劉 銳,夏小街
(1上海嘉德環(huán)境能源科技有限公司,上海200032;2福建三鋼閩光股份有限公司,福建 三明365000)
軋鋼加熱爐鋼坯支撐梁采用汽化冷卻循環(huán)技術(shù)已經(jīng)非常成熟,現(xiàn)在已經(jīng)被廣泛應(yīng)用到加熱爐的新建及改造項(xiàng)目中。加熱爐支撐梁采用汽化冷卻可以節(jié)省冷卻循環(huán)系統(tǒng)工業(yè)用水量,可減輕鋼坯上水梁滑塊遮蔽黑印,減小鋼坯斷面溫差,提高鋼坯加熱質(zhì)量。汽化冷卻系統(tǒng)管路較水冷卻系統(tǒng)管路使用壽命延長(zhǎng),減少對(duì)循環(huán)管路維護(hù)和檢修方面的經(jīng)濟(jì)投入。應(yīng)用汽化冷卻循環(huán)系統(tǒng)可以產(chǎn)生蒸汽副產(chǎn)品,節(jié)省了利用其他方式生產(chǎn)蒸汽造成的能源消耗。利用汽化冷卻循環(huán)方式生成大量蒸汽的綜合利用相當(dāng)廣泛,采用專業(yè)方法技術(shù)將此部分蒸汽有效利用將會(huì)創(chuàng)造出較大的額外價(jià)值,有效利用了汽化蒸汽,既避免了蒸汽資源的浪費(fèi),同時(shí)也節(jié)約了因特定需要而直接對(duì)用煤或者電能的消耗,從而降低了環(huán)境污染。
福建三鋼閩光股份有限公司高線廠一線加熱爐支撐梁冷卻系統(tǒng)原設(shè)計(jì)為水冷卻方式。多年的生產(chǎn)使系統(tǒng)老化,同時(shí)也暴露出水冷卻方式的諸多不利之處,為此決定利用加熱爐項(xiàng)目改造機(jī)會(huì)將支撐梁水冷卻循環(huán)改為汽化冷卻循環(huán),并結(jié)合蒸汽發(fā)電技術(shù)配置1套蒸汽余熱發(fā)電機(jī)組,將汽化冷卻循環(huán)產(chǎn)生的余熱蒸汽有效循環(huán)利用并創(chuàng)造效益。
加熱爐支撐梁汽化冷卻系統(tǒng)改造任務(wù)由上海嘉德環(huán)境能源科技有限公司完成,蒸汽發(fā)電機(jī)組(包括一級(jí)和二級(jí)兩級(jí)蒸汽余熱發(fā)電機(jī)組)設(shè)計(jì)安裝任務(wù)由其他專業(yè)單位完成。為使兩個(gè)項(xiàng)目在蒸汽資源利用銜接上互相匹配,汽化冷卻系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)參數(shù)定為:汽包蒸汽壓力1.3 MPa,蒸汽溫度194℃,蒸汽產(chǎn)量為4 t/h,正常系統(tǒng)補(bǔ)水量3~5 t/h,汽包蒸汽排放壓力可以隨蒸汽發(fā)電機(jī)的需要調(diào)節(jié)。蒸汽一級(jí)發(fā)電機(jī)組為汽液全流動(dòng)螺桿動(dòng)力發(fā)電機(jī),設(shè)計(jì)參數(shù):進(jìn)汽壓力1.0 MPa,進(jìn)汽溫度182℃,蒸汽使用流量4 t/h,排汽壓力0.01 MPa,排汽溫度102℃。二級(jí)發(fā)電機(jī)組為蒸汽型螺桿膨脹發(fā)電機(jī),它只需利用一級(jí)發(fā)電機(jī)組排出的蒸汽即可工作發(fā)電,此發(fā)電機(jī)組適合采用各形態(tài)的低品低溫?zé)嵩?,允許介質(zhì)熱參數(shù)壓力、溫度、流量大范圍波動(dòng),運(yùn)行安全平穩(wěn)、安裝維護(hù)方便,并且發(fā)電機(jī)組內(nèi)效率可高達(dá)70%~85%。
汽化冷卻系統(tǒng)配置設(shè)備及部件:軟水箱1座,大氣式熱力除氧器1套,排污擴(kuò)容器1臺(tái),取樣冷卻器2個(gè),磷酸鹽加藥裝置1臺(tái),汽包1臺(tái),軟水泵2臺(tái),給水泵3臺(tái),熱水循環(huán)泵3臺(tái),旋轉(zhuǎn)接頭和聯(lián)箱組件2套,設(shè)備系統(tǒng)管路及閥門配件等。
一級(jí)汽液全流動(dòng)螺桿動(dòng)力發(fā)電機(jī)組由動(dòng)力機(jī)主機(jī)、底座、發(fā)電機(jī)、減速機(jī)、油潤(rùn)滑冷卻系統(tǒng)、水冷卻循環(huán)系統(tǒng)、調(diào)速控制系統(tǒng)組成。二級(jí)蒸汽型螺桿膨脹機(jī)組由預(yù)熱器、蒸發(fā)器、油分離器、膨脹機(jī)發(fā)電機(jī)、冷凝器、液體泵、控制系統(tǒng)等組成。兩套發(fā)電機(jī)組占地面積小,設(shè)備安裝及日常維護(hù)。
汽化冷卻系統(tǒng)和蒸汽發(fā)電機(jī)組結(jié)合應(yīng)用的工作流程如圖1所示。
圖1 組合應(yīng)用工作流程
汽化冷卻系統(tǒng)和蒸汽發(fā)電機(jī)組投入運(yùn)行后,設(shè)備系統(tǒng)運(yùn)行安全穩(wěn)定,減少了系統(tǒng)日常維護(hù),降低了加熱爐操作人員的工作強(qiáng)度,提高了加熱爐的鋼坯生產(chǎn)質(zhì)量,同時(shí)系統(tǒng)產(chǎn)生的蒸汽也滿足了發(fā)電機(jī)組投入正常的運(yùn)轉(zhuǎn),達(dá)到了汽化系統(tǒng)的預(yù)期設(shè)計(jì)目標(biāo)。在加熱爐日常生產(chǎn)運(yùn)行下,將汽化系統(tǒng)生產(chǎn)的蒸汽全部供給發(fā)電機(jī)組,蒸汽發(fā)電機(jī)組發(fā)電并入廠內(nèi)部電網(wǎng)供生產(chǎn)用電。即使蒸汽發(fā)電機(jī)組停運(yùn)不發(fā)電,也可將蒸汽直接并入公司蒸汽管網(wǎng),蒸汽輸出結(jié)算單價(jià)為60元/t的蒸汽收益。
氣化冷卻及蒸汽發(fā)電機(jī)組兩項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用投入和效益產(chǎn)出兩方面數(shù)據(jù)對(duì)比,從中可以更直觀地看出兩項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用的投資回收期,更有力說明兩項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用價(jià)值。
1)汽化冷卻系統(tǒng)和蒸汽發(fā)電機(jī)組投入使用后全部實(shí)現(xiàn)自動(dòng)檢測(cè)、控制,不需要特意安排手動(dòng)操作崗位,日常點(diǎn)檢隨加熱爐其他設(shè)備同時(shí)進(jìn)行,在加熱爐崗位定員上減少1或2人的工作崗位,每月可以節(jié)省支出3 000~6 000元。
2)相對(duì)于閉路水冷,采用汽化冷卻方式平均每天可以節(jié)省系統(tǒng)用水、電綜合費(fèi)用470.8元,相對(duì)于開路水冷平均每天可以節(jié)省系統(tǒng)用水、電綜合費(fèi)用6 220元。加熱爐原采用的是閉路水冷方式,按系統(tǒng)日常節(jié)省開支470.8元計(jì)入,但是在使用閉路水冷循環(huán)冷卻系統(tǒng)中要增加一項(xiàng)凈環(huán)水冷卻塔的使用和維護(hù)費(fèi)用,每年冷卻塔減速機(jī)維護(hù)費(fèi)用為1.5萬元,風(fēng)機(jī)維護(hù)費(fèi)用為0.5萬元,共計(jì)2萬元。
3)一級(jí)發(fā)電機(jī)組建設(shè)直接投資費(fèi)用165萬元,一級(jí)發(fā)電機(jī)組目前工作平均每小時(shí)發(fā)電量為80 kW,廠內(nèi)用電核算價(jià)格0.6元/(kW·h),每日一級(jí)發(fā)電機(jī)組效益為1 152元,4 a即可收回本機(jī)組投資。二級(jí)發(fā)電機(jī)組建設(shè)采用合同能源管理模式,5 a后機(jī)組歸業(yè)主自行管理,本機(jī)組至少可以保運(yùn)10 a連續(xù)使用不大修。二級(jí)發(fā)電機(jī)組目前工作平均每小時(shí)發(fā)電量為160 kW,仍按0.6元/(kW·h)核計(jì),每日發(fā)電效益為2 304元。
4)在蒸汽發(fā)電機(jī)組不投入運(yùn)行情況下,按照三鋼廠內(nèi)的蒸汽核算標(biāo)準(zhǔn)60元/t計(jì),在汽化系統(tǒng)蒸汽不用于發(fā)電只是輸出情況下,仍可有2 880元收益(按2 t/h蒸汽產(chǎn)出)。氣化冷卻系統(tǒng)改造總投資約130萬元,折算后2 a內(nèi)可將改造費(fèi)用回收。
由以上數(shù)據(jù)看出,汽化冷卻系統(tǒng)和蒸汽發(fā)電機(jī)組投入運(yùn)行雖然改造建設(shè)一次性投入稍大,但是項(xiàng)目的長(zhǎng)遠(yuǎn)效益非??捎^,項(xiàng)目的建設(shè)投資最長(zhǎng)在自身收益5 a內(nèi)回補(bǔ)完,之后將為各項(xiàng)目創(chuàng)造凈利益。