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論沈陽地鐵二號線列車空轉(zhuǎn)滑行引發(fā)的牽引逆變過流

2018-07-13 22:35:12曹剛崔大為
名城繪 2018年4期

曹剛 崔大為

摘要:沈陽地鐵二號線開通運營至今,因列車空轉(zhuǎn)滑行引發(fā)的 DCU 牽引模塊逆變過流較為普遍。本文主要介紹牽引系統(tǒng)的組成、工作原理,并通過實際案例,詳細(xì)分析列車空轉(zhuǎn)滑行引發(fā)的牽引逆變過流情況,并提出解決措施。

關(guān)鍵詞:逆變過流;DCU;空轉(zhuǎn)滑行;沈陽地鐵二號線

一、車輛概述

沈陽地鐵二號線列車為 6 輛編組、B2 型車,采用 VVVF 逆變器控制的交流異步電動機(jī)牽引傳動系統(tǒng),3 動 3 拖編組型式,即 +Tc-Mp-M-T-Mp-Tc+。其中,Tc 表示帶司機(jī)室拖車;Mp 表示帶受電弓動車;M 表示不帶受電弓動車;T 表示無司機(jī)室拖車。

二、牽引工作原理

沈陽地鐵二號線列車采用 VVVF 逆變器控制的交流異步電動機(jī)牽引傳動系統(tǒng),為車控方式(2C4M),利用牽引逆變器將直流電源逆變成變頻變壓的三相交流電驅(qū)動牽引電機(jī),通過齒輪傳動裝置將牽引力傳遞到列車輪對上。經(jīng)受電弓接觸受流輸入的 DC1500V 直流電由牽引逆變器變換成頻率、電壓均可調(diào)的三相交流電,向異步牽引電動機(jī)供電。

三、牽引控制系統(tǒng)構(gòu)成和功能

沈陽地鐵二號線列車牽引控制系統(tǒng)主要由司機(jī)控制器、各指令開關(guān)、有接點控制電路、列車控制與診斷系統(tǒng)(TCMS)和傳動控制單元(DCU)等構(gòu)成,主要完成列車有關(guān)牽引的控制指令及狀態(tài)的給出、傳輸和診斷等,實現(xiàn)列車牽引/ 電制動控制、電傳動系統(tǒng)故障保護(hù)等。

四、牽引實施

沈陽地鐵二號線列車主控手柄牽引級位分為 P1 至 P4 四個檔位,推主控手柄離開“RB”位至“牽引”位,列車將以給定檔位牽引運行。列車運行時,隨著牽引力或制動力大小的給出,DCU 根據(jù)牽引力或制動力大小、檢測到的網(wǎng)壓值以及本車和本單元拖車車輛載荷等信息發(fā)出觸發(fā)脈沖,控制牽引逆變器根據(jù)牽引或電制動特性輸出一定頻率和電壓的三相交流電給牽引電機(jī),產(chǎn)生列車的輪固牽引力或電制動力。DCU 在控制逆變器的同時,對列車進(jìn)行防空轉(zhuǎn)及防滑控制。

五、DCU 故障類別

沈陽地鐵二號線車輛 DCU(傳動控制單元)故障代碼(十進(jìn)制)范圍為 1000~1999,如編碼為 1234 的故障,為 2 號車 DCU 的第 34 號故障。TCMS 將故障劃分為嚴(yán)重故障(等級 1)、中等故障(等級 2)、輕微故障(等級 3)三個等級。沈陽地鐵二號線車輛分別在 2 車、3 車和 5 車上各設(shè)有一個 DCU,各車故障類型一樣,僅故障代碼按規(guī)則編碼不同。下文中提及的“模塊 1 逆變過流”故障,故障代碼為 1205/1305/1505,故障等級為 3 級。

六、列車空轉(zhuǎn)滑行數(shù)據(jù)分析

某日 8:20 起,沈陽地鐵二號線多次列車運行至某區(qū)段時報牽引力及制動力減弱,DCU 牽引模塊逆變過流。以當(dāng)日 220 車故障為例分析,TCMS 顯示 220 車?yán)塾嫲l(fā)生“模塊 1 逆變過流”19 次,且均在同一區(qū)段,從下圖 11:00 至 11:10 間220 車 EMR 記錄可看出,列車在 11:02:59 復(fù)位 HB 一次,在此之前,牽引過程中只有 3 車 DCU 的 MCC 啟動,即僅 3 車牽引電機(jī)工作。因三個動車只有一個動車工作,因此牽引力較小,此階段速度最高 14km/h;復(fù)位 HB 之后,即 11:03 至 11:10 之間,從圖中可看到網(wǎng)流較小,在 400A 以下,正常情況下網(wǎng)流為 800A 及以下, 說明此時 2 車和 5 車出現(xiàn)空轉(zhuǎn)滑行并伴有逆變過流,DCU 將通過減小力矩輸出抑制空轉(zhuǎn)滑行的產(chǎn)生,造成牽引力不足,故在 11:04 至 11:06 間階段速度最高僅能達(dá)到 14.1 km/h。

六、結(jié)論

針對沈陽地鐵二號線某區(qū)段除個別列車外,其余列車均出現(xiàn)牽引力小、牽引模塊逆變過流的情況,通過比對大量 ERM 波形,分析得出如下結(jié)論:

1.報逆變過流的列車均出現(xiàn)滑行現(xiàn)象,確定逆變過流是由列車空轉(zhuǎn)滑行引起。當(dāng)列車發(fā)生空轉(zhuǎn)滑行時,DCU 將通過減小力矩輸出來抑制空轉(zhuǎn)滑行的產(chǎn)生。對于車控列車,由于 DCU 統(tǒng)一對 4 根軸進(jìn)行空轉(zhuǎn)滑行保護(hù),因此會出現(xiàn)逆變過流故障。逆變過流是對牽引電機(jī)及逆變器的保護(hù),防止大電流對牽引電機(jī)及逆變器造成損傷。

2.列車在產(chǎn)生空轉(zhuǎn)滑行過程中,若駕駛?cè)藛T采用 P3、P4 大極位牽引或大制動級位,此種操作方式會加劇空轉(zhuǎn)滑行的情況。

3.列車出現(xiàn)空轉(zhuǎn)滑行的區(qū)段,建議對軌面情況進(jìn)行調(diào)查,確定是否由于鋼軌打磨施工等特殊原因存在粘水沙、粘油等情況。另外,由于上文提及的出現(xiàn)牽引模塊逆變過流故障的區(qū)段存在兩個 30‰的坡度,坡度較大將導(dǎo)致空轉(zhuǎn)滑行幾率增加,因此這段軌道的粘著條件對列車來說亦較為敏感。

參考文獻(xiàn):

[1]南車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司;沈陽市地鐵二號線車輛使用維護(hù)手冊(第 4 分冊 電氣牽引傳動系統(tǒng)、輔助供電系統(tǒng)、列車控制和診斷系統(tǒng)) SFM0900-000-00000SMS.

[2]閆磊,郭楓;永磁同步牽引系統(tǒng)在沈陽地鐵 2 號線地鐵車輛上的應(yīng)用;《機(jī)車電傳動》;2013 年第 3 期.

[3]魏紅梅,段利娟;沈陽地鐵 1 號線列車牽引/制動指令輸出故障的分析及解決措施;《電力機(jī)車與城軌車輛》;第 35 卷 第 5 期.

(作者單位:沈陽地鐵集團(tuán)有限公司 運營分公司)

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