羅偉忠
摘 要:本文針對NS300/200型凝結(jié)水升壓泵存在問題,進(jìn)行原因分析,確定技術(shù)改造方案并實(shí)施改造,取得了較好的效果,具有一定的借鑒價(jià)值。
關(guān)鍵詞:NS300/200型凝結(jié)水升壓泵;存在問題;原因分析;改造方案
中圖分類號(hào):TM621 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
0 概述
廣東粵華發(fā)電有限責(zé)任公司二期裝有兩臺(tái)N300MW汽輪發(fā)電機(jī)組,每臺(tái)機(jī)組各配置有兩臺(tái)NS300/200型凝結(jié)水升壓泵組,該泵組是火電廠中的重要輔機(jī)設(shè)備,用于將經(jīng)除鹽裝置化學(xué)處理后的凝結(jié)水升壓輸送至除氧器,汽輪發(fā)電機(jī)組正常運(yùn)行情況下一臺(tái)泵組運(yùn)行、一臺(tái)泵組備用。凝結(jié)水升壓泵為單級雙吸兩端支承水平中開臥式渦殼離心泵,泵兩端支承軸承為滑動(dòng)軸承,自由端設(shè)置一對向心推力球軸承以承受轉(zhuǎn)子殘余軸向力,推力軸承室為外掛式,軸承潤滑形式為稀油自帶油環(huán)飛濺潤滑,兩端軸封采用單端面單彈簧式機(jī)械密封,電機(jī)與泵采用彈性柱銷式靠背輪聯(lián)接,如圖1所示。
其技術(shù)規(guī)范如下:
額定流量:794m3/h;揚(yáng)程:204m水柱;額定轉(zhuǎn)速:2980 r/min;軸功率:550 kW;泵效率:80﹪。配用電機(jī)型號(hào):JK630-2型;電機(jī)功率:630kW;額定電壓:6000V。
1 存在的問題及原因分析
廣東粵華發(fā)電有限責(zé)任公司#5、#6機(jī)組的4臺(tái)NS300/200型凝結(jié)水升壓泵自投運(yùn)以來缺陷故障多,主要存在以下一些問題:
泵組啟動(dòng)后電機(jī)基座振動(dòng)大。經(jīng)現(xiàn)場分析這主要是由于電機(jī)安裝時(shí)原配的基座較單薄,加上電機(jī)自身重量重(440kg)和運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速高(2980 r/min),基座易產(chǎn)生變形、共振和由于地基下沉所引起的,造成了電機(jī)振動(dòng)值長期偏大超標(biāo)(軸承水平及垂直振動(dòng)值均>0.06mm),電機(jī)軸承易損壞,以及由于電機(jī)基座變形嚴(yán)重,給泵組檢修時(shí)校正中心工作帶來了很大的困難。
水泵兩端機(jī)械密封經(jīng)常出現(xiàn)泄漏。對解體水泵進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn)造成機(jī)械密封漏水的原因主要是動(dòng)、靜環(huán)密封面損壞、彈簧斷裂或是由于動(dòng)環(huán)卡澀所引起的。該泵兩端機(jī)械密封為2GY-100型單端面單彈簧式,動(dòng)環(huán)、彈簧和彈簧座隨泵轉(zhuǎn)子一起旋轉(zhuǎn),由于單彈簧機(jī)械密封面本身具有軸徑大、受壓力不均的先天結(jié)構(gòu)性缺陷,且由于彈簧和彈簧座在隨泵轉(zhuǎn)子高速轉(zhuǎn)動(dòng)過程中會(huì)產(chǎn)生變形,易造成彈簧斷裂、密封面磨損和動(dòng)環(huán)卡澀,從而造成機(jī)械密封大量泄漏。
水泵兩端支承軸承經(jīng)常出現(xiàn)振動(dòng)大、烏金磨損、燒瓦等問題。經(jīng)分析這主要是由于泵轉(zhuǎn)子靠背輪尺寸過大,使泵轉(zhuǎn)子驅(qū)動(dòng)側(cè)重量過重,造成轉(zhuǎn)子不平穩(wěn),軸瓦負(fù)載重以及軸承油室設(shè)計(jì)不合理,儲(chǔ)油量小、油溫不易控制和潤滑不良所造成的。
泵軸易出現(xiàn)劃傷、磨損、彎曲損壞等問題。這主要是由于該泵軸瓦與油擋設(shè)置為一體,且油擋材料為鋼質(zhì)、硬度較高,當(dāng)軸瓦烏金稍有磨損,泵軸即下沉與油擋碰磨,造成泵軸劃傷、磨損、嚴(yán)重時(shí)彎曲損壞。
水泵兩側(cè)軸承室經(jīng)常出現(xiàn)漏油的缺陷,軸承室需經(jīng)常進(jìn)行補(bǔ)油,并且漏油也嚴(yán)重污染了周圍的環(huán)境。經(jīng)分析這主要是由于泵兩側(cè)軸承室軸封依然采用易磨損、密封性差的羊毛氈密封,同時(shí)泵組靠背輪旋轉(zhuǎn)時(shí)由于鼓風(fēng)原理會(huì)在驅(qū)動(dòng)側(cè)軸端產(chǎn)生負(fù)壓易將該側(cè)軸承體內(nèi)的油吸出,以及推力軸承室采用外掛型式,與支承軸承室的連接面也易出現(xiàn)漏油的情況。
以上缺陷和問題的出現(xiàn),嚴(yán)重降低了水泵運(yùn)行的可靠性,影響了汽輪發(fā)電機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)由于需要經(jīng)常進(jìn)行檢修和更換備件,極大增加了檢修維護(hù)費(fèi)用和工作量,因此迫切需要進(jìn)行改造。
2 技術(shù)改造方案
我們根據(jù)以上的原因分析,經(jīng)過收資和調(diào)研,確定了以下技術(shù)改造方案:
(1)設(shè)計(jì)制作高強(qiáng)度整體焊接式電機(jī)基座進(jìn)行整體更換,并將原基座混凝土基礎(chǔ)重新進(jìn)行灌漿加固,以提高電機(jī)基座的強(qiáng)度,減少產(chǎn)生振動(dòng)的因素。
(2)進(jìn)行水泵機(jī)械密封改型,改為單端面多彈簧集裝式機(jī)械密封,提高軸封的密封性能,而且方便檢修和安裝,密封沖洗液由泵蓋上的沖洗孔自循環(huán)沖洗機(jī)械密封,并在沖洗水管路上加裝磁性過濾器,以提高沖洗水的潔凈度,提高機(jī)械密封的使用壽命。
(3)泵和電機(jī)靠背輪改用小直徑靠背輪,直徑由330mm改為260mm,重量由62kg減為40kg,同時(shí)靠背輪改用全封閉式護(hù)罩,消除轉(zhuǎn)子傳動(dòng)側(cè)偏重以及靠背輪帶風(fēng)量大、擾動(dòng)大的問題,同時(shí)還可減少鼓風(fēng)損失,提高效率。
(4)進(jìn)行水泵兩端軸承、軸承室整體改造:
①兩端選用新型支承滑動(dòng)軸承,軸瓦長度由原來70mm增加到90mm,增加軸瓦承力面積,增強(qiáng)其承載能力,并采用雙甩油環(huán)向軸瓦供油,提高潤滑效果,減少軸瓦磨損;支承軸承與油擋分開設(shè)置,分為兩個(gè)完全獨(dú)立的零件,油擋采用青銅材料,避免軸瓦磨損后油擋將軸頸劃傷以及磨損情況的發(fā)生。
②兩端采用新型軸承體,自由端支承軸承室與推力軸承室設(shè)計(jì)為一體,兩側(cè)軸承室軸封采用密封性能好、調(diào)節(jié)方便、青銅質(zhì)的迷宮式油封,徹底消除軸承室漏油的缺陷,而且新型軸承體油室比原來加大,儲(chǔ)油量由原來的0.28L加大到0.35L。
③取消軸承體與泵體間的定位止口,增加軸承體定位調(diào)整螺釘,方便檢修時(shí)調(diào)整轉(zhuǎn)子與靜子的同心度。
3 實(shí)施與結(jié)論
我們按照以上確定的技術(shù)改造方案,于2012年5月、2013年1月分別對廣東粵華發(fā)電有限責(zé)任公司#5、#6機(jī)A、B凝結(jié)水升壓泵實(shí)施了改造,改造后泵組運(yùn)行情況良好,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到了優(yōu)良,運(yùn)行可靠性大為提高,極大減輕了檢修維護(hù)工作量,降低了維護(hù)費(fèi)用,充分說明了以上的技術(shù)改造方案的可行性,具有一定的借鑒作用,可推廣至其他同類型機(jī)組。
參考文獻(xiàn)
[1]機(jī)械工程手冊編輯委員會(huì).機(jī)械工程手冊第5卷機(jī)械設(shè)計(jì)(二)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1982.
[2]馬平.沈陽水泵廠.NS300/200凝結(jié)水升壓泵安裝使用說明書[S].
[3]黃文泉.廣東粵華發(fā)電有限責(zé)任公司.N300MW汽輪機(jī)組檢修工藝規(guī)程[S].