摘 要:目前,我國遼河油田開發(fā)已進(jìn)入中后期,采出液含水高達(dá)90%以上,且采出液多為稠油,原油脫水溫度高,導(dǎo)致原油脫水能耗大,成本高。針對這一問題研究出預(yù)脫水劑,能夠在較低溫度條件下實現(xiàn)高含水原油預(yù)脫水,降低加熱能耗。減少加溫脫水原油量,減少破乳劑加藥量,降低成本。
關(guān)鍵詞:高含水;預(yù)脫水;節(jié)能
前言 我國大部分油田已經(jīng)進(jìn)入高含水期,油井采出液也由原來的以油包水(W/O)型乳狀液為主變?yōu)橐运停∣/W)型乳狀液為主。采出液含水高達(dá)90%以上,聯(lián)合站原有的脫水工藝負(fù)荷越來越大,油水處理效果變差。同時,脫水過程中需要給原油及游離水加藥加熱,造成大量能量浪費和藥劑消耗,運行成本居高不下。綜上所述在高含水期條件下采用高效低耗的集輸處理工藝,達(dá)到降低加藥量,降低能耗的目的,具有重要的意義,稠油預(yù)脫水工藝在這種情況下應(yīng)運而生。
1、預(yù)脫水工藝及簡介
1.1預(yù)脫水工藝改變了遼河油田原油脫水的生產(chǎn)工藝,實現(xiàn)了在預(yù)脫水環(huán)節(jié)不需加熱,只需增加預(yù)脫水劑的情況下,脫除大部分游離水。
1. 減少了需要加溫脫水的原油量,降低的破乳劑加藥量。即節(jié)能又降低成本。
1.3預(yù)脫水工藝流程圖
2.預(yù)脫水劑應(yīng)用實驗
對遼河某一聯(lián)合站進(jìn)行工藝改造,對采出液進(jìn)行預(yù)脫水實驗,確定預(yù)脫水劑的種類、加藥量等。
2. 預(yù)脫水劑選擇
實驗條件:實驗溫度50℃,采出液游離水含油1200mg/L,取采出液100ml于比色管中,加入預(yù)脫水劑,搖晃100下,靜止2h。
表2-1可知,PDLⅠ/PBLⅠ復(fù)配型預(yù)脫水劑預(yù)脫水效果最佳,預(yù)脫水后污水含油=101mg/L,污水機(jī)雜=214mg/L,能達(dá)到現(xiàn)場工藝要求。以下實驗記PDBⅠ型預(yù)脫水劑。
2.2加藥量對預(yù)脫水的影響
其他條件不變,使用PDBⅠ型預(yù)脫水劑,觀察不同加藥量對其預(yù)脫水的影響。
表2-2可知,預(yù)脫水劑加藥量對其預(yù)脫水影響較大。加藥量過多和過少都影響預(yù)脫水效果,只有確定最佳加藥量時,預(yù)脫水效果最好。該采出液的預(yù)脫水劑最佳加藥量為30mg/L。
3.預(yù)脫水劑對原油脫水影響
預(yù)脫水工藝不僅實現(xiàn)了不需加熱,只需增加預(yù)脫水劑的情況下,脫除大部分游離水。更能減少需要加溫脫水的原油量,降低的破乳劑加藥量。如表3-1;
如表3-1可知,預(yù)脫水不僅降低了需要加溫脫水的原油含水,更降低了破乳劑的加藥量。破乳劑的加藥量為80mg/L時,凈化油含水可達(dá)到1.8%,大大降低了藥劑成本。
4.結(jié)論
(1)預(yù)脫水工藝實現(xiàn)了不需加熱,只需增加預(yù)脫水劑可以脫出大部分游離水;
(2)降低了需要加溫脫水的原油量及原油含水,降低了破乳劑加藥量,降低了藥劑成本;
(3)PDBⅠ型破乳劑對該采出液預(yù)脫水效果最好,加藥量為30mg/L。
參考文獻(xiàn)
[1]預(yù)脫水技術(shù)應(yīng)用研究[J].張大安,黃耀達(dá),馬強(qiáng),唐琳.內(nèi)蒙古石油化工.2008(10)16
作者簡介
孫瑩(1990.02.12)性別:女 籍貫:遼寧省大石橋市 學(xué)歷:本科,畢業(yè)于遼寧工業(yè)大學(xué) 現(xiàn)有職稱:助理工程師 研究方向:油田油氣集輸及污水處理。
(作者單位:盤錦道博爾環(huán)??萍脊煞萦邢薰荆?/p>