.00~3.15 kHz范圍的總和。相比于最大壓力升高率(MPRR)數(shù)值,這一指數(shù)與發(fā)動機燃燒噪聲具有很好的一致性,基于新指數(shù)的閉環(huán)控制可以產(chǎn)生理想的燃燒噪聲。其次,在采用加速度傳感器的閉環(huán)控制情況下,通過分析發(fā)動機缸體振動信號,評價了1臺1.6 L發(fā)動機的燃燒過程??刂迫紵蛩氐念l率范圍由600~900 Hz頻段決定,然后選擇最大放熱率(MROHR)作為燃燒因素進行燃燒過程和燃燒噪聲的閉環(huán)控制。最后選擇主噴射正時控制的MROHR位置。這種控制將產(chǎn)生理想的燃燒行為。這兩種方法分別在兩輛柴油乘用車上進行驗證。
在半消聲室中用1臺歐5量產(chǎn)發(fā)動機進行試驗。表1為測試發(fā)動機的技術(shù)參數(shù)。
在預(yù)混合燃燒階段的燃料燃燒過程中,缸內(nèi)壓力快速升高。預(yù)混合燃燒階段的壓力升高率取決于點火延遲和噴油率(圖2)[1]。
表1 發(fā)動機技術(shù)參數(shù)
圖2 確定不同柴油燃燒過程的典型直噴發(fā)動機放熱率圖表[2]
從圖3的形狀中可以看出,隨著壓力升高率越來越陡峭,柴油機燃燒噪聲快速增加[3]。
圖3 氣缸壓力曲線
在發(fā)動機轉(zhuǎn)速1 500 r/min,制動平均有效壓力(BMEP)0.6 MPa工況下測量的發(fā)動機噪聲和氣缸壓力的最大壓力升高率(圖4)。主噴射正時延遲2°CA的結(jié)果在圖中表示為“E”線?!癋”線代表了軌壓降低了10 MPa的結(jié)果。從圖4可見,盡管“E”線和“F”線的MPRR相等,在大于1.00 kHz的3倍頻帶頻率范圍內(nèi),“E”線的發(fā)動機噪聲比“F”線大。由圖4中的結(jié)果表明:發(fā)動機噪聲和MPRR之間的相關(guān)性較低。為此,采用快速傅里葉變換(FFT)將缸內(nèi)壓力數(shù)據(jù)從時域轉(zhuǎn)換到頻域,用FFT表達氣缸壓力水平。
圖4 在轉(zhuǎn)速1 500 r/min,BMEP為0.6 MPa條件下,改變噴射參數(shù)后的結(jié)果
圖5顯示了發(fā)動機噪聲和氣缸壓力水平?!癐”線的主噴正時相對于基準(zhǔn)數(shù)據(jù)推遲3°CA,“J”線的主噴正時提前3°CA。從圖中能夠看出,在第3倍頻帶1.00~3.15 kHz的頻率范圍內(nèi),兩條線與發(fā)動機噪聲具有良好的相關(guān)性。
圖5 在轉(zhuǎn)速1 500 r/min,BMEP為0.4 MPa條件下的氣缸壓力水平和發(fā)動機噪聲
因此,決定開發(fā)1個用于氣缸壓力水平的新指數(shù),從而控制發(fā)動機燃燒噪聲。這個新指數(shù)被稱為燃燒噪聲指數(shù)(CNI)。CNI是3倍頻帶水平1.00~3.15 kHz范圍的總和[4]。式(1)為CNI指數(shù)的計算公式:
(1)
圖6顯示了發(fā)動機燃燒噪聲和CNI之間的對比。在轉(zhuǎn)速1 500 r/min,BMEP為0.6 MPa條件下,相對于基準(zhǔn)數(shù)據(jù),改變4個不同的噴射參數(shù)獲得該結(jié)果。從圖6中能夠觀察到燃燒噪聲和CNI之間的趨勢具有良好相關(guān)性。當(dāng)燃燒噪聲升高,CNI也隨之升高。同樣地,當(dāng)燃燒噪聲降低,CNI同樣降低。
圖6 在轉(zhuǎn)速1 500 r/min,BMEP為0.6 MPa條件下的燃燒噪聲和CNI
表2為試驗發(fā)動機的相關(guān)值。相對于MPRR值,CNI與燃燒噪聲具有很強的相關(guān)性。圖7為轉(zhuǎn)速1 500 r/min,BMEP為0.6 MPa條件下的相關(guān)值。
表2 轉(zhuǎn)速1 500 r/min,BMEP為0.6 MPa條件下的相關(guān)值
圖7 在轉(zhuǎn)速1 500 r/min,BMEP為0.6 MPa條件下的相關(guān)性
通過對噴射參數(shù)的敏感性試驗,如軌壓、預(yù)噴量、主噴射正時和預(yù)噴主噴間隔,選擇部分參數(shù)控制目標(biāo)CNI。圖8為采用CNI的柴油乘用車閉環(huán)控制結(jié)果。在采用閉環(huán)控制后,通過改變參數(shù)(如軌壓、預(yù)噴量和主噴射正時)滿足CNI目標(biāo)值(見圖8中CNI目標(biāo)值),可以很好地將計算CNI(見圖8中CNI當(dāng)前值)控制到CNI目標(biāo)值。如果發(fā)動機耐久性引起柴油機燃燒噪聲惡化,可以通過閉環(huán)控制改善惡化狀態(tài)。為了檢查這種狀態(tài),人為增加發(fā)動機燃燒噪聲(見圖9中“無控制”)?;陂]環(huán)控制(見圖9中“帶有控制”),CNI指數(shù)改善了6 dB,在1.00~2.00 kHz頻率范圍內(nèi)部噪聲降低了4 dB。
圖8 應(yīng)用閉環(huán)控制的結(jié)果
圖9 帶有/不帶閉環(huán)控制條件下CNI水平和內(nèi)部燃燒噪聲的結(jié)果
分析缸體振動信號和采用缸內(nèi)壓力傳感器測量的燃燒特性之間關(guān)系的研究正在進行中[5-7]。本文基于1臺柴油機獲得的振動信號開發(fā)用于控制燃燒過程和燃燒噪聲的閉環(huán)控制。對于閉環(huán)控制,需要在振動信號和缸內(nèi)壓力數(shù)據(jù)之間建立一種可靠關(guān)系。為了采用發(fā)動機振動評估發(fā)動機燃燒行為,在發(fā)動機機體上連接1個加速度計。定義表明了影響發(fā)動機燃燒過程的部分燃燒因素。開發(fā)了通過分析獲取的振動數(shù)據(jù)來評估這些燃燒因素的方法,進行敏感性分析,從而確定1個噴射參數(shù)的適當(dāng)控制。通過設(shè)定噴射參數(shù)實現(xiàn)閉環(huán)控制,通過比較評估值和理想值實現(xiàn)目標(biāo)值。其中理想值設(shè)定涉及到燃燒因素。理想值控制意味著根據(jù)發(fā)動機轉(zhuǎn)速和負(fù)荷工況,把燃燒行為控制在期望的曲軸轉(zhuǎn)角位置,從而很好地控制燃燒噪聲。最后,在柴油乘用車上驗證這些結(jié)果,評估應(yīng)用閉環(huán)控制對燃燒噪聲和油耗的影響。
在1臺裝有共軌噴射系統(tǒng)的柴油機上進行試驗。表3為發(fā)動機的技術(shù)參數(shù)。
表3 發(fā)動機技術(shù)參數(shù)
圖10顯示了發(fā)動機燃燒過程的部分燃燒因素。這些因素包括最大氣缸壓力、MROHR、燃燒50%質(zhì)量分?jǐn)?shù)(MFB50)和燃燒始點(SOC)。MFB50是發(fā)動機燃燒質(zhì)量診斷的重要參數(shù)。MFB50顯示了缸內(nèi)燃燒如何隨曲軸轉(zhuǎn)角變化,以及MFB50如何影響發(fā)動機熱效率、峰值循環(huán)溫度,以及壓力和廢氣排放[8]。
在早期階段,從發(fā)動機機體獲得的振動信號振幅水平很難與燃燒因素水平直接聯(lián)系。因此,在發(fā)動機噪聲和燃燒因素出現(xiàn)位置之間進行相關(guān)性分析。圖11給出了在轉(zhuǎn)速1 500 r/min,BMEP為0.5 MPa條件下發(fā)動機燃燒噪聲(ECN)水平(x軸)和燃燒因素出現(xiàn)位置(y軸)的關(guān)系。ECN水平是在發(fā)動機4個方向(左側(cè)、右側(cè)、前部、頂部)距離發(fā)動機1 m處測得的平均噪聲水平。圖中,最大氣缸壓力的相關(guān)性系數(shù)R2值是最低的。因此,3個燃燒因素不包括所選的最大氣缸壓力(MCP)。
圖10 燃燒因素
圖11 相關(guān)性分析
最終決定通過定義1個因素控制發(fā)動機燃燒過程,這是為了在車輛瞬時行駛條件時遵循穩(wěn)態(tài)工況定義燃燒過程。為此,對主噴射正時進行擺動試驗。提前主噴射正時(相對于基準(zhǔn)數(shù)據(jù),把主噴射正時提前3°CA),如圖12所示,從而找到預(yù)測MROHR位置的相關(guān)頻帶。
圖12 頻帶和MROHR位置之間存在的關(guān)系
從圖12可見,振動信號在1 000~3 000 Hz的頻率范圍內(nèi)是非常明顯的。然而,由3°CA正時提前導(dǎo)致的MROHR位置的改變,相應(yīng)的頻率范圍低于1 000 Hz。
圖13顯示從發(fā)動機振動信號中預(yù)測燃燒因素位置的具體過程。首先,將原始振動信號①轉(zhuǎn)化為小波②。其次,在低于900 Hz的頻帶對振動水平進行濾波。最后,把頻帶水平添加成與曲軸轉(zhuǎn)角相對應(yīng)。然后繪制出過濾的振動曲線③。
圖13 發(fā)動機振動信號的處理步驟
圖14顯示了在過濾振動曲線中預(yù)測燃燒因素位置的方法。應(yīng)該比較曲線中局部峰值之間的水平差異。與峰值①和峰值②、峰值②和峰值③、峰值③和峰值④的水平差異相比,峰值②和峰值③之間的水平差異最大。將峰值③定義為峰值位置,其與燃燒因素位置有很好的相關(guān)性。因此,評估了燃燒因素(如MROHR、MFB50和SOC)位置。
圖14 預(yù)測燃燒因素位置的分析方法
圖15 相應(yīng)過濾頻率范圍的相關(guān)性
圖15顯示了加速度計預(yù)估的MROHR位置(y軸)和缸內(nèi)壓力傳感器分析的MROHR位置(x軸)之間的相關(guān)性,相應(yīng)的過濾頻率范圍為0.3~0.9 kHz、1.0~2.0 kHz和2.0~3.0 kHz,如圖13所示。從中能夠看出過濾頻率范圍0.3~1.0 kHz的MROHR位置具有良好的相關(guān)性。
然而,該范圍是根據(jù)發(fā)動機試驗室中試驗定義的。因此,需要額外分析測試臺架發(fā)動機機體的振動特性是否與車輛不同道路行駛試驗中相同。在圖16中,相對于發(fā)動機測試臺架,頻帶低于600 Hz時出現(xiàn)另一種現(xiàn)象。因此,將控制燃燒因素的頻率范圍定義為600~900 Hz頻帶[9-10]。
圖16 車輛行駛試驗測量的發(fā)動機機體振動
圖17 燃燒因素位置和曲線峰值位置之間的相關(guān)性
隨后的試驗進行了燃燒數(shù)據(jù)測量的燃燒因素位置(x軸)和過濾振動曲線預(yù)測的峰值位置之間的相關(guān)性分析(y軸)。圖17顯示出在轉(zhuǎn)速1 250~2 000 r/min,BMEP為0.4~0.8 MPa穩(wěn)態(tài)條件下的測量結(jié)果。圖中,相對于MFB50和SOC 的R2值,MROHR的R2值最大。這個結(jié)果標(biāo)志著采用曲線中定義的峰值位置可以預(yù)測相應(yīng)MROHR位置。因此,選擇MROHR位置作為燃燒因素進行燃燒過程和燃燒噪聲的閉環(huán)控制。
為了預(yù)測MROHR位置,需要確定1個最佳位置安裝加速度計。圖18給出了所研究的5個發(fā)動機機體附著點。
圖18 選擇最佳位置的試驗點
通過計算CAD誤差確定最佳位置,誤差等于振動信號預(yù)估MROHR位置減去壓力數(shù)據(jù)分析的MROHR位置。表4給出轉(zhuǎn)速為1 250 r/min,噴油量為20 mg的穩(wěn)態(tài)條件下獲得的試驗結(jié)果。
表4 每個點的曲軸轉(zhuǎn)角誤差
表4中,位置5的誤差比其他幾點的誤差更低。該結(jié)果滿足研究目標(biāo),即±1°CA。這意味著所選位置對燃燒行為敏感。因此,該位置適用于閉環(huán)控制。
采用敏感性分析選擇控制MROHR位置的噴射參數(shù),如圖19所示。圖19顯示在轉(zhuǎn)速1 500 r/min和轉(zhuǎn)速1 750 r/min,BMEP為0.6 MPa條件下,4個噴射參數(shù)(主噴射正時、預(yù)噴射量、預(yù)噴正時和軌壓)的擺動試驗結(jié)果。
圖19 敏感性分析
這個試驗的目的是檢驗MROHR位置是否對每個噴射參數(shù)敏感。從圖19可見,MROHR位置對主噴射正時的變化高度敏感。在閉環(huán)控制中,由于其他參數(shù)的不敏感性毫無作用,因此選擇有效的主噴射正時。
圖20顯示在瞬態(tài)行駛條件下應(yīng)用閉環(huán)控制的情況。圖中,“壓力傳感器”(藍線)是指壓力數(shù)據(jù)分析的MROHR位置?!凹铀俣扔嫛?紅線)是指從濾波振動曲線中預(yù)估的MROHR位置?!澳繕?biāo)”(綠線)是指根據(jù)發(fā)動機轉(zhuǎn)速和發(fā)動機噴油量,在穩(wěn)態(tài)條件下壓力數(shù)據(jù)分析的MROHR位置的理想值。也就是說,該目標(biāo)需要通過將MROHR位置作為燃燒因素控制燃燒過程??刂崎_始后,通過主噴射正時提前實現(xiàn)目標(biāo)。預(yù)估值很好地控制在目標(biāo)值±1°CA的范圍內(nèi)。
圖20 應(yīng)用閉環(huán)控制的情況
此外,當(dāng)閉環(huán)控制應(yīng)用于柴油機乘用車,檢查了其對內(nèi)部噪聲和油耗的影響。在圖21中,在頻帶1 000~4 000 Hz范圍內(nèi),燃燒噪聲平均水平降低了1.5 dB。在新歐洲行駛循環(huán)(NEDC)工況模式下第一階段范圍的燃油消耗降低了1%(閉環(huán)控制應(yīng)用于第一階段范圍)。
圖21 乘用車內(nèi)部噪聲
本文的目的是關(guān)注因柴油機燃燒行為導(dǎo)致的燃燒激勵所生成的燃燒噪聲。很多因素可以引起這種噪聲的增加,如發(fā)動機老化、行駛條件和燃油品質(zhì)。為了克服這種情況,本文提出了兩種閉環(huán)控制方法。這些反饋控制方法采用缸內(nèi)壓力和非侵入式測量監(jiān)測,以改善燃燒過程和燃燒噪聲。
首先,使用壓力數(shù)據(jù)的反饋控制采用CNI。該指數(shù)與燃燒噪聲具有很強的相關(guān)性,是基于1.7 L發(fā)動機壓力數(shù)據(jù)FFT過程計算的氣缸壓力水平,在3倍頻帶1.00~3.15 kHz范圍內(nèi)開發(fā)的。其次,利用從1.6 L發(fā)動機機體上安裝的加速度計獲取振動信號進行反饋控制。在獲得振動信號之后,在600~900 Hz范圍內(nèi)采用帶通濾波器繪制出濾波后振動曲線,從而從振動信號中提取MROHR位置。這兩種反饋控制都能夠很好地控制兩輛柴油乘用車的噪聲目標(biāo)值。
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