何德生,馬衛(wèi)安,陳明懷,黃訓分
(云南省羊場煤礦選煤廠,云南 曲靖655000)
目前煉焦煤選煤廠產(chǎn)生的尾煤泥數(shù)量一般為入選原煤量的5%~10%,動力煤選煤廠由于分選下限高,產(chǎn)生的尾煤泥數(shù)量相對更高,一般為入選原煤量的8%~15%。尾煤泥作為選煤廠的一種副產(chǎn)品,其灰分、水分較高,發(fā)熱量較低。普遍采用火力干燥處理尾煤泥,降低其水分后,摻入中煤作為電煤銷售;而火力干燥需要燃煤,煙氣排放會對環(huán)境造成污染,采用煙氣環(huán)保處理的方式又會大大增加投資及生產(chǎn)成本,造成經(jīng)濟上不可行。煤泥長期堆放,會占用大量土地,下雨時又會造成煤泥水外泄,污染環(huán)境;尾煤泥長期堆放有時還可引起自燃,存在火災隱患。因此,尾煤泥的處理已成為制約選煤廠生產(chǎn)的重大問題。
煤泥深度分選是國外處理尾煤泥常用的方法,從灰分為35.00%~60.00%的尾煤泥中提取精煤、中煤,既使尾煤泥得到提質(zhì)提價[1],同時又減少了煤泥對環(huán)境的污染,不僅產(chǎn)生了經(jīng)濟效益,而且?guī)砹松鐣б婧铜h(huán)保效益,做到了雙贏[2]。云南的興隆選煤廠、貴州的恒泰選煤廠對選煤工藝進行了改造,成功地從尾煤泥中提取中煤或精煤[3]。根據(jù)云貴地區(qū)煤泥深加工廠的成功經(jīng)驗,結(jié)合羊場煤礦選煤廠周邊煤泥煤質(zhì)特點,提出了云南羊場煤礦選煤廠60萬t/a煤泥深度分選工藝設計方案。
對云南羊場煤礦選煤廠的外購尾煤泥進行了試驗分析,結(jié)果見表1—表3。
表1 煤樣篩分試驗結(jié)果Table 1 Screening analysis of tailings sample %
表2 煤樣單元浮選試驗結(jié)果Table 2 Result of batch flotation test %
注:捕收劑用量為1 kg/t,起泡劑用量為0.1 kg/t,礦漿濃度為80 g/L。
表3 煤樣分步釋放浮選試驗結(jié)果Table 3 Timed-release analysis of sample %
注:捕收劑用量為1 kg/t,起泡劑用量為0.1 kg/t,礦漿濃度為80 g/L。
由表1可知,該煤樣灰分為47.22%,主導粒級為<0.045 mm,產(chǎn)率為72.51%,灰分為56.38%,煤泥中細泥含量多、灰分高。由表2可知,煤泥經(jīng)過一次浮選無法生產(chǎn)出合格的精煤(要求灰分≤11.50%)。由表3可知,煤泥經(jīng)過多次浮選可生產(chǎn)出合格的精煤。
圖1所示為根據(jù)羊場煤礦選煤廠外購尾煤泥性質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量要求制定的尾煤泥深度分選原則流程。
圖1 尾煤泥深加工原則流程
(1)選煤廠外購的尾煤泥先進入煤泥浸泡池,煤泥加水浸泡后變得松軟[4],用裝載機將浸泡過的煤泥鏟入卸料漏斗,卸料漏斗下安裝XGZ600型刮板輸送機,通過變頻調(diào)速調(diào)節(jié)給料量的大小,刮板輸送機將煤泥運至調(diào)漿機,溢流為調(diào)好的煤漿,自流進入緩沖桶[5]。
(2)緩沖桶內(nèi)的煤泥水用泵打入煤泥分級篩(篩孔尺寸為3 mm),>3 mm粒級煤泥進入中煤帶式輸送機,<3 mm粒級煤泥進入初選水介質(zhì)旋流器入料緩沖池,通過泵將其打入一次初選水介質(zhì)旋流器,分選出初選精煤、尾煤泥(矸石和雜物)[6]。水介質(zhì)旋流器分選出的初選精煤再進入精選入料緩沖池。
(3)精選入料緩沖池的煤泥水用泵打入二次精選水介質(zhì)旋流器,分選出精煤泥、中煤泥和尾煤泥(矸石和雜物)。精選旋流器分選出的精煤泥和中煤泥分別進入精煤泥、中煤泥高頻篩(篩孔尺寸為0.3 mm)[7],篩上物分別進入精煤、中煤帶式輸送機,篩下水全部進入一次浮選入料緩沖池[8-9]。
(4)一次初選尾煤泥和二次精選尾煤泥進入尾煤泥入料緩沖池,用泵打入尾煤泥高頻篩(篩孔尺寸為0.3 mm),篩上物進入矸石帶式輸送機,篩下水進入一次浮選入料緩沖池。根據(jù)生產(chǎn)情況,如果尾煤泥高頻篩篩下水的灰分高于70%,則進入尾礦緩沖池[10],用泵打入一段耙式濃縮機。
(5)精煤泥、中煤泥、尾煤泥高頻篩的篩下水進入一次浮選入料緩沖池,用泵打入一次浮選機礦漿預處理器[11],經(jīng)處理后的煤泥水進入兩組XJM-S16型浮選機(五室)進行預選,預選出的精礦進入二次浮選入料緩沖池,尾礦進入尾礦緩沖池,通過泵打入一段耙式濃縮機[12]。一次預選出的精礦進入二次浮選入料緩沖池,用泵打入兩組XJM-S12型浮選機(五室)進行二次浮選,選出精礦和尾礦(中煤),精礦進入精礦緩沖池,用泵打入4臺精煤壓濾機(250 m2)回收精煤,尾礦(中煤)進入中煤壓濾機入料緩沖池,用泵打入4臺中煤壓濾機(250 m2)回收中煤[13-14]。如果二次浮選選出的尾礦灰分高于65.00%,就直接進入尾煤泥緩沖池,用泵打入一段耙式濃縮機。
(6)一次浮選尾礦和尾煤泥高頻篩篩下水進入尾煤泥緩沖池,用泵打入一段耙式濃縮機,溢流進入二段耙式濃縮機,二段耙式濃縮機溢流作為生產(chǎn)循環(huán)用水,一段和二段耙式濃縮機的底流用泵打入尾煤壓濾機入料緩沖池,通過尾煤壓濾機回收尾煤泥[15]。
羊場煤礦選煤廠外購尾煤泥深度分選工藝流程具有以下特點:
(1)根據(jù)粗、細粒煤泥的不同性質(zhì)采用不同的選煤方法,分選效率高,同時減少了生產(chǎn)成本很高的浮選作業(yè)入料量,降低了加工成本。
(2)由于入選尾煤泥已經(jīng)過分選并回收了其中大部分精煤,因此提取出剩余的精煤、中煤更加困難,通過采用多次初選、精選工藝流程,做到了對尾煤泥的“吃干榨凈”,實現(xiàn)了廢棄物的資源化利用。
(3)工藝流程靈活,分選后的產(chǎn)物根據(jù)灰分的不同可靈活配置,形成不同的產(chǎn)品,適應煤質(zhì)變化的能力更強。
當外購尾煤泥灰分在48.00%左右時,若生產(chǎn)精煤和尾煤兩種產(chǎn)品,精煤灰分在22.00%左右,精煤產(chǎn)率在47.00%左右;尾煤泥灰分在71.00%左右,產(chǎn)率在53.00%左右。若生產(chǎn)精煤、中煤和尾煤三種產(chǎn)品時,精煤灰分為10.50%,精煤產(chǎn)率在20.00%左右;中煤灰分在38.00%左右,產(chǎn)率在45.00%左右;剩余的尾礦泥化物灰分在80.00%左右,產(chǎn)率在35.00%左右。
(1)建設投資。以年處理能力60萬t的外購尾煤泥進行深度分選測算,建設總投資估算為3 053.95萬元。
(2)經(jīng)濟效益測算。參照附近煤泥浮選廠生產(chǎn)數(shù)據(jù),當外購煤泥灰分在48.00%左右時,每處理1 t尾煤泥可回收產(chǎn)率為20.00%左右的精煤(灰分為10.50%),產(chǎn)率為45%的中煤(灰分在38.00%左右),以及產(chǎn)率為35.00%左右的尾煤泥(灰分在80.00%左右)。
外購1 t煤泥價格按155元/t(含稅價)、深度分選加工費按20元/t計算,外購煤泥深度分選分離后,精煤外銷價格按600元/t(含稅價)、中煤外銷價格按260元/t(含稅價)、尾煤泥運輸單價按5元/t計算,投入運行后經(jīng)濟效益分析如下:
煤泥外購總成本155元/t×60萬t=9 300萬元;煤泥深加工成本20元/t×60萬t=1 200萬元;煤泥原材料總成本10 500萬元。
銷售收入為600元/t×60萬t×20.00%+260元/t×60萬t×45.00%-5元/t×60萬t×35.00%=14 115萬元;增值稅(14 115萬元-10 500萬元)×0.145 3=525.26萬元;毛利潤14 115萬元-10 500萬元-525.26萬元=3 089.74萬元;所得稅3 089.74萬元×20% =617.95萬元,稅后利潤3 089.74萬元-617.95萬元=2 471.79萬元,故投資回收期1.24 a。
羊場煤礦選煤廠通過對外購尾煤泥深度分選工藝的優(yōu)化設計,可提高尾煤泥深加工的技術(shù)經(jīng)濟指標,其建設總投資估算為3 053.95萬元,只要將外購煤泥灰分控制在48.00%左右,兩年內(nèi)可回收全部投資成本,效益顯著。如果外購尾煤泥灰分在60.00%左右,也能產(chǎn)生較好的經(jīng)濟效益,預計三年半左右收回投資成本。同時,通過優(yōu)化尾煤泥深度分選工藝,可促進尾煤泥的深度分選和綜合利用,減少煤泥對環(huán)境的污染,社會效益顯著。參考文獻:
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