趙慶來 趙金昕
(1.大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠;2大慶石油管理局公共汽車公司)
某轉(zhuǎn)油放水站有加熱爐4臺(tái),其中摻水爐2臺(tái)、摻水熱洗兩用爐2臺(tái),為某區(qū)塊11座計(jì)量間77口抽油機(jī)井、103口螺桿泵井摻水、熱洗。平均井距在1.1 km左右,其中有87口井距轉(zhuǎn)油站2 km以上。實(shí)測(cè)平均單井摻水量0.7 m3/h,夏季平均溫降2~3℃。站內(nèi)消耗天然氣量冬季1.7×104m3/d,夏季1.5×104m3/d。2臺(tái)摻水爐,冬季摻水溫度63℃,夏季摻水溫度55℃。通過錄取加熱爐運(yùn)行參數(shù),采用KN950便攜式煙氣分析儀檢測(cè)的結(jié)果可知,加熱爐最大負(fù)荷率為39.18%,熱效率為73.38%。4臺(tái)加熱爐熱負(fù)荷較低,某空氣系數(shù)、排煙溫度明顯超過GB/T 31453—2015《油田生產(chǎn)系統(tǒng)節(jié)能監(jiān)測(cè)規(guī)范》 中規(guī)定的評(píng)價(jià)指標(biāo)限定值(表1)。
通過數(shù)據(jù)分析確定以下措施:對(duì)加熱爐運(yùn)行數(shù)量?jī)?yōu)化,提高加熱爐負(fù)荷率,停運(yùn)1臺(tái)摻水爐,運(yùn)行3臺(tái)加熱爐;對(duì)加熱爐運(yùn)行中空氣系數(shù)、排煙溫度進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化,提高加熱爐熱效率[1]。
分析認(rèn)為,1#、2#、3#加熱爐負(fù)荷不足是造成效率低的主要原因之一。低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),加熱爐火管溫度低,燃燒反應(yīng)速度減小,爐管換熱能力低于設(shè)計(jì)值,相應(yīng)增加了加熱爐散熱損失比重,造成加熱爐運(yùn)行效率下降[2]。為提高加熱爐負(fù)荷率,確定停運(yùn)1臺(tái)加熱爐,運(yùn)行3臺(tái)加熱爐。
在停運(yùn)1#加熱爐前1周內(nèi)對(duì)站內(nèi)耗氣量進(jìn)行計(jì)量。站內(nèi)4臺(tái)加熱爐共用1塊燃?xì)饬髁坑?jì),日平均消耗天然氣1.45×104m3。6月28日15時(shí)停運(yùn)1#加熱爐。29日9時(shí),對(duì)2#、3#加熱爐進(jìn)行效率測(cè)試,并開始記錄天然氣表底數(shù),連續(xù)運(yùn)行2天,日消耗天然氣1.41×104m3(假設(shè)4#爐運(yùn)行狀態(tài)不變)。測(cè)試結(jié)果表明:停運(yùn)1#加熱爐后,2#、3#爐負(fù)荷率顯著提高,熱效率也相應(yīng)提高,但耗氣量變化不大,節(jié)氣效果并不明顯。分析原因認(rèn)為:2#爐已經(jīng)清洗除垢運(yùn)行15個(gè)月,爐管內(nèi)部又存在著結(jié)垢現(xiàn)象,提溫緩慢,而且排煙溫度高,影響傳熱效果,建議管理部門對(duì)其進(jìn)行爐管清洗作業(yè);而1#爐剛清洗5個(gè)月,結(jié)垢較輕,因此決定運(yùn)行1#加熱爐,停運(yùn)2#加熱爐,并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)負(fù)荷率及爐效測(cè)試(表2)。
6月30日15時(shí)起停運(yùn)2#加熱爐。7月1日9時(shí),對(duì)1#、3#加熱爐進(jìn)行效率測(cè)試,1#爐負(fù)荷率由39.18%提高到64.25%,熱效率由73.38%提高到79.46%;3#爐負(fù)荷率由38.8%提高到66.64%,負(fù)荷率與熱效率都有明顯提高。對(duì)比加熱爐總耗氣量,日平均消耗天然氣1.13×104m,日節(jié)氣0.4×104m3,達(dá)到優(yōu)化效果(表3)。
對(duì)比表3與表1可以看出,1#、3#加熱爐負(fù)荷率提高,空氣系數(shù)、排煙溫度都上升,針對(duì)加熱爐空氣系數(shù)值,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)摸索。通過手動(dòng)調(diào)節(jié)燃燒器風(fēng)門開度,多次測(cè)試空氣系數(shù)、排煙溫度、加熱爐的熱效率,分別繪制1#、3#加熱爐空氣系數(shù)與熱效率關(guān)系曲線(圖1)。
表1 加熱爐運(yùn)行狀態(tài)測(cè)試
表2 2#、3#加熱爐運(yùn)行狀態(tài)測(cè)試
表3 1#、3#加熱爐優(yōu)化前測(cè)試
表4 1#、3#加熱爐優(yōu)化后測(cè)試
圖1 空氣系數(shù)與加熱爐熱效率關(guān)系
由圖1可知,2臺(tái)加熱爐空氣系數(shù)α在1.2~2.0時(shí),熱效率達(dá)到最佳值。α低于1.1時(shí),隨著α的降低,加熱爐熱效率不斷降低,且變化較快。α大于2.0時(shí),隨著α的增大,加熱爐熱效率總趨勢(shì)是不斷降低的[3]。調(diào)整空氣系數(shù),排煙溫度也相應(yīng)變化。通過協(xié)調(diào)燃燒器廠商對(duì)空燃比進(jìn)行修正,并通過調(diào)節(jié)加熱爐煙囪擋板的位置,摸索出空氣系數(shù)平衡點(diǎn)[4]。當(dāng)擋板開度為28°~50°時(shí),排煙溫度達(dá)到最佳值,雖然沒達(dá)到節(jié)能限定值要求,但熱效率得到明顯提升。根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示,排煙溫度在200℃左右時(shí),1#、3#加熱爐熱效率達(dá)到最大值(表4)。
通過對(duì)某轉(zhuǎn)油站加熱爐負(fù)荷率、空氣系數(shù)、排煙溫度優(yōu)化運(yùn)行,加熱爐出口溫度保持55~60℃,滿足油田正常生產(chǎn)需求。截至2016年9月26日,共計(jì)運(yùn)行85天,日節(jié)天然氣0.4×104m3。天然氣價(jià)按照0.6元/m3估算,節(jié)約成本20.4×104元。
目前油田有多座轉(zhuǎn)油站加熱爐,夏季都存在低負(fù)荷運(yùn)行的狀況,在滿足生產(chǎn)的情況下,可推廣實(shí)施優(yōu)化啟停數(shù)量,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的目的。
1)通過對(duì)某站加熱爐運(yùn)行數(shù)量?jī)?yōu)化,在滿足生產(chǎn)需求的前提下,實(shí)現(xiàn)運(yùn)行負(fù)荷率和熱效率的提高。油田有多座轉(zhuǎn)油站加熱爐,采取加熱爐優(yōu)化運(yùn)行技術(shù)措施可實(shí)現(xiàn)節(jié)氣的目的。
2)加熱爐煙氣實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),修正空燃比和調(diào)節(jié)煙囪擋板位置,優(yōu)化加熱爐運(yùn)行參數(shù),提高加熱爐運(yùn)行負(fù)荷率和熱效率[5]。
3)各站加熱爐自身存在著個(gè)體的差異,因此在優(yōu)化啟停運(yùn)行時(shí),應(yīng)選擇提溫快、傳熱效果好、效率高的加熱爐優(yōu)先運(yùn)行[6]。