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聚甲醛工藝中屏蔽泵故障原因分析

2018-08-28 07:12普智勤
關(guān)鍵詞:日常維護(hù)

普智勤

摘 要:本文介紹了聚甲醛裝置中屏蔽泵常見(jiàn)故障原因分析和解決處理方法及防范措施以及屏蔽泵的日常維護(hù)內(nèi)容。

關(guān)鍵詞:屏蔽泵故障原因;日常維護(hù);原因分析

中圖分類(lèi)號(hào):TQ051.21 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

1 屏蔽泵的工作原理

普通離心泵的驅(qū)動(dòng)是通過(guò)聯(lián)軸器將泵的葉輪軸與電動(dòng)機(jī)軸相連接,使葉輪與電動(dòng)機(jī)一起旋轉(zhuǎn)而工作,而屏蔽泵是把泵和電機(jī)連在一起,泵和驅(qū)動(dòng)電機(jī)都被密封在一個(gè)被泵送介質(zhì)充滿的空間內(nèi),此空間內(nèi)只有靜密封,電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)子和泵的葉輪固定在同一根軸上,利用屏蔽套將電機(jī)的轉(zhuǎn)子和定子隔開(kāi)。定子的內(nèi)表面和轉(zhuǎn)子外表面裝有非磁性的耐腐蝕金屬薄板做成的定子屏蔽套和轉(zhuǎn)子屏蔽套,與輸送液體完全隔離開(kāi),使定子鐵芯和轉(zhuǎn)子鐵芯不受浸蝕,這種結(jié)構(gòu)取消了傳統(tǒng)離心泵具有的旋轉(zhuǎn)軸密封裝置,故能做到完全無(wú)泄漏。

2 聚甲醛工藝現(xiàn)狀介紹

神華寧煤年產(chǎn)6萬(wàn)噸聚甲醛裝置的聚甲醛工藝,是一個(gè)有毒有害物質(zhì)較多介質(zhì)易結(jié)晶易自聚,且自聚物硬度較大,腐蝕性較強(qiáng)的低壓精細(xì)化工工藝。為確保設(shè)備管線的性能和材質(zhì)滿足聚甲醛工藝生產(chǎn)裝置現(xiàn)場(chǎng)符合工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和工藝生產(chǎn)的要求,聚甲醛介質(zhì)物料輸送泵均采用帶夾套式屏蔽泵,主要是大連海密梯克和大連帝國(guó)兩種品牌的屏蔽泵。整個(gè)裝置共計(jì)164臺(tái)屏蔽泵。

3 故障現(xiàn)象

聚甲醛裝置屏蔽泵自2011年9月投入運(yùn)行,2013年開(kāi)始頻繁出現(xiàn)屏蔽泵絕緣值低跳車(chē),對(duì)定子進(jìn)行烘干處理僅能堅(jiān)持運(yùn)行兩周。全年累計(jì)絕緣值低損壞的屏蔽泵達(dá)15臺(tái),2014年因絕緣值低損壞的屏蔽泵達(dá)20臺(tái),2015年高達(dá)25臺(tái)。針對(duì)每年如此大的損壞量,我車(chē)間技術(shù)人員進(jìn)行了多方原因探究,并采取多種嘗試性解決措施。

4 原因分析

2016年1月車(chē)間成立屏蔽泵攻關(guān)小組,對(duì)屏蔽泵頻繁出現(xiàn)絕緣值低的實(shí)際情況進(jìn)行分析解決。下面就聚甲醛裝置屏蔽泵頻繁出現(xiàn)絕緣值低的原因分析進(jìn)行闡述。

4.1 屏蔽泵定子繞組質(zhì)量不過(guò)關(guān)

如果定子繞組漆包線有破損或者匝間短路,均會(huì)引起線圈短路,繞組絕緣值低。檢修時(shí)將檢測(cè)屏蔽泵絕緣值低的屏蔽泵的定子屏蔽套打開(kāi),發(fā)現(xiàn)定子繞組漆包線外觀完好,不存在破損。檢測(cè)繞組匝間也不存在短路現(xiàn)象。將線圈做烘干處理后,絕緣值良好,不存在偏低現(xiàn)象。根據(jù)繞組線圈檢測(cè)分析,確定定子繞組進(jìn)液。引起繞組進(jìn)液,有兩個(gè)原因,一是接線盒受潮進(jìn)水,二是定子屏蔽套磨損。

4.2 屏蔽泵接線盒受潮進(jìn)水

屏蔽泵接線盒線纜是唯一與定子繞組有直接相通線纜。如果接線盒受潮或者進(jìn)水,液體會(huì)順著接線盒內(nèi)的引出線滲入到定子繞組線圈內(nèi)。西北地區(qū)屬于干旱地區(qū)常年很少下雨,裝置區(qū)也未曾用水沖洗屏蔽泵接線盒,而且屏蔽泵接線的保護(hù)等級(jí)達(dá)到IP55級(jí)別,不會(huì)導(dǎo)致外部液體進(jìn)入接線盒內(nèi),為排除此項(xiàng)原因,逐個(gè)打開(kāi)有故障屏蔽泵的接線盒,接線盒內(nèi)無(wú)液體,衛(wèi)生清潔,接線端子無(wú)任何銹蝕現(xiàn)象。排除屏蔽泵接線盒受潮進(jìn)水這一原因。

4.3 屏蔽套磨損

定子屏蔽套磨損,液體進(jìn)入繞組線圈,導(dǎo)致定子繞組絕緣值低。檢查定子端板,無(wú)任何破損和裂紋。將屏蔽泵整個(gè)定子進(jìn)行著色,然后割開(kāi)定子屏蔽套,發(fā)現(xiàn)屏蔽套內(nèi)側(cè)滲漏有著色劑,確定導(dǎo)致定子繞組絕緣值偏低的原因是定子屏蔽套破損導(dǎo)致線圈進(jìn)液。用同樣的著色方法對(duì)轉(zhuǎn)子屏蔽套進(jìn)行檢查,發(fā)轉(zhuǎn)子屏蔽套也存在和定子屏蔽套一樣的破損。引起定子和轉(zhuǎn)子屏蔽套同時(shí)破損的原因是屏蔽泵腔體內(nèi)有硬質(zhì)物,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子和定子屏蔽泵受到磨損而破裂。

4.4 屏蔽泵入口前過(guò)濾器濾網(wǎng)目數(shù)偏低

為防止硬質(zhì)雜物進(jìn)入屏蔽泵損壞屏蔽套,聚甲醛裝置屏蔽泵前均安裝了Y型過(guò)濾器,若介質(zhì)內(nèi)存在硬質(zhì)金屬或大塊自聚物料,勢(shì)必會(huì)引起屏蔽泵屏蔽套的磨損。為提高介質(zhì)的過(guò)濾效果將Y型過(guò)濾器改為籃式過(guò)濾器,將原350目的濾網(wǎng)改為400目的濾網(wǎng),改造后屏蔽泵的損壞有所改善,但不是很明顯,依然存在多臺(tái)屏蔽泵屏蔽套磨損現(xiàn)象。

4.5 屏蔽泵伴熱不夠介質(zhì)自聚

因聚甲醛裝置介質(zhì)易結(jié)晶,且結(jié)晶物的硬度較大,屏蔽泵在運(yùn)行時(shí),易對(duì)屏蔽套或軸造成磨損。針對(duì)聚甲醛裝置這一工藝的特殊性,為防止輸送的介質(zhì)受環(huán)境溫度的影響而自聚,故聚甲醛裝置中輸送物料的屏蔽泵均采用夾套式保溫,設(shè)計(jì)之初采用50℃循環(huán)水進(jìn)行保溫,每年一到冬季,屏蔽泵因屏蔽套磨損損壞的現(xiàn)象較多。為排除這原因,將屏蔽泵的50℃夾套水改為80℃夾套水,且在屏蔽泵外部纏上蒸汽伴熱的銅管。經(jīng)此改造冬季屏蔽泵損壞的現(xiàn)象有所下降,但屏蔽泵屏蔽套磨損的現(xiàn)象依然存在。

4.6 工藝操作溫度的控制

聚甲醛工藝中輸送物料中含有甲酸,工藝操作溫度控制不到位,會(huì)導(dǎo)致介質(zhì)中甲酸含量超過(guò)設(shè)計(jì)值,甲酸含量較高,酸性較強(qiáng),久而久之會(huì)腐蝕屏蔽泵的部件,也會(huì)出現(xiàn)屏蔽套磨損的現(xiàn)象。針對(duì)這一推測(cè),制定屏蔽泵運(yùn)行的周期與工藝物料特性的對(duì)應(yīng)曲線表,根據(jù)曲線圖反應(yīng),工藝控制溫度高于設(shè)計(jì)溫度20%以上,屏蔽泵因腐蝕造成的磨損損壞現(xiàn)象就越多;工藝控制溫度低于設(shè)計(jì)溫度15%以下,屏蔽泵因物料自聚造成的磨損損壞現(xiàn)象較多。

4.7 屏蔽泵零部件的裝配

在屏蔽套磨損原因的查找中發(fā)現(xiàn),每個(gè)因屏蔽套損壞的屏蔽泵,屏蔽泵的轉(zhuǎn)子軸都有磨損造,軸套的配合間隙也超過(guò)原出廠時(shí)的裝配值。經(jīng)分析轉(zhuǎn)子軸之所以會(huì)磨損,是因?yàn)樘蓟栎S套內(nèi)部的金屬?gòu)椥砸r套與軸過(guò)渡配合。因聚甲醛裝置自身工藝的原因,系統(tǒng)內(nèi)介質(zhì)的甲酸含量較高,且部分介質(zhì)中還帶有少量硫酸,導(dǎo)致屏蔽泵的內(nèi)件被腐蝕。因這種腐蝕的產(chǎn)生,導(dǎo)致金屬?gòu)椥砸r套與軸之間的過(guò)渡配合逐漸變?yōu)殚g隙配合。泵運(yùn)行時(shí),金屬?gòu)椥砸r套和轉(zhuǎn)子軸的間隙配合引起金屬?gòu)椥砸r套與轉(zhuǎn)子軸發(fā)生相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng),致使轉(zhuǎn)子軸磨損,因轉(zhuǎn)子軸的磨損,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)徑向位移量就會(huì)增加,屏蔽泵運(yùn)行時(shí)轉(zhuǎn)子就會(huì)發(fā)生徑向竄動(dòng)。

5 解決及預(yù)防方法

根據(jù)以上對(duì)屏蔽泵頻繁故障的原因分析,我們從以下幾個(gè)方面采取以下措施進(jìn)行防范:

一是,預(yù)防屏蔽泵體內(nèi)介質(zhì)的結(jié)晶物積存。加大屏蔽泵入口前過(guò)濾器濾芯的目數(shù),防止管道內(nèi)結(jié)晶的物料進(jìn)入屏蔽泵;提高屏蔽泵夾套水的控制溫度和在泵體增加蒸汽伴熱,防止泵體內(nèi)介質(zhì)因溫度過(guò)低而結(jié)晶。

二是,嚴(yán)格控制輸送介質(zhì)的甲酸含量。加強(qiáng)工藝人員的操作管理,統(tǒng)一操作指令,記錄工藝狀況良好時(shí)的各工藝參數(shù),將操作溫度控制在設(shè)計(jì)溫度±10%。

三是,定期檢查屏蔽泵內(nèi)部件

化工裝置 一般是連續(xù)運(yùn)行,為了避免和減少屏蔽泵的突發(fā)性故障,根據(jù)介質(zhì)中酸含量的數(shù)值及停留的時(shí)間,對(duì)屏蔽泵實(shí)施定期檢查,主要檢查以下內(nèi)容:

(1)檢查滑動(dòng)軸承組件、軸承套磨損情況,測(cè)量其之間間隙;

(2)檢查緊固件腐蝕情況;

(3)檢查葉輪口環(huán)與耐磨盤(pán)磨損情況,測(cè)量間隙并修復(fù);

(4)檢查屏蔽板密封情況,并更換密封墊片;

(5)檢查定子屏蔽套與轉(zhuǎn)子屏蔽套磨損情況,測(cè)量間隙;

(6)檢查泵轉(zhuǎn)子竄量、測(cè)量轉(zhuǎn)子各部跳動(dòng);

(7)檢查電機(jī)外部接線相序及三相繞組絕緣;

(8)更換葉輪、耐磨板、滑動(dòng)軸承組件、滑動(dòng)軸承套、軸套、不銹鋼軸套、前后端軸承體、葉輪鎖緊螺母及緊固螺釘?shù)炔考?/p>

(9)檢查屏蔽泵夾套腐蝕情況,修復(fù)或更換外層夾套。

四是,減少屏蔽泵轉(zhuǎn)子的徑向竄動(dòng)。在金屬襯套內(nèi)部加裝一襯套,一是可以將金屬襯套與軸分離開(kāi),二者不發(fā)生接觸減少了磨損;二是加裝后可以減少金屬襯套與轉(zhuǎn)子軸發(fā)生相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)的阻力。經(jīng)試驗(yàn),因聚四氟乙烯材料耐磨性好,耐腐蝕性強(qiáng),且取材方便,最終選用聚四氟乙烯制作襯套并加裝使用。

6 運(yùn)行情況

自通過(guò)改造和維護(hù)以來(lái),未出現(xiàn)因定子屏蔽套及轉(zhuǎn)子屏蔽套磨損造成屏蔽泵返廠或外委維修,解決了屏蔽泵返廠或外委頻繁,造成設(shè)備無(wú)備用,運(yùn)行緊張的局面,且大幅度降低了此問(wèn)題外委維修費(fèi)用,同時(shí)改造后一并減少了其他零部件的磨損,降低了消耗。

參考文獻(xiàn)

[1]大連帝國(guó)屏蔽電泵有限公司.大連帝國(guó)屏蔽泵使用說(shuō)明書(shū)[Z].

[2]大連海米提克屏蔽泵業(yè)有限公司.大連海米提克屏蔽泵使用說(shuō)明書(shū)[Z].

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