張昱
摘 要:本文總結(jié)了定冷水系統(tǒng)改造及運行調(diào)試的過程。定冷水系統(tǒng)改造后,定冷水的電導(dǎo)率控制在 0.5μ/cm~1.5μS/cm,pH 控制在 8.0~8.9,銅含量小于 5.0μg/L。其中,銅含量優(yōu)于 GB/T 12145-2016《火力發(fā)電機組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量》和DL/T801-2010《大型發(fā)電機內(nèi)冷卻水質(zhì)及系統(tǒng)技術(shù)要求》的要求。
關(guān)鍵詞:發(fā)電機、定冷水、電導(dǎo)率、PH
1 前言
某電廠350MW機組,發(fā)電機為QFSN-350-2 型發(fā)電機,采用“水氫氫”冷卻方式,即定子繞組及其引線、出線采用水內(nèi)冷,轉(zhuǎn)子繞組采用氫內(nèi)冷,定子鐵芯及端部采用氫氣表面冷卻。定子繞組進水溫度 45-50℃,定子繞組冷卻水量 35m 3 /h,冷卻器進水溫度 25-38℃,額定氫壓 0.35MPa,冷氫溫度 45℃。
2 系統(tǒng)優(yōu)化改造
本次改造是在原有定冷水系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,通過對補水系統(tǒng)、排水系統(tǒng)的改造來實現(xiàn)定冷水水質(zhì)的自動調(diào)節(jié)(兼顧定冷水電導(dǎo)率及 pH 值),從而降低發(fā)電機銅繞組腐蝕。
原定冷水系統(tǒng)的補水設(shè)計為單一除鹽水,本次改造為精處理出口母管加氨點后的凝結(jié)水和除鹽水兩路來水,經(jīng)過定冷水智能凈化裝置自動配比并混合后,連續(xù)補入定冷水箱,作為定冷水系統(tǒng)補水。
原定冷水水箱的溢流排水直接排地溝。本次改造在定冷水箱與凝汽器之間安裝一個中間水箱。正常運行時,定冷水箱溢流排水自動流向中間水箱,使定冷水箱液位維持恒定,溢流到中間水箱的水則通過凝汽器負壓自動回收到凝汽器熱井。當中間水箱的液位下降到一定高度后,通往凝汽器的管路自動關(guān)閉,不影響凝汽器的真空。
3 定冷水水質(zhì)控制目標
4 分項試驗
4.1 補水系統(tǒng)的調(diào)整
調(diào)整來水管路上的減壓閥,控制來水壓力在 0.3MPa-0.8MPa。如需重新調(diào)整來水壓力時,先關(guān)閉來水管路上的二次門,至減壓閥后壓力表顯示為零,再逆時針將減壓閥閥桿旋至頂端。然后,打開來水管路上的二次門,此時經(jīng)減壓閥減壓后的補水壓力較低,再順時針旋轉(zhuǎn)減壓閥閥桿增加補水壓力,調(diào)整至設(shè)定壓力后旋緊緊固螺母。調(diào)節(jié)除鹽水補水流量為 300L/h 左右,調(diào)整電動調(diào)節(jié)閥開度在 30%左右,微開加氨后來水手動調(diào)節(jié)閥,至定冷水智能凈化裝置出口補水流量在 350L/h-400L/h,電導(dǎo)率在 1.30μS/cm -1.40μS/cm。該工況既保證了定冷水系統(tǒng)的補水水質(zhì)合格,又不會導(dǎo)致電動調(diào)節(jié)門頻繁動作,從而確保了定冷水智能凈化裝置穩(wěn)定運行。
4.2 定冷水箱液位與補水流量
2017年11月25日-11月29日,發(fā)電機定冷水補水流量和定冷水箱液位監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析表明,補水流量維持在350L/h-500L/h之間,定冷水箱液位穩(wěn)定在 515mm-525mm 之間。
4.3 補水電導(dǎo)率的確定
2017年11月25日-11月29日,定冷水電導(dǎo)率、pH和補水電導(dǎo)率監(jiān)測數(shù)據(jù)見下表。監(jiān)測數(shù)據(jù)表明,當補水電導(dǎo)率控制在1.308μS/cm -1.68μS/cm 之間時,定冷水箱電導(dǎo)率在1.218μS/cm -1.50μS/cm 之間,此時定冷水pH值在 8.5左右,能夠獲得最佳的定冷水水質(zhì)。
4.5 補水電動球閥
當補水電導(dǎo)率連續(xù)大于3.00μS/cm 超過300s時,補水電動球閥自動關(guān)閉,從而確保定冷水水質(zhì)不被污染;在補水水質(zhì)合格后,補水電動球閥自動打開,繼續(xù)向定冷水箱補水。
5 系統(tǒng)改造后的運行效果
5.1 定冷水電導(dǎo)率及 pH
系統(tǒng)改造后,定冷水電導(dǎo)率和 pH數(shù)據(jù)見表 4-2。可以看出,定冷水電導(dǎo)率可保證控制在 0.5μS/cm-1.5μS/cm,pH 控制在 8.0-8.9,均滿足 GB/T 12145-2016《火力發(fā)電機組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量》和 DL/T801-2010《大型發(fā)電機內(nèi)冷卻水質(zhì)及系統(tǒng)技術(shù)要求》的要求。
5.2 定冷水銅含量
系統(tǒng)完成調(diào)試投入運行后,定冷水銅含量檢測數(shù)據(jù)可以看出,定冷水銅含量均小于 5.0μg/L,優(yōu)于標準中規(guī)定的定冷水銅含量小于20μg/L 的要求。
6 結(jié)論和建議
6.1結(jié)論
1)通過對發(fā)電機定冷水系統(tǒng)改造后,定冷水的電導(dǎo)率可控制在0.5-1.5μS/cm,pH控制在8.0-8.9,銅含量小于5.0μg/L,銅含量優(yōu)于GB/T 12145-2016《火力發(fā)電機組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量》和 DL/T801-2010《大型發(fā)電機內(nèi)冷卻水質(zhì)及系統(tǒng)技術(shù)要求》的要求。
2)系統(tǒng)改造后,定冷水箱液位能夠維持穩(wěn)定運行,且運行中不加藥、不排污,不使用小混床,降低了運行成本。
3)定冷水箱高位溢流排水回收至中間水箱,再利用凝汽器負壓自動回收至凝汽器熱井,節(jié)約了用水量。
6.2建議
1)機組正常運行時以控制定冷水箱內(nèi)定冷水電導(dǎo)率在0.5μS/cm-1.5μS/cm 之間,pH值在 8.0-8.9之間。
2)應(yīng)確保凝結(jié)水精處理出口加氨運行正常和除鹽水水質(zhì)良好。
3)定期對定冷水智能凈化裝置進行巡檢,確保裝置運行穩(wěn)定。
參考文獻:
1、西安熱工研究院 . 發(fā)電機定冷水調(diào)試分析. 2017.
2、李培元.火力發(fā)電廠水處理及水質(zhì)控制. 中國電力出版社.2000.
3、電力行業(yè)電廠化學標準化技術(shù)委員會.DL/T1039-2007發(fā)電機內(nèi)冷水處理導(dǎo)則.中國電力出版社.2007.
4、上海汽輪發(fā)電機有限公司.汽輪發(fā)電機定子線圈冷卻水系統(tǒng)說明書.上海汽輪發(fā)電機有限公司.2008.