朱亞軍
(神華神東煤炭集團(tuán)公司 維修中心,內(nèi)蒙古 伊金霍洛旗 017200)
久益采煤機(jī)冷卻均采用水冷卻,液壓油箱也不例外。原設(shè)計(jì)油箱內(nèi)通過一根2英寸的鋼管作為冷卻水道,冷卻面積小、冷卻效果差;并且連通采煤機(jī)左右水冷卻系統(tǒng)的水道彎角連接處采用管螺紋聯(lián)接,由于長(zhǎng)期水銹蝕出現(xiàn)滲漏,導(dǎo)致液壓油箱內(nèi)油液乳化,液壓元件故障增多,設(shè)備無法正常運(yùn)行。同時(shí),冷卻水道設(shè)計(jì)不合理,冷卻效果差,導(dǎo)致泵和泵電機(jī)高溫?fù)p壞。為了從根本上避免此類事故的發(fā)生需要對(duì)液壓油箱冷卻水道進(jìn)行改造。
LWS512采煤機(jī)是久益7LS06型設(shè)備,于2003年3月引進(jìn),同機(jī)型設(shè)備在神東礦區(qū)共有7臺(tái)。打開液壓油箱觀察窗發(fā)現(xiàn),冷卻水道彎角處雖然采用管螺紋聯(lián)接,但是接頭處已全部被點(diǎn)焊加固,無法再次緊固。排除故障只能整體更換液壓油箱內(nèi)冷卻水道,可是觀察窗太小,如何更換如此“龐大”的冷卻水道成為難題。經(jīng)過多方論證后,終于找到了可行的改造方案。即利用半自動(dòng)火焰切割機(jī)將液壓油箱后側(cè)板平整地切割下來,更換完改造后的冷卻水道,再開坡口焊接后側(cè)板,此項(xiàng)改造必須具備較強(qiáng)的焊接理論分析能力和操作技能。
冷卻水道彎角:冷卻水道彎角處采用管螺紋聯(lián)接,雖然可以做到裝配尺寸可控,但由于煤機(jī)在采煤過程中的振動(dòng)可能導(dǎo)致其松動(dòng),所以要點(diǎn)焊加固。可是觀察窗太小,只能是發(fā)現(xiàn)故障原因,無法在出現(xiàn)滲漏的情況下進(jìn)行緊固。
冷卻面積:原冷水道設(shè)計(jì)不合理,冷卻面積小,導(dǎo)致冷卻效果差。改造前冷卻系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 油箱原冷卻系統(tǒng)
油箱材質(zhì)及焊接材料:液壓油箱材質(zhì)為ASTMA572GRADED(ASTM:美國標(biāo)準(zhǔn)碳素鋼;A572:碳素鋼種類;GRADE:質(zhì)量等級(jí);D:質(zhì)量為D級(jí))??估瓘?qiáng)度490 N/mm2,抗彎強(qiáng)度為488 N/mm2。此類鋼相當(dāng)于我國牌號(hào)為Q420的低合金高強(qiáng)度鋼,這種鋼材是正火后,母材組織為細(xì)晶粒鐵素體加珠光體。其碳當(dāng)量較高,有比較明顯的淬硬傾向。這類鋼的焊接工藝原則是適當(dāng)調(diào)整焊接熱輸入和預(yù)熱溫度,以控制熱影響區(qū)的冷卻速度。由于二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊與焊條電弧焊相比,特別是藥芯焊絲二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊,具有高效、節(jié)能、經(jīng)濟(jì)、焊接變形和應(yīng)力小,焊接質(zhì)量高的特點(diǎn)。且藥芯焊絲LW-71,抗拉強(qiáng)度為565 N/mm2,抗彎強(qiáng)度為610 N/mm2,符合使用要求,所以確定選其為焊接材料。
焊接參數(shù)分析:焊接熱輸入對(duì)焊接的質(zhì)量和生產(chǎn)率的影響很大。①焊接電流過小,電弧不穩(wěn)定,熔深小,易造成未焊透和夾渣等缺陷,而且生產(chǎn)率低;電流過大,則焊縫容易產(chǎn)生咬邊和燒穿等缺陷,同時(shí)引起飛濺。因此,焊接電流必須選擇適當(dāng),一般可根據(jù)焊絲直徑按經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行選擇,再根據(jù)焊縫位置、接頭形式、焊接層次、焊件厚度等進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整;②電弧電壓是由弧長(zhǎng)決定的。電弧長(zhǎng),電弧電壓高;電弧短,則電弧電壓低。電弧電壓的大小主要影響焊縫的熔寬。焊接過程中電弧不宜過長(zhǎng),否則,電弧燃燒不穩(wěn)定,增加金屬的飛濺;而且還會(huì)由于空氣的侵入,使焊縫產(chǎn)生氣孔。因此,焊接時(shí)力求采用短電弧操作;③焊接速度的大小直接關(guān)系到焊接的生產(chǎn)率。為獲得最大的焊接速度,應(yīng)在保證質(zhì)量的前提下,采用較大的焊接電流,同時(shí)還應(yīng)按具體情況適當(dāng)調(diào)整焊接速度,盡量保證焊縫的高低和寬窄一致。
焊接應(yīng)力:影響焊接應(yīng)力的因素很多,也較復(fù)雜,根據(jù)焊接結(jié)構(gòu)和焊接過程的特點(diǎn),主要影響因素有:①焊接件的坡口形式和尺寸;②焊接材料的性能;③結(jié)構(gòu)本身的剛性及焊接時(shí)外加的剛性拘束大小(焊接胎夾具,定位焊等);④所選用的焊接方法;⑤焊接條件(預(yù)熱、層間溫度、后熱等)、焊接熱輸入及焊接操作方法等;⑥焊接接頭的性能。
減小焊接應(yīng)力的措施:①盡可能減少焊縫的數(shù)量和填充的金屬量;②盡可能選用對(duì)稱的構(gòu)件截面和焊縫位置;③盡可能地減小焊縫截面尺寸;④采用合理的裝配順序;⑤盡量避免焊縫相交。
打開觀察窗,利用半自動(dòng)火焰切割機(jī),將液壓油箱后側(cè)板平整地切割下來。根據(jù)壓力大小的使用要求及油路原理,對(duì)液壓油箱冷卻水道進(jìn)行改造,由彎管替代管螺紋聯(lián)接。使用和原設(shè)計(jì)相同規(guī)格的鋼管,并用卡具和工裝彎制成冷卻水道,保證液壓油箱上的孔距2 710 mm,根據(jù)液壓油箱吸油、回油原理,在原有冷卻水道設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上再增加一條支流,以增加冷卻水道的冷卻面積。水道組焊制完成后打壓6.5 MPa,保壓15 min,無滲漏后可泄壓排水。冷卻水道組對(duì)焊接在液壓油箱內(nèi),并再次打壓檢驗(yàn)。這樣做既減少了焊縫數(shù)量又能更好地保證冷卻水道質(zhì)量,改造后的冷卻系統(tǒng)如圖2所示。
圖2 改造后的油箱冷卻水系統(tǒng)
焊接方法:考慮到后側(cè)板尺寸較大,長(zhǎng)度為3 060 mm,寬度為590 mm,厚度為20 mm,采用開32°單邊V形坡口進(jìn)行焊接。這樣實(shí)施操作的原因有:①結(jié)構(gòu)的特殊性和可操作性;②焊接應(yīng)力及變形;③焊接熱輸入及工作效率。
焊接后側(cè)板:①校平整變形的后側(cè)板,并用電動(dòng)砂布片把坡口周邊打磨出金屬光澤,用角磨機(jī)修整出1~1.5 mm的鈍邊尺寸,以防止燒穿;②后側(cè)板在定位焊后采取預(yù)熱,預(yù)熱溫度為150~200 ℃,選用直徑為1.2 mm的焊絲。在焊接時(shí)先焊橫向焊縫,由于焊縫較長(zhǎng),容易產(chǎn)生變形,焊接過程中均采用分段退焊法、多層多道焊,每段焊接收尾填滿弧坑。焊接完成后用錘擊焊縫等措施消除應(yīng)力及裂紋的產(chǎn)生。最后,安裝好檢查窗,對(duì)液壓油箱進(jìn)行水壓試驗(yàn)。焊接的工藝參數(shù)見表1。
表1 焊接參數(shù)
改造后的冷卻水道采用彎制鋼管來代替管螺紋聯(lián)接,有效地改變了彎角處的滲漏,合理地增加冷卻水道的冷卻面積,明顯改善了冷卻效果。焊接后側(cè)板時(shí),無論從焊接材料、坡口形式、工藝參數(shù)、過程控制和最后的檢驗(yàn)都保證了焊接質(zhì)量,減小了焊接應(yīng)力和變形。
久益7LS06型采煤機(jī)是目前神東礦區(qū)的主力機(jī)型之一,能否正常使用直接影響著集團(tuán)全年生產(chǎn)任務(wù)的完成量。LWS512采煤機(jī)液壓油箱未改造前因液壓油乳化和高溫導(dǎo)致的液壓故障頻發(fā),配件費(fèi)用增加,據(jù)統(tǒng)計(jì),僅配件費(fèi)用當(dāng)年就增加了21萬元。改造后的LWS512采煤機(jī)在投入使用2個(gè)多月,沒有發(fā)現(xiàn)液壓油乳化和高溫現(xiàn)象,又經(jīng)過了500萬t的產(chǎn)煤量,該采煤機(jī)也未出現(xiàn)上述問題。此項(xiàng)改造技術(shù)已經(jīng)在此類機(jī)型及相近機(jī)型中推廣應(yīng)用,經(jīng)濟(jì)效益明顯,并為今后該設(shè)備的國產(chǎn)化制造提供了依據(jù)。