馬 健
(天津金隅振興環(huán)??萍加邢薰荆旖?300400)
我公司2號水泥磨輥壓機(jī)聯(lián)合粉磨開流磨系統(tǒng),設(shè)計(jì)產(chǎn)量170t/h。2015年2號水泥磨使用脫硫石膏生產(chǎn)水泥時(shí),一直采取脫硫石膏單獨(dú)入磨方式,這種進(jìn)料方式雖然減少了輥壓機(jī)系統(tǒng)堵料的可能性,但由于石膏水分較大(含水量18%左右),在磨內(nèi)粉磨過程中與半成品提前發(fā)生水化反應(yīng),直接影響出磨水泥強(qiáng)度及后期強(qiáng)度增進(jìn)效果。同時(shí),由于脫硫石膏水分在粉磨過程中并未完全消除,殘余水分附著在水泥顆粒表面進(jìn)入水泥庫中,繼續(xù)與水泥發(fā)生水化反應(yīng),造成庫內(nèi)結(jié)塊,水泥強(qiáng)度降低,出磨水泥強(qiáng)度變異系數(shù)增高,強(qiáng)度出現(xiàn)倒縮現(xiàn)象。
2016年初我們對2號水泥磨系統(tǒng)進(jìn)行技改,有效地解決了水泥提前水化造成水泥強(qiáng)度偏低的問題。
(1)脫硫石膏進(jìn)料通道改造??紤]到物料水分控制有一定難度,首先從進(jìn)料方式著手,改造脫硫石膏進(jìn)料通道,利用一臺(tái)廢棄皮帶秤代替原石膏輸送皮帶,通過調(diào)整角度,直接將脫硫石膏輸送到輥壓機(jī)系統(tǒng)(見圖1)。
圖1 脫硫石膏進(jìn)料通道改造
(2)加裝收塵器。為解決系統(tǒng)內(nèi)物料水分較大的問題,在混料皮帶尾輪及輥壓機(jī)大斗提尾輪各加裝一臺(tái)收塵器(見圖2),將物料蒸發(fā)出來的水汽在入磨前排除,有效較少了入磨物料水分,避免了水泥提前水化現(xiàn)象的發(fā)生,保證了水泥強(qiáng)度,提高了水泥穩(wěn)定性。
圖2 新加裝收塵器
(3)調(diào)整斗提下料溜槽角度。針對脫硫石膏濕、粘,走料不暢的問題,對輥壓機(jī)喂料斗提下料溜槽角度進(jìn)行了調(diào)整,由原來的兩節(jié)有夾角的溜槽改為一節(jié)直溜槽(見圖3),增加了物料流動(dòng)性,大大減少了因物料濕、粘產(chǎn)生存料、結(jié)皮現(xiàn)象的發(fā)生。
圖3 喂料斗提下料溜槽改造
(1)改造完成后,出磨水泥水分由改造前0.7%下降到0.3%,相比下降了0.4%。(2)出磨水泥強(qiáng)度提高。改造后使用脫硫石膏生產(chǎn)時(shí)出磨水泥28d強(qiáng)度達(dá)56.6MPa,提高了1.2MPa。(3)出磨水泥穩(wěn)定性提高。改造后2號磨使用脫硫石膏生產(chǎn)時(shí)出磨水泥強(qiáng)度變異系數(shù)4.35%,降低了1.14%。
通過技術(shù)改造,較好地實(shí)現(xiàn)了降低生產(chǎn)成本,提高水泥強(qiáng)度,保證水泥穩(wěn)定性的目的。