于曉蕾
(同方環(huán)境股份有限公司,北京 100083)
某熱電廠有三臺(tái)240 t/h循環(huán)流化床鍋爐,配置三套脫硫裝置,同時(shí)安裝三套熱管式換熱器,用原煙氣加熱凈煙氣,熱管式換熱器布置在吸收塔出口至煙囪入口水平煙道之間。熱管材質(zhì)采用ND鋼圓管和ND鋼螺旋翅片與ND鋼圓管和ND鋼螺旋翅片鍍?nèi)嵝越饘偬麓山M合,從凈煙氣入口側(cè)起1至6排為ND鋼圓管和ND鋼螺旋翅片鍍?nèi)嵝越饘偬麓桑?至30排為ND鋼基管和ND鋼螺旋翅片,并設(shè)置在線水沖洗系統(tǒng)[1-2]。#1爐脫硫系統(tǒng)于2015年5月開始投運(yùn),投運(yùn)后有6個(gè)月時(shí)間處于凈煙道封閉,凈煙氣走臨時(shí)煙囪;在通煙運(yùn)行12個(gè)月后,于2016年11月初停爐檢修。檢查發(fā)現(xiàn),原煙氣側(cè)底部在線沖洗后仍有較多灰垢與銹蝕,存在少量腐蝕。凈煙氣側(cè)換熱管存在大量翅片脫落及腐蝕情況,#2、#3爐情況類似。
熱管式換熱器原煙氣入口煙氣設(shè)計(jì)參數(shù):270 000 Nm3/h,(標(biāo)態(tài),干基,6%O2),原煙氣入口設(shè)計(jì)溫度為125℃,出口設(shè)計(jì)溫度為90℃,換熱器凈煙氣入口設(shè)計(jì)溫度為50℃,出口設(shè)計(jì)溫度為80℃。
1.3.1換熱器壓差分析
現(xiàn)場(chǎng)DCS數(shù)據(jù)顯示,2015年11月至2016年6月原煙氣側(cè)保持在400~1 000 Pa,凈煙氣側(cè)保持在400~600 Pa;2016年6月至2016年11月原煙氣側(cè)保持在800~1 000 Pa,凈煙氣側(cè)保持在600~1 000 Pa。上述數(shù)據(jù)顯示,熱管式換熱器原、凈煙氣側(cè)的壓差隨著運(yùn)行時(shí)間增加不斷升高。
1.3.2換熱器煙溫分析
現(xiàn)場(chǎng)DDCS數(shù)據(jù)顯示,2015年9月到2015年10月,原煙氣側(cè)入口溫度在60~120℃,凈煙氣側(cè)出口溫度在50~80℃。2015年11月至2016年6月,原煙氣側(cè)入口溫度保持在120~140℃,凈煙氣側(cè)出口溫度保持在80℃左右;2016年6月運(yùn)行至2016年11月,原煙氣側(cè)入口溫度保持在120~140℃,凈煙氣側(cè)出口溫度保持在60~80℃。上述數(shù)據(jù)顯示,熱管式換熱器凈煙氣側(cè)的出口溫度不斷下降。
1.3.3主要運(yùn)行參數(shù)與設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)比
現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行參數(shù)與設(shè)計(jì)參數(shù)有較大偏差,如表1所示。
表1 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行參數(shù)與設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)比
據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘查情況、DCS運(yùn)行數(shù)據(jù)及參數(shù)分析,熱管式換熱器出現(xiàn)的主要問(wèn)題有積灰、換熱器腐蝕以及換熱效果下降。
1.4.1積灰問(wèn)題
原煙氣側(cè)的熱管翅片、熱管外表面及換熱器底部和內(nèi)部支撐結(jié)構(gòu)有不同程度的積灰,熱管根部尤為嚴(yán)重。凈煙氣側(cè)也有積灰,熱管外表面、翅片及換熱器底部和內(nèi)部支撐結(jié)構(gòu)均有不同程度的掛灰,同樣熱管根部積灰最為嚴(yán)重。
1.4.2腐蝕問(wèn)題
原煙氣側(cè)有少量腐蝕。凈煙氣側(cè)腐蝕較為嚴(yán)重,凈煙氣側(cè)第16和17排熱管外壁有減薄現(xiàn)象且有部分熱管翅片脫落,翅片脫落區(qū)域較為集中。
針對(duì)上述問(wèn)題,結(jié)合運(yùn)行工況及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況綜合考慮,筆者開展具體原因分析。
積灰主要是原煙氣中攜帶的煙塵造成的,在設(shè)計(jì)條件下,入口煙塵含量應(yīng)小于25 mg/Nm3,現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告顯示,換熱器入口煙塵含量達(dá)到65 mg/Nm3,超出設(shè)計(jì)值1.5倍[3]。入口煙塵量遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)值,導(dǎo)致積灰現(xiàn)象發(fā)生。同時(shí),入口煙氣量較設(shè)計(jì)值低10%,導(dǎo)致煙氣流速降低,進(jìn)而導(dǎo)致煙氣攜帶塵的能力降低,加劇積灰程度。
另外,在運(yùn)行過(guò)程中,曾經(jīng)發(fā)生為保證SNCR脫硝效果,超量噴氨導(dǎo)致氨逃逸嚴(yán)重超標(biāo)現(xiàn)象。過(guò)量氨會(huì)導(dǎo)致鍋爐尾部煙氣中產(chǎn)生硫酸氫銨,硫酸氫銨具有黏性,易附著在換熱管壁而形成堅(jiān)固的積灰,這種積灰難以被普通的水沖洗并清除。
熱管式換熱器尤其是凈煙氣側(cè)的腐蝕情況,是由多種因素疊加導(dǎo)致的。煙氣參數(shù)的變化、積灰、積水、換熱器排水結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、換熱器沖洗水設(shè)計(jì)以及換熱器的日常維護(hù)等都是導(dǎo)致熱管腐蝕的原因[4]。
本項(xiàng)目換熱器凈煙氣側(cè)出口溫度目前為60~90℃。熱管壁溫下降到酸露點(diǎn)附近,會(huì)發(fā)生嚴(yán)重腐蝕。隨著溫度降低,原低于酸露點(diǎn)的溫度區(qū)間會(huì)由凈煙氣入口側(cè)向出口側(cè)偏移擴(kuò)大,如果偏移出ND鋼襯柔性搪瓷熱管區(qū)域到達(dá)ND鋼區(qū)域,就會(huì)造成腐蝕。
目前,設(shè)計(jì)的在線清洗裝置不能滿足沖洗需求,為控制原煙氣側(cè)熱管積灰,考慮增加定期離線沖洗系統(tǒng)。該廠三臺(tái)機(jī)組為兩用一備配置,每臺(tái)機(jī)組間隔三四個(gè)月會(huì)停機(jī)一次,因此增加定期離線沖洗是可以實(shí)現(xiàn)的。
根據(jù)現(xiàn)有腐蝕情況,將現(xiàn)腐蝕部分熱管更換,更換范圍為沿凈煙氣流向7~16排(共10排)的熱管元件,新更換的熱管元件采用ND鋼圓管和ND鋼螺旋翅片,凈煙氣側(cè)做柔性金屬搪瓷防護(hù)。
對(duì)熱管式換熱器進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)該根據(jù)使用場(chǎng)合和具體條件,采用最優(yōu)化設(shè)計(jì)方法,合理選擇熱管直徑、長(zhǎng)度、翅片的結(jié)構(gòu)參數(shù)和翅化比,根據(jù)煙氣的含塵情況采用合適的翅片間距和管間距等。熱管式換熱器大多選用穿片或螺旋型纏繞片,對(duì)于高灰分的情況可以采用軸對(duì)稱單列縱向直肋翅片和釘頭管。
控制排煙溫度,使排煙溫度高于露點(diǎn)溫度在20~30℃,保證熱管長(zhǎng)期安全運(yùn)行。增設(shè)前置預(yù)熱器,提高進(jìn)入熱管換熱器的溫度,可有效防止露點(diǎn)腐蝕[5]。通過(guò)調(diào)節(jié)冷熱端的結(jié)構(gòu)參數(shù),提高熱管換熱器的最低壁溫,防止低溫腐蝕。改變熱管管材,采用耐腐蝕鋼如2205制造等。
通過(guò)對(duì)某熱電廠在運(yùn)熱管換熱器現(xiàn)有問(wèn)題的現(xiàn)場(chǎng)勘察、分析、改造,人們可以得出,目前,熱管換熱器在運(yùn)行中還存在積灰及低溫腐蝕的問(wèn)題,它是實(shí)際運(yùn)行工況偏離設(shè)計(jì)工況較大引起的。經(jīng)過(guò)改造,熱管式換熱器可滿足設(shè)計(jì)工況。在后續(xù)的設(shè)計(jì)中,筆者建議考慮一定的設(shè)計(jì)余量來(lái)提高熱管式換熱器對(duì)變工況的適應(yīng)性??傊?,熱管式換熱器應(yīng)用于濕法煙氣脫硫系統(tǒng)是可行的。