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石灰回轉(zhuǎn)窯供熱節(jié)能優(yōu)化改造

2018-07-09 09:19:22黃智堅胡曉宇
山西冶金 2018年3期
關(guān)鍵詞:回轉(zhuǎn)窯熱值調(diào)節(jié)閥

黃智堅, 胡曉宇

(廣東省韶鋼工程技術(shù)有限公司, 廣東 曲江 512123)

某鋼鐵集團實業(yè)公司石灰廠回轉(zhuǎn)窯的燃燒系統(tǒng)是由焦?fàn)t煤氣和轉(zhuǎn)爐煤氣在燒嘴處通過空氣的旋流和紊流將兩種煤氣進行混合后進行點燃燃燒。焦?fàn)t煤氣管道和轉(zhuǎn)爐煤氣管道都配置調(diào)節(jié)流量(工藝計量)的相關(guān)設(shè)備,卻未配置測量煤氣熱值WOBBE儀。

由于焦?fàn)t煤氣和轉(zhuǎn)爐煤氣熱值不能實時檢測數(shù)據(jù)及煤氣管網(wǎng)壓力波動較大,焦?fàn)t操作中只能根據(jù)出窯石灰的質(zhì)量狀況和石灰窯窯前溫度和窯尾溫度以及經(jīng)驗來調(diào)節(jié)進入石灰回轉(zhuǎn)窯的煤氣量和煤氣所需的空氣量,耗時長,經(jīng)驗操作導(dǎo)致配比比例不合理,使氣燒回轉(zhuǎn)窯實際熱量與焙燒石灰的所需的熱量不匹配的情況,石灰生燒與過燒現(xiàn)象經(jīng)常出現(xiàn),造成對能量的浪費。當(dāng)實際供熱量投用過大時,操作人員若不調(diào)整石灰產(chǎn)量變會使石灰窯的煅燒溫度進一步升高,就會造成石灰棚料的工藝事故發(fā)生。為了解決以上問題,有必要對氣燒回轉(zhuǎn)窯進行供熱節(jié)能優(yōu)化改造。

1 改造內(nèi)容

1.1 控制系統(tǒng)的硬件配置

某鋼鐵集團實業(yè)公司石灰廠,目前共有2座回轉(zhuǎn)窯。每座回轉(zhuǎn)窯配置西門子PCS7控制系統(tǒng),對每座回轉(zhuǎn)窯的電氣和儀表設(shè)備進行監(jiān)控和控制。本次改造,是在原來PSC7控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,新增如下設(shè)備:

1)回轉(zhuǎn)窯燒嘴的出口焦?fàn)t煤氣總管和轉(zhuǎn)爐煤氣總管各自引出一條取樣管,分別新增1套熱值儀從新增取樣管監(jiān)測兩種煤氣的煤氣熱值。

2)從回轉(zhuǎn)窯焦?fàn)t煤氣及轉(zhuǎn)爐煤氣的管道入口各自安裝1套調(diào)節(jié)閥,作用于煤氣流量調(diào)節(jié)(此處可穩(wěn)定焦?fàn)t煤氣或者轉(zhuǎn)爐煤氣的流量,然后調(diào)節(jié)另外一種煤氣的流量),以穩(wěn)定入窯的總配熱量。

3)在回轉(zhuǎn)窯助燃風(fēng)機出口管道上安裝1套調(diào)節(jié)閥,作用于助燃空氣流量調(diào)節(jié)。

4)在窯頭、窯尾各安裝1個負壓測定儀,窯尾、預(yù)熱器頂部各安裝1個溫度測定儀,視情況安裝1套窯尾風(fēng)機流量測定系統(tǒng)。

5)新增1套西門子S7-300調(diào)節(jié)系統(tǒng),用于控制和檢測新增的設(shè)備和儀表。

6)新增1套自我研發(fā)的窯爐節(jié)能優(yōu)化軟件調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)。

1.2 控制系統(tǒng)構(gòu)架

1)控制系統(tǒng)內(nèi)需要定量輸入窯臺時產(chǎn)量、噸灰標(biāo)煤耗、焦?fàn)t氣每小時流量、一次風(fēng)小時配量、空氣過剩系數(shù)。

2)噸灰標(biāo)煤耗由某鋼鐵集團實業(yè)公司石灰廠通過煙氣成分分析及石灰質(zhì)量控制情況綜合確定及統(tǒng)一調(diào)節(jié)。

3)空氣過剩系數(shù)由某鋼鐵集團實業(yè)公司石灰廠根據(jù)煙氣成分(CO、O2)分析數(shù)據(jù)進行綜合確定及統(tǒng)一調(diào)節(jié)。

4)焦?fàn)t氣每小時流量由當(dāng)班作業(yè)長根據(jù)石灰?guī)煳缓屯獠繗庠垂?yīng)情況確定。

5)隨后窯推桿設(shè)定、窯轉(zhuǎn)速、窯尾風(fēng)機轉(zhuǎn)速由窯爐節(jié)能優(yōu)化軟件調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)實行自動聯(lián)動調(diào)節(jié),再結(jié)合韋伯儀測定的即時焦、轉(zhuǎn)爐煤氣熱值自動聯(lián)動調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)爐煤氣流量及二次風(fēng)量。

1.3 煤氣供給方案

通過在HMI設(shè)定的每批次的石灰石加料量(給定輸出窯推杠的動作次數(shù)),計算出石灰出料量(給定輸出窯轉(zhuǎn)速速度)。由回轉(zhuǎn)窯的理論經(jīng)驗值知道每噸石灰燒成的熱能值消耗,計算出每噸石灰所需要的熱能值,從而計算出煤氣的理論流量值。當(dāng)?shù)玫矫簹獾睦碚摿髁恐岛兔簹獾膶崟r流量,將利用雙交叉PID控制算法控制煤氣調(diào)節(jié)閥。由于煤氣的熱能值與石灰的質(zhì)量有關(guān),此次改造必須對PID的控制加入非線性處理,最終滿足生產(chǎn)需求。煤氣流量控制圖見圖1。

圖1 煤氣流量控制圖

1.4 助燃空氣供給方案

在程序中手動輸入空燃比的數(shù)值從而得到助燃空氣的流量,也可根據(jù)熱值儀檢測出當(dāng)前煤氣的熱能值作為依據(jù)來計算出空氣的流量。由于氣體的受溫度,壓力等管道環(huán)境影響,助燃空氣的計算需與助燃空氣的流量、溫度和壓力補償后得出實際的空氣流量值,并以助燃空氣的設(shè)定值和實際值進行計算,最終作用于空氣調(diào)節(jié)閥。

助燃空氣流量控制圖見圖2。

圖2 助燃空氣流量控制

1.5 具體的操作環(huán)境界面

如圖3所示(白色區(qū)域為輸入?yún)^(qū)域,黑色區(qū)域為輸出區(qū)域)。

圖3 系統(tǒng)操作環(huán)境

2 燃燒控制

2.1 燃燒控制原理

在軟件系統(tǒng)中確認石灰窯所需要的煤氣流量需要通過石灰的噸灰熱能損耗、石灰每小時的產(chǎn)量及煤氣的熱能值計算,系統(tǒng)計算出的煤氣流量作為煤氣PID控制器(PA)的煤氣自動控制設(shè)定值SV1,在程序中手動輸入空燃比,則可得到所需的空氣流量,此時將得出的空氣流量作為空氣PID控制器(PB)的煤氣自動控制設(shè)定值SV2。

煤氣實時的流量作為實際檢測值PV1作為煤氣PID控制器(PA)的PV輸入值,此時滿足煤氣PID控制器(PA)的控制運算,由于煤氣控制流量不能以簡單的線性方式輸出,必須加入增量調(diào)制單元Z1或者Z2,根據(jù)空氣PID控制器(PB)的實時運算增加或者減少煤氣PID控制器的輸出值作用于煤氣調(diào)節(jié)閥。

同理,空氣實時的流量作為實際檢測值PV2作為煤氣PID控制器(PB)的PV輸入值,此時滿足空氣PID控制器(PA)的控制運算,由于空氣控制流量與煤氣的控制流量需要實時對比,此次也必須加入增量調(diào)制單元Z3或者Z4,根據(jù)煤氣PID控制器(PA)的實時運算增加或者減少空氣PID控制器的輸出值作用于空氣調(diào)節(jié)閥。

此時就形成上文所描述的雙交叉PID控制原理。此時引入Z1,Z2增量調(diào)制單元,目的是使煤氣調(diào)節(jié)閥每做一次改變,根據(jù)輸入的空燃比,控制煤氣調(diào)節(jié)閥的開度在一個合理的控制范圍內(nèi)。同理,煤氣調(diào)節(jié)閥每做一次改變,空氣調(diào)節(jié)閥也隨著變化,若空氣調(diào)節(jié)閥超過合理的開度,使得固定空燃比例實現(xiàn)不了,引入Z3,Z4增量調(diào)制單元,使得空氣調(diào)節(jié)閥的開度在一個合理的控制范圍內(nèi)。

2.2 窯尾風(fēng)機的轉(zhuǎn)速控制

根據(jù)窯前窯后的負壓檢測儀表反饋數(shù)值和窯的產(chǎn)量設(shè)定(窯產(chǎn)量越大,窯尾風(fēng)機轉(zhuǎn)速越大)建立限幅關(guān)系,控制窯尾風(fēng)機的轉(zhuǎn)速,根據(jù)檢測保證回轉(zhuǎn)窯的熱量損失降至最少。窯尾風(fēng)機轉(zhuǎn)速控制圖見圖5。

圖5 窯尾風(fēng)機轉(zhuǎn)速控制功能

3 項目運行

根據(jù)未改造前石灰窯2015年8月—2016年2月和改造后石灰窯2016年8月—2017年2月的石灰產(chǎn)量、煤氣用量進行了對比,并在此基礎(chǔ)上對改造后的節(jié)能量進行了一個預(yù)估。

詳細對比見表1。

按照圖表的數(shù)據(jù)可得出改造前的石灰平均噸耗為5.77 GJ,改造后的石灰噸耗為5.423 GJ/t。每噸石灰可降低損耗0.387 GJ。

表1 能耗對比表

則每年可節(jié)省煤氣費用約為:

30萬t×0.387 GJ/t×12元/GJ=139萬元.

本項目完成后可使回轉(zhuǎn)窯的熱值消耗明顯變少,石灰的質(zhì)量合格率提高并趨于平穩(wěn),煉鋼、煉鐵等單位的降低煉鋼石灰消耗和鋼鐵料消耗,為公司的鋼鐵產(chǎn)品做出了突出的貢獻。

[1]撖偉,羅春暉.石灰氣燒豎窯定量供熱控制[J].化學(xué)工程與裝備,2013(6):156-160.

[2]張秀蓮,張曉濱.輥底爐生產(chǎn)線煤氣加熱溫度控制系統(tǒng)[J].工業(yè)加熱,1999(4):27-31.

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