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美國彭澤爾公司煉化廠爆炸事故

2018-08-16 01:21郁振山編譯
現(xiàn)代職業(yè)安全 2018年7期
關(guān)鍵詞:彭澤烴類焊機

郁振山|編譯

1995年10月16日,彭澤爾公司(Pennzoil Products Company)在賓夕法尼亞州勞斯維爾鎮(zhèn)的煉化廠,因儲罐內(nèi)泄漏的可燃蒸氣被引燃,發(fā)生連環(huán)爆炸。首次爆炸引發(fā)的大火,很快吞噬了煉化廠大部分區(qū)域,包括工人正在輪休的施工區(qū)。隨后,火勢蔓延至其他儲罐,又有壓縮氣體瓶和密封容器發(fā)生爆炸。爆炸碎片四散,工廠附近濃煙密布。煉化廠被嚴重損毀,工廠、附近居民區(qū)及學(xué)校被迫疏散。

3名員工在大火中直接喪生,另有3人被燒傷,其中2名傷者因傷勢過重隨后死亡。

背景介紹

煉化廠

彭澤爾公司的煉化廠存在較久,約有100年的歷史,美國第一口油井就在煉化廠附近開采。煉化廠緊靠賓夕法尼亞州勞斯維爾鎮(zhèn),坐落在油溪(Oil Creek)的東岸(見圖1),主要是將原油精煉為各種烴類物質(zhì),經(jīng)過多年的經(jīng)營,幾經(jīng)擴張。事發(fā)時,該煉化廠還在建造新的制蠟車間爆炸發(fā)生在487和488號儲罐附近。該區(qū)域還有20個其他大型儲罐。緊挨487和488的是1個石腦油儲罐,2個燃油儲罐。儲罐的西面和北面是水泥圍墻,將煉廠與油溪隔開。沿水泥墻停著4輛拖車,其中3輛用于放置承包商的施工工具,1輛用于臨時休息。

圖1 彭澤爾公司煉化廠簡圖(方框為爆炸區(qū)域,詳見圖2)

圖2 爆炸區(qū)詳細地圖

過程信息

487和488號儲罐用于儲存水、油與其他烴類化合物的混合物,部分烴類物質(zhì)是從泄漏物料中回收的。儲罐的主要目的是盛放污水,避免其通過排水系統(tǒng)進入水處理站。

長久之后,罐內(nèi)的水和烴類化合物因密度不同自然分層。由此提取出的烴類物質(zhì)可再次利用,水則會排至污水處理系統(tǒng)。487和488號儲罐之間并無管道相連。

2個儲罐的大小、設(shè)計相似,建于1937年,均由鋼板鉚接而成。各儲罐周圍沒有筑壩,但整個罐區(qū)周圍有隔離墻,可避免泄漏物流入油溪。

事發(fā)時,487號儲罐的一側(cè)掛著1條輸送軟管,軟管一端通過罐頂?shù)娜丝走M入罐中,另一端延伸至外面的地面,其作用是將罐車內(nèi)的液體轉(zhuǎn)移到儲罐內(nèi)。儲罐內(nèi)還有1條吊管,與儲罐外底部的閥門相連,吊管可通過滑輪調(diào)整高度,以抽取罐內(nèi)不同分層的物質(zhì)(見圖3)。

圖3 儲罐內(nèi)外部簡圖

事發(fā)時,吊管位于液面之上。另外,儲罐外面底部的排水閥和軟管通往廢水處理系統(tǒng)。

化學(xué)品信息

爆炸時,儲罐內(nèi)具體的化學(xué)物及其質(zhì)量無法準確計算,這是因為罐內(nèi)的烴類物質(zhì)每天都會發(fā)生變化,罐內(nèi)液體含量也是如此。1995年7月16日,儲罐經(jīng)過了事故前最后一次測量,當(dāng)時罐內(nèi)液體深度為5.8 m,水層和烴層的具體高度并不清楚。

事故前幾天,據(jù)上報稱,1輛儲罐車向儲罐內(nèi)排放了不確定量的丁酮(MEK)溶液。丁酮為可燃物,部分溶于水,燃點較低,閃點為1.1℃。丁酮蒸氣能與空氣形成爆炸性混合物。

事故描述

1995年10月16日上午,約100人在煉化廠工作,其中半數(shù)為承包商員工,如水管工和焊工。

7時40分,彭澤爾公司的安全員發(fā)出動火作業(yè)許可,許可證的有效時間為7時40分至15時30分。2名彭澤爾公司雇員負責(zé)為487和488號儲罐焊接爬梯扶手。焊接作業(yè)在最終批準前,安全技術(shù)人員檢查了焊接的準備工作。根據(jù)動火作業(yè)許可證,罐頂所有人孔都要蓋住,焊機必須接地且盡量靠近作業(yè)點,作業(yè)時必須指派1名消防觀察員在地面全程監(jiān)視。許可證還提到,罐頂附近區(qū)域一律不得進行焊接作業(yè),另外必須測量作業(yè)區(qū)域的可燃蒸氣濃度。

作業(yè)前,員工將焊機放在儲罐附近,鋪好焊接線和接地線,將爬梯放好,并在焊接作業(yè)點鋪好焊接毯。焊接毯通常由帆布制成,用于收集火花、飛濺物,可減少火災(zāi)隱患。彭澤爾公司的安全技術(shù)員用檢測儀測量了作業(yè)區(qū)周圍的可燃蒸氣。測量結(jié)果顯示,區(qū)域內(nèi)不存在可燃蒸氣。

作業(yè)時,1名焊工負責(zé)在儲罐上工作,另外1名在地面上擔(dān)任消防觀察員。焊工也被叮囑不要在罐頂附近進行焊接。

9時30分,工作一段時間后,焊工和消防觀察員進行短暫休息。10時再次開始作業(yè),但無法啟動焊機。10 min后,另外2名員工對焊機進行了搭電啟動。10時15分,487號儲罐發(fā)生爆炸,不到1 min,488號儲罐也發(fā)生爆炸。搭電啟動后至爆炸前,焊工是否開始了焊接作業(yè)還不清楚。有目擊者稱,就在事故前,看到了1名焊工在焊接平臺上,1名在爬梯底部。

事故后果

爆炸將2個儲罐完全摧毀,罐體與底座分離后,分別飛向兩邊。487號儲罐最終落在西面6 m處,488號儲罐落在了東面15 m處。儲罐破裂后,泄漏出的物質(zhì)不斷燃燒,吞噬了整片罐區(qū)。

人們最后在油溪的岸邊找到了當(dāng)時在儲罐上方作業(yè)的焊工,身體60%被燒傷,之后救治無效死亡。事故共導(dǎo)致3名員工(2名承包商員工和1名焊工)被嚴重?zé)齻?,其?名承包商員工也因燒傷救治無效而死亡。消防觀察員則在大火中直接喪生。另有2名承包商員工在儲罐附近的拖車上被發(fā)現(xiàn),但也因大火死亡。

大火燒毀了13個液體儲罐,另有管道、電氣線路和部分新建制蠟車間也被摧毀。大火還將液體儲罐的泄漏物點燃,燒光了1個儲罐的石腦油、2個儲罐的干洗油、2個儲罐的6號燃油。由于儲罐被原地?zé)?,因此并未發(fā)生爆裂或泄漏。

爆炸碎片遍布煉化廠各處,其中部分小的燃油儲存容器飛到了附近的居民區(qū)。隔離油溪和煉化廠的水泥圍墻防止了泄漏物外流。

約有140名消防員參與了事故應(yīng)急。12時30分,大火被撲滅。事故前一天,工廠進行了消防演練,當(dāng)?shù)叵啦块T、工廠內(nèi)部的消防員、危化品專家、當(dāng)?shù)鼐臁①e夕法尼亞州應(yīng)急管理局均有參與。此次事故的響應(yīng)非常迅速,應(yīng)急人員無一人出現(xiàn)嚴重傷害,這很大程度上歸功于之前的演練。

事故分析及事故原因

潛在蒸氣源

487號儲罐上掛著軟管,導(dǎo)致罐頂?shù)娜丝撞荒鼙煌耆芊狻km然上面覆蓋了焊接毯,但蒸氣還是泄漏到了周圍區(qū)域。加之當(dāng)天中午氣溫升高,加大了可燃蒸氣的風(fēng)險。

儲罐內(nèi)的丁酮為蒸氣源。雖然丁酮部分溶于水,但儲罐內(nèi)水的含量未知,加上烴類物質(zhì)的作用,會影響丁酮的可溶性和丁酮蒸氣的壓力。丁酮蒸氣的密度比空氣大,但若蒸氣壓力增大一定程度,也能從人孔擴散出去。

蒸氣也可能通過儲罐內(nèi)的吊管泄出。事故后,調(diào)查人員發(fā)現(xiàn),與吊管相連的儲罐外底部的閥門處于開啟狀態(tài)。如果可燃蒸氣的氣壓達到一定程度,比空氣重的可燃蒸氣也能通過吊管從閥門泄漏出去。若沒有風(fēng),泄漏的蒸氣會在周圍地表聚集,被點燃后,火苗便回燃至罐內(nèi)。

蒸氣也可能從輸送軟管泄出。液體從罐車上輸送完后,軟管還在掛在儲罐上。軟管既能泄漏蒸氣,也能為火焰回燃提供路線,但調(diào)查員并未在軟管內(nèi)發(fā)現(xiàn)燃燒的痕跡。

最后,調(diào)查人員還在罐體上部發(fā)現(xiàn)了許多小孔(見圖4),初步推測為腐蝕所致。若蒸氣是從小孔內(nèi)泄漏,不僅泄漏量有限,點火源必須足夠靠近小孔才能將蒸氣點燃,因此最后一種情況的可能性較小。

圖4 事故的潛在蒸氣源和潛在點火源

潛在點火源

潛在點火源包括焊接過程、焊機內(nèi)部點火裝置、電弧閃和接地線。

如果爆炸前焊工已經(jīng)開始了焊接作業(yè),那熔屑很可能會點燃周圍的可燃蒸氣。焊接過程中,外部的焊劑和內(nèi)部的焊芯會熔化。但事后,人們找到了焊工所用焊條,發(fā)現(xiàn)頂端的焊劑并未熔化。

事發(fā)時,焊機位于儲罐附近,但沒有配備火花熄滅器,因此也可能是焊機內(nèi)部的點火裝置引燃了蒸氣。此外,接地線和電弧閃也會導(dǎo)致放電,點燃蒸氣。比如接地線磨損或短路,導(dǎo)致接地不當(dāng),線路與地面之間會形成電弧。事后的現(xiàn)場調(diào)查也證實,接地線與被焊接的物體非常靠近,似乎是連在一起了。

加劇事故后果的其他因素還包括中午氣溫升高,導(dǎo)致可燃氣體濃度增加;可燃氣體測量儀沒有經(jīng)過正確校準,導(dǎo)致讀數(shù)不準確;可燃氣體的抽樣技術(shù)和員工培訓(xùn)都存在不足。

事故教訓(xùn)

根據(jù)上述原因,化學(xué)品事故調(diào)查小組提出了如下建議:設(shè)備設(shè)計與設(shè)備完整性

雖然一般認為,污水和泄漏油導(dǎo)致的化學(xué)風(fēng)險或過程風(fēng)險較小,但彭澤爾煉化廠一定要完全了解這些風(fēng)險,并對其進行評估和記錄,采取應(yīng)對措施。風(fēng)險評估要包括以往事故、設(shè)備設(shè)計和設(shè)備完整性。根據(jù)美國職業(yè)安全與健康管理局的過程安全管理標準和環(huán)保署的風(fēng)險管理項目規(guī)定,煉化廠可使用過程風(fēng)險分析(PHA)進行評估?;み^程安全中心(CCPS)也發(fā)布了過程風(fēng)險分析指南。

以本次事故為例,過程風(fēng)險分析有助于識別出水中存在大量揮發(fā)性烴類物質(zhì)的風(fēng)險,由此便能進一步確定風(fēng)險預(yù)防措施(如消防、可燃蒸氣控制、阻火器)。識別出的風(fēng)險,可通過工程控制措施解決,比如安裝應(yīng)急通氣閥或泄爆屋頂,還可通過持續(xù)的預(yù)防性維護(如腐蝕檢查、腐蝕控制)來維持設(shè)備的完整性。所有工廠都應(yīng)利用過程風(fēng)險分析來控制風(fēng)險。

動火作業(yè)準備

彭澤爾煉化廠應(yīng)對其動火作業(yè)的批準流程進行檢查,并完善安全管理體系,確保作業(yè)前對所有蒸氣源和點火源進行識別和控制。比如,1張設(shè)備電路原理圖和1張檢查表就能提醒作業(yè)人員。所有工廠都要對以往事故進行回顧,對持續(xù)性動火作業(yè)進行定期審計,完善作業(yè)審批流程,確保所有焊接設(shè)備都已接地,保證電流不會傳導(dǎo)至含有可燃物的機器內(nèi)。

作業(yè)環(huán)境的變化

所有工廠都要意識到,作業(yè)環(huán)境是時刻變化的。以本次事故為例,焊工短暫休息后再次啟動焊機之前,要重新測量空氣中的可燃氣體,或?qū)怏w進行持續(xù)監(jiān)測。對于常規(guī)性的動火作業(yè)或其他高風(fēng)險作業(yè),工廠必須意識到再啟動前進行檢查的重要性。比如可以采取假設(shè)的方法,首先假設(shè)天氣變化及其他非正常因素對安全作業(yè)產(chǎn)生了影響,經(jīng)評估確認后,再采取應(yīng)對措施。

作業(yè)地點

綜上,過程風(fēng)險分析能用于評估設(shè)備及作業(yè)環(huán)境相關(guān)的風(fēng)險。彭澤爾工廠可利用上述方法,再參考行業(yè)標準、法規(guī)要求,在存放可燃物的環(huán)境中限制使用車輛,并對作業(yè)地點進行評估,避免因作業(yè)地點的選擇不當(dāng)引起事故。另外,要對以往的泄漏事故進行檢查回顧,看是否需要在儲罐外圍增建圍墻,以便儲罐出現(xiàn)險情時,避免對其他區(qū)域產(chǎn)生影響。

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