李便花,金利民,尤 楊,和海亮,苑 哲,趙 毅
(1.山西北方晉東化工有限公司,山西 陽泉 045000;2.駐陽泉地區(qū)軍代室,山西 陽泉 045000)
火工品是一種特殊能源,其具有能量質(zhì)量比高、作用時間短、起爆及輸出能量可控、體積小及長期貯存性好的特點[1-2]。火工品是在接收發(fā)火指令后,以較小能量激發(fā)其內(nèi)裝敏感藥劑而產(chǎn)生燃燒或爆炸,以其燃燒火焰、爆炸沖擊波和高壓燃氣,實現(xiàn)點火、起爆和做功等預(yù)定功能的一次性使用的元器件、裝置和系統(tǒng)的總稱[3-4]?;鸸て纷鳛槲淦飨到y(tǒng)中的敏感元件分布在武器所需的各個部位,其安全性、可靠性直接影響武器系統(tǒng)的安全性和可靠性。
延期類點火具屬火工品的一種,其既能控制彈丸飛行時間,又是啟動下一級能量的點火元件。其結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,體積小。當(dāng)接收到發(fā)火能量時,延期點火具開始作用,達到延期時間后,點燃下一級傳火件,完成其功能。
該型延期點火具結(jié)構(gòu)圖如圖1所示,其由延期機構(gòu)、密封圈I、火帽、發(fā)火件、底座和擊發(fā)機構(gòu)等部分組成。
圖1 點火具結(jié)構(gòu)圖
點火具作用原理如圖2所示。彈丸發(fā)射時,發(fā)射裝藥作用形成的高溫、高壓氣體推動彈丸在膛內(nèi)運動的同時,壓迫點火具擊發(fā)機構(gòu)作用撞擊火帽,火帽發(fā)火點燃發(fā)火件,發(fā)火件內(nèi)藥劑燃燒再點燃延期機構(gòu),延期機構(gòu)內(nèi)延期藥經(jīng)過約規(guī)定延期時間后輸出的火焰氣體點燃傳火藥盒,傳火藥盒產(chǎn)生高溫、高壓火焰氣體及灼熱的固體顆粒,點燃火箭發(fā)動機裝藥,使彈丸獲得穩(wěn)定的續(xù)航能力。
圖2 點火具作用原理示意圖
發(fā)火及延期時間測試工裝如圖3所示。
圖3 發(fā)火及延期時間測試工裝
將落錘固定在掛桿上,調(diào)整撞針底平面與測延期時間工裝擊發(fā)體上平面間距離,使其達到規(guī)定高度H1,旋緊調(diào)整鈕;按下釋放鍵,落錘沿導(dǎo)軌下落,撞針撞擊測延期時間工裝擊發(fā)體,擊發(fā)體撞擊點火具擊發(fā)機構(gòu),擊發(fā)機構(gòu)撞擊火帽使其發(fā)火的同時,觸頭觸碰測時系統(tǒng)開關(guān),測時系統(tǒng)啟動;約規(guī)定延期時間后,點火具輸出端噴出火焰,測延期時間工裝底部的傳感器接受到光信號后測時系統(tǒng)停止,完成了點火具發(fā)火和延期時間測試。
產(chǎn)品在交驗過程中,高溫發(fā)火測時試驗時,第1發(fā)點火具出現(xiàn)延期時間檢測儀器不停止現(xiàn)象,點火具瞎火。
該延期點火具裝配于某型彈丸中,在彈丸完成第1階段的飛行時,可靠點燃第2階段的發(fā)動機,使彈丸獲得增程飛行動能,實現(xiàn)彈丸的遠距離打擊。如果點火具瞎火失效,第2階段的發(fā)動機無法可靠點燃,彈丸無動能繼續(xù)飛行,出現(xiàn)一階段飛行落地,無法實現(xiàn)遠程打擊目標(biāo),如果有戰(zhàn)術(shù)準(zhǔn)備,會有人員安全風(fēng)險。
根據(jù)點火具的結(jié)構(gòu)、作用原理,綜合分析可能導(dǎo)致點火具瞎火的各因素,建立瞎火故障樹(見圖4)。
圖4 點火具瞎火故障樹
未發(fā)火的故障樣品如圖5所示。目測擊發(fā)機構(gòu)中擊針下落的尺寸與正常擊發(fā)后的下落尺寸有偏差,對尺寸H進行檢測,結(jié)果表明,尺寸H為(H2-0.52) mm,正常產(chǎn)品擊發(fā)后尺寸H≥H2。將延期機構(gòu)拆下后發(fā)現(xiàn),火帽底部無擊痕(見圖6)。從故障樣品現(xiàn)象及解剖分析,排除了延期機構(gòu)失效及擊發(fā)機構(gòu)失效因素。
圖5 故障樣品 圖6 故障樣品延期機構(gòu)
3.2.1 擊錘質(zhì)量 對測時試驗用落錘儀的擊錘質(zhì)量進行了計量檢測,結(jié)果表明,落錘儀的擊錘質(zhì)量為(m1+0.004) kg,符合制造與驗收規(guī)范中規(guī)定的擊錘質(zhì)量≥m1的要求,排除了擊錘質(zhì)量 3.2.2 擊錘落高 對測時試驗用落錘儀的擊錘落高進行了計量檢測,結(jié)果表明,擊錘落高為(H1+0.3) cm,符合制造與驗收規(guī)范中規(guī)定的擊錘落高≥H1的要求,排除了擊錘落高 3.2.3 未擊發(fā)到位 從圖5及圖6分析可知,擊發(fā)機構(gòu)中擊針下落的尺寸不夠,未對火帽進行擊發(fā),火帽底部無擊痕,可見,點火具出現(xiàn)瞎火故障為試驗工裝未擊發(fā)產(chǎn)品到位導(dǎo)致。 對試驗工裝進行了檢查,該次使用的工裝是今年年初新制備的,已使用該工裝進行了2個批次產(chǎn)品的選藥及交驗,均未發(fā)生質(zhì)量問題。第2批產(chǎn)品交驗完成后,工裝有銹蝕現(xiàn)象,試驗部門將工裝零部件拆解后進行了表面處理。點火具出現(xiàn)故障是該套工裝防銹處理裝配后試驗的第1發(fā)產(chǎn)品,將試驗狀態(tài)的工裝與原工裝進行對比(見圖7和圖8)發(fā)現(xiàn),差異較大。 圖7 新舊工裝對比圖 圖8 新舊工裝撞針接觸擊發(fā)體狀態(tài) 對新舊工裝進行了尺寸檢測對比,結(jié)果見表1。 表1 新舊工裝試驗狀態(tài)尺寸對比 根據(jù)以上故障樣品解剖及試驗工裝的對比檢測可知,造成點火具瞎火的原因為產(chǎn)品試驗過程中工裝裝配不到位,導(dǎo)致產(chǎn)品未擊發(fā)。 按照點火具發(fā)火及延期時間測試原理,落錘釋放后撞針撞擊擊發(fā)體,擊發(fā)體撞擊產(chǎn)品擊發(fā)機構(gòu),擊發(fā)機構(gòu)撞擊火帽的同時,觸頭壓縮彈簧至一定程度后壓迫測時系統(tǒng)開關(guān)并使其啟動。從新工裝工作狀態(tài)分析,進行故障點火具發(fā)火試驗時,落錘下落撞針無足夠運動行程使產(chǎn)品擊發(fā)機構(gòu)擊發(fā)到位時,夾子已將彈簧完全壓縮后停止,阻止落錘下落,落錘下落產(chǎn)生的能量被觸頭、彈簧及夾子消耗,至使火帽未接受足夠發(fā)火能量而未作用,導(dǎo)致點火具瞎火。 為驗證對故障定位的準(zhǔn)確性和點火具瞎火機理分析的正確性,在故障樣品同批次產(chǎn)品中隨機抽取10發(fā),進行了新、舊工裝各5發(fā)的發(fā)火驗證試驗。試驗結(jié)果如下:使用新工裝進行發(fā)火試驗時,5發(fā)全部瞎火,外觀與圖5相同;使用舊工裝進行發(fā)火試驗時,5發(fā)全部作用;對其中1發(fā)瞎火點火具進行解剖,延期機構(gòu)火帽無擊痕,與故障樣品現(xiàn)象一致;使用舊工裝對其余4發(fā)瞎火的點火具重新進行發(fā)火試驗,全部發(fā)火。故障得到了復(fù)現(xiàn)。 針對上述問題,采取如下措施:1)設(shè)計人員完善設(shè)計文件,明確工裝裝配尺寸及裝配狀態(tài);2)操作人員完善試驗工藝,明確規(guī)定試制前狀態(tài)檢查要求;3)用產(chǎn)品對試驗工裝及檢測儀器進行狀態(tài)確認(rèn),確認(rèn)無誤后正式進行產(chǎn)品交驗試驗。 將試驗工裝重新進行裝配,對相關(guān)尺寸進行計量檢測,符合要求后,在故障批中隨機抽取20發(fā)進行試驗,結(jié)果為產(chǎn)品均發(fā)火且延期時間符合技術(shù)要求。 重新對故障批加嚴(yán)抽樣32發(fā)進行不同環(huán)境的測時試驗,試驗結(jié)果為產(chǎn)品全部符合技術(shù)要求。 通過上述研究,得出如下結(jié)論。 1)形成產(chǎn)品瞎火的原因是試驗工裝零部件拆解進行了表面處理后,未裝配到位,使產(chǎn)品未接受到可靠發(fā)火的能量,從而導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)故障,與產(chǎn)品本身質(zhì)量無關(guān)。 2)涉及產(chǎn)品質(zhì)量的每一個環(huán)節(jié)都應(yīng)按照規(guī)定進行操作,細節(jié)決定成敗,試驗工裝的不合理及裝配不到位會使產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生誤判。 3)試驗前狀態(tài)檢查是必不可少的環(huán)節(jié),在產(chǎn)品試驗時應(yīng)加強測試系統(tǒng)的檢測,確定系統(tǒng)正常后再進行產(chǎn)品試驗,不能盲目進行操作,試驗條件的確定也是對產(chǎn)品質(zhì)量的負責(zé)。3.3 試驗工裝檢查
3.4 機理分析
4 問題復(fù)現(xiàn)
5 采取措施及試驗驗證
5.1 采取的措施
5.2 試驗驗證
6 結(jié)語