郝雪玲,孫立才
(1.洛陽(yáng)軸承研究所有限公司,河南 洛陽(yáng) 471039;2.河南省高性能軸承技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,河南 洛陽(yáng) 471039;3.滾動(dòng)軸承產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟,河南 洛陽(yáng) 471039)
在套圈的磨加工過程中,端面和外徑面始終是作為其他工序加工的基準(zhǔn),其質(zhì)量直接決定了成品的精度。薄壁套圈,特別是大尺寸薄壁套圈磨削時(shí)主要存在兩方面的難題:一是端面翹曲,二是磨削變形。對(duì)于前者,可采用MKD7675雙端面磨床和ELC1200型研磨機(jī)有效控制[1];對(duì)于后者,目前尚無較好的解決辦法,只能通過增加磨削次數(shù)即多遍磨削的方式來控制變形,不僅延長(zhǎng)了產(chǎn)品的生產(chǎn)周期,還大量占用人力和設(shè)備資源。如何通過控制磨削變形來減少套圈磨削次數(shù),提高生產(chǎn)效率,縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期是當(dāng)前急需解決的問題。
大尺寸薄壁軸承外徑的磨削主要在3M2125外圓磨床上進(jìn)行,工件的支承方式一般有2種:第1種采用兩固定支點(diǎn)的電磁無心夾(圖1);第2種采用具有一定浮動(dòng)功能的支承(圖2)。對(duì)于薄壁套圈,采用兩點(diǎn)支承磨削時(shí)容易變形,并且前、后支承的角度以及偏心調(diào)整難度較大。采用第2種具有一定浮動(dòng)功能的支承時(shí),成圓能力將有所提高,在大尺寸薄壁軸承外徑的磨削中較多采用。
圖1 常規(guī)固定支承磨削外徑示意圖Fig.1 Diagram of conventional fixed supporting for grinding of outer diameter
圖2 浮動(dòng)支承磨削外徑示意圖Fig.2 Diagram of floating supporting for grinding of outer diameter
具有浮動(dòng)功能的普通浮動(dòng)支承在磨削進(jìn)給量小的情況下,雖然可有效提高薄壁套圈的成圓能力,但仍需要多次磨削去除余量,效率難以滿足生產(chǎn)需求。為進(jìn)一步發(fā)揮浮動(dòng)支承的優(yōu)異性能,采用浮動(dòng)性能更優(yōu)的8支點(diǎn)浮動(dòng)支承(圖3),其具有極好的彈性,8個(gè)浮動(dòng)支點(diǎn)均勻支承外徑面,增加了套圈的支承剛性,減小了磨加工時(shí)的變形。以B70851外圈為例進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。
圖3 浮動(dòng)支承Fig.3 Floating supporting
B70851外圈的尺寸及精度如圖4所示,其壁厚系數(shù)(外徑/內(nèi)徑)=1.036<1.143,屬于薄壁系列,原磨加工工藝流程為:粗磨端面→粗磨外徑面→粗磨內(nèi)徑面→粗磨外溝→車倒角及密封槽→細(xì)研端面→細(xì)磨外徑面→終磨內(nèi)徑面→細(xì)磨外溝→終研端面→終磨外徑面→終磨外溝→超精外溝→修研外徑面。原工藝采用3次磨削,效率低,由于采用浮動(dòng)支承粗磨外徑面即可獲得較好的精度,綜合考慮后續(xù)加工可能引起的變形,優(yōu)化工藝方案為:將原3次磨削減少為2次磨削;為進(jìn)一步提高效率,粗磨內(nèi)徑面和粗磨溝道采用精車,與倒角和密封槽合并為一個(gè)工序加工。
圖4 B70851產(chǎn)品尺寸及精度Fig.4 Size and accuracy of B70851
浮動(dòng)支承的使用方法如圖5a所示[2],但在外徑面磨削時(shí)出現(xiàn)嚴(yán)重?zé)齻F(xiàn)象,調(diào)整磁力、冷卻水流量、砂輪牌號(hào)等,燒傷現(xiàn)象并未明顯改善,減小磨削進(jìn)給量后,燒傷現(xiàn)象有所改善,但大大降低了該工序的效率。經(jīng)過分析,得出燒傷的原因?yàn)?個(gè)浮動(dòng)支點(diǎn)和固定支點(diǎn)與外徑面之間的摩擦力過大,導(dǎo)致套圈瞬時(shí)停轉(zhuǎn)或轉(zhuǎn)速不均勻。為充分發(fā)揮浮動(dòng)支承磨削薄壁套圈的優(yōu)勢(shì),對(duì)其使用方法進(jìn)行改進(jìn),去除固定支承,并將浮動(dòng)支承逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)一定角度,如圖5b所示。用部分浮動(dòng)支點(diǎn)代替原來的固定支點(diǎn),從而減小摩擦力,同時(shí)使工件在浮動(dòng)支承的支點(diǎn)和砂輪與工件的接觸點(diǎn)所形成的區(qū)域內(nèi)穩(wěn)定磨削,快速成圓。
圖5 浮動(dòng)支承的調(diào)整方式Fig.5 Adjusting methods of floating supporting
通過試驗(yàn)對(duì)浮動(dòng)支承的旋轉(zhuǎn)角度進(jìn)行調(diào)整,在旋轉(zhuǎn)角 α為10°,20°,30°下分別進(jìn)行磨削,各角度下選用單一平面外徑變動(dòng)量VDsp(橢圓度)和平均外徑變動(dòng)量VDmp(棱圓度)基本一致的3個(gè)工件,磨削后檢測(cè)外徑圓度,結(jié)果見表1。由表1數(shù)據(jù)可知,當(dāng)α=10°時(shí),橢圓度較好,但棱圓度較差;當(dāng)α=30°時(shí),結(jié)果與此相反;當(dāng)α=20°時(shí),橢圓度和棱圓度均取得較好效果。在確定浮動(dòng)支承的最佳調(diào)整角度后,對(duì)B70851軸承進(jìn)行工藝優(yōu)化試驗(yàn)。
表1 不同支承角度下粗磨后套圈的精度Tab.1 Accuracy of rings after rough grinding at different supporting angles
B70851原工藝采用3遍磨,其中外徑各工序的余量和精度見表2。試驗(yàn)選用40件外圈進(jìn)行粗磨,為提高效率及確定毛坯余量,粗磨余量按照將原始橢圓消除(零件去黑皮)后再去除0.05mm的原則進(jìn)行,粗磨后將上述外圈的內(nèi)徑面、溝道、密封槽、倒角進(jìn)行車加工,加工后檢測(cè)外徑的橢圓度和棱面度,結(jié)果見表3。由表2、表3可以看出:
表2 B70851原工藝的工序余量和精度Tab.2 Process margin and accuracy of original processes for B70851
表3 粗磨及精車后零件的精度Tab.3 Accuracy of parts after rough grinding and finish turning mm
1)外徑粗磨后,套圈的橢圓度和棱圓度均十分理想,證明支承的調(diào)整角度合理。
2)17件套圈(占比43%)的精度已達(dá)到原工藝終磨的要求,其余23件套圈(占比57%)的精度達(dá)到原工藝細(xì)磨的要求。此外,車加工后僅7#,8#,10#,18#,33#套圈變形較大,超過原工藝細(xì)磨的要求,但仍在可接受的范圍。在此基礎(chǔ)上,套圈再進(jìn)行1次終磨即可達(dá)到圖紙規(guī)定的各項(xiàng)精度指標(biāo),由此可見B70851采用2遍磨削的車、磨結(jié)合工藝是完全可行的,優(yōu)化前后的工藝見表4。優(yōu)化后,磨加工工藝由原來的18個(gè)工序減少為10個(gè)工序,外徑車加工余量可減少0.5 mm,極大地縮短了產(chǎn)品的生產(chǎn)周期。
表4 B70851外圈工藝流程對(duì)比Tab.4 Comparison of processes for outer ring of B70851
1)對(duì)浮動(dòng)支承的使用安裝方法進(jìn)行了深入探索,采用全新的安裝調(diào)整方式解決了磨削時(shí)的燒傷問題,并通過試驗(yàn)得出了角度調(diào)整范圍以及最佳調(diào)整角。
2)對(duì)B70851外圈進(jìn)行小批量工藝試驗(yàn),確定了優(yōu)化工藝。優(yōu)化后,磨加工工藝由原來的18個(gè)工序減少為10個(gè)工序,外徑車加工余量可減少0.5mm。