李文生
(長慶油田分公司第三采油廠,陜西延安 717600)
長慶油田采用上海華陽檢測儀器有限公司產(chǎn)品對部分污水泵、注水泵、清水泵裝置進行了連續(xù)狀態(tài)監(jiān)測。監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)2臺注水泵電機振動超標,對振動根源進行分析。
作為油田的重要設備,往復式柱塞泵運行狀態(tài)是設備管理的重點。5DSB系列柱塞泵裝置主要由驅(qū)動電機、皮帶輪、柱塞泵、基座組成,其中柱塞泵分為動力端與液力端2部分[3]。柱塞泵型號5DSB-41.9/20,輸送介質(zhì)為含油污水,介質(zhì)溫度≤75℃,理論排量 43.07 m3/h,進口壓力(0.1~1)MPa,出口壓力 20 MPa,柱塞直徑75 mm,往復次數(shù)260次/min,裝置驅(qū)動電機轉(zhuǎn)速1480 r/min,電機功率280 kW皮帶輪減速比5.7,裝置總重量710 kg。振動傳感器安裝位置:電機驅(qū)動端軸承垂直方向2V-v;泵前軸承垂直方向3V-v;泵后軸承垂直方向:4V-v。
1#注水泵 3 個振動測點(2V-v,3V-v,4V-v) 的振動速度分別為 10.447 mm/s,3.4 mm/s,2.5 mm/s。泵前軸承和后軸承測點按ISO 10816-3—2009標準評定為A區(qū),屬于振動良好,可長期安全運行。電機輸出端軸承座徑向振動通頻幅值達10.447 mm/s,按ISO 10816-3—2009標準評定為C區(qū)[5],屬于振動報警區(qū)。對比其他電機,該測點溫度偏高,應盡快安排維修。
從電機驅(qū)動端異常振動的波形和頻譜中,16.25 Hz峰值非常突出,該頻率對應電機轉(zhuǎn)速。圖1為該泵振動烈度的趨勢圖。從2018年4月4日至2018年4月26日,振動波動很大,反復在6 mm/s以下和8 mm/s之間跳動,無明顯規(guī)律。
圖2為正常狀態(tài)時振動信號的頻譜圖,與異常時頻譜中只有轉(zhuǎn)頻不同,電機振速正常時信號主要表現(xiàn)為低于16.25 Hz的2個峰值頻率。
圖3為異常時泵前軸承的振動頻譜圖。其中能明顯發(fā)現(xiàn)16.25 Hz的頻率分量,但強度顯著低于電機驅(qū)動端,說明該頻率應該是從電機驅(qū)動端傳過來的。
2#注水泵的電機端振動更為劇烈,但泵前、泵后軸承振動均較低。各測點振動強度見表1。
圖4為電機端振動信號的時域波形及頻譜。振動速度超標原因主要在于1×轉(zhuǎn)頻18.75 Hz幅值過大??梢钥闯觯盘栠€經(jīng)過幅值調(diào)制,以中心頻率18.77 Hz,邊帶16.27/21.27 Hz為表現(xiàn)形式,并且在2×頻處復現(xiàn)[6]。
觀察測點振動趨勢圖如圖5所示。該泵電機端振動仍然是在劇烈異常振動和正常狀態(tài)間反復變化。正常時其頻譜中主要是3個峰值16.25 Hz,18.75 Hz,21.25 Hz,強度相似(圖6)。
圖7是異常時泵前軸承的振動頻譜圖。其中幅度最高的也是18.75 Hz的頻率分量,但強度明顯低于電機驅(qū)動端。
可以看出,該測點的振動信號形態(tài)和1#注水泵基本類似,但峰值振動頻率從16.25 Hz上升到18.75 Hz。這可能是2個泵結(jié)構(gòu)(皮帶張緊力、電機軟腳程度等)差異所致。故障原因和1#注水泵類似。
圖1 1#注水泵電機測點振動趨勢
圖2 1#注水泵電機測點正常信號頻譜圖
圖3 1#注水泵泵前軸承振動信號頻譜圖
圖4 2#注水泵電機驅(qū)動端異常振動波形和頻譜
圖5 2#注水泵電機驅(qū)動端振動趨勢
圖6 2#注水泵電機驅(qū)動端正常振動頻譜
圖7 2#注水泵泵前軸承異常振動速度頻譜
表1 2#注水泵各測點振動值
2.3.1 電機振動速度信號的3個特征。
(1)振動烈度時高時低,故障狀態(tài)并非一直持續(xù),而是反復在正常/異常之間變化,說明不是零部件的永久性損傷。
(2)正常時轉(zhuǎn)頻附近有間隔很小的頻率峰值,而異常頻譜中只有1個突出的頻率峰值。即2個頻率合成了1個頻率,并產(chǎn)生了更大的振動。
(3)泵前軸承也受到該峰值頻率的影響,但振動強度較弱。
2.3.2 故障誘因可能是共振所致
(1)皮帶在特定轉(zhuǎn)速下發(fā)生共振的主要原因是皮帶張緊力與轉(zhuǎn)速不匹配。皮帶為彈性結(jié)構(gòu),共振頻率很低,容易與某些轉(zhuǎn)速發(fā)生共振,共振時皮帶對2個帶輪的作用力顯著上升。電機端皮帶輪小,同樣的張力下會產(chǎn)生更劇烈的振動。
(2)電機共振的根源主要是其地腳連接偏軟,形成彈性支撐,在特定轉(zhuǎn)速下易造成共振。建議先檢查地腳狀況,如果問題不能解決再檢查皮帶、調(diào)整皮帶松緊程度。
根據(jù)上述診斷,檢查電機地腳連接狀況,發(fā)現(xiàn)電機通過螺栓固定于方形鋼管底座,而鋼管壁薄、支撐剛度不足。在方管和基座之間楔入墊片,提高支撐剛性,2個測點的振動大幅降低(圖8)。
圖8 2#注水泵電機底座
在注水泵上開展狀態(tài)監(jiān)測工作,發(fā)現(xiàn)振動異常現(xiàn)象。分析2臺注水泵電機驅(qū)動端振動信號,診斷其為共振故障。通過提高電機支撐剛度,降低了振動,解決了問題,保證注水泵的可靠運行。這一方法故障原因分析準確,方案處置簡單、有效,可及時發(fā)現(xiàn)設備早期故障隱患,對類似故障診斷及處理有一定參考價值。