李志申,李大鵬,李春武,周麗麗,朱 煜
(1.濟(jì)南鑄造鍛壓機(jī)械研究所有限公司 高端汽車裝備公司,山東 濟(jì)南 250306;2.國機(jī)鑄鍛機(jī)械有限公司,山東 濟(jì)南 250306;3.吉林弘凱專用車制造有限公司,吉林 長(zhǎng)春 130000)
經(jīng)過近20年的發(fā)展,汽車縱梁數(shù)控平板沖孔機(jī)已在業(yè)內(nèi)得到普及應(yīng)用,目前各主機(jī)廠及主要配套廠的平板沖保有量達(dá)300余臺(tái)套,成為汽車車架縱梁沖孔的主要設(shè)備之一。其沖孔精度直接影響整車的裝配,其穩(wěn)定性直接影響到訂單的執(zhí)行。濟(jì)南鑄造鍛壓機(jī)械研究所有限公司的該類產(chǎn)品,在市場(chǎng)上占有率最高,其產(chǎn)品根據(jù)使用的具體情況和市場(chǎng)需求,進(jìn)行了改進(jìn)升級(jí)。本文把近幾年的改進(jìn)升級(jí)情況作簡(jiǎn)要介紹。
統(tǒng)計(jì)我公司設(shè)備在使用過程中所出現(xiàn)的問題,我們進(jìn)行了問題匯總,篩選了問題比較集中的幾項(xiàng),有針對(duì)性地進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn),以下分別進(jìn)行闡述。
1.1.1 床身
床身是沖孔機(jī)的核心部件之一,沖壓主油缸、模具庫均安裝其上,整體運(yùn)動(dòng)重量約10噸,使Y軸電機(jī)負(fù)載較大,直接影響Y軸絲杠的工作狀態(tài)和壽命。通過ANSYS軟件,對(duì)現(xiàn)有床身進(jìn)行有限元分析和優(yōu)化,在保證強(qiáng)度的情況下,通過合理的焊接結(jié)構(gòu)變化,使床身重量減輕16%;同時(shí)對(duì)其進(jìn)行模態(tài)分析,得到了焊接床身的前5階固有頻率及振型,與外界激振頻率相比較,該焊接床身不會(huì)產(chǎn)生共振,結(jié)構(gòu)合理,動(dòng)態(tài)性能滿足要求,極大改善了絲杠工作狀態(tài)。優(yōu)化結(jié)果如圖1所示。
圖1 床身優(yōu)化
1.1.2 沖孔效率
改進(jìn)輔助夾鉗的送進(jìn)導(dǎo)向長(zhǎng)度,將原來的有效送進(jìn)距離800mm,改為現(xiàn)在的1560mm,使板料在沖壓過程中,只經(jīng)過一次送料,便可有效地使板料前端或后端通過主機(jī)完成沖壓。在整張板料沖壓過程中,減少了夾鉗交換次數(shù),由原來5次交換改為3次交換,不但提高了沖孔效率,而且提高了沖孔精度。結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 夾鉗結(jié)構(gòu)
1.1.3 潤(rùn)滑
主要潤(rùn)滑點(diǎn)從脂潤(rùn)滑改為油潤(rùn)滑,解決了南北地域差異產(chǎn)生的不同潤(rùn)滑效果。稀油潤(rùn)滑點(diǎn)部件,通過增加導(dǎo)油槽及收油盒,使油液能及時(shí)回收,保持設(shè)備的潔凈。同時(shí)把潤(rùn)滑泵改為程控泵,可根據(jù)設(shè)備實(shí)際工作環(huán)境和使用情況,靈活調(diào)整供油量,改變了原來由系統(tǒng)控制的定量加油方式,使用起來更加靈活。
1.1.4 板料刮痕
下模座上增加浮動(dòng)式萬向球,在板料沖壓中,壓料板通過板料先將萬向球壓縮,使板料與下模座貼實(shí)后,模具再?zèng)_過板料完成沖孔。沖孔完成后,隨著模具上升、壓料板復(fù)位,萬向球浮動(dòng),推動(dòng)板料與下模座出現(xiàn)空隙,此時(shí)夾鉗再進(jìn)行送進(jìn),解決了板料在送進(jìn)過程中與下模座摩擦產(chǎn)生刮痕問題,為后期提高車架電泳質(zhì)量起到明顯的改善作用。
1.1.5 編程軟件
原來的編程軟件,依附計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)和Auto-CAD版本,各廠家平臺(tái)不一,使用起來比較麻煩。新開發(fā)的軟件采用外掛式,不依賴前述條件,有效解決了平臺(tái)不一問題,方便用戶使用。
1.2.1 輔助夾鉗及支撐結(jié)構(gòu)改進(jìn)
原來輔助夾鉗的結(jié)構(gòu)是采用兩個(gè)油缸上下運(yùn)動(dòng)來完成板料的夾持。上油缸工作行程比較大,導(dǎo)向較長(zhǎng);下油缸鉗口板較窄,且也為上下浮動(dòng)形式,在下油缸X軸運(yùn)行區(qū)域,油缸兩側(cè)對(duì)板料支撐的為萬向球結(jié)構(gòu)。在板料送進(jìn)時(shí),上下油缸同時(shí)伸出,夾持住板料,由于萬向球有高低差,會(huì)引起板料沿著Y軸方向傾斜、偏移,造成板料端部送進(jìn)沖壓時(shí)不同模位沖的孔精度受到影響,嚴(yán)重時(shí)造成產(chǎn)品報(bào)廢。如圖3、4所示。
改進(jìn)后的結(jié)構(gòu)將上油缸行程縮小、導(dǎo)向變短;下油缸伸縮浮動(dòng)結(jié)構(gòu)改為固定式,兩側(cè)萬向球支撐改為無動(dòng)力滾筒支撐,增大了支撐面積,且便于調(diào)整整個(gè)支撐輥道的水平度,避免了原來夾鉗結(jié)構(gòu)使板料Y軸方向出現(xiàn)的傾斜偏移現(xiàn)象,提高板料端部沖孔精度。
圖3 原有結(jié)構(gòu)
1.2.2 輔助夾鉗運(yùn)動(dòng)導(dǎo)向
輔助夾鉗共有兩根導(dǎo)軌導(dǎo)向。原有輔助夾鉗的基準(zhǔn)導(dǎo)軌與主夾鉗的基準(zhǔn)導(dǎo)軌共用,輔助導(dǎo)軌獨(dú)立安裝。在安裝輔助導(dǎo)軌時(shí),很難保證輔助導(dǎo)軌與基準(zhǔn)導(dǎo)軌在全長(zhǎng)范圍內(nèi)的平行度,只能保證輔助導(dǎo)軌長(zhǎng)度范圍內(nèi)兩根導(dǎo)軌的平行度,而恰恰是輔助導(dǎo)軌長(zhǎng)度范圍外的平行度對(duì)板料端部沖孔精度影響更大。如果輔助導(dǎo)軌和遠(yuǎn)端基準(zhǔn)導(dǎo)軌平行度不好,則在沖壓送進(jìn)過程中,輔助夾鉗會(huì)把板料頭部或者尾部帶偏,影響不同程序段沖孔的精度。
改進(jìn)后的結(jié)構(gòu)使原來主夾鉗和輔助夾鉗一共四根導(dǎo)軌變?yōu)楣灿脙筛鶎?dǎo)軌,能夠很好地保證兩根導(dǎo)軌的水平度和平行度,使主夾鉗和輔助夾鉗易于安裝與調(diào)整,板料送進(jìn)中運(yùn)動(dòng)方向一致,從而提高了沖孔精度。如圖5、6所示。
1.2.3 主夾鉗結(jié)構(gòu)改進(jìn):鉗體與浮動(dòng)
圖5 原有結(jié)構(gòu)
圖6 新結(jié)構(gòu)
老式主夾鉗采用懸臂式結(jié)構(gòu)、擺動(dòng)式浮動(dòng),懸臂結(jié)構(gòu)受力狀態(tài)不好,受導(dǎo)軌水平度、直線度的影響,送進(jìn)過程中會(huì)帶動(dòng)板料來回?cái)[動(dòng),影響Y方向的沖孔精度。擺動(dòng)式浮動(dòng),在板料翹曲或X軸、Z軸同步性不好時(shí),會(huì)拉動(dòng)板料沿著X方向竄動(dòng),影響X方向沖孔精度。
改進(jìn)后的結(jié)構(gòu),把單側(cè)懸臂結(jié)構(gòu)改變?yōu)閮蓚?cè)跨立式結(jié)構(gòu);擺動(dòng)式浮動(dòng)改為液壓夾鉗垂直式浮動(dòng)??缌⑹浇Y(jié)構(gòu)不但加強(qiáng)了夾鉗支座的剛性,而且在板料送進(jìn)中穩(wěn)定性、適應(yīng)性更好;液壓夾鉗垂直浮動(dòng)夾持板料,不會(huì)因板料翹曲等原因而拉動(dòng)板料竄動(dòng),有效提升了沖孔精度。如圖7、8所示。
圖7 原有結(jié)構(gòu)
圖8 新結(jié)構(gòu)
1.2.4 消隙齒輪
原結(jié)構(gòu)采用普通斜齒輪齒條嚙合,不但安裝要求高,而且調(diào)整難度大。嚙合太松,送進(jìn)過程中齒輪齒條間晃量較大,對(duì)X方向送進(jìn)精度影響較大;嚙合太緊,造成齒輪齒條嚙合過度,齒形磨損嚴(yán)重,壽命短,精度不穩(wěn)定?,F(xiàn)在采用消隙齒輪結(jié)構(gòu),便于安裝,提升了嚙合效果,能夠很好地保證送進(jìn)過程中的重復(fù)精度,提高了運(yùn)動(dòng)精度,從而提升了設(shè)備沖孔精度。
1.2.5 導(dǎo)軌齒條布置方式
齒條與主導(dǎo)軌安裝在同一側(cè),有利于保證安裝時(shí)齒條與主導(dǎo)軌的平行度。每根齒條安裝都由4個(gè)定位銷進(jìn)行定位,每段齒條間通過專用工具進(jìn)行測(cè)量,保證每段齒條安裝后齒形的一致性,有效保證送進(jìn)精度。如圖9所示。
圖9 齒條布置
1.3.1 探料機(jī)構(gòu)
原來采用雙半圓塊探料,其好處是探料剛性好,比較堅(jiān)固,雙感應(yīng)開關(guān)。但是適應(yīng)性略差,對(duì)板材平整性要求高,維護(hù)成本略高。新的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,單感應(yīng)開關(guān),維修較方便,更適應(yīng)目前各生產(chǎn)廠的板料狀態(tài)。
1.3.2 排料機(jī)
原來的廢料輸送方式采用普通鏈板式排料機(jī),重力滑落。由于廢料排料形狀不一,大小不一,存在廢料飛濺等缺陷,且易造成排料機(jī)卡死現(xiàn)象,進(jìn)而損壞排料機(jī)?,F(xiàn)在改為強(qiáng)磁式排料機(jī),能夠很好地吸附住廢料,既能輸送廢料,又能防止廢料飛濺,延長(zhǎng)排料機(jī)使用壽命。
1.3.3 電氣開關(guān)
模具庫換模氣缸的開關(guān)由接線式改為接插式,使線纜布置更加緊湊、整齊、美觀,也便于后期的查線、檢查維護(hù)等。
1.3.4 排料通道
原主機(jī)廢料落料口布置在床身的一側(cè)面上,由于受床身模具安裝位置高度的影響,整個(gè)落料通道斜度較小,并在床身焊接過程中因焊縫、焊渣的影響造成實(shí)際生產(chǎn)中廢料排料不暢,易出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。
現(xiàn)通過優(yōu)化排布,將落料通道改在Y軸絲杠側(cè)面,加寬落料通道寬度,增大通道傾斜角度,并在焊接過程中要求對(duì)焊縫進(jìn)行處理,做到整個(gè)通道平整、光滑,保證排料暢通。同時(shí),通過使用強(qiáng)磁性排料機(jī),很好地解決了廢料飛濺問題,效果明顯。
1.3.5 壓料裝置
老式設(shè)備壓料裝置的復(fù)位氣缸為標(biāo)準(zhǔn)緊湊型氣缸,而壓料裝置在實(shí)際工作中為繞轉(zhuǎn)軸擺動(dòng)形式,因此造成氣缸活塞桿長(zhǎng)時(shí)間受側(cè)向力運(yùn)動(dòng)后而使內(nèi)部密封損壞,出現(xiàn)竄氣和漏氣現(xiàn)象,維護(hù)成本高?,F(xiàn)將氣缸改為氣囊,利用氣囊能夠很好地承受側(cè)向力的特點(diǎn),有效解決了氣缸損壞出現(xiàn)的竄氣、漏氣故障,提高使用壽命,降低維護(hù)成本。如圖10所示。
圖10 壓料裝置
從改進(jìn)后的使用情況看,達(dá)到了改進(jìn)目的。①從現(xiàn)在用戶統(tǒng)計(jì)信息看,進(jìn)口絲杠壽命約是原來的1.5倍;②沖壓時(shí)間減少約32s,進(jìn)口液壓系統(tǒng)大約多沖25個(gè)孔;③主要潤(rùn)滑點(diǎn)供油可靠,絲杠、導(dǎo)軌滑塊補(bǔ)油充分;④沖壓板料全長(zhǎng)沒有刮痕;⑤編程軟件適應(yīng)性較好,給用戶使用提供了極大便利;⑥出廠設(shè)備精度有了較大提升。如圖11所示。
通過設(shè)備用戶現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際使用,上述改進(jìn)有效提升設(shè)備穩(wěn)定性、可靠性和沖壓精度,提升了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,提高了設(shè)備開工率,降低了維修成本,給用戶創(chuàng)造實(shí)實(shí)在在的價(jià)值。
圖11 精度測(cè)量