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CO2致裂器強制放頂技術(shù)在陽煤一礦的應(yīng)用

2018-07-30 02:20龐棟巍
江西煤炭科技 2018年3期
關(guān)鍵詞:落山炮眼端頭

龐棟巍

(陽泉煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司發(fā)展計劃部,山西 陽泉 045000)

1 應(yīng)用背景

陽煤一礦位于山西省陽泉市礦區(qū),礦井生產(chǎn)能力7.50 Mt/a,礦井開拓方式主斜副立等綜合開拓。近年來隨著現(xiàn)代化礦井建設(shè)推進和新工藝、新技術(shù)的推廣應(yīng)用,開采機械化程度不斷提高,工作面進風(fēng)巷均已配備端頭支架,工作面端頭支護強度和支護效率大大改善,開采效率顯著提升。但在端頭架拉架時經(jīng)常造成巷道內(nèi)支護錨索端頭破損,導(dǎo)致進風(fēng)落山頂部無法退錨,隨著工作面不斷推進,尤其是大采高工作面落山長期出現(xiàn)長距離大面積懸頂,給工作面安全生產(chǎn)帶來重大隱患。為避免長距離、大面積頂板突然垮落,所形成的巨大沖擊載荷,使落山的瓦斯大量涌出造成瓦斯事故,為此一礦決定在81401工作面回風(fēng)落山切頂密柱往里進行CO2預(yù)裂爆破強制放頂工業(yè)試驗,消除頂板長距離、大面積懸頂帶來的生產(chǎn)隱患。

2 工作面地質(zhì)概況

15#煤81401綜放工作面位于一礦+669水平北條帶十四采區(qū),地面標(biāo)高+1100.0 m~+1251.4 m工作面標(biāo)高+678.4 m~+750.9 m,埋藏深度為354.1~539.4 m。工作面采長195 m,走向長1400 m,煤層總厚度最大7.12 m,最小5.86 m,平均煤厚6.50 m,可采儲量為2.16 Mt。工作面進風(fēng)巷為矩形斷面,凈寬5 m,凈高3 m,采用全錨索支護,沿15#煤底板托頂煤掘進,頂煤厚度3.5 m。工作面直接頂為黑色泥巖,致密堅硬,含方解石細(xì)脈,厚1.27 m。老頂為灰色石灰?guī)r,塊狀堅硬,性較脆,含大量動物化石,中間夾兩層黑色泥巖,厚13.43 m。直接底為黑色泥巖,灰黑色,賦存不穩(wěn)定,厚0.33 m。老底為灰黑色砂質(zhì)泥巖,性脆,含大量主物莖葉化石,斷口平坦?fàn)?,上部含砂量較大,局部相變?yōu)榧?xì)砂巖或泥巖,厚13.76 m。

3 CO 2致裂器

3.1 CO2致裂器

CO2致裂器是由科工集團沈陽研究院自主研發(fā)的一款新型礦用預(yù)裂產(chǎn)品,廣泛使用于煤礦和非煤礦山,型號如表1所示。

表1 CO2致裂器型號

3.2 CO2致裂器原理

CO2在低于31℃或壓力大于7.35 MPa時以液態(tài)存在,而超過31℃時開始?xì)饣译S溫度的變化壓力也不斷變化,利用這一特點,在致裂器的儲液管內(nèi)充裝液態(tài)CO2,在應(yīng)用時啟動加熱裝置產(chǎn)生大量熱量,使儲液管內(nèi)液態(tài)的CO2瞬間氣化,體積膨脹約600倍,壓力急劇升高,當(dāng)管內(nèi)的壓力達到定壓剪切片極限強度時,高壓氣體沖破定壓剪切片從釋放管釋放,利用瞬間產(chǎn)生的強大壓力,沿煤、巖體的自然裂隙或被爆破引發(fā)的裂面沖破圍巖,從而達到爆破致裂的目的。致裂器結(jié)構(gòu)見圖1。

圖1 CO2致裂器

4 工程應(yīng)用

4.1 炮眼布置方案

結(jié)合陽煤一礦生產(chǎn)地質(zhì)條件,在確定科學(xué)合理的CO2致裂器致裂參數(shù)時,選擇每排布置2~4眼,排距4 m、6 m、8 m、10 m、12 m,5個方案進行試驗,通過煤層、頂板塌落效果及采空區(qū)封堵情況分析,進而最終驗證m致裂器的致裂效果及炮眼布置。具體施工方案為:81402工作面進風(fēng)拉完機尾后,在進行退錨回柱的過程中采用ZLJ850型號鉆機由里向外施工1排炮眼,每排施工2~4個眼,炮眼成孔直徑Φ70 mm,眼深6 m,每眼安裝4個致裂器。炮眼參數(shù)布置如表2所示。

表2 炮眼布置方案

4.2 致裂方式

致裂器采用可連接式,采用多點同時定向致裂。

4.3 工藝流程為

支設(shè)臨時密柱 (不少于3根/m)→穩(wěn)固鉆機進行鉆孔→鉆孔成孔后送入致裂器(安放導(dǎo)線)→檢查導(dǎo)通→炮泥封孔(孔口用木楔加強)→當(dāng)完成一排炮眼布置后由專人檢查致裂器線路連接無誤后,在臨時密柱的掩護下回撤臨時柱→擱置警戒→啟動致裂器強制放頂→懸頂垮落,封閉落山。

4.4 數(shù)據(jù)統(tǒng)計

通過施工不同的鉆眼間距、排距,分析對比頂板致裂效果,經(jīng)過3個月的現(xiàn)場應(yīng)用,各個方案落山致裂統(tǒng)計數(shù)據(jù)統(tǒng)計如表3所示。

表3 數(shù)據(jù)統(tǒng)計

方案炮眼間距/m炮眼個數(shù)頂板冒落及落山封堵率 致裂效果方案三 8 2頂煤冒落寬度4 m,冒落高度1.2 m,落山封堵率34%。不能有效消除懸頂,落山封閉效果差方案四 10 3頂煤全斷面冒落,冒落高度3.5 m,落山分度率100%。可實現(xiàn)消除懸頂,封堵效果好方案五 12 4頂煤未全斷面冒落,冒寬4 m,冒落高度2.4 m,落山封堵率80%。不能有效消除懸頂,落山封堵效果差

5 應(yīng)用效果

1)通過現(xiàn)場試驗,每排炮眼布置少于3眼(1.7個/m)時,不能有效實現(xiàn)全斷面冒落,達不到落山頂板全斷面垮落和封堵落山治理瓦斯的作用;當(dāng)炮眼排距大于10 m時,出現(xiàn)局部不能塌落的現(xiàn)象,局部懸頂,落山分度率不高,封堵效果差因此炮眼間距宜確定在間距1.7 m,排距10 m,可消除落山懸頂,有效的做到采空區(qū)封閉。

2)通過CO2致裂器強制放頂后,巷道上部頂煤可達到全部垮落,直接頂頂80%垮落,實現(xiàn)了對采空區(qū)進行了封閉,降低了落山大面積懸頂突來垮落帶來的通風(fēng)、瓦斯、頂板災(zāi)害事故的發(fā)生。

3)CO2致裂器爆破強制放頂與傳統(tǒng)爆破相比,不產(chǎn)生有毒有害氣體,爆破強度高,拋擲距離近,預(yù)裂效果好。

6 結(jié)語

通過現(xiàn)場應(yīng)用證明,CO2預(yù)裂爆破技術(shù)在落山頂板懸頂面積大且作業(yè)空間較大的回采工作面應(yīng)用,可有效消除落山懸頂,實現(xiàn)采空區(qū)封閉,與傳統(tǒng)爆破相比,CO2致裂器受熱氣化膨脹,快速釋放高壓氣體破斷巖體或煤層,克服了以往利用炸藥爆破預(yù)裂中破壞性大、危險性高、粉塵大等缺點,為礦山安全開采提供了保證,對陽泉礦區(qū)大面積懸頂預(yù)裂技術(shù)的發(fā)展具有積極的借鑒和推廣意義。

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