摘 要:本文通過(guò)MOST法對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和處理,制定正確作業(yè)方法、人員配置以及流水線平衡的工藝流程規(guī)劃,提升流水線的整體生產(chǎn)效益,從而滿(mǎn)足多品種的生產(chǎn)模式,提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
關(guān)鍵詞:MOST法;柔性流水線;節(jié)拍平衡、作業(yè)時(shí)間
隨著當(dāng)今市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈多變,客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的個(gè)性化和交貨周期的高要求,正是這樣的趨勢(shì)要求企業(yè)不僅要擁有高效的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù),同時(shí)也還需要靈活地制定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間,頻繁地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)改善,優(yōu)化生產(chǎn)線的配置,平衡生產(chǎn)線,提高生產(chǎn)線的產(chǎn)能。本文就是基于MOST法對(duì)風(fēng)扇馬達(dá)組裝生產(chǎn)線進(jìn)行時(shí)間研究、現(xiàn)場(chǎng)改善,并對(duì)改善效果進(jìn)行分析評(píng)價(jià),從而探索出適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)線的合理的生產(chǎn)布局。
1節(jié)拍平衡
“節(jié)拍 ”(Cycle time)是指連續(xù)完成相同的兩個(gè)產(chǎn)品(或兩次服務(wù),或兩批產(chǎn)品)之間的間隔時(shí)間。換句話說(shuō),即指完成一個(gè)產(chǎn)品所需的平均時(shí)間。節(jié)拍通常只是用于定義一個(gè)流程中某一具體工序或環(huán)節(jié)的單位產(chǎn)出時(shí)間。
生產(chǎn)線節(jié)拍平衡(Line Balance),是對(duì)生產(chǎn)線的全部工序進(jìn)行負(fù)荷分析,通過(guò)調(diào)整工序間的負(fù)荷分配使各工序達(dá)到能力平衡(作業(yè)時(shí)間盡可能相近)的技術(shù)手段與方法,最終消除各種等待浪費(fèi)現(xiàn)象,提高生產(chǎn)線的整體效率。這種改善工序間能力使之平衡的方法又稱(chēng)為“瓶頸改善”。
2生產(chǎn)線現(xiàn)狀描述
公司R40W型號(hào)的風(fēng)扇馬達(dá)主要是供給華為客戶(hù)服務(wù)器用的馬達(dá),其生產(chǎn)線主要由20個(gè)工位組成,節(jié)拍時(shí)間8秒,生產(chǎn)線長(zhǎng)度16.5米,主要的作業(yè)內(nèi)容為葉片組立、軸承壓入、定子組立、轉(zhuǎn)子壓入、葉片合體、導(dǎo)線焊接、特性檢查、外觀檢查、涂油捆包等,通過(guò)資料統(tǒng)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)觀察,發(fā)現(xiàn)有局部工位未能按照節(jié)拍時(shí)間8秒完成作業(yè),導(dǎo)致作業(yè)延遲,效率低下,所以需要對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行工藝和人員配置的調(diào)整平衡,以確保生產(chǎn)線能高效進(jìn)行。
3問(wèn)題分析及改善
對(duì)R40W整體生產(chǎn)線使用MOST法進(jìn)行工數(shù)分析。
1)現(xiàn)場(chǎng)錄像,再將現(xiàn)場(chǎng)錄像拷貝到電腦;
2)劃分生產(chǎn)步驟,確定每個(gè)操作動(dòng)作;
3)利用慢速劃分操作動(dòng)作,使用MOST法去分析每個(gè)動(dòng)作作業(yè)時(shí)間,同時(shí)找出不合理的操作動(dòng)作并標(biāo)記;
4)輸出分析結(jié)果。
通過(guò)對(duì)各個(gè)工位的工數(shù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和分析,其結(jié)果如圖1所示。通過(guò)分析現(xiàn)場(chǎng)和圖1可知,該生產(chǎn)線主要存在下記問(wèn)題,從而導(dǎo)致生產(chǎn)性差。
1)各工位的工數(shù)嚴(yán)重不平衡,其中工位3、4、5、11的工時(shí)超出生產(chǎn)線的節(jié)拍時(shí)間,另外工位1、2、7、8、12、13、14、15、16、17、18、19的工時(shí)遠(yuǎn)低于生產(chǎn)線的節(jié)拍時(shí)間;
2)工位2和7的供料放置臺(tái)設(shè)計(jì)太長(zhǎng),使得作業(yè)員要走動(dòng)長(zhǎng)距離去拿取物料,另外放置臺(tái)放置位置也不適當(dāng),作業(yè)員要從轉(zhuǎn)身到背面才能拿取物料,這些都存在拿取物料的時(shí)間浪費(fèi);
3)作業(yè)臺(tái)各個(gè)工位大小不一、高低不同,作業(yè)員使用托板搬送時(shí),有時(shí)要俯身去推搬送托板,且在作業(yè)臺(tái)高低不一時(shí)還要搬抬作業(yè),作業(yè)非常不方便,存在搬送時(shí)間浪費(fèi)。
4現(xiàn)場(chǎng)改善
針對(duì)上述問(wèn)題,提出如下的改進(jìn)措施,改善后的布局圖和工時(shí)平衡狀況如圖2所示。
1)重新配布工位,將工位1和2、7和8、12和13、14和15、16和17、18和19合并為一個(gè)工位,重新平衡各工位工數(shù),重新統(tǒng)一生產(chǎn)節(jié)拍時(shí)間為9.5秒;
2)將工位2和工位7的物料放置臺(tái)進(jìn)行統(tǒng)一變短標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì),減少作業(yè)員伸手和走動(dòng)的作業(yè)時(shí)間,同時(shí)也把生產(chǎn)線長(zhǎng)度縮短為12米;
3)將工位2和工位7的物料放置臺(tái)重新擺放,從橫排變更為豎排,改變作業(yè)員從背面拿取物料,方便作業(yè)員物料拿取,減少動(dòng)作浪費(fèi);
4)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一化,高低和大小統(tǒng)一,且在臺(tái)內(nèi)留用傳送軌道,便于進(jìn)行部品、半成品的傳送。
通過(guò)上記的改善后,生產(chǎn)性從原來(lái)的(16.4臺(tái)/人?H)改善為生產(chǎn)性(21.1臺(tái)/人?H),生產(chǎn)效率提高了28.6%,大大提高整體的生產(chǎn)效率。同時(shí)整體的生產(chǎn)線的長(zhǎng)度有之前的16.2米變更為12米,大大地節(jié)約了生產(chǎn)線的擺放空間。
5結(jié)語(yǔ)
追求生產(chǎn)效率是制造業(yè)的核心,因此,對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行改善,制定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間和合理的生產(chǎn)布局,提高工人的利用率,提升企業(yè)生產(chǎn)線整體產(chǎn)能是企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題。本文提出了基于MOST法進(jìn)行時(shí)間研究,制定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間,通過(guò)這一方法可以使得企業(yè)能確定最佳人機(jī)比和平衡生產(chǎn)線,從而提供整體的生產(chǎn)效率。
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作者簡(jiǎn)介:
謝武柯(1985-),男,民族:漢,籍貫:廣東省廉江市,當(dāng)前職務(wù):工程設(shè)計(jì)師,學(xué)歷:本科,研究方向:生產(chǎn)工程及輔助治工具設(shè)計(jì)。