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燒結(jié)機提產(chǎn)能降能耗改造實踐

2018-09-04 09:52賈友劍姜興軍李貢生王宏偉
山東冶金 2018年4期
關(guān)鍵詞:點火器燒結(jié)機側(cè)板

張 明,賈友劍,姜興軍,李貢生,王宏偉

(山鋼股份萊蕪分公司 煉鐵廠,山東 萊蕪271104)

1 前言

山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠有3臺105 m2燒結(jié)機和1臺265 m2燒結(jié)機,自投產(chǎn)以來,1#、2#燒結(jié)機臺車部件、點火器等關(guān)鍵設(shè)備已嚴(yán)重老化變形,漏風(fēng)率高,限制了燒結(jié)礦產(chǎn)、質(zhì)量的提升并導(dǎo)致能耗升高。2017年隨著鋼鐵市場形勢的好轉(zhuǎn),高爐產(chǎn)能提升,而老區(qū)燒結(jié)礦有3 000 t以上的缺口。為緩解燒結(jié)礦緊張的被動局面,2017年5月對老區(qū)1#、2#燒結(jié)機進行技術(shù)升級改造,更換2臺燒結(jié)機舊臺車、臺車密封裝置、點火器及其他重要設(shè)施。投產(chǎn)后設(shè)備運行良好,增產(chǎn)降耗效果明顯,各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)取得新突破。

2 燒結(jié)機現(xiàn)狀分析

2.1 臺車本體漏風(fēng)

燒結(jié)機臺車在生產(chǎn)過程中其側(cè)板與原燃料直接接觸,長期在高低溫交變的環(huán)境下工作,側(cè)板承受高低溫循環(huán)、交變產(chǎn)生的熱應(yīng)力,而側(cè)板結(jié)構(gòu)是兩段式,下段與臺車本體、與上段都是螺絲連接,常因熱侵螺絲與側(cè)板彎曲變形過早損壞,造成側(cè)板下段與臺車本體之間、側(cè)板上下兩段之間出現(xiàn)縫隙。另外,側(cè)板兩端與臺車本體留有1 mm的設(shè)計間隙,加之臺車與臺車之間有縫隙,僅臺車本體導(dǎo)致的漏風(fēng)占總風(fēng)量約30%,對產(chǎn)質(zhì)量影響非常嚴(yán)重。

2.2 密封滑道漏風(fēng)

原臺車彈性滑板的密封使用雙板簧密封滑道,滑板與滑槽之間用兩個通長的彈簧板相連,滑板受力均勻,整體結(jié)構(gòu)密封效果較好,但缺點是滑道必須靠潤滑油長期潤滑,若潤滑不良造成滑道磨損快,會造成大量漏風(fēng)。3臺機每月油耗約8.5萬t左右,導(dǎo)致燒結(jié)礦成本居高不下。

2.3 點火器結(jié)構(gòu)布局不合理

原燒結(jié)機所用點火器為雙斜式,其結(jié)構(gòu)布局不合理,燒嘴經(jīng)常堵塞,臺車寬度方向火焰不均勻,后嘗試雙排燒嘴僅使用一排,其點火效果差并且煤氣消耗較高,制約了燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量。

3 燒結(jié)機技術(shù)改造

3.1 燒結(jié)機臺車升級改造

燒結(jié)機臺車側(cè)板原來為兩段式結(jié)構(gòu),漏風(fēng)率高,經(jīng)研究對1#、2#燒結(jié)機臺車進行技術(shù)升級改造,采用下側(cè)板與臺車主體成一體的新型臺車。臺車采用樹脂砂整體鑄造而成,鑄件消除鑄造應(yīng)力,鑄件表面光滑,毛刺用砂輪打光,臺車與側(cè)板之間不再留有間隙,全部孔型都用鉆模加工,上側(cè)板大約高400 mm與下部用3個螺栓連接。此結(jié)構(gòu)有效提高臺車的密封性,大大降低了臺車的漏風(fēng)率。另外,所有鑄件金相組織球化率>85%,P<0.06%、S<0.025%。臺車側(cè)板內(nèi)側(cè)均布有若干耐磨導(dǎo)熱襯板,并通過緊固裝置與側(cè)板本體相固定,避免了側(cè)板本身與原燃料直接接觸,減少了變形與損壞,避免了欄板附近布料參差不齊現(xiàn)象,減輕了抽風(fēng)邊緣效應(yīng),改善了邊緣點火效果,使燒結(jié)礦強度和外觀質(zhì)量得到改善,提高了臺車的整體穩(wěn)定性。

3.2 臺車滑道密封裝置的技術(shù)改造

燒結(jié)機臺車密封方式以往采用雙板簧密封滑道,密封效果差,且日常運行中必須用油潤滑。為此,開發(fā)應(yīng)用非剛性無油滑道密封裝置,利用負(fù)壓吸附原理,在抽風(fēng)產(chǎn)生負(fù)壓作用下,柔性非金屬帶與上滑道緊密貼合。此滑道密封裝置不僅結(jié)構(gòu)簡單易安裝,而且不需要潤滑,節(jié)省大量油脂消耗,且密封袋使用壽命長,降低了燒結(jié)能耗。

3.3 主抽風(fēng)機到燒結(jié)風(fēng)箱系統(tǒng)改造

日常生產(chǎn)中該段漏風(fēng)主要有燒結(jié)機主抽風(fēng)機系統(tǒng)漏風(fēng)、燒結(jié)機機頭除塵系統(tǒng)漏風(fēng)、燒結(jié)機卸灰系統(tǒng)漏風(fēng)、燒結(jié)機風(fēng)箱系統(tǒng)漏風(fēng)。為了降低漏風(fēng),對卸灰閥進行升級改造,更換傳統(tǒng)的配重杠桿式雙層卸灰閥,采用新型復(fù)式電動雙層卸灰閥。新型卸灰閥采用雙密封的卸灰過程,使系統(tǒng)始終處于密封狀態(tài),風(fēng)箱負(fù)壓不受影響,避免了傳統(tǒng)卸灰閥卸灰時的漏風(fēng)現(xiàn)象。另外,為了進一步降低有害漏風(fēng),對風(fēng)箱進行大面積挖補、風(fēng)箱屋脊改造性封堵、大煙道漏點封堵噴涂、機尾密封板漏點封堵等,從而降低了漏風(fēng)率。

3.4 節(jié)能降耗項目升級改造

3.4.1 節(jié)能型點火器的應(yīng)用

燒結(jié)機點火器改造前極易堵塞,受煤氣壓力波動影響較大,日常生產(chǎn)中在線疏通或檢修蒸汽疏通,點火效果相對有所改善,但維持時間不長。為改善現(xiàn)狀,采用節(jié)能型點火器。新型點火保溫爐由點火段、保溫段組成。設(shè)計采用焦?fàn)t煤氣為燃料,常溫空氣作為助燃風(fēng),點火段與保溫段采用可分離式螺栓連接,點火段爐頂設(shè)有兩排雙斜式主燒嘴和兩臺邊部強化點火燒嘴,第1排為10個燒嘴,第2排為9個燒嘴。點火段側(cè)墻上設(shè)有2個觀測孔,每側(cè)各1個。點火段爐頂設(shè)有溫度檢測點2個,側(cè)墻板上設(shè)爐膛壓力取樣點1個。

新型點火器結(jié)構(gòu)特點:耐火內(nèi)襯采用預(yù)制塊結(jié)構(gòu)、無水冷結(jié)構(gòu);爐體鋼結(jié)構(gòu)采用分段、組合框架、滾輪行走結(jié)構(gòu);爐前管道與點火爐燒嘴采用鋼管硬連接結(jié)構(gòu),爐前煤氣管道設(shè)雙球閥。其拋棄耐材澆筑后逐步升溫烘爐工藝,采用預(yù)制組裝邊生產(chǎn)邊烘爐新工藝,新型點火器前排10火嘴,后排9火嘴同時點火,真正實現(xiàn)雙斜式雙排點火;同時降低爐膛高度200 mm,縮短點火火焰與布料料面距離,煤氣燃燒熱量得以充分利用;另外,縮短煤氣與助燃風(fēng)混合后火嘴長度,實現(xiàn)提高點火強度,延長點火時間,設(shè)備安全、高效、低耗、長壽運行的目的。

3.4.2 熱風(fēng)點火節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用

帶冷機高溫段、中溫段廢氣用于鍋爐產(chǎn)生蒸汽,低溫段約150~200℃的廢氣尚未加以利用。若將低溫段廢氣同部分高溫段廢氣混合至250℃左右后輸送至點火系統(tǒng)助燃,既可降低點火保溫爐煤氣消耗,又能減少廢氣量的排放。結(jié)合現(xiàn)場實際狀況,現(xiàn)有煤氣主管道不變,對部分空氣管道進行改造,新增回?zé)犸L(fēng)管路。原點火器保溫段熱風(fēng)管道在助燃風(fēng)機平臺頂部,熱風(fēng)為帶冷機高溫段、中溫段廢氣,直接將熱風(fēng)管道的熱風(fēng)引至多管除塵器,經(jīng)過除塵后的熱風(fēng)經(jīng)回?zé)犸L(fēng)機送至助燃空氣管道點火,除塵灰直接放至平臺下部的返礦皮帶。

3.4.3 提高料溫技術(shù)改造

為了有效提高混合料溫度,將雙機余熱鍋爐預(yù)熱器和汽包進行更換,提高余熱鍋爐蒸汽壓力,保證自產(chǎn)蒸汽供應(yīng)和蒸汽質(zhì)量,為提高料溫提供保障。同時,對3臺機小礦槽蒸汽噴嘴進行改造,由單排式6個噴嘴改為環(huán)繞式22個噴嘴,使進入小礦槽的蒸汽量增加,混合料的預(yù)熱更加均勻,預(yù)熱效果得到改善,改造后混合料溫由40~50℃提高到70℃左右,超出廢氣露點溫度,燒結(jié)過程過濕層厚度明顯降低,改善了過程透氣性,使燒結(jié)礦的產(chǎn)質(zhì)量得到提升。

3.5 其他工藝技術(shù)改造

1)將1#、2#燒結(jié)機筒體襯板更換成耐磨防粘料襯板,提高混合機混勻制粒能力,改善料層透氣性;2)對1#、2#燒結(jié)機小礦槽擴容改造,長度由2 700 mm改為3 200 mm,寬度由1 400 mm改為1 650 mm,礦槽襯板采用不銹鋼材料,提高泥輥轉(zhuǎn)速;3)將1#、2#機七輥布料器提高50 mm,使從泥輥給料機滾出的混合料落于七輥布料器第1根輥子上,延長混勻料在布料器上的滾動時間,擴大混勻料布料器上利用面,同時使混合料向下速度加快,松散了混合料,使落到臺車料面上料的粒度偏析增大,混合料在臺車由下而上產(chǎn)生分級布料,改善了料層透氣性。

3.6 改造效果

燒結(jié)機關(guān)鍵設(shè)施技術(shù)升級改造后,各項參數(shù)及經(jīng)濟指標(biāo)得到改善,節(jié)能效果顯著,參數(shù)對比見表1。

表1 1#、2#燒結(jié)機改造前后關(guān)鍵參數(shù)及指標(biāo)變化情況

4 結(jié)語

山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠通過對燒結(jié)機進行技術(shù)升級改造,降低了漏風(fēng)率,提升了燒結(jié)產(chǎn)能,日均增產(chǎn)燒結(jié)礦550 t,年節(jié)約電費248.4萬元。新型點火器及熱風(fēng)燒結(jié)工藝技術(shù)的改造應(yīng)用,使2#燒結(jié)機節(jié)約煤氣消耗年創(chuàng)效益180萬元,新技術(shù)推廣到其余3臺燒結(jié)機,年增效益720萬元以上。

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