鄭理富
(中國石油蘭州石化公司煉油廠,甘肅蘭州 730060)
蘭州石化共有三套酸性水汽提裝置,規(guī)模分別為60、110、120 t/h,裝置采用單塔加壓側線抽氨工藝,塔底以1.0 MPa蒸汽為熱源,塔頂酸性氣送至硫黃回收裝置,作為制硫原料;塔側線抽出粗氨氣,經精制生成液氨產品外銷;塔底凈化水主要回用到常減壓裝置的電脫鹽單元。該裝置屬于典型的末端治理環(huán)保裝置,原料主要來自常減壓蒸餾、催化裂化、汽油加氫、柴油加氫、延遲焦化、硫黃回收及氣體精制等裝置,酸性水中含有H2S、氨氮、CO2、石油類等污染物,這些物質一旦溢出系統(tǒng),就會造成嚴重環(huán)境污染,影響員工身心健康甚至威脅員工生命。
2016年,蘭州石化質量升級環(huán)保改造隱患治理及系統(tǒng)大修同步實施,并提出“廢氣不上天、廢油不落地、廢水不沖擊、廢渣不亂堆”的環(huán)保管控原則。作為末端治理的環(huán)保裝置,在停工過程中努力減少“三廢”排放,實現(xiàn)綠色環(huán)保停工,意義重大。
主要污染廢氣包括:
1)酸性氣焚燒不完全造成污染。裝置開始降溫減量時,酸性氣由進硫黃回收裝置改為放火炬焚燒。裝置酸性氣含H2S 55%~75%(v),如果火炬瓦斯伴燒不完全,可造成大范圍SOx、H2S污染,考慮到火炬與廠后南濱河路間距較小,會造成極大安全隱患和環(huán)境風險。
2)惡臭氣體污染。停工處理不徹底或惡臭氣體直排大氣,含硫含氨污染氣體從打開的裝置中溢出,F(xiàn)eS自燃產生的SO2、CO等,均會污染裝置現(xiàn)場(特別是酸性水罐,直排大氣污染尤其嚴重),直接威脅安全施工。
3)廢氨氣污染。處理不徹底或停工時泄漏則會污染環(huán)境,對施工形成威脅。
4)吹掃蒸汽污染。傳統(tǒng)的“遍地開花式”吹掃中,裝置塔頂酸性氣系統(tǒng)、側線抽氨系統(tǒng)通過低點排污閥,直接吹掃至大氣,造成空氣污染。
1)高濃度酸性水。主要為酸性水罐儲存的高濃度酸性水。裝置酸性水分析數(shù)據(jù)見表1。從表1可看出,高濃度酸性水中H2S、NH3均較高。
酸性水罐經過長期運行,罐底積存大量污泥,且酸性水罐抽出線一般距罐底0.3 m,造成原料泵抽到一定程度,就會發(fā)生泵抽空的現(xiàn)象。在生產實際中,罐底至少留有0.5 m的高濃度酸性水,以往這部分酸性水用汽車拉出廠進行填埋。2016年,汽提裝置預處理單元首次采用機械清洗,將高濃度酸性水轉入其他酸性水罐后,再采用新鮮水強制循環(huán)清洗儲罐。清洗過程中,聯(lián)系相關單位對污油進行回收。原料水罐比較臟,且含油量比較高,水槽內氣味較大。
2)低濃度酸性水。低濃度酸性水主要指不合格凈化水和吹掃排出的凝結水。凈化水質量指標為H2S≤50 mg/L,NH3≤100 mg/L,pH值6~9,不合格的凈化水主要是含硫、氨超標,pH值不合格,造成對污水處理廠的沖擊;吹掃排出的凝結水中有一定的污染物。
3)新鮮水蒸煮、置換系統(tǒng)產生廢水。蒸煮、置換系統(tǒng)時,主要廢水為凈化水。只要凈化水質量合格,就可繼續(xù)送常減壓裝置進行回用。
4)化學清洗廢水?;瘜W清洗劑清洗系統(tǒng)后產生的含硫污水,顏色發(fā)綠,臭味較大。2014年公司大檢修規(guī)定,因特征污染物高,公司現(xiàn)有污水處理裝置無法處理,擬拉運渣場進行處置。對污水進行采樣分析,分析數(shù)據(jù)見表2。
通過氨氮工業(yè)污水處理劑ZCJ-961的處理,系統(tǒng)內硫化物、氨氮較徹底地清洗掉,轉入清洗水中。從表2可以看出,化學清洗水硫化物、氨氮含量偏高,COD較高,油含量偏高。
5)水洗水。系統(tǒng)采用化學清洗后,要采用新鮮水對系統(tǒng)進行沖洗,以便將化學清洗劑徹底洗出系統(tǒng)。清洗原料水罐,會產生一定量的污水和泥渣,需要對這部分污染物進行妥善處理。
表1 酸性水分析數(shù)據(jù)
表2 各裝置化學清洗污水分析
酸性水罐罐底泥渣溶解一定量H2S、NH3、油泥,顏色發(fā)黑,氣味惡臭,對土壤造成一定污染;在濕H2S環(huán)境下,汽提塔、重沸器等易生成FeS,檢修時打開人孔、頭蓋時,接觸空氣易發(fā)生自燃,生成SO2、CO,造成人員中毒和環(huán)境污染。
裝置停工處理時廢氣治理思路是想方設法回收酸性氣,做到酸性氣不排火炬,盡力減少各種廢氣的排放量及排放濃度。
1)優(yōu)化停工過程,保證酸性氣完全回收
優(yōu)化裝置停工模式,科學安排酸性水汽提裝置、硫黃回收裝置大檢修,確保檢修期間,始終有一套酸性水汽提、硫黃回收裝置處于正常運行狀態(tài),做到酸性氣全部回收,確保不放火炬。2016年大檢修期間,酸性水汽提裝置切換檢修,硫黃回收裝置維持低量運行(新建硫黃回收裝置做開工前準備工作),酸性氣全部回收。確保檢修期間不外排酸性氣。按每小時排放酸性氣600 m3計算,整個檢修期間少排酸性氣89.28萬m3。
2)減少惡臭氣體排放
①完善裝置惡臭治理。將原料水罐頂部惡臭氣體進行處理,努力減少惡臭氣體排放數(shù)量。2016年大檢修期間,裝置分別對60 t/h、110 t/h酸性水汽提預處理單元實施惡臭隱患治理,采用水洗氨、固定床催化劑吸附烴類、惡臭氣體,以降低惡臭氣體的排放濃度及數(shù)量。同時,利用N2沖壓,維持原料水罐、原料水中間罐壓力,確保惡臭氣體最大程度通過除臭劑罐除臭。
②裝置停工前,脫盡酸性水罐、中間罐內浮油,減少廢水油含量。裝置停工前將酸性水上部的油盡可能脫除,避免油在系統(tǒng)內循環(huán),影響汽提塔操作,增加污染物排放量。之后,將原料中間罐的液位盡量拉低,保持20%液位,加強酸性水帶油情況檢查,發(fā)現(xiàn)酸性水明顯帶油時,立即改抽新鮮水進行水洗,并聯(lián)系回收廢油。液面升至30%~40%時,關閉新鮮水閥;中間罐液面降至15%時,再次打開新鮮水閥,如此蒸煮置換3次。裝置進行新鮮水蒸煮,NH4HS水解轉折點溫度是110℃,根據(jù)實際經驗,汽提塔填料段溫度升至150℃時,新鮮水置換結束[1]。置換時保持各操作參數(shù)維持在正常操作時的水平,確保酸性氣、粗氨質量合格。配合施工單位接臨時線將中間罐酸性水自底部排污線轉往原料罐區(qū)。在蒸煮、置換系統(tǒng)時,可將大量惡臭氣體除去。
3)用化學清洗劑對系統(tǒng)進行清洗,確保惡臭氣體最大范圍被清除
重點對酸性氣分液罐、一、二、三分液罐、汽提塔等進行化學清洗,將清洗液排放到原料中間罐。開N2閥門向系統(tǒng)補壓,有利于將重點清洗設備內殘液徹底壓送到中間罐。根據(jù)化學清洗液顏色、pH值等,決定循環(huán)清洗時間。裝置采用除臭劑化學清洗已經形成制度,通過不斷優(yōu)化清洗工藝,取得了理想的效果。
4)對系統(tǒng)進行密閉吹掃,減少廢氣污染大氣
塔器、容器人孔打開后加強溫度監(jiān)控,防止FeS自燃。一旦發(fā)生自燃,用新鮮水滅火降溫,以消除FeS自燃而產生SO2、CO。由于采用新鮮水置換、蒸煮系統(tǒng)、用化學清洗劑清洗系統(tǒng)、用新鮮水沖洗系統(tǒng),基本將系統(tǒng)內的污染物清除干凈,蒸汽吹掃系統(tǒng)時,污染物數(shù)量、濃度大為降低,達標排放。蒸汽吹掃期間,裝置內無臭味。
對環(huán)境污染嚴重的廢水,想方設法回收;調整操作,確保凈化水質量合格;對環(huán)境污染較小、無回收價值、能達標排放的,排入工業(yè)污水系統(tǒng)。
1)完全回收高濃度酸性水
盡量將酸性水罐液位控制在低位,當原料泵抽不上量時,停止原料泵,改由臨時隔膜泵,通過罐底排凝閥接臨時管線,將大量酸性水轉入其他未檢修的酸性水罐中。對于無法通過罐底排凝閥排出的酸性水,打開罐底人孔,利用隔膜泵將罐底高濃度酸性水全部收集到化學清洗劑儲槽中,然后再轉入其他運行的酸性水儲罐中。回收的高濃度酸性水,送往酸性水汽提裝置處理。該次檢修,共回收高濃度酸性水455 t。
2)完全回收新鮮水蒸煮置換系統(tǒng)產生的廢水
采用新鮮水置換系統(tǒng)的酸性水,只要各操作參數(shù)維持在正常操作的水平,就能確保凈化水質量合格。隨著置換時間延長,酸性水濃度下降,凈化水質量也易控制。一旦凈化水質量不合格,就必須將凈化水改入酸性水中間罐,實現(xiàn)循環(huán)置換。
根據(jù)調研,部分煉廠已經實行凈化水置換系統(tǒng)酸性水的工藝,但要在裝置上實施,尚有一定的問題,主要是裝置凈化水含油較高。酸性水汽提裝置除油器前一般按含油≤100 mg/L來設計,除油后含油≤50 mg/L。統(tǒng)計表明,來自裝置酸性水含油平均值為919.56 mg/L,遠遠超過設計值。所以完全采用凈化水置換系統(tǒng),受到一定制約。
3)完全回收化學清洗水(首次實施)
從表1、2分析數(shù)據(jù)可知,化學清洗水除COD比原料高之外,其他指標并未超過原料指標。至于顏色有些發(fā)綠,經過稀釋,對各種中間產品質量無影響。
這部分廢水通過汽車運到填埋場,成本較高,2014年大檢修時,嘗試對少量回收的化學清洗水進行摻煉,未發(fā)現(xiàn)對各種中間產品質量造成影響。2016年,將所有化學清洗水回收到酸性水罐中進行摻煉,并將氣體精制裝置產生的化學清洗水也一并進行回收。
4)完全回收沖洗水(首次實施)
系統(tǒng)采用化學清洗后,再用新鮮水對系統(tǒng)進行沖洗。以往這部分沖洗水均排入工業(yè)污水系統(tǒng),會沖擊污水處理廠。2016年停工期間,將這些沖洗水全部收集,轉入原料水罐中,進行摻煉處理。
5)酸性水罐采用機械清洗,減少污水量
儲罐機械清洗即用臨時設置的管線,將回收系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、油水分離系統(tǒng)與清洗儲罐、清洗介質供給儲罐及接收儲罐連接在一次,形成一套臨時的密閉清洗工藝,通過物理方法將儲罐清理干凈的作業(yè)過程[2]。
以往酸性水儲罐清洗,均采用消防車高壓水槍反復沖洗器壁,消耗大量消防水,廢水全部排入含硫污水系統(tǒng),產生的廢水較多,對污水廠造成嚴重的沖擊。采用機械清洗后,將清洗水量控制為滿足水循環(huán)能運轉的水平,就可對儲罐進行反復清洗,不但提高了水的利用效率,達到節(jié)約用水的目的,而且可以將污水排入其他運行的酸性水罐,不增加含硫污水系統(tǒng)負擔。更重要的是清洗工作不再需要施工人員進入罐中,安全壓力大為減輕。
裝置蒸汽吹掃產生的廢水含污染物較少,又不便于回收,直接排入工業(yè)污水系統(tǒng)。2016年裝置大檢修回收的廢水明細見表3。
減少酸性水罐、酸性水中間罐所產生的泥渣。之前在清理罐底泥渣時,采用廢催化劑伴干的方式。采用機械清洗后,直接用新鮮水循環(huán)清洗儲罐,可將污泥全部抽入水槽再排入渣車,減少廢渣排放。
表3 2016年裝置大檢修回收廢水
實踐證明,綠色環(huán)保停工處理措施成效顯著,但也存在一定問題,值得探討。
1)120 t/h酸性水汽提裝置在處理過程中,未對系統(tǒng)進行鈍化,造成酸性水汽提塔多次發(fā)生FeS自燃,之后110 t/h酸性水汽提裝置進行處理時,對系統(tǒng)進行了鈍化,避免了FeS自燃。以后檢修時,需要固化對汽提塔、重沸器等進行鈍化的程序。
2)探討凈化水部分替代新鮮水對系統(tǒng)進行置換的可行性。目前,裝置均采用新鮮水對系統(tǒng)進行置換,造成新鮮水用量較大,同時需要消耗大量的低壓蒸汽,有必要探討首先使用凈化水置換系統(tǒng),再采用新鮮水置換系統(tǒng)的可行性[3]。