熊俊杰,李 春,張 亮,安 琦,楊生文,李昀昀,王世華
(中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司,天津 300452)
鄂爾多斯盆地某區(qū)塊致密砂巖氣藏為低孔、低滲、低壓、低溫氣藏類型,一般需要實(shí)施增產(chǎn)措施才能獲得工業(yè)氣流。壓裂是實(shí)現(xiàn)其高效開發(fā)的最主要技術(shù)手段。
某水平井壓裂目的層太2段以石英砂巖、巖屑石英砂巖為主,平均孔隙度為8.65%,平均滲透率為0.651 mD,儲(chǔ)層壓力系數(shù)0.9~1.0,溫度55℃左右,該類儲(chǔ)層存在壓裂液破膠難度大、壓后返排困難,壓裂液對(duì)地層傷害大等問題[1-6]。
針對(duì)該井儲(chǔ)層情況,優(yōu)選了低傷害胍膠壓裂液體系。該體系具有易破膠,易返排、對(duì)地層傷害小等優(yōu)點(diǎn)。通過使用該壓裂液,結(jié)合連續(xù)混配裝置,快速、高效地完成了一層7段壓裂施工。該井總用液量2 137.32 m3,加砂量174.35 m3。施工過程中,壓裂液性能良好,壓后1 h返排,破膠情況良好。壓后增產(chǎn)效果顯著,取得了良好的壓裂效果。
配方:0.25%~0.3%胍膠+0.005%殺菌劑+0.2%黏土穩(wěn)定劑+0.1%助排劑+0.15%堿+0.1%~0.12%交聯(lián)劑+0.02%低溫激活劑+0.012%~0.02%氧化破膠劑+0.05%生物酶破膠劑。
1.2.1 評(píng)價(jià)方法 參考SY/T 5107-2005《水基壓裂液性能評(píng)價(jià)方法》對(duì)壓裂液體系進(jìn)行評(píng)價(jià)。
1.2.2 評(píng)價(jià)結(jié)果
(1)壓裂液耐剪切性能:評(píng)價(jià)了配方在55℃下的耐剪切性能(見圖1)。
圖1 55℃下壓裂液耐剪切性能
由圖1可知,在55℃,170 s-1下,連續(xù)剪切2 h,黏度為100 mPa·s以上,說明壓裂液具有良好的耐剪切性能,滿足壓裂施工要求。
(2)壓裂液破膠性能:常用的破膠劑有過硫酸銨、過硫酸鉀等過硫酸鹽。在溫度較低時(shí),過硫酸鹽分解速度較慢,降低了壓裂液的破膠速率,需要加入低溫激活劑或生物酶加速壓裂液破膠[7-9]。
本配方在壓裂液中添加了低溫激活劑及生物酶破膠劑,提高了壓裂液在低溫下破膠性能。壓裂液中分別添加不同濃度破膠劑后的破膠性能實(shí)驗(yàn)結(jié)果(見圖2)。
由圖2可知,在破膠劑濃度分別為0.012%、0.014%、0.016%、0.018%、0.02%時(shí),壓裂液分別在 10 h、6.5 h、4 h、3.5 h、2 h 內(nèi)實(shí)現(xiàn)破膠,破膠液黏度小于 5 mPa·s。
(3)壓裂液對(duì)巖心基質(zhì)滲透率損害率:低傷害壓裂液使用的胍膠濃度為0.25%~0.3%,胍膠濃度越低,對(duì)地層傷害越小[10,11]。為了評(píng)價(jià)壓裂液對(duì)巖心基質(zhì)滲透率的傷害性能,選取儲(chǔ)層巖心進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果(見表1)。
圖2 55℃不同破膠劑濃度破膠性能
表1 壓裂液對(duì)巖心基質(zhì)滲透率損害率
由表1看出,低濃度胍膠壓裂液體系對(duì)儲(chǔ)層三塊巖心的巖心基質(zhì)滲透率損害率為10.40%~17.51%,平均為13.34%,遠(yuǎn)低于水基壓裂液對(duì)儲(chǔ)層巖心基質(zhì)滲透率損害率小于30%的通用技術(shù)要求,說明其具有低傷害的特點(diǎn)。
該井共配制壓裂液2 350 m3,完全使用連續(xù)混配裝置進(jìn)行配制。配液排量2.5 m3/min~3.5 m3/min,各添加劑排量按設(shè)計(jì)要求使用液添泵加入。為了評(píng)價(jià)連續(xù)混配裝置配制壓裂液性能,配液過程中,在連續(xù)混配裝置出口進(jìn)行取樣,并放置一定時(shí)間,檢測(cè)壓裂液性能(見表2)。
表2 連續(xù)混配裝置出口壓裂液性能檢測(cè)
從表2看出,連續(xù)混配裝置出口基液黏度為39 mPa·s,放置一定時(shí)間,基液黏度保持不變,即連續(xù)混配裝置出口黏度為最終黏度,說明連續(xù)混配裝置滿足壓裂液連續(xù)混配施工要求。
配液過程中,每間隔10 min檢測(cè)儲(chǔ)罐壓裂液性能(見表3)。
表3 各儲(chǔ)罐壓裂液性能檢測(cè)
從表3看出,各儲(chǔ)罐基液黏度為36 mPa·s~39 mPa·s,pH為7,交聯(lián)性能良好,滿足現(xiàn)場(chǎng)施工要求。
本井7段壓裂施工總用液量2 137.32 m3,加砂量174.35 m3。施工過程中,壓裂液性能良好,施工壓力穩(wěn)定。壓后1 h放噴返排,破膠劑黏度小于5 mPa·s,壓裂液破膠良好,返排液無砂,返排良好。
一般而言,為應(yīng)對(duì)處理壓裂過程中出現(xiàn)的異常情況,壓裂液準(zhǔn)備液量要比設(shè)計(jì)液量多10%~20%,這樣易造成壓裂液的浪費(fèi)。為了節(jié)約壓裂液用量,避免資源浪費(fèi),同時(shí)提高壓裂效率,本井采用連續(xù)混配壓裂施工技術(shù),邊配液邊施工。按傳統(tǒng)配液方式壓裂施工,壓裂液準(zhǔn)備液量比設(shè)計(jì)液量多20%計(jì)算,以本井第7段為例,比較了兩種不同配液方式的配液量及配液時(shí)間(見表 4)。
由表4可知,使用連續(xù)混配壓裂施工方法節(jié)約壓裂液40 m3,壓裂液節(jié)約率13.0%;節(jié)約配液時(shí)間62 min,時(shí)間節(jié)約率50.4%。有效的避免了壓裂液的浪費(fèi)及提高了壓裂效率。
表4 不同壓裂配液方式下的配液情況
該井壓前不產(chǎn)氣,預(yù)測(cè)壓后無阻流量15×104m3/d,壓后實(shí)測(cè)無阻流量13.6×104m3/d,壓裂增產(chǎn)效果明顯,達(dá)到預(yù)期增產(chǎn)目標(biāo)。
(1)室內(nèi)研究表明,該壓裂液體系各項(xiàng)性能良好,對(duì)儲(chǔ)層巖心基質(zhì)滲透率損害率為13.34%,遠(yuǎn)低于水基壓裂液對(duì)儲(chǔ)層巖心基質(zhì)滲透率損害率小于30%的通用技術(shù)要求,說明壓裂液具有低傷害的特點(diǎn)。
(2)針對(duì)儲(chǔ)層溫度低情況,通過優(yōu)選低溫激活劑和生物酶破膠劑,提高了壓裂液破膠性能,實(shí)現(xiàn)了壓后1 h快速放噴,返排效果良好。
(3)該壓裂液通過采用連續(xù)混配壓裂施工方式,實(shí)現(xiàn)即配即用,有效避免了壓裂液的浪費(fèi),提高了壓裂液效率。