趙云萍(天津天鐵冶金集團煉鐵廠,河北涉縣056404)
過去主抽風(fēng)機多采用降壓啟動方式,比較常見的包括水電阻軟啟動及熱變電阻軟啟動。軟啟動方式存在啟動電流較大、無法精準調(diào)節(jié)風(fēng)量和負壓等參數(shù)、對環(huán)境溫度要求高、維護工作量大、不能多次連續(xù)啟動等多種問題。當電機過大時,軟啟動裝置無法提供足夠的啟動轉(zhuǎn)矩來滿足電機的降壓啟動。采用西門子高壓變頻啟動解決了上述問題。同時,在主抽風(fēng)機運行上采用變頻控制,能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)機速度的平滑調(diào)節(jié),大幅降低能耗,節(jié)約生產(chǎn)成本。
采用高壓變頻啟動風(fēng)機電機,利用變頻器的特性,可以使電機啟動時對電網(wǎng)的沖擊值達到最小,啟動曲線平滑,同時避免電機啟動時大電流沖擊對電機和風(fēng)機的損壞,使電機、風(fēng)門及風(fēng)機的檢修周期和壽命可延長1/3,減輕維修工作量,減少備件的使用及維修費用,同時起到保護電動機和電網(wǎng)的作用。
通過實時對抽風(fēng)機轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié)來實現(xiàn)對生產(chǎn)中風(fēng)量、負壓的調(diào)節(jié)。與傳統(tǒng)的控制系統(tǒng)相比,其主要優(yōu)勢在于:
(1)電機的軸輸出功率可以根據(jù)生產(chǎn)的實際情況隨時調(diào)節(jié),使電機總是運行在最佳經(jīng)濟點上,電網(wǎng)節(jié)省了大量電能,運行成本大大降低,從而降低了燒結(jié)礦噸耗成本。
(2)完美無諧波高壓變頻采用若干個低壓PWM變頻功率單元串聯(lián)的方式實現(xiàn)直接高壓輸出。該變頻器具有對電網(wǎng)諧波污染極小,輸入功率因數(shù)高,輸出波形質(zhì)量好,不存在諧波引起的電機附加發(fā)熱、轉(zhuǎn)矩脈動、噪音、dv/dt及共模電壓等問題的特性;不必加輸出濾波器,就可以使用普通的異步電機,包括國產(chǎn)電機;輸出電壓非常接近正弦波,dv/dt很小。圖1為完美無諧波變頻器輸出的電壓及電流波形。
(3)提高了生產(chǎn)作業(yè)率。使用變頻器調(diào)節(jié)風(fēng)量,能夠使調(diào)節(jié)更加精準,整個控制系統(tǒng)故障率極低,提高了產(chǎn)量和質(zhì)量。
抽風(fēng)機運行在喘振區(qū)時,不僅經(jīng)常會由于振動超標引起保護性跳閘,而且還會引起嚴重的設(shè)備問題,造成設(shè)備損壞。通過在變頻器中設(shè)立一個特定的頻率段,使變頻器快速的通過該頻率段,避免了風(fēng)機在喘振區(qū)運行并發(fā)生喘振,使設(shè)備運行更加平穩(wěn),減少了對機械設(shè)備的沖擊。變頻運行使風(fēng)機的運行狀況得到優(yōu)化,大幅度地降低了噪音,提高了機組的穩(wěn)定性。
圖1 完美無諧波變頻器輸出的電壓及電流波形
主電源瞬時掉電5個周期內(nèi)可滿載運行不跳閘,掉電10s內(nèi)不停機,最大限度地維持運行。變頻器在工作時,可以承受電網(wǎng)電壓波動至65%的影響而不跳機。
風(fēng)量分析模塊:對系統(tǒng)風(fēng)量等實時數(shù)據(jù)進行檢測,并根據(jù)生產(chǎn)實際情況,采用數(shù)據(jù)分析模型對主抽有效風(fēng)量進行計算,確定風(fēng)量需求,并考慮管道及設(shè)備漏風(fēng)情況,確定風(fēng)機總風(fēng)量需求。壓力分析模塊:對系統(tǒng)負壓等實時數(shù)據(jù)進行檢測,根據(jù)生產(chǎn)實際情況,采用數(shù)據(jù)分析模型對燒結(jié)負壓進行計算,并考慮管道及設(shè)備壓降情況,確定風(fēng)機在所需風(fēng)量條件下的負壓需求。燒結(jié)終點分析模塊:對燒結(jié)溫度等實時數(shù)據(jù)進行檢測,并通過對燒結(jié)狀態(tài)的檢測與診斷,得出當前的燒結(jié)終點(BTP)狀態(tài)并做出變化趨勢判斷。風(fēng)機控制模塊:系統(tǒng)對風(fēng)量與負壓需求進行分析,并結(jié)合當前燒結(jié)終點(BTP)狀態(tài)及變化趨勢對變頻器輸出頻率進行修正。由于新一燒為雙風(fēng)機燒結(jié)系統(tǒng),為避免風(fēng)機的不平衡運行,出現(xiàn)搶風(fēng)現(xiàn)象使系統(tǒng)發(fā)生震蕩和波動,自動對風(fēng)機狀態(tài)進行調(diào)整,使得風(fēng)機工作在平衡運行狀態(tài)。系統(tǒng)監(jiān)控模塊:對整個系統(tǒng)進行實時監(jiān)控,在發(fā)生故障時進行報警,并記錄故障信息。數(shù)據(jù)存儲模塊:根據(jù)需要記錄各種實時數(shù)據(jù)信息,以供歷史信息查詢及數(shù)據(jù)信息分析。自動控制模型:根據(jù)系統(tǒng)工況對變頻器輸出頻率進行修正,保證對系統(tǒng)風(fēng)量、負壓的控制更為準確。
燒結(jié)風(fēng)機電機的變頻器采用一拖一方式運行,電動機功率為7 100 kW,2臺;變頻器選用西門子羅賓康高壓變頻器7 200 kW,2臺,型號為:6SR3501-5MJ48-7BF1。10 kV輸入/10 kV輸出驅(qū)動方案,采用空水冷交換器輔助散熱方式,變頻器的發(fā)熱通過該冷卻器冷卻,使得變頻器室內(nèi)空氣不與室外空氣交換,以保證室內(nèi)空氣潔凈,從而保證變頻器可靠運行。
2套變頻器采用了既能自己變頻調(diào)速運行電機,又能分別啟動2臺電機在線定速運行控制模式,如圖2所示。
圖2 天鐵燒結(jié)主抽風(fēng)機變頻系統(tǒng)控制圖
正常狀態(tài)時,1#電動機通過1#變頻器、DSC1斷路器(把電抗器短接)、MBM1斷路器給一號電機供電,這時電抗器不起作用。同理,2#電機通過2#變頻器、DSC2斷路器(把電抗器短接)、MBM2斷路器給二號電機供電。MBI1和MBI2分別為一段電源和二段電源供電開關(guān)。由于電機功率比較大,無論在工頻還是變頻狀態(tài),一段電源只為1#電機供電,二段電源只為2#電機供電。
當二號變頻器故障時,可用一號變頻器拖動二號電機至工頻運行。工作流程為:通過二段電源、MBC2、變頻器、電抗器、MBM2拖動二號電機啟動;上微機向變頻器發(fā)出請求切換信號后,變頻器加速到工頻率,并自動調(diào)整變頻器的輸出頻率、相位、電壓,直到和電網(wǎng)的頻率、相位、電壓相一致時,MBL2合閘;變頻器收到MBL2合閘信號后,MBM2、MBC2分閘,變頻器停止運行,二號電機工頻啟動完成。
與國內(nèi)其它燒結(jié)主抽風(fēng)機實現(xiàn)在線變頻的系統(tǒng)相比,燒結(jié)風(fēng)機通過合理配置方案,實現(xiàn)了2臺電機在線變頻和2機故障狀態(tài)下能互為備用的功能,保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定性,具體有以下特點:
(1)新一燒一臺燒結(jié)機供應(yīng)4個高爐所需的燒結(jié)礦。當高爐部分處于檢修、減產(chǎn)或停車時,新一燒經(jīng)常處于不能滿負荷工作的狀態(tài)。這時,通過對變頻器進行調(diào)節(jié),使燒結(jié)系統(tǒng)風(fēng)機始終運行在最佳經(jīng)濟點的工作狀態(tài),與目前國內(nèi)其它400平燒結(jié)機主抽風(fēng)機變頻相比,能取得更大的節(jié)能效果。
(2)新一燒使用了異步變頻電動機驅(qū)動主抽風(fēng)機,與目前國內(nèi)其它400平燒結(jié)機所用同步電動機相比,電機成本降低,同時也減少了同步電機所配的勵磁裝置和控制設(shè)備,降低了檢修的難度、工作量及備件費。由于公司電網(wǎng)大型同步機較多,導(dǎo)致電網(wǎng)無功多,使用異步電動機增加負荷所消耗的無功功率,合理的對無功功率進行分配,提高了公司電網(wǎng)系統(tǒng)電壓的穩(wěn)定性。
(3)控制系統(tǒng)采用按功能分多級進行管理和控制,通過嚴格的生產(chǎn)管理,將不同層級的工作人員嚴格分工,提高系統(tǒng)的安全性、可靠性以及新一燒自動化控制水平。
該技術(shù)一次性投入成本比較高,對于舊系統(tǒng)改造一般必須保持使用以前的同步電動機,必須使用勵磁系統(tǒng),有時還需要考慮老的變頻軟啟動的繼續(xù)使用,與新建系統(tǒng)相比,系統(tǒng)設(shè)計、施工及調(diào)試復(fù)雜。
新一燒主抽風(fēng)機變頻器控制系統(tǒng)實現(xiàn)了中控室的在線變頻運行,取得了顯著效果。以前,主抽風(fēng)機長期運行在50 Hz;改造后,變頻風(fēng)機可以根據(jù)實際需要自動調(diào)整運行轉(zhuǎn)速。根據(jù)現(xiàn)場電表統(tǒng)計計算,每年節(jié)能達36 960 000 kW·h,如果按照0.5元/kW·h計算,可年創(chuàng)經(jīng)濟效益1 848萬元。
該技術(shù)的成功應(yīng)用,既節(jié)省了電能,又簡化了設(shè)計,減少了部分設(shè)備,降低了維護的復(fù)雜度,還可以起到保護電動機和電網(wǎng)的作用,部分技術(shù)可以推廣到第二煉鐵廠主抽風(fēng)機的變頻器改造。該技術(shù)對同類行業(yè)具有廣泛的推廣價值,系統(tǒng)適用性強,在國內(nèi)同行業(yè)具有廣闊的應(yīng)用前景。