摘 要:IGBT因其卓越的性能,被廣泛應(yīng)用于軌道交通牽引等大功率場合,若IGBT功率模塊發(fā)生故障,就會(huì)造成停車事故對運(yùn)行安全造成威脅。本文介紹IGBT在牽引主變流器中的應(yīng)用,分析發(fā)生炸裂故障的原因,并提出預(yù)防技術(shù)措施。
關(guān)鍵詞:HXD3機(jī)車;IGBT;故障
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.12.008
0 引言
HXD3 型電力機(jī)車主變流器為牽引電動(dòng)機(jī)提供電能,主變流器就好比機(jī)車的心臟,它的好壞直接關(guān)系到機(jī)車的質(zhì)量性能。近年來,IGBT炸損事故頻發(fā),嚴(yán)重影響了機(jī)車的正常運(yùn)行。隨著故障發(fā)生愈加頻繁,如何快速有效減少故障發(fā)生成為當(dāng)前亟待解決的問題。
1 IGBT在主變流器中的應(yīng)用
HXD3機(jī)車主變流柜的主電路分別由脈沖寬度調(diào)制PWM逆變器模塊、四象限整流器模塊、中間濾波電容直流環(huán)節(jié)、真空接觸器等部分組成,無接點(diǎn)控制單元構(gòu)成其控制電路[1]。主變流柜可針對車輛的不同時(shí)速,對牽引電機(jī)采用矢量控制,精確調(diào)節(jié)電機(jī)的轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速,從而快速改變機(jī)車運(yùn)行速度。
四象限整流單元由兩個(gè)IGBT元件并聯(lián)后組成功率模塊,逆變單元?jiǎng)t是由單個(gè)IGBT元件構(gòu)成的功率模塊。通過對電力電子開關(guān)IGBT采用PWM控制,能將由變壓器二次側(cè)繞組引出的1450V交流電壓轉(zhuǎn)換成為2800V直流電壓。經(jīng)過中間直流環(huán)節(jié)的重要作用后,逆變單元將輸入電壓為2800V直流逆變?yōu)轭~定輸出電壓為2150V的U、V、W三相交流電壓,對牽引電機(jī)提供電能。
IGBT功率模塊作為逆變單元和四象限整流單元的重要組成部分,對機(jī)車加速度的上升和下降進(jìn)行連續(xù)控制,實(shí)現(xiàn)機(jī)車的牽引和制動(dòng),要求其可靠性高,噪聲低,功耗低。它的炸裂不僅使得自身報(bào)廢、后期的維修只能整體更換,還會(huì)因爆炸沖擊導(dǎo)致周圍相關(guān)電路板和元器件的損壞和老化,在給段上帶來巨大經(jīng)濟(jì)成本壓力的同時(shí)也會(huì)埋下安全隱患,嚴(yán)重影響機(jī)車質(zhì)量。
2 IGBT故障現(xiàn)象原因分析
IGBT功率模塊運(yùn)行于高電壓、大電流的應(yīng)用場合,其功率損耗較大和工作結(jié)溫較高。當(dāng)作為高頻率開關(guān)使用時(shí),為了使模塊工作性能良好,應(yīng)控制IGBT的工作結(jié)溫,防止過熱燒損芯片。機(jī)車中IGBT元件的額定參數(shù)如下:額定電壓為4500V;額定電流為900A;最大電流為1800A,器件使用溫度范鬧為-40℃—125℃。
經(jīng)過調(diào)查統(tǒng)計(jì),2016年某機(jī)務(wù)段發(fā)生18起IGBT炸裂故障。其中6、7、8月份,故障率明顯升高。尤其是雷雨天氣,主變流柜內(nèi)IGBT爆炸事故高達(dá)87%。故障位置發(fā)生在逆變側(cè)的比例是89%,而整流側(cè)僅為11%。CI1-CI6均有故障發(fā)生,其中故障率最高的是位于CI3,其次是CI4。而且炸裂位置多位于U相,超出了V、W相的故障總數(shù)。分析故障原因與下列因素有關(guān):
2.1 與環(huán)境溫度的關(guān)系
IGBT炸裂故障發(fā)生率在環(huán)境溫度的升高時(shí)明顯上升,到7、8月份時(shí)達(dá)到頂峰,而溫度降低時(shí)故障件數(shù)隨之減小。CI內(nèi)部IGBT模塊使用的散熱基板材料是碳化硅鋁,而水冷的散熱板是鋁質(zhì)的,使用螺栓緊固密貼,并涂以導(dǎo)熱硅脂。開關(guān)工作過程中產(chǎn)生的熱量最終通過通過傳導(dǎo)至鋁制散熱片進(jìn)行散熱。當(dāng)溫度變化引起材料的熱膨脹系數(shù)不同時(shí),IGBT模塊內(nèi)部受到一定的應(yīng)力,使內(nèi)部結(jié)構(gòu)受損,芯片失去作用[2]。
2.2 與大氣濕度的關(guān)系
潮濕的氣候狀況容易引起材料的腐燭,受損的IGBT會(huì)因腐燭造成芯片功能進(jìn)一步下降,可能導(dǎo)致IGBT炸裂??諝庵械南鄬穸炔皇枪潭ú蛔兊?,它與環(huán)境溫度有很大關(guān)聯(lián)。當(dāng)器件表面材料熱膨脹系數(shù)不同或者溫度高致使表面結(jié)構(gòu)變形,環(huán)境中的水分也容易進(jìn)入器件內(nèi),使內(nèi)部絕緣程度驟降,導(dǎo)致不良擊穿現(xiàn)象。因此,對于IGBT模塊應(yīng)有一定的絕緣度要求。經(jīng)查閱資料,根據(jù)大連東芝公司對TCMS主機(jī)工作的空氣相對濕度標(biāo)準(zhǔn)為30%-80%,判斷IGBT正常工作的濕度為30%-80%,當(dāng)工作環(huán)境濕度超過80%時(shí),會(huì)導(dǎo)致IGBT表面絕緣降低引起過電壓,擊穿IGBT模塊。當(dāng)天氣為雨季或暴雪天氣時(shí),會(huì)導(dǎo)致機(jī)車機(jī)械間內(nèi)空氣濕度同步增加。由于機(jī)車運(yùn)行中主變流柜內(nèi)溫度過高,水份因高溫氣化,當(dāng)機(jī)車停車時(shí),機(jī)車功率降低,主變流柜內(nèi)溫度降低,部分水分液化成霧沉積在變流柜下部。同時(shí)經(jīng)過復(fù)合冷卻器風(fēng)冷的冷卻水首先經(jīng)過逆變側(cè)IGBT,加速水份液化,導(dǎo)致逆變側(cè)IGBT表面濕度超過80%,引發(fā)過電壓擊穿。
2.3 與柜內(nèi)潔凈度的關(guān)系
機(jī)車運(yùn)行環(huán)境較差泥灰粉塵多,主變流柜內(nèi)均不同程度灰塵污染,機(jī)車IGBT單元體表面發(fā)現(xiàn)附著薄薄一層泥灰,由于灰塵落在IGBT表面更容易吸附水汽,由水汽和灰塵組成的混合體進(jìn)一步凝固形成潮濕的附著物,進(jìn)而引發(fā)過電壓擊穿。
3 防止的技術(shù)措施
(1)為防止出現(xiàn)IGBT因環(huán)境溫度過高損壞,應(yīng)仔細(xì)檢查CI冷卻系統(tǒng)的復(fù)合冷卻器、冷卻水管道、管道各接頭部位、各種閥類是否密封良好無滲水現(xiàn)象;檢查冷卻板平面度滿足小于0.02mm的要求,IGBT與冷卻板粘結(jié)緊密;檢查冷卻水位在規(guī)定范圍內(nèi),若低于刻度線,應(yīng)查明原因,并注入冷卻液;檢查高壓試驗(yàn)冷卻水流量達(dá)到要求(200-220L/min);檢查冷卻泵外觀無異常,狀態(tài)良好。
(2)在主變流柜內(nèi)部逆變側(cè)掛置空氣干燥器(集水袋),集裝箱防潮使用的集水袋和干燥劑(防潮三個(gè)月),能夠長時(shí)間有效對主變流柜內(nèi)部進(jìn)行防潮,即使在雨水較多季節(jié)也能保證變流柜內(nèi)部空氣濕度在80%以下??諝鉂穸冗_(dá)不到造成IGBT炸裂條件,從而避免水汽遇冷液化附著在IGBT表面造成過電壓炸裂故障。
(3)在機(jī)車入庫檢修時(shí),打開主變流器蓋板并用干棉絲對變流器內(nèi)部各個(gè)和IGBT表面進(jìn)行擦拭;用便攜式吸塵器對死角處灰塵和浮灰進(jìn)行再清潔。利用秋整時(shí)期對HXD3型機(jī)車機(jī)械間進(jìn)行徹底保潔,尤其是走廊地板下和各電器柜頂部等容易落灰處進(jìn)行清潔,減少主變流器柜內(nèi)灰塵來源,避免灰塵附著在IGBT表面更容易吸附液化水蒸氣。
4 結(jié)束語
通過對機(jī)車主變流柜IGBT炸裂故障現(xiàn)象的理論分析,并針對故障發(fā)生的要因,提出了可行有效的技術(shù)預(yù)防措施,并在2017年主變流器CI單元體故障中取得明顯成效,炸裂事故下降超出預(yù)期目標(biāo)。
參考文獻(xiàn):
[1]HXD3B型電力機(jī)車牽引控制單元DCU2導(dǎo)致的故障判斷及處理措施[J].鐵道機(jī)車與動(dòng)車,2016(07):37-39.
[2]丁玉峰.HXD3型機(jī)車常見故障分析及處理措施[J].電力機(jī)車與城軌車輛,2013,36(02):76-78.
作者簡介:楊艷萍(1989-),女,甘肅定西人,碩士研究生,講師。