李楊
【摘 要】本文針對當前企業(yè)對人工點焊工作模式的質(zhì)量監(jiān)控需求越來越高的情況,設(shè)計一套面向中小企業(yè)典型點焊接流水線的焊接一體化MES監(jiān)控系統(tǒng),采用PLC檢測焊接工位焊鉗電流,并實時監(jiān)控焊接點數(shù)等信息,結(jié)合鎖槍及暗燈系統(tǒng),實現(xiàn)對整個車間若干條流水線的分布式數(shù)據(jù)采集,分層級監(jiān)控,實現(xiàn)從現(xiàn)場、工段、車間級的多方位監(jiān)控,并采用云端APP客戶端進行實時質(zhì)量監(jiān)控。
【關(guān)鍵詞】汽車 焊接件 防漏焊 MES監(jiān)控系統(tǒng) 點焊 PLC MES
【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A
【文章編號】0450-9889(2018)03C-0187-06
近年來,隨著汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量逐年擴大,人們對于汽車質(zhì)量及安全提出了更高的要求,汽車零部件的拼焊件逐漸采用工業(yè)機器人進行自動化焊接,但是一些中小型企業(yè)一時難以過渡到全自動化程度,很多生產(chǎn)線依然需要人工進行流水線焊接作業(yè),不可避免出現(xiàn)焊接質(zhì)量難以監(jiān)控的問題,迫切需要一種簡單高效的監(jiān)控方式實現(xiàn)對當前人工焊接的實時監(jiān)控,盡量避免廢品的出現(xiàn)。
一、人工點焊對焊接件質(zhì)量的影響
人工點焊對焊接件質(zhì)量的影響表現(xiàn)在:一是人工焊接會受到體力,精神及很多方面的影響導(dǎo)致焊接過程不穩(wěn)定,比如焊接電流不足或保壓時間不夠,造成焊接不牢固的情況。二是點焊電極頭要定期進行修磨,但是工人往往根據(jù)經(jīng)驗進行修磨,帶來質(zhì)量隱患。三是企業(yè)在后期抽檢才能發(fā)現(xiàn)焊接不牢固,或者有漏焊的情況。四是流水線有排產(chǎn)的不同需要,同工位會因為排產(chǎn)焊接不同拼焊件,工人也許會出現(xiàn)有漏焊的情況,直接影響下一工序的焊接,存在質(zhì)量遺留問題。
二、自動焊接系統(tǒng)的具體功能
為了應(yīng)對人工點焊出現(xiàn)的質(zhì)量問題,設(shè)計了一套基于PLC的焊接線監(jiān)控系統(tǒng),基本功能如下:一是系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)對人工焊接時每一個焊點的電流值進行統(tǒng)計,判斷電流是否符合標準電流值。二是自動統(tǒng)計本工序的焊接點數(shù),判斷是否符合焊接點個數(shù)的要求,從而知道是否有漏焊的情況。三是工裝夾具有識別零件的防錯焊的定位銷及工件識別傳感器,用于自動判斷是否有錯焊的情況。四是流水線工位設(shè)置暗燈功能,現(xiàn)場求援信號可以通過監(jiān)控系統(tǒng)及時進行告警。五是利用多級監(jiān)控方式實現(xiàn)對現(xiàn)場工位、工段及車間級的質(zhì)量監(jiān)控告警方式,及時反饋焊接情況,避免大批量的零件質(zhì)量問題出現(xiàn)。六是便于企業(yè)對車間的焊接情況進行質(zhì)量跟蹤,利用現(xiàn)場數(shù)據(jù)進行綜合分析,提高效率。
三、系統(tǒng)硬件總體設(shè)計
(一)單站系統(tǒng)的確設(shè)計
車間內(nèi)有多條人工點焊焊接流水線,每條流水線有多臺人工焊鉗,在焊鉗端安裝電流互感器用于檢測每一次焊鉗點焊的電流,夾具平臺設(shè)置有識別零件的防錯焊的定位銷及工件識別傳感器,用于自動判斷是否有錯焊的情況,所有此類信號進到PLC后再進行判斷處理。各流水線由單臺PLC進行集中數(shù)據(jù)的采集分析和控制,人機界面觸摸屏在現(xiàn)場實現(xiàn)現(xiàn)場級的參數(shù)設(shè)定、調(diào)試及告警使用,同時數(shù)據(jù)還通過交換機與車間級上位工控機對接,匯總各個流水線的實時數(shù)據(jù),綜合數(shù)據(jù)通過云平臺APP共享到手機客戶端,方便管理人員隨時監(jiān)控車間生產(chǎn)情況。如圖1所示。
(二)焊點計數(shù)及電流檢測
通過電流互感器檢測焊鉗端焊接電流,PLC接受電流信號后,與標準信號進行比較,如果出現(xiàn)有嚴重偏差則及時報警。如果焊接個數(shù)不符合要求,也通過暗燈及上位機進行告警。如圖2所示。
(三)定期修磨設(shè)置
監(jiān)控可以設(shè)置焊點總數(shù)統(tǒng)計,當達到一定的焊點次數(shù)后,可以通過鎖槍方式提醒工人及時進行電極修磨工作。本系統(tǒng)同時也輔助開發(fā)了與自動控制的修磨器,方便工人快速實現(xiàn)修磨功能,提高了效率。如圖3所示。
(四)車型識別及部件防漏焊
由于在排產(chǎn)過程中會出現(xiàn)有分班次分時段焊接不同零部件的情況,同一零件的不同批次會焊接不同的位置,人工焊接容易疏漏。系統(tǒng)采用夾具平臺設(shè)置有識別零件的防錯焊的定位銷及工件識別傳感器,用于自動判斷是否有錯焊的情況,出現(xiàn)有工裝錯誤會自動鎖夾具或者鎖槍的方式進行警告。具體如圖4所示。
四、控制系統(tǒng)程序設(shè)計
(一)程序設(shè)計(部分)
焊接電流采用電流互感器檢測,檢測電流經(jīng)過變送器進入PLC模擬量模塊,通過數(shù)模轉(zhuǎn)換成數(shù)字量信號參與PLC內(nèi)部運算。
焊點數(shù)量檢測是通過焊接電流來進行計數(shù),通一次電流就算一點。實時監(jiān)控每個工件每個焊鉗的焊點數(shù)量,避免漏焊少焊,提升焊接件焊接質(zhì)量。如圖5所示。
(二)焊接點數(shù)的計數(shù)程序設(shè)計(部分)
PLC在人工焊接時從工件開始焊接至結(jié)束的計數(shù),程序如下:
LD Always_On
A 焊機系統(tǒng)啟動29_1
LPS
AN 所有工作結(jié)束29
AN 工件焊接結(jié)束29
LD 焊鉗29計數(shù)
O 工件焊接開始29
ALD
= 工件焊接開始29
LPP
A 所有工作結(jié)束29
LD 工件焊接開始29
O 工件焊接結(jié)束29
ALD
= 工件焊接結(jié)束29
在對一個標準焊接過程結(jié)束時的程序進行比較后進行判斷,如下所示:
LD Always_On
A 焊機系統(tǒng)啟動29_1
LPS
EU
MOVW +0,實際焊點數(shù)29
LPP
AW>= 實際焊點數(shù)29,標準焊點數(shù)29
= 標準焊接結(jié)束29
每把焊槍總焊點計數(shù)以正常標準焊接進行計數(shù),得到人工焊接的實時焊接點數(shù)。
LD Always_On
LPS
A First_Scan_On
MOVD +0,總焊點數(shù)29
AENO
MOVW +0,工件焊點數(shù)中間值29
AENO
MOVW +0,工件焊點數(shù)29
LPP
A 系統(tǒng)啟動
A 焊機系統(tǒng)啟動29_1
AW> 標準焊點數(shù)29,+0
LPS
A 焊鉗29計數(shù)
AR> 電流值29,標準下限電流29
AN 所有工作結(jié)束記憶29
EU
INCD 總焊點數(shù)29
INCW 工件焊點數(shù)中間值29
LPP
A 所有工作結(jié)束記憶29
EU
MOVW 工件焊點數(shù)中間值29,工件焊點數(shù)29
AENO
MOVW +0,工件焊點數(shù)中間值29
五、焊接線觸摸屏監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計
(一)觸摸屏主界面
系統(tǒng)設(shè)置了多個焊接界面實現(xiàn)畫面間的切換,為放置無關(guān)人員對系統(tǒng)進行修改,保證系統(tǒng)安全穩(wěn)定,特設(shè)置了登錄頁面。如圖6所示。
(二)登錄界面
登錄界面設(shè)置了兩級登錄權(quán)限功能,操作員登錄采用A級權(quán)限,可以對基本參數(shù)進行修改。維護登錄除了可以修改基本參數(shù)外,還可以對內(nèi)部變量,腳本等底層界面進行修改。如圖7所示。
系統(tǒng)還設(shè)置了三個按鈕實現(xiàn)作業(yè)、維護和緊急情況的登錄,作業(yè)登錄能進入操作界面;維護登錄能進入?yún)?shù)設(shè)置界面;緊急登錄能進入系統(tǒng)停止界面。
(三)操作界面
操作界面主要用于實時監(jiān)控焊機生產(chǎn)數(shù)據(jù)。焊接防漏檢測操作界面設(shè)置了各個焊機當前的實時焊接電流等信息。登錄按鈕可以進入焊槍解鎖界面。(焊槍鎖槍后,通過按工位上的復(fù)位按鈕和登錄焊槍解鎖界面進行雙重復(fù)位。)如圖8所示。
(四)參數(shù)設(shè)置界面
參數(shù)設(shè)置界面設(shè)置了可以切換車型的按鈕對應(yīng)車型一、車型二、車型三和車型四。存入按鈕用于存入車型生產(chǎn)信息。(需要生產(chǎn)什么車型,就選擇車型,然后存入。)車型單獨選擇按鈕用于工位單獨選擇存入車型。非正常狀態(tài)按鈕用于非正常狀態(tài)下生產(chǎn)的車型的存入。電流系數(shù)用于設(shè)置電流系數(shù)的界面。(通過設(shè)置系數(shù)把系統(tǒng)監(jiān)控電流設(shè)置成和焊機實際電流一致的界面。)操作界面主要用于實時監(jiān)控焊機生產(chǎn)數(shù)據(jù)。焊接防漏檢測操作界面設(shè)置了各個焊機當前的實時焊接電流等信息。登錄按鈕可以進入焊槍解鎖界面。(焊槍鎖槍后,通過按工位上的復(fù)位按鈕和登錄焊槍解鎖界面進行雙重復(fù)位。)如圖9所示。
(五)緊急登錄界面
緊急登錄界面主要是根據(jù)需要單獨停止焊機的系統(tǒng)運行的功能。(例如:停止焊機001,則系統(tǒng)就不控制焊機001。)如圖10所示。
(六)車型單獨選擇界面
根據(jù)車間排產(chǎn)的需要,可以對工位需要單獨選擇車型焊點。如圖11所示。
(七)非正常狀態(tài)界面
非正常狀態(tài)界面設(shè)置兩種非正常狀態(tài)下的生產(chǎn)車型的焊點。如圖12所示。
(八)電流系數(shù)界面
焊接點電流也許會根據(jù)當前電流總體的變化,從而檢測有所改動,在電流系數(shù)界面可以設(shè)置比例系數(shù),存入后可以統(tǒng)一修訂電流偏差。如圖13所示。
六、工控機組態(tài)監(jiān)控界面設(shè)計
車間級由工控機進行全方位監(jiān)控,采用組態(tài)王軟件實現(xiàn)對系統(tǒng)的監(jiān)控。如圖14、圖15所示。
為了實現(xiàn)對各個流水線物料配送的及時告警,設(shè)置了物料呼叫監(jiān)控界面,配合暗燈系統(tǒng)實現(xiàn)物流作業(yè)的輔助功能。如圖16所示。
通過產(chǎn)量統(tǒng)計報表可以對每天的產(chǎn)量進行報表統(tǒng)計,可以人工保存,也可以按照每天固定時間自動保存,方便企業(yè)進行數(shù)據(jù)分析。如圖17所示。
七、云端監(jiān)控
云端通過APP手機客戶端可以實現(xiàn)對整個車間各條流水線作業(yè)的數(shù)據(jù)匯總,在手機端可以利用軟件進行及時的信息掌握。如圖18所示。
八、系統(tǒng)調(diào)試及驗證分析
該設(shè)備通過在企業(yè)1個多月的安裝及調(diào)試,各方面技術(shù)指標均已完成功能測試現(xiàn)已投入使用,經(jīng)過2個多月的跟線及系統(tǒng)補充修改,完成了對員工的系統(tǒng)使用及維護培訓(xùn)工作,現(xiàn)已完全交付企業(yè)使用至今。如圖19所示。
九、存在問題
本文介紹了基于PLC的汽車焊接件防漏焊監(jiān)控系統(tǒng)的研制,從企業(yè)對拼焊件現(xiàn)場的質(zhì)量問題出發(fā),通過系統(tǒng)及時地對人工焊接中出現(xiàn)的漏焊,錯焊及焊接電流不足等造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題進行及時反饋,讓質(zhì)量部門能快速響應(yīng)糾錯,避免流水線大批量作業(yè)帶來的大量不合格品的出現(xiàn)。
在實際應(yīng)用中還有些問題有待下一階段的提高,例如:
第一,人工焊接最直接有效的質(zhì)量提升就是對人工焊接的規(guī)范化操作,以及職業(yè)道德的提升,對企業(yè)文化的融入等,只有對人的技術(shù)進行提升,才能從根本上實現(xiàn)質(zhì)量的提升。監(jiān)控手段只能作為輔助的一種質(zhì)量監(jiān)控手段,需要現(xiàn)場工人配合操作才能實現(xiàn)效能。
第二,生產(chǎn)部門與質(zhì)量部門之間的協(xié)調(diào)很關(guān)鍵,系統(tǒng)在應(yīng)用中會根據(jù)漏焊及影響焊接質(zhì)量的反映,會通過鎖槍或者鎖夾具的方式避免焊接錯誤方式繼續(xù)下去,這樣會造成流水作業(yè)的停滯,需要人工解鎖然后才能繼續(xù)。生產(chǎn)部分以排產(chǎn)產(chǎn)量為中心,影響產(chǎn)量很難完成任務(wù)。而質(zhì)量部門以質(zhì)量為中心,希望影響質(zhì)量的產(chǎn)品流入下一道工序。這樣就會造成矛盾的出現(xiàn),在調(diào)試程序過程中受到兩個部門不同角度的影響,一度出現(xiàn)有麻煩的出現(xiàn),此類問題需要快速保障的體系,與人工操作相配合才能實現(xiàn)。
系統(tǒng)下一階段圍繞以上問題進一步改進人機效能,在企業(yè)還無法大面積采用工業(yè)機器人焊接的情況下,找出更優(yōu)的程序方案實現(xiàn)最大效能的汽車焊接件防漏焊監(jiān)控系統(tǒng)。
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【基金項目】廣西教育廳高校中青年教師基礎(chǔ)能力提升項目(一般資助項目)“汽車焊接件防漏焊一體化監(jiān)控系統(tǒng)研制”(2017KY1051)
【作者簡介】李 楊(1984— ),女,廣西柳州人,碩士,柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院機電工程學(xué)院講師,研究方向:工業(yè)電氣自動化、機電一體化技術(shù)。
(責(zé)編 盧 雯)