羅 文
(太原市環(huán)境科學(xué)研究院, 山西 太原 030002)
電鍍行業(yè)為國(guó)內(nèi)外各行各業(yè)服務(wù),是不可或缺的產(chǎn)業(yè)。一般而言,電鍍行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型企業(yè),在電鍍過(guò)程中,會(huì)產(chǎn)生大量的廢水,且電鍍廢水水質(zhì)復(fù)雜,廢水中含有各種有毒有害物質(zhì),因此,電鍍行業(yè)被認(rèn)為是當(dāng)今全球三大污染工業(yè)之一[1]。我國(guó)電鍍企業(yè)的主要特征為耗能高、排污量大、產(chǎn)品附加值低,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),全國(guó)電鍍廢水總排量已經(jīng)達(dá)到80×109t。我國(guó)電鍍廢水主要來(lái)源于鍍件清洗水、堿性除油液等,主要污染物質(zhì)為重金屬離子,如鉻、鎳、銅等,這些有毒有害物質(zhì)不僅會(huì)污染環(huán)境,還可以以空氣、水體、食物等為介質(zhì),危害人類(lèi)健康。目前我國(guó)電鍍行業(yè)正在不斷開(kāi)拓新技術(shù)、新工藝[2],研究新的電鍍廢水處理工藝,以減少其對(duì)環(huán)境的污染和對(duì)人類(lèi)的危害。
電鍍污泥是電鍍行業(yè)中廢水處理過(guò)程中產(chǎn)生的沉淀物,這些重金屬污泥成分復(fù)雜,很難處理和利用[3],被列入國(guó)家危險(xiǎn)廢物名單中的第十七類(lèi)危險(xiǎn)廢物。為此,對(duì)于電鍍廢水處理尤其對(duì)于電鍍污泥的優(yōu)化處理對(duì)電鍍行業(yè)發(fā)展及人類(lèi)生存環(huán)境的保護(hù)具有重要的意義。
選擇某電鍍工業(yè)園廢水為研究對(duì)象,經(jīng)長(zhǎng)期調(diào)研與檢測(cè),其水質(zhì)如表1所示。
本試驗(yàn)中用到的主要試劑為:濃硫酸,98%;聚丙烯酰胺(PAM),粉末狀;次氯酸鈉溶液,10%;高錳酸鉀,分析純;過(guò)氧化氫,27.5%;重鉻酸鉀,分析純;丙酮,分析純;氫氧化鈉,分析純;七水合硫酸亞鐵,分析純;硫化鈉,分析純。
表1 試驗(yàn)用水水質(zhì)
試驗(yàn)中用到的主要試驗(yàn)儀器設(shè)備有:COD消解儀,DR200,青島明博環(huán)??萍加邢薰?;電子天平,JA2003N,上海精科天美儀器有限公司;pH計(jì),PHS-25,上海精密科學(xué)儀器有限公司;原子吸收分光光度計(jì),日立Z-2000,日立高科技貿(mào)易(上海)有限公司;氣泵,海利ACO-308AC交流電磁式空氣壓縮機(jī);混凝試驗(yàn)攪拌機(jī),ZR4-6,上海標(biāo)卓科學(xué)儀器有限公司;曝氣生物濾池,Φ250 mm×1 800 mm,山東濰坊譽(yù)德環(huán)保科技有限公司。
據(jù)調(diào)研顯示,多數(shù)研究者對(duì)酸性電鍍廢水的處理采用投入石灰以提高廢水的pH,加入硫酸亞鐵引進(jìn)具有還原作用的Fe2+,但硫酸亞鐵中含有硫酸根等雜質(zhì)與石灰易生成硫酸鈣,增加了廢水在后續(xù)處理過(guò)程中結(jié)垢的風(fēng)險(xiǎn)。
本試驗(yàn)主要以廢水pH與Cr6+體積分?jǐn)?shù)為研究對(duì)象,由于Fe2+是還原Cr6+的真正起作用的部分,加之原水為酸性廢水,因此可直接采用鐵屑與酸性廢水反應(yīng),不僅可以消耗H+,提高廢水的pH,生成可以還原Cr6+的Fe2+,還可減少因硫酸亞鐵的投入而帶來(lái)的硫酸根及為調(diào)高pH所投入的石灰量,最終減少污泥量。
本試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目均采用標(biāo)準(zhǔn)分析方法,具體如表2所示。
表2 試驗(yàn)主要檢測(cè)項(xiàng)目及分析方法
試探性試驗(yàn)步驟如下:首先,將100 g鐵屑投入5 L酸性廢水中,并對(duì)其進(jìn)行攪拌,使之充分反應(yīng),同時(shí)每隔3 h測(cè)廢水pH值的變化,并記錄pH值;其次,在鐵屑與原酸性廢水充分反應(yīng),也就是廢水pH值穩(wěn)定后,記下穩(wěn)定后的pH值;第三,將含鉻廢水分別與1倍、2倍、3倍、4倍、5倍、6倍及7倍體積的經(jīng)鐵屑充分反應(yīng)pH值穩(wěn)定后的酸性廢水混合;最后,比較原含鉻廢水(未混合酸性廢水)及含鉻廢水與1倍、2倍、3倍、4倍、5倍、6倍及7倍體積的酸性廢水混合廢水的鉻離子的剩余含量,考察混合后對(duì)鉻離子的去除情況。
100 g鐵屑投入5 L酸性廢水中,廢水pH值的變化如圖1所示。
圖1 加入鐵屑后原廢水pH值隨時(shí)間變化
由圖1可知,酸性廢水初始pH值為2.5,加入鐵屑經(jīng)過(guò)反應(yīng)穩(wěn)定后的pH值約為5.5。具體的,在加入鐵屑的0~24 h之內(nèi),隨著時(shí)間的推移及反應(yīng)的不斷進(jìn)行,廢水的pH值不斷升高,且基本呈線(xiàn)性關(guān)系;而當(dāng)廢水pH值在反應(yīng)進(jìn)行24 h時(shí),pH值達(dá)到5.5左右,之后,隨著時(shí)間的延長(zhǎng),酸性廢水pH值保持穩(wěn)定,變化不大。可能是因?yàn)殍F屑被氧化需要一定的時(shí)間,當(dāng)反應(yīng)24 h后,鐵屑被完全氧化為Fe2+,不再消耗H+,因此,24 h之后,酸性廢水pH值保持穩(wěn)定。
不同體積比的經(jīng)鐵屑處理后的酸性廢水與含鉻廢水混合后的鉻離子含量變化結(jié)果如圖2所示。
圖2 含鉻廢水與加鐵屑后酸性廢水不同體積比混合后鉻含量
由圖2可知,隨著V含鉻廢水與V酸性廢水之比的逐漸減小,即V酸性廢水的不斷增大,混合液中鉻含量逐漸降低,在體積比小于1∶5時(shí),在V酸性廢水大于5份時(shí),廢水鉻含量達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。具體的,當(dāng)V含鉻廢水∶V酸性廢水為 1∶1~1∶3 之間時(shí),隨著體積比的逐漸減小,鉻含量的下降幅度最大;當(dāng)體積比小于1∶3時(shí),隨著體積比的逐漸減小,鉻離子剩余含量下降緩慢,最后基本保持不變。同時(shí),在體積比小于1∶4時(shí),即V酸性廢水大于4份之后,總鉻與六價(jià)鉻離子濃度趨于一致。
由試探性基礎(chǔ)試驗(yàn)結(jié)果可知,直接采用鐵屑與酸性廢水反應(yīng),確實(shí)可以提高廢水的pH,并降低鉻含量,試驗(yàn)思路可行。而為了進(jìn)一步明確試驗(yàn)條件,提高鐵屑對(duì)鉻的去除率,本試驗(yàn)對(duì)pH值和Fe2+隨反應(yīng)時(shí)間的變化規(guī)律作了研究。即,取25 L酸性廢水,將其平均分成5份,并將pH值分別調(diào)至1、2、3、4、5,之后將5份200 g的鐵屑分別投入不同pH值的廢水中,測(cè)量和記錄pH值和Fe2+隨反應(yīng)時(shí)間的變化規(guī)律,結(jié)果如圖2、圖3所示。
圖3 不同初始pH值的酸性廢水加入鐵屑后pH值變化規(guī)律
圖3表明,水樣pH值都是隨著時(shí)間的延長(zhǎng)先快速增加,后趨于平穩(wěn),且當(dāng)初始pH值越大,趨穩(wěn)后越廢水pH值接近中性,但廢水初始pH值對(duì)趨穩(wěn)后pH值影響差距較小,結(jié)果不大。圖4顯示,初始pH值為1時(shí),F(xiàn)e2+產(chǎn)生最快,產(chǎn)生量也最大,具體的,在前 10 h 之內(nèi) ρ(Fe2+)迅速躍升到 425 mg/L,而初始pH值為2、3、4、5時(shí),F(xiàn)e2+產(chǎn)生速度及產(chǎn)生量明顯不及初始pH值為1時(shí)的情況。原因可能是由于初始pH值越大,生成的Fe2+較少,部分Fe2+被空氣氧化為Fe3+的緣故。
圖4 不同初始pH值的酸性廢水加入鐵屑后Fe2+變化規(guī)律
由3.1試驗(yàn)結(jié)果可知,初始pH值為1時(shí),水樣pH的提升和產(chǎn)生Fe2+的綜合效果最好,為此,將其與含鉻廢水以不同的體積比混合,測(cè)定鉻的剩余含量,結(jié)果如表3所示。同時(shí),將本試驗(yàn)結(jié)果與不同投加量的硫酸亞鐵對(duì)鉻離子的去除效果(如表4所示)作對(duì)比。
由表3和表4可知,總體而言,加鐵屑后酸性廢水混合反應(yīng)對(duì)鉻離子的去除效果要好于加硫酸亞鐵對(duì)鉻離子的去除效果,且達(dá)到相同去除率的加鐵屑后酸性廢水混合反應(yīng)的石灰投加量也遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于加硫酸亞鐵反應(yīng)的,也就是說(shuō)鐵屑與酸性廢水的混合反應(yīng)能大大減少污泥量。
表3 加鐵屑后酸性廢水混合反應(yīng)對(duì)鉻離子的去除效果
表4 加硫酸亞鐵對(duì)鉻離子的去除效果
現(xiàn)階段,電鍍重金屬污泥的處置方法主要有水泥、鐵氧體固化,填?;蚍贌?。而本試驗(yàn)證明,在電鍍廢水處理中可以在酸性廢水池中投入一定量的鐵屑,在提高pH值,產(chǎn)生亞鐵離子之后,收集電鍍廢水中的酸性廢水,并以逆流的形式將其向上進(jìn)水,通入含鉻等原水池中進(jìn)行混合,以達(dá)到降低鉻等含量,和減少電鍍廢水處理所產(chǎn)生的污泥量的效果,降低廢水處理成本。
[1]Ying Xu,Tianyi Xu.Heavy Metal Complexes Wastewater Treatment with Chelation[J].Precipitation,2008(2):2 789-2 793.
[2]郁祖湛.電子電鍍中若干新工藝和新技術(shù)[J].電鍍與涂飾,2006,25(9):4-7.
[3]彭昌盛,盧壽慈,徐玉琴,等.電鍍廢水處理過(guò)程中的二次污染[J].電鍍與涂飾,2002,21(2):41-43.