周 飛
(重慶能投渝新能源有限公司打通一煤礦, 重慶 401445)
打通一礦為煤與瓦斯突出礦井,根據(jù)規(guī)定,需提前施工瓦斯巷,對(duì)煤層施工條帶孔預(yù)抽,以保證煤層巷道安全掘進(jìn),打通一礦2017年瓦斯巷掘進(jìn)計(jì)劃4 680 m,約占全年進(jìn)尺比例25%。因瓦斯巷巷道斷面大,增加了巷道掘進(jìn)排矸工程量,延長(zhǎng)了工期,導(dǎo)致巷道掘進(jìn)速度慢,因此能否優(yōu)化巷道斷面問題,已成為提高掘進(jìn)單進(jìn)與加快投產(chǎn)的關(guān)鍵。經(jīng)過研究,以南二區(qū)206瓦斯巷為實(shí)驗(yàn)巷道,對(duì)巷道斷面、瓦斯巷出矸方式進(jìn)行優(yōu)化,經(jīng)過試驗(yàn),與未優(yōu)化前已掘南二區(qū)瓦斯巷進(jìn)行對(duì)比,取得了一定好的效果和經(jīng)驗(yàn),為加快打通一礦新采區(qū)工作面投產(chǎn)打下了良好的基礎(chǔ)。
原南二區(qū)瓦斯巷設(shè)計(jì)斷面采用BYG-30×30,(見圖1)巷道凈斷面積為8.11 m2,設(shè)計(jì)在茅口灰?guī)r頂板線8 m以下沿茅口灰?guī)r傾角掘進(jìn),采用炮掘施工。其中上段在南二區(qū)集中皮帶巷開口,與南二區(qū)總回風(fēng)巷聯(lián)通形成回風(fēng)系統(tǒng);下段在南二區(qū)-50 m邊界總回風(fēng)巷開口,施工20 m平巷后,茅口灰?guī)r傾角施工。
圖1 瓦斯巷斷面圖(mm)
1)地質(zhì)瓦斯巷在茅口灰?guī)r中施工,茅口灰?guī)r巖性為灰至深灰色,厚層塊狀,致密堅(jiān)硬,節(jié)理發(fā)育,其頂部發(fā)育較多古巖溶,巖層傾角5°~15°,南傾見下頁表1。
2)水文:施工巷道時(shí),因均在茅口灰?guī)r中掘進(jìn),由于古溶洞的存在,加之裂隙、斷層等切割,并有高濃度瓦斯、局部區(qū)域賦存地下水,應(yīng)高度重視,必須堅(jiān)持“先探后掘”的原則掘進(jìn)。
3)瓦斯:根據(jù)礦掘進(jìn)地質(zhì)資料統(tǒng)計(jì),預(yù)計(jì)該巷正常掘進(jìn)時(shí),瓦斯涌出量為0.5 m3/min。
優(yōu)化前原南二區(qū)瓦斯巷受到斷面、矸石等的影響,影響了巷道的正常掘進(jìn)。原瓦斯巷掘進(jìn)進(jìn)度較慢,以2013年6月、7月、8月為例,其中最低月進(jìn)尺85 m,最高月進(jìn)尺102 m,平均月進(jìn)尺只有94 m/月,嚴(yán)重影響該巷的正常掘進(jìn),如果遇到出矸、運(yùn)輸?shù)确矫娴挠绊憰r(shí),則掘進(jìn)進(jìn)尺更少。
南二區(qū)瓦斯巷掘進(jìn)優(yōu)化前,采用人工配合耙?guī)r機(jī)裝巖,配合側(cè)卸式礦車運(yùn)輸。由于巷道坡度及斷面較大,掘進(jìn)矸石多,每出矸一車需要時(shí)間長(zhǎng)達(dá)6 min,礦車由斜坡提升后,在平巷內(nèi)由人力推車至南二區(qū)集中皮帶巷。南二區(qū)集中皮帶巷內(nèi)采用絞車運(yùn)輸至矸倉排矸,礦車排矸周期較長(zhǎng),導(dǎo)致瓦斯巷出矸緩慢,不便于工作面排矸,由于磧頭不能及時(shí)排矸,影響磧頭正常掘進(jìn)。
為保證南二區(qū)工作面按時(shí)投產(chǎn),需加快現(xiàn)瓦斯巷掘進(jìn),以提前施工條帶孔,優(yōu)化現(xiàn)瓦斯巷斷面及排矸方式,以加快瓦斯巷掘進(jìn),提前施工條帶孔。
為了加快施工進(jìn)度,提高單進(jìn)水平,南二區(qū)S206瓦斯巷在原來的基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化,具體實(shí)施如下。
表1 瓦斯巷地層綜合柱狀圖表
通過研究,結(jié)合現(xiàn)有乳化液鉆機(jī)及現(xiàn)場(chǎng)施工條件,對(duì)S206瓦斯巷斷面進(jìn)行優(yōu)化,將巷道斷面由原有的BYG-30×30斷面修改為BYG-28×28斷面(見圖2),斷面積由原有的8.59 m2減小為7.53 m2。每米瓦斯巷掘進(jìn)減少2.12 m3排矸量。優(yōu)化后的斷面能滿足瓦斯巷抽采孔的施工條件。
圖2 瓦斯巷優(yōu)化后斷面(mm)
經(jīng)過優(yōu)化,縮減了巷道斷面積,減少了炮掘施工中巷道炮眼個(gè)數(shù),減少出矸量,縮短了出矸時(shí)間,加快了磧頭的掘進(jìn)。
通過改進(jìn)現(xiàn)有排矸方式進(jìn)行優(yōu)化,在瓦斯巷上段平巷內(nèi)安裝曲軌及皮帶,將現(xiàn)有側(cè)卸式礦車提升排矸優(yōu)化為側(cè)卸式礦車配合曲軌,由上平巷絞車?yán)磷兤曼c(diǎn)后,經(jīng)過曲軌排至排矸溜子處,經(jīng)溜子及皮帶運(yùn)至南二區(qū)集中皮帶巷皮帶,由皮帶直接運(yùn)輸至南二區(qū)集中皮帶巷矸倉內(nèi)。優(yōu)化裝矸后,減少了上瓦斯巷上平巷人力推車及絞車下放至矸倉的時(shí)間。集中絞車對(duì)磧頭排矸,減少耙磧頭的時(shí)間,減少了磧頭矸石的堆積量,減少了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,縮短了輔助作業(yè)時(shí)間,提高了掘進(jìn)率,減少了材料的不必要消耗(見圖3)。
優(yōu)化排矸方式后,減少了瓦斯巷掘進(jìn)中人力推車工程量,降低了平巷人力推車及絞車運(yùn)輸?shù)陌踩{,確保了巷道掘進(jìn)安全,保證瓦斯巷掘進(jìn)工作有序進(jìn)行。
圖3 南二區(qū)206瓦斯巷上平巷布置圖(mm)
南二區(qū)206瓦斯巷采用BYG-28×28斷面,采用側(cè)卸式礦車配合曲軌后,提高了循環(huán)單進(jìn)。優(yōu)化后平均月進(jìn)尺126 m/月(見表2)。
表2 南二區(qū)瓦斯巷進(jìn)尺統(tǒng)計(jì)表
南二區(qū)S206瓦斯巷優(yōu)化原有斷面,修改為BYG-28×28,采用側(cè)卸式礦車+曲軌裝矸,優(yōu)化后采用皮帶運(yùn)輸;經(jīng)過與南二區(qū)S205瓦斯巷進(jìn)行對(duì)比可得,縮小斷面后,巷道進(jìn)尺得到提高,巷道月單進(jìn)提高32 m,提高了34%,提高幅度較大,效果十分明顯。
南二區(qū)206瓦斯巷因縮小巷道斷面,減小了因開采深度過深而導(dǎo)致礦壓過大對(duì)巷道頂板壓力集中,頂板破碎,采用小斷面掘進(jìn)瓦斯巷,既能滿足瓦斯抽采孔施工的需要,也能減小礦壓對(duì)巷道的損害,采用此方法,既減小了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,保證了安全生產(chǎn),增加了經(jīng)濟(jì)效益。
經(jīng)過對(duì)瓦斯巷掘進(jìn)優(yōu)化研究,在優(yōu)化瓦斯巷巷道斷面、合理優(yōu)化排矸方式后,滿足了鉆孔施工條件,更能減少巷道的出矸,為提高掘進(jìn)進(jìn)度打下了良好的基礎(chǔ),提高了單月進(jìn)尺,最高月進(jìn)尺達(dá)到132 m,加快了出矸速度,縮短了投產(chǎn)工期,大大減輕了勞動(dòng)量,真正做到了優(yōu)質(zhì)、安全、高效、快速、低耗施工。
因此,新開辟采區(qū)瓦斯巷采用BYG-28×28斷面,側(cè)卸式礦車+曲軌排矸+皮帶排矸具有較好的推廣應(yīng)用價(jià)值。