嚴(yán)國(guó)仙 韓舉宇 陳 強(qiáng) 夏 天
上海市政建設(shè)有限公司 上海 200438
頂管是一種敷設(shè)地下管線的非開挖施工技術(shù),它無(wú)需大面積的地面開挖且可穿越公路、橋梁、鐵路、地面構(gòu)筑物等多種障礙,現(xiàn)已被大量運(yùn)用在給排水、石油、天然氣等各種市政管線工程之中,取得了良好的應(yīng)用效果。泥水平衡頂管施工技術(shù)運(yùn)用在沿海淤泥質(zhì)黏土、淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土的軟土地區(qū)中較多,但在土質(zhì)較密實(shí)、土體強(qiáng)度較高且含有直徑較大姜結(jié)石的砂性土層中運(yùn)用較少,也缺少類似工程經(jīng)驗(yàn)。
常州市江邊污水處理廠管網(wǎng)擴(kuò)建工程位于常州市新北區(qū),頂管穿越土層主要以粉砂夾粉土為主(局部混少量姜結(jié)石)。本工程采用面板式泥水平衡頂管機(jī)施工掘進(jìn),但在施工過程中,其W10~W9頂管段遇到了刀盤泥水倉(cāng)不進(jìn)土以致進(jìn)土不暢、粉砂夾粉土堵塞刀盤進(jìn)土口、頂進(jìn)困難的難題。為解決這一難題,從地質(zhì)土層特點(diǎn)、頂管機(jī)類型、實(shí)際施工狀況3個(gè)方面分析了大口徑面板式泥水平衡頂管機(jī)刀盤堵塞進(jìn)土口的主要原因;分析了姜結(jié)石堵塞泥水倉(cāng)及排泥管路的主要原因,提出了適應(yīng)性改進(jìn)措施,對(duì)以后類似工程具有一定的參考意義[1-3]。
常州市江邊污水處理廠管網(wǎng)擴(kuò)建工程W10~W9頂管段,管線沿長(zhǎng)江北路由W10工作井向北到W9接收井進(jìn)行敷設(shè)。施工過程中,W10工作井頂進(jìn)約40 m時(shí)遇到刀盤泥水倉(cāng)不進(jìn)土以致進(jìn)土不暢、粉砂夾粉土堵塞刀盤進(jìn)土口的問題;頂進(jìn)約485 m時(shí)又遇雙層大直徑姜結(jié)石堵塞泥水倉(cāng)出水口及排泥管路,造成頂進(jìn)困難的問題。本段為φ2 200 mm鋼筋混凝土管頂管,直線頂進(jìn),長(zhǎng)度687 m。
本段頂管埋深約為11 m,主要穿越⑤1粉砂夾粉土層中,局部穿越⑤2粉砂層,上覆土層為③1黏土層。對(duì)頂管施工影響較大的地下水主要為淺層承壓水,穩(wěn)定水位在地面以下8.70~10.40 m。
本段頂管從出洞開始均保持正常頂進(jìn),頂力、掘進(jìn)速度、扭矩雖會(huì)有一定的波動(dòng),但均保持在正常范圍內(nèi)。而當(dāng)頂管頂進(jìn)至第16節(jié)管節(jié),即40 m時(shí),遇到了泥水倉(cāng)不進(jìn)土的問題,此時(shí)出泥量較少,頂力出現(xiàn)異常,千斤頂油壓達(dá)24 MPa,換算頂力約為5 880 kN,驅(qū)動(dòng)電機(jī)電流達(dá)110 A,已接近電機(jī)額定電流值,但依然不能頂進(jìn)?,F(xiàn)場(chǎng)排泥管所排泥水顏色較清,含泥量較低,進(jìn)土不暢。
為此,對(duì)本段頂管第1~16節(jié)管節(jié)從出洞、正常頂進(jìn)到不能頂進(jìn)這一過程的施工參數(shù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)(表1)。
頂管理論總頂力由管道與土層的摩阻力和頂管機(jī)的迎面阻力構(gòu)成,具體可采用公式(1)進(jìn)行計(jì)算:
F——總頂力,kN;
F1——管道與土層的摩阻力,kN;
F2——頂管機(jī)的迎面阻力,kN。
2.2.1 頂管機(jī)摩阻力計(jì)算
管道與周圍土體的摩阻力可采用公式(2)進(jìn)行計(jì)算:
表1 頂力、頂進(jìn)速度統(tǒng)計(jì)
式中:D——管道外徑,為2.665 m;
L——管道頂進(jìn)長(zhǎng)度,為43.2 m,考慮機(jī)頭長(zhǎng)度;
fk——管道外壁與土的平均摩阻力,為4 kPa。
經(jīng)計(jì)算,F(xiàn)1=1 446 kN。
2.2.2 頂管機(jī)的迎面阻力計(jì)算
根據(jù)上海市頂管施工規(guī)程,以頂管機(jī)刀盤下部1/3處的被動(dòng)土壓力為依據(jù)計(jì)算迎面阻力,具體采用公式(3)進(jìn)行計(jì)算:
式中:Ep——頂管機(jī)下部1/3處的被動(dòng)土壓力,kPa。
Ep可采用水土分算或水土合算計(jì)算模式進(jìn)行。因頂管穿越土層的黏聚力較小,故計(jì)算中忽略其影響。
水土分算時(shí),按公式(4)進(jìn)行計(jì)算:
水土合算時(shí),按公式(5)進(jìn)行計(jì)算:
式(4)、(5)中:γ——粉砂夾粉土的重度,為18.5kN/m3;
γ'——粉砂夾粉土的有效重度,為8.5 kN/m3;
γw——水的重度,為10kN/m3;
h——頂管機(jī)下部1/3處的埋深,取11 m;
kp——被動(dòng)土壓力系數(shù),計(jì)算取為2.74。
經(jīng)計(jì)算,水土分算時(shí),F(xiàn)2=2040kN;水土合算時(shí),F(xiàn)2=3111kN。采用水土合算計(jì)算的頂管機(jī)迎面阻力比水土分算計(jì)算的頂管機(jī)迎面阻力大1071 kN。
因頂管上覆土層以粉砂夾粉土為主,故Ep宜采用水土分算,即迎面阻力F2為2040kN比較合理。綜上,理論總頂力F=F1+F2=2040+1 446=3 486 kN。
在迎面阻力的理論計(jì)算中采用被動(dòng)土壓力強(qiáng)度,但一般情況下迎面阻力??刂圃谥鲃?dòng)土壓力與被動(dòng)土壓力之間,而遠(yuǎn)達(dá)不到被動(dòng)土壓力強(qiáng)度。理論頂力較實(shí)際頂力要偏大,現(xiàn)最大頂力為5 880 kN,遠(yuǎn)大于計(jì)算理論頂力3486kN,頂力極不正常。
因頂進(jìn)距離短,故頂力遠(yuǎn)達(dá)不到5880kN,且所排泥水較為清淡,含泥量較低,為確定是何原因?qū)е逻M(jìn)土不暢,我們決定打開頂管機(jī)泥水倉(cāng)人孔蓋,對(duì)泥水倉(cāng)進(jìn)行檢查。
為了確保開人孔蓋的安全,在機(jī)頭位置打2口降水井,將水位降到機(jī)頭以下2 m左右(圖1)。
圖1 深井平面示意
降低地下水位后,打開人孔蓋發(fā)現(xiàn)泥水倉(cāng)內(nèi)沒有泥土,刀盤上的進(jìn)土口及刀頭之間的間隙全部被土體堵塞(圖2)。
圖2 土體堵塞刀盤
開倉(cāng)后確認(rèn)為粉砂夾粉土將刀盤進(jìn)土口、刀盤刀頭之間的間隙全部堵塞,結(jié)合排泥管所排泥水顏色較為清淡、含泥量較少、頂力較大、無(wú)法頂進(jìn)等情況,初步判斷為刀盤不進(jìn)土,造成悶頂現(xiàn)象。堵塞刀盤進(jìn)土口及刀盤刀頭之間間隙,降低刀盤的切土效率是導(dǎo)致進(jìn)土不暢、掘進(jìn)困難的主要原因。
頂管施工時(shí),因土層強(qiáng)度較高、砂性土層的致密性、刀盤開口率較小、施工參數(shù)控制不合理等各方面原因?qū)е峦馏w逐漸堵塞刀盤進(jìn)土口。土體堵塞刀盤進(jìn)土口后,首先增大刀盤扭矩,降低切土效率,進(jìn)而增大頂力;而頂力增大反作用于粉砂夾粉土層上,將其壓密,強(qiáng)度提高,進(jìn)一步造成切土困難,降低切土效率,最終造成掘進(jìn)困難,具體可從以下幾個(gè)方面分別進(jìn)行分析。
2.4.1 扭矩
頂進(jìn)過程中,刀盤扭矩首先變大,具體表現(xiàn)為驅(qū)動(dòng)電機(jī)電流的迅速增大,隨后頂力增大造成掘進(jìn)困難,因此應(yīng)從扭矩的變化進(jìn)行分析。
泥水平衡頂管刀盤的總扭矩T可用公式(6)計(jì)算:
式中:T——刀盤總扭矩;
T1——刀盤的切土阻力扭矩;
T2——土的摩擦阻力扭矩。
刀盤在切削土體過程中產(chǎn)生的阻力扭矩T1可由公式(7)求出:
式中:f——刀在切削過程中單位面積上所受到的阻力,簡(jiǎn) 稱切削阻力;
h——刀在每一轉(zhuǎn)中切土的厚度;
r——切削半徑。
刀盤正面面板上的摩擦阻力力矩T2可由公式(8)求出:
式中:μ——土與鋼之間的摩擦因數(shù);
p——作用在刀盤上的水平壓力。
因此,總的刀盤力矩可用公式(9)表示:
綜上,扭矩T隨著刀盤開口率的增大而減小;土層的強(qiáng)度越高,刀盤切割土體時(shí)所需要克服的阻力力矩也越大。
2.4.2 土層原因
本段頂管主要穿越土層為⑤1粉砂夾粉土層,中密狀態(tài),飽和,夾粉土,頂部以粉土為主夾粉砂,局部混少量姜結(jié)石,局部夾薄層粉質(zhì)黏土,屬中壓縮性土,黏粒含量6.7%。該層土的固結(jié)快剪試驗(yàn)按峰值強(qiáng)度確定的黏聚力c值為13.2 kPa,內(nèi)摩擦角φ值為27.7°,地基承載力fak為200 kPa,表明該土層具有黏性,強(qiáng)度亦較高,故刀盤切削土體所克服的阻力力矩也較大。
2.4.3 頂管機(jī)原因
頂管機(jī)掘進(jìn)能力和土層物理性質(zhì)不相匹配,本段頂管采用開口率為5%的面板式泥水平衡頂管機(jī),適合在軟土地區(qū)頂進(jìn),不太適合在較硬土層中頂進(jìn)。頂管機(jī)的選型誤差對(duì)進(jìn)土不暢的影響主要有:刀盤開口率小,切削下來(lái)的土體不能及時(shí)進(jìn)入泥水倉(cāng)被排走;刀頭之間徑向間距小,面板式頂管機(jī)刀盤刀頭間不存在明顯高差,不利于切削土體,切土效率低。
刀盤開口率過小是造成面板式泥水平衡頂管機(jī)進(jìn)土不暢的主要原因。據(jù)以往施工經(jīng)驗(yàn),面板式泥水平衡頂管機(jī)于密實(shí)砂性土中掘進(jìn)時(shí)宜選擇較大開口率,常約為20%,但此頂管機(jī)的開口率僅為5%(圖3)。
圖3 刀盤示意
刀盤開口率是指刀盤面板有效面積與頂管開挖面積的比值,刀盤開口面積越大,其給開挖面地層提供的支撐越小,刀盤對(duì)進(jìn)入泥水倉(cāng)碴土的阻力就越小,由于與地層摩擦阻力減小,故轉(zhuǎn)動(dòng)刀盤所需的扭矩也就會(huì)隨之減小。相反,刀盤開口率越小,則它給地層提供的支撐越大,刀盤對(duì)進(jìn)泥水倉(cāng)碴土的阻力越大,轉(zhuǎn)動(dòng)刀盤所需扭矩也就越大。
頂管機(jī)在掘進(jìn)過程中,刀盤切削下來(lái)的土體因刀盤開口率太小不能及時(shí)進(jìn)入泥水倉(cāng),且粉砂夾粉土層較為密實(shí),刀盤刀頭相互間徑向距離、高差小,極易造成土體堵塞在刀盤刀頭之間,降低刀盤的切削效率。此時(shí)若繼續(xù)頂進(jìn),則更易將刀盤切削下來(lái)的粉砂夾粉土層予以壓實(shí)并堵塞在進(jìn)土口,最終導(dǎo)致刀盤切削困難。
2.4.4 施工因素
一方面,進(jìn)水管輸入到機(jī)頭前部的泥水壓力較小,而粉砂夾粉土層呈中密~密實(shí)狀態(tài),強(qiáng)度較高,土質(zhì)較硬,穩(wěn)定性較好。另一方面,頂管頂進(jìn)時(shí),頂管機(jī)刀盤擠壓土體,土體密實(shí)度增加,刀盤開口率小,打入泥水倉(cāng)的泥水很快被抽出來(lái),這一泥水循環(huán)對(duì)砂土不能形成足夠的動(dòng)水力,不能有效地將粉砂土切割擠入泥水倉(cāng)內(nèi),反而在頂力下不斷擠壓砂土顆粒,導(dǎo)致粉砂土更加緊密,形成致密狀態(tài),使扭矩和頂力過大。
由于造成刀盤進(jìn)土口被堵塞、掘進(jìn)困難的主要原因?yàn)槊姘迨侥嗨胶忭敼軝C(jī)刀盤的開口率太小,故在選擇措施時(shí)應(yīng)首先考慮增大刀盤的開口率。
一方面,打開頂管機(jī)人孔蓋對(duì)刀盤進(jìn)行切割以增大刀盤開口率,開口率由5%擴(kuò)大至約23%,且將堵塞在刀盤進(jìn)土口的土體清除;另一方面,將切割位置確定在刀盤進(jìn)土口處,切割后的進(jìn)土口呈扇形對(duì)稱分布,相互之間間隔120°(圖4)。
圖4 擴(kuò)大開口率后的刀盤
刀盤切割后,重啟系統(tǒng)掘進(jìn)。初始,刀盤空轉(zhuǎn)一段時(shí)間試運(yùn)行,使排泥系統(tǒng)恢復(fù)正常。因存在停滯效應(yīng),故初始頂力大,掘進(jìn)緩慢,但刀盤開口率已增大,刀盤扭矩會(huì)變小,隨著刀盤切削土體、進(jìn)泥、排泥逐步趨于正常,減阻泥漿的壓入,掘進(jìn)過程也逐漸恢復(fù)正常。
本段頂管在頂進(jìn)至485 m時(shí)遇雙層姜結(jié)石,姜結(jié)石為層狀構(gòu)造,質(zhì)地堅(jiān)硬,難破碎。直徑較大的姜結(jié)石進(jìn)入泥水倉(cāng)后易堵塞泥水倉(cāng)出水口及排泥管路,使泥水循環(huán)很難建立,致泥水倉(cāng)進(jìn)土量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于出土量,最終導(dǎo)致刀盤扭矩增大,頂力增大,頂進(jìn)困難。
采取增加進(jìn)水量、加大出水壓力、充分?jǐn)嚢?、慢速頂進(jìn)的辦法依然無(wú)法將姜結(jié)石帶出泥水倉(cāng)或排泥管路,最終因刀盤扭矩增大,驅(qū)動(dòng)電機(jī)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),頂管機(jī)面臨著損壞的危險(xiǎn),必須停止頂進(jìn)。
為明確姜結(jié)石的分布情況,委托勘察單位對(duì)機(jī)頭至W9接收井之間的200 m區(qū)間,采用間隔20 m鉆1孔的方式進(jìn)行垂直地質(zhì)詳勘。詳勘報(bào)告顯示,頂管機(jī)頭至W9接收井之間的200 m區(qū)域因土層突變,在埋深11 m和12 m處均有連續(xù)的1層層厚為8~12 cm的姜結(jié)石(圖5),其直徑大小不一,且均處在頂管段軸線上。
圖5 姜結(jié)石層分布示意
本段頂管因初始階段刀盤開口較大,刀盤邊緣開口已達(dá)23 cm,其直徑遠(yuǎn)大于姜結(jié)石的直徑,頂進(jìn)時(shí)姜結(jié)石直接進(jìn)入泥水倉(cāng)內(nèi),且不能被破碎;而泥水倉(cāng)出水口、排泥管直徑較小,難以將姜結(jié)石排出泥水倉(cāng)內(nèi),故易造成管道被堵,排泥不暢。
姜結(jié)石堵塞泥水倉(cāng)出水口及排泥管路的主要原因是刀盤開口孔徑太大,以至姜結(jié)石極易進(jìn)入泥水倉(cāng)。為此,臨時(shí)降低地下水位,打開人孔蓋,在刀盤3個(gè)大孔徑開口處焊接厚2 cm鋼板條,將原來(lái)所切割的大開孔分割成7個(gè)較小的孔,阻擋大塊姜結(jié)石進(jìn)入泥水倉(cāng)內(nèi)。
焊接隔板后,頂管重新頂進(jìn),因姜結(jié)石直徑大小不一,直徑較小的姜結(jié)石依然進(jìn)入泥水倉(cāng),雖能被排出泥水倉(cāng),但仍易堵塞排泥管。為此,在頂管機(jī)內(nèi)采用了特制清障桿和高壓水槍,在出泥管內(nèi)進(jìn)行沖刷和疏通,清障效果較好。
針對(duì)姜結(jié)石堵塞泥水倉(cāng)及排泥管路的問題,現(xiàn)場(chǎng)通過焊接隔板以減小開口的孔徑、采用特制清障桿和高壓水槍的雙重處理措施,有效地解決了姜結(jié)石堵塞管路、泥水循環(huán)困難的問題,最終機(jī)頭順利進(jìn)洞。頂管機(jī)雖然經(jīng)歷了多重考驗(yàn),從地下開孔增大開口率至地下焊接格柵板依然形態(tài)完整,也驗(yàn)證了所采取技術(shù)措施的有效性[4-7]。
本文結(jié)合實(shí)際頂管工程,針對(duì)開口率較小的面板式泥水平衡頂管機(jī)在遭遇致密高強(qiáng)度粉砂夾粉土中頂進(jìn)時(shí),遇堵塞刀盤進(jìn)土口以致進(jìn)土不暢的難題,提出了切割刀盤以增大開口率的針對(duì)性方法;而遇姜結(jié)石堵塞泥水倉(cāng)及排泥管路時(shí),則提出了焊接分隔鋼板以減小開口孔徑的針對(duì)性措施。上述技術(shù)措施取得了良好的頂進(jìn)效果,保證了工程的順利進(jìn)行,可為今后類似工程的地下清障技術(shù)提供一種新的思路。