朱 暉
(安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院 安徽馬鞍山 243000)
隨著我國鐵路建設(shè)跨越式發(fā)展,鐵路交通現(xiàn)代化的步伐正日益加快,國內(nèi)新造機車車輛和引進高速列車的快速增加,對車輪加工精度的要求也不斷提高。因為車輪加工機床屬于高投入的設(shè)備,利用現(xiàn)有普通機床進行數(shù)控系統(tǒng)改造就成為了一種、各較為理想的選擇。
車輪公司原有四臺501機床,雖然能夠很好地完成非精加工車輪的生產(chǎn),但是滿足不了高加工精度的要求,面臨被淘汰的尷尬狀況。該型號的機床主傳動和各刀架鋼性很好,整體結(jié)構(gòu)結(jié)實可靠,如果對其進行全面的數(shù)控化改造,不但能夠節(jié)約采購新機床的高額費用,而且避免浪費現(xiàn)有資源。
根據(jù)數(shù)控機床的基本特征,和現(xiàn)場的實際需求,我們對整個系統(tǒng)進行了設(shè)計。系統(tǒng)分為結(jié)構(gòu)改造和數(shù)控系統(tǒng)改造。
結(jié)構(gòu)改造包括刀架的滾珠絲杠改造、主軸驅(qū)動變速箱改造、液壓系統(tǒng)改造等,屬于機械液壓專業(yè),另外專門敘述。
本文著重介紹數(shù)控系統(tǒng)的選型和改造:分為數(shù)控系統(tǒng)、刀架伺服系統(tǒng)、主軸驅(qū)動系統(tǒng)等三個模塊。
數(shù)控系統(tǒng)是FUNAC公司的0系列的0—TTC系統(tǒng)。0—TTC系統(tǒng)是一種能控制雙路徑的CNC,是為能獨立控制雙刀架的車床設(shè)計使用的。
刀架伺服系統(tǒng)FUNAC系統(tǒng)的控制部分,通過軸板將伺服驅(qū)動系統(tǒng)連接起來。其中一路徑受系統(tǒng)結(jié)構(gòu)控制,而另一路徑受附加多軸卡控制。前一路為左刀架,另一路為右刀架。左刀架X,Z軸接在 AXE的軸板的第1,2軸上,而右刀架X,Z軸接在附加軸卡AXS的第5,6軸上。在控制系統(tǒng)方面是一個半閉環(huán)系統(tǒng),只通過串型α脈沖編碼器來進行位置,速度反饋。系統(tǒng)的檢測單位為1 μm。電機一轉(zhuǎn),刀架移動8mm。水平刀架以直徑來表示,垂直刀架以半徑來表示。
主軸驅(qū)動系統(tǒng):使用了西門子的6RA70主軸控制系統(tǒng),可調(diào)速。
主板是將各功能板連接起來,進行信號,指令傳遞并向各功能板提供電源。主CPU在主板上。左下角有六個發(fā)光LED管分別顯示運行、報警等系統(tǒng)信號。
電源模塊是向CRT/MDI,I/O板,主板提供,+24E,+15V,-15V,+5V,+24E電源。
現(xiàn)場使用的電源模塊型號是A16B-1212-0110。它有四組接口(CP11,CP12,CP14,CP15),我們只用了CP11,CP12,CP15三組。四組保險絲(F11,F(xiàn)12,F(xiàn)13,F(xiàn)14)
0系統(tǒng)可使用兩種PMC,既機床PMC —L,PMC —M。我們現(xiàn)場使用的是PMC—M型。在FUNAC系統(tǒng)中,PLC程序是以梯型圖來表示的,梯型圖是以PMC為編程平臺,利用PMC的指令來編制的。不同型號的PMC,其程序的步數(shù),功能指令,內(nèi)部繼電器,保持型存儲器的地址是不同的。順序程序的編程是從梯型圖的編制開始。梯型圖是用PMC的指令編制,梯型圖編制好后,并將它變換成機器語言指令,存儲在PMC—M板上的兩塊可讀寫存儲器(ROM)上。存入到存儲器的PLC程序有PMC的CPU逐條的高速讀出,并執(zhí)行。在PMC—M板中有兩塊ROM存儲器來存放機床的PLC程序。
來自機床側(cè)的和控制面板的輸入信號通過I/O板傳遞到控制系統(tǒng),主要是按鈕信號,限位開關(guān),繼點電器觸點或接近開關(guān)。并將從控制系統(tǒng)發(fā)出的輸出信號通過I/O板傳遞給機床,讓機床按指令運動。(如圖1所示)該板有M1,M2,M18,M19,M20,CS8接口:M1,M18,M20接的是輸入信號;M2,M19接的是輸出信號;CS8 是用來連接主板的。輸入信號的+24V電源是由電源模塊提供的(通過M1接口的29,30,31,32針提供的)。輸出信號的 +24V是由外部的+24E電源提供。
圖1 I/O板
該板是對信號進行邏輯運算。
存儲器板是用來接受系統(tǒng)操作面板的鍵盤輸入信號,提供串型數(shù)據(jù)傳送接口,主軸模擬量,位置編碼器接口,存儲機床數(shù)據(jù),零件加工程序,各種參數(shù)等。如圖2所示。
它有M27,M26,M12,M3,M5,M74,CCX5,CS11,CS12,CPA7接口。
M27:用來連接位置編碼器。
圖2 存儲器板
M26:用來模擬主軸,連接到6RA70主軸控制器。
M3 :用來連接MDI。
CCX5:用來連接9寸黑白顯示器。
M12:用來連接手搖脈沖發(fā)生器。
M5 :用來通訊(例如:傳零件加工程序)。
M74:用來通訊(例如:傳零件加工程序。本系統(tǒng)沒有用)
CPA7:用來連接備用電池(為防止停電時,機床數(shù)據(jù)丟失)。
CS11,CS12:用來連接主板。
我們所使用的機床的FUNAC 的CNC控制系統(tǒng)有兩個軸板,一個AXE基本軸,控制X,Y,Z,4th軸;另一個AXS擴展軸,控制5,6軸。FUNAC系統(tǒng)的控制部分通過軸板將伺服驅(qū)動系統(tǒng)連接起來,(在我們所使用的系統(tǒng)中)構(gòu)成了一個半閉環(huán)控制系統(tǒng)。用AXE軸板來提供左刀架的X軸,Z軸的進給指令,接受左刀架的X軸,Z軸反饋的位置信號。用擴展的AXS軸板來提供右刀架的X軸,Z軸的進給指令,接受右刀架的X軸,Z軸的反饋的位置信號。如圖3所示。
M184:給左刀架X軸驅(qū)動模塊的給定信號。
圖3 軸板
M185:來自左刀架X軸驅(qū)動電機編碼器的位置反饋信號。
M187:給左刀架Z軸驅(qū)動模塊的給定信號。
M188:來自左刀架Z軸驅(qū)動電機編碼器的位置反饋信號。
CP A12:備用電源用于絕對脈沖編碼器,本系統(tǒng)沒有用。
M204:給右刀架X軸驅(qū)動模塊的給定信號。
M205:來自左刀架X軸驅(qū)動電機編碼器的位置反饋信號。
M207:給左刀架Z軸驅(qū)動模塊的給定信號。
M208:來自左刀架Z軸驅(qū)動電機編碼器的位置反饋信號。
M206,M209:分離型位置編碼器,用于全閉環(huán)系統(tǒng)。
M28,M29:用于主軸控制。
我們選用的α伺服放大器的型號A06B—6089—H104。輸入交流220伏。都有內(nèi)裝型再生放電單元。再生放電單元就是當(dāng)負(fù)載慣量大時,加減速頻率高時,電機產(chǎn)生的再生能源,這些再生能源通過模塊背后的阻值為16歐姆的散熱片消耗掉。這兩種放大器使用的時A型接口。它的報警保護功能通過模塊前面的LED顯示出來。在模塊的下部有六個接口,我們所使用的系統(tǒng)中只用了兩個接口(JV1B,CX4)見圖4。
CX3,JA4, JF1, JS1B接口沒有用。
JV1B:與軸板相連。
CX4:使能信號。(與機床的急停信號和超程信號有關(guān),當(dāng)其中的一個信號斷開時,就將模塊的使能信號斷開。) 信號斷開時,就將模塊的使能信號斷開。)
圖4 接口布置圖
我們現(xiàn)場所用的電機都是交流伺服電機。1#,2#機床的X軸電機的型號α30/1200,額定輸出3.3 kW,30 NM。Z軸電機的型號α30B/1200,額定輸出3.3 kW,30 NM。Z軸電機所帶抱閘的輸入電壓為直流90伏,當(dāng)系統(tǒng)發(fā)出NC準(zhǔn)備好信號F149.7和伺服準(zhǔn)備好F148.6信號后,接通輸出信號Y49。0后,抱閘打開。X軸,Z軸交流伺服電機都帶有串型α脈沖編碼器作為位置,速度反饋。我們現(xiàn)場使用的伺服電機每轉(zhuǎn),刀架移動8 mm。
我們選用的主軸系統(tǒng)是西門子公司的6RA70主軸控制器。
在FUNAC系統(tǒng)中有兩種控制主軸電機的接口:主軸串型輸出接口和模擬輸出接口。主軸串型輸出接口可以控制兩個串型主軸,而模擬輸出接口只能控制一個模擬主軸。我們所使用的是模擬主軸。模擬主軸的速度是通過輸出模擬的10V直流電壓指令。他們是通過存儲板上的M26接口的7#和20#管腳輸出到6RA70主軸控制器,來控制主軸的速度。這里的10V電壓設(shè)定成主軸的最速度。主傳動的反饋的信號是通過主電機的測速發(fā)電機來傳送的。
圖5 各功能板的連接圖
以左刀架的Z軸為例。(其他各軸是一樣的)
從圖中我們可以看到,它是一個半閉環(huán)控制系統(tǒng)。給定是電壓信號,反饋信號是以脈沖信號來傳遞的,通過控制單元將脈沖信號轉(zhuǎn)變成電壓信號,與給定電壓信號進行比較。
圖6 軸板(AXE,AXS)與伺服驅(qū)動的連接示意圖
較為老舊的501機床經(jīng)過數(shù)控改造以后,加工精度大大提高,達到了加工高精度車輪的要求。改造后的機床動作控制準(zhǔn)確有效;PLC程序編制、修改方便快捷;NC程序的輸入簡單明了。因為大量采用該公司常用設(shè)備的模塊,使得備件通用性強,降低了使用成本。
數(shù)控機床自投入運行以來,其圖形化的人機交互界面為操作及維護提供了簡潔可靠的方法,該機床可靠性較好,加工精度高,使生產(chǎn)效率大大提高,有利地促進了公司的生產(chǎn)。
參考文獻
[1] 何玉安. 數(shù)控技術(shù)及其應(yīng)用[M].北京:機械工業(yè)出版社,2011
[2] 錢 平. 伺服系統(tǒng)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2011