隋陽(yáng) 劉德基 劉建偉 蔣明 劉建輝 張寧縣
吐哈油田公司工程技術(shù)研究院
體積壓裂工藝可以通過縫網(wǎng)改造解決頁(yè)巖、致密儲(chǔ)集層增產(chǎn)難題,壓后存在較長(zhǎng)時(shí)間的穩(wěn)產(chǎn)期,吐哈油田馬56油區(qū)致密油層正是通過水平井體積壓裂獲得高產(chǎn)[1],成功建成國(guó)內(nèi)第2個(gè)致密油開發(fā)示范區(qū)。然而與國(guó)內(nèi)外頁(yè)巖儲(chǔ)集層不同的是,該區(qū)通過水平井體積壓裂后產(chǎn)量很快下降至區(qū)塊上產(chǎn)目標(biāo)以下,高產(chǎn)期短,一次采收率低,難以形成穩(wěn)定的生產(chǎn)模式,需要重復(fù)壓裂改造[2-3]。目前國(guó)內(nèi)通常采用雙封單卡、暫堵壓裂等工藝實(shí)施水平井重復(fù)壓裂,白曉虎等人分別介紹了雙封單卡、暫堵壓裂工藝解決鄂爾多斯致密油藏水平井重復(fù)壓裂改造難題的應(yīng)用成果,研究表明雙封單卡有利于解決前期改造規(guī)模小的水平井重復(fù)壓裂難題;暫堵壓裂有利于解決裂縫間距大、改造規(guī)模小、水平段中部能量補(bǔ)充困難的水平井重復(fù)壓裂難題[4-5]。但馬56區(qū)塊致密油層前期采用水平井體積壓裂大規(guī)模密集改造儲(chǔ)層,存在區(qū)塊增產(chǎn)需求與這兩種重復(fù)壓裂工藝不適應(yīng)、重復(fù)壓裂成本不斷升高與近期油價(jià)持續(xù)低迷的形勢(shì)沖突等問題,必須開展與之適應(yīng)的低成本重復(fù)壓裂新方法研究。筆者通過對(duì)馬56區(qū)塊致密油層生產(chǎn)情況分析,發(fā)現(xiàn)存在“見油快、后期產(chǎn)量及含水穩(wěn)定”的特點(diǎn),以此為基礎(chǔ)開展提高采收率基礎(chǔ)試驗(yàn),驗(yàn)證注水有利于補(bǔ)充地層能量,再結(jié)合體積壓裂工藝,形成致密油低成本水平井重復(fù)壓裂增產(chǎn)技術(shù)。
馬56油區(qū)致密油層埋深主要分布在2000~3000 m,油層厚度10~40 m。儲(chǔ)集層巖性以凝灰?guī)r為主,基質(zhì)含油性較好,孔隙度分布14%~22%,滲透率主要分布0.1~0.5 mD,平均含油飽和度70.2%,屬于中高孔、特低滲、高含油飽和度致密油層。
開發(fā)初期,主要采用直井壓裂完井,單井產(chǎn)量低、有效期短,難以形成商業(yè)開采價(jià)值。由于儲(chǔ)集層巖石具有彈性模量高(25.2~30.8 GPa)、泊松比低(0.21~0.23)、脆性較強(qiáng)(脆性指數(shù) 0.46~0.54)的特點(diǎn),后采用水平井體積壓裂,致密油儲(chǔ)集層得到有效動(dòng)用。壓后初期平均單井產(chǎn)量15 t/d,穩(wěn)產(chǎn)8 t/d,有效期近1年。
通過不同水平井段長(zhǎng)、壓裂工藝(速鉆橋塞分簇壓裂、固井滑套分段壓裂、裸眼分段壓裂)實(shí)施效果對(duì)比,最終形成水平井套管完井、長(zhǎng)水平段(>800 m)、速鉆橋塞多段分簇(前期水平段短,平均6段,每段3簇)、大排量(12 m3/min)、復(fù)合壓裂液(滑溜水55%+凍膠45%)、組合粒徑支撐劑的壓裂工藝。
目前常采用雙封單卡壓裂、籠統(tǒng)壓裂以及暫堵轉(zhuǎn)向壓裂等工藝解決水平井重復(fù)壓裂增產(chǎn)難題,但前期現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)情況表明雙封單卡壓裂受施工排量影響(目前僅能達(dá)到10 m3/min)不能進(jìn)一步增大改造體積,且作業(yè)時(shí)效低;籠統(tǒng)壓裂與暫堵轉(zhuǎn)向壓裂增產(chǎn)幅度中等或較小,未能達(dá)到預(yù)期效果,而且暫堵壓裂施工壓力變化不明顯,無有效技術(shù)手段監(jiān)測(cè)裂縫開啟以驗(yàn)證工藝有效性。與此同時(shí),壓裂工具、材料的大規(guī)模應(yīng)用,造成施工成本的增加。
體積壓裂要求大液量改造,單段注入規(guī)模>800 m3,單井壓裂規(guī)模>5000 m3,在壓后排液過程中出現(xiàn)返排率5%~15%、壓裂液尚未完全排出地層就見油的現(xiàn)象,即具有“見油快、后期產(chǎn)量及含水穩(wěn)定”的特點(diǎn)。研究認(rèn)為大量滯留的壓裂液在地層中起到類似“注水吞吐”的效果,因此,在后期重復(fù)壓裂過程中,擬采用注水和體積壓裂相結(jié)合的新方法,期望通過補(bǔ)充地層能量及增大改造體積而獲得高產(chǎn)。
針對(duì)低滲透油田而言,造成水平井低產(chǎn)的因素較多,研究表明滲透性差導(dǎo)致油井不見效和遞減快是主要原因,因此重復(fù)壓裂設(shè)計(jì)時(shí)需著重考慮擴(kuò)大儲(chǔ)層改造體積和恢復(fù)地層能量,以便促進(jìn)油井受效,在提高單井產(chǎn)量的同時(shí),延長(zhǎng)有效期[6]。結(jié)合區(qū)塊前期生產(chǎn)特征,著眼于提高采收率與體積壓裂結(jié)合的方法,通過分析儲(chǔ)集層潤(rùn)濕性,尋找注水補(bǔ)充地層能量的依據(jù),優(yōu)選體積壓裂工藝擴(kuò)大儲(chǔ)層改造體積,提高單井產(chǎn)量和采收率,形成低成本重復(fù)壓裂改造新方法。
潤(rùn)濕性實(shí)驗(yàn)[7-10]主要研究目的是為驗(yàn)證該儲(chǔ)集層親水特征以及注水對(duì)補(bǔ)充地層能量有利。選取馬56-12H井16塊巖心,馬56-15H井33塊巖心,共計(jì)49塊巖心。所取巖心直徑3.84 cm、長(zhǎng)度4~7 cm,部分巖心表面可見裂縫。
3.1.1 儲(chǔ)集層原始潤(rùn)濕性 潤(rùn)濕性測(cè)定實(shí)驗(yàn)采用Amott方法,首先將潤(rùn)濕相流體自動(dòng)滲吸進(jìn)入巖心,驅(qū)替非潤(rùn)濕流體,結(jié)合滲吸和強(qiáng)制驅(qū)替來測(cè)量巖心的平均潤(rùn)濕性,在實(shí)驗(yàn)測(cè)定中使用油藏巖心和流體,且在高溫高壓條件下進(jìn)行,以模擬油藏實(shí)際地層條件。從圖1測(cè)試結(jié)果可看出,相對(duì)潤(rùn)濕指數(shù)0.18~0.48,平均值0.37;相對(duì)潤(rùn)濕指數(shù)小于0.3的巖樣7塊,0.3~0.4的巖樣8塊、0.4~0.5的巖樣13塊,0.5~0.7的巖樣2塊。根據(jù)巖石潤(rùn)濕性判斷標(biāo)準(zhǔn),儲(chǔ)集層原始潤(rùn)濕性表現(xiàn)為弱親水-親水特征。
圖1 儲(chǔ)集層巖心原始潤(rùn)濕性測(cè)試結(jié)果Fig. 1 The test on the original wettability of the reservoir
3.1.2 壓裂液對(duì)儲(chǔ)層潤(rùn)濕性的影響 選擇馬56-15H、馬56-12H井各3塊巖心用Amott法開展壓裂液對(duì)儲(chǔ)集層潤(rùn)濕性的影響實(shí)驗(yàn)。壓裂液分別采用中石油廊坊分院及吐哈油田工程院現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際用壓裂液體系各2000 mL(兩種液體區(qū)別是HPG加量分別為0.1%和0.2%,黏土穩(wěn)定劑加量分別為0.3%和0.5%,其他添加劑及其加量相同)。從圖2測(cè)試結(jié)果可以看出,壓裂液作用前相對(duì)潤(rùn)濕指數(shù)0.41~0.46,平均0.43;壓裂液作用后相對(duì)潤(rùn)濕指數(shù)0.63~0.72,平均0.67,增加幅度0.46~0.67(增加幅度為壓裂液作用后相對(duì)潤(rùn)濕指數(shù)與壓裂液作用前平均相對(duì)潤(rùn)濕指數(shù)差值),平均增加幅度0.56,反映壓裂作用后儲(chǔ)集層親水性更強(qiáng)。
圖2 壓裂液作用前后儲(chǔ)層巖心潤(rùn)濕性對(duì)比Fig. 2 Wettability contrast before and after the fracturing
長(zhǎng)巖心驅(qū)替實(shí)驗(yàn)介質(zhì)作用距離比較大,一般可以達(dá)到50~80 cm。一般選取多塊直徑為 25 mm、長(zhǎng)度為30~70 mm的天然巖心柱拼接成長(zhǎng)巖心[11]。本實(shí)驗(yàn)選取6塊巖心組合成長(zhǎng)巖心,為了消除巖石的末端效應(yīng),每塊短巖心之間用濾紙連接。組合長(zhǎng)巖心平均滲透率11.36 mD,總長(zhǎng)度36.2 cm。實(shí)驗(yàn)?zāi)M實(shí)際井大規(guī)模壓裂的情況,采用人工造縫,用造縫后的巖心開展長(zhǎng)巖心驅(qū)替實(shí)驗(yàn),分別進(jìn)行衰竭實(shí)驗(yàn)1組、注水實(shí)驗(yàn)1組、CO2驅(qū)實(shí)驗(yàn)1組、N2驅(qū)實(shí)驗(yàn)1組、烴類氣驅(qū)實(shí)驗(yàn)1組(表1)。
表1 不同注入介質(zhì)驅(qū)替實(shí)驗(yàn)結(jié)果對(duì)比Table 1 Comparison between displacement test results of different injection media
從表1實(shí)驗(yàn)結(jié)果可看出,衰竭式開采采出程度低,僅有1.83%。通過補(bǔ)充地層能量,可大幅度提高原油采出程度,最高為CO2驅(qū),可提高采出程度51.2%,最低N2驅(qū),可提高原油采出程度32.12%。比較水驅(qū)與氣驅(qū)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,水驅(qū)比氣驅(qū)突破略晚,突破時(shí)采出程度與氣驅(qū)基本一致;水驅(qū)最終采出程度比烴類氣、N2好,采出程度達(dá)到44.58%。另外由于水-油黏度比遠(yuǎn)大于氣-油黏度比,不易竄;水相難以壓縮,注入烴類孔隙體積倍數(shù)(HCPV)遠(yuǎn)小于氣體,因此,考慮水驅(qū)為致密油儲(chǔ)層首選注入介質(zhì)。
在對(duì)油氣藏地質(zhì)模型、注水過程中地層油和注入水之間相態(tài)變化以及油藏工程等研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合室內(nèi)長(zhǎng)巖心水驅(qū)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,運(yùn)用三維三相黑油模型對(duì)不同注水時(shí)機(jī)方案進(jìn)行開發(fā)指標(biāo)預(yù)測(cè)[12]。
采用角點(diǎn)網(wǎng)格系統(tǒng),X方向劃分?jǐn)?shù)量為30,Y方向劃分?jǐn)?shù)量為40,步長(zhǎng)為20 m×20 m,Z方向劃分?jǐn)?shù)量為4,網(wǎng)格節(jié)點(diǎn)總數(shù)6355。從30 d向地層注入不同液量后地層壓力變化曲線(圖3)可以看出,注入液體對(duì)地層能量有補(bǔ)充作用。注入初期,壓力上升較快,2 d后壓力平穩(wěn);注入5000 m3液體時(shí),30 d后地層壓力上升1.1 MPa;注入10000 m3時(shí),30 d后地層壓力將上升2.14 MPa;注入15000 m3,30 d后地層壓力上升3.13 MPa,注入液量越大,地層壓力上升越高。而從模擬的增加不同地層壓力對(duì)累計(jì)產(chǎn)出液量的影響關(guān)系曲線可以看出(圖4),隨著地層壓力的增加,單井的累計(jì)產(chǎn)出液量增加。地層壓力增加1 MPa,10年后累計(jì)產(chǎn)液量3.4×104m3;壓力增加2 MPa,10年后累計(jì)產(chǎn)液量3.7×104m3;地層壓力增加3 MPa,10年后累計(jì)產(chǎn)液量3.9×104m3。
圖3 注入不同液量對(duì)地層壓力的影響Fig. 3 Effect of liquid injection rate on reservoir pressure
圖4 增加不同地層壓力對(duì)產(chǎn)出液量的影響Fig. 4 Effect of reservoir pressure increment on liquid production rate
優(yōu)選壓前低產(chǎn)井開展本井注水先導(dǎo)性試驗(yàn),先后完成常規(guī)注水、小排量注水、大排量注水等試驗(yàn)(均開展1輪次注水試驗(yàn)),結(jié)果表明,通過注水補(bǔ)充地層能量實(shí)現(xiàn)油水置換,單井產(chǎn)量得以提高。從表2注水先導(dǎo)性試驗(yàn)參數(shù)及效果可以看出,注水有利于恢復(fù)單井產(chǎn)量,且增大規(guī)模提產(chǎn)效應(yīng)明顯;當(dāng)注水規(guī)模大于采出量的2倍時(shí)更有利于增產(chǎn),但僅僅小排量注水有效期短,需結(jié)合重復(fù)壓裂工藝,保持長(zhǎng)期穩(wěn)產(chǎn)。
表2 重復(fù)壓裂先導(dǎo)性參數(shù)及效果Table 2 Parameters and results of water injection pilot
3.5.1 壓裂方式優(yōu)選 考慮低成本及注水見效等因素,本次重復(fù)壓裂目的是延伸原有裂縫,保持原有導(dǎo)流能力。工藝優(yōu)選大排量注水+籠統(tǒng)壓裂[8-12],通過增大施工排量,盡可能動(dòng)用死油區(qū);增大入井液量,補(bǔ)充地層能量。壓后悶井5~15 d,保持地層能量。
3.5.2 壓裂規(guī)模優(yōu)化 根據(jù)注水先導(dǎo)性試驗(yàn)結(jié)果,注水量大于2倍采出量。根據(jù)數(shù)值模擬結(jié)果,受地層物性條件限制,改造體積存在上限,入井液量為800~1000 m3時(shí)改造體積增加幅度變緩,優(yōu)化壓裂液量 800~1000 m3。
3.5.3 施工排量?jī)?yōu)選 考慮施工排量應(yīng)大于初次壓裂排量,區(qū)塊水平井初次壓裂排量為12 m3/min,本次提高注水與重復(fù)壓裂排量至14 m3/min(考慮油田壓裂設(shè)備能力)。
3.5.4 壓裂液和支撐劑優(yōu)選 本次壓裂目的是延伸原有裂縫,不考慮建立高導(dǎo)流能力裂縫,采用全程滑溜水、段塞加砂、小粒徑支撐劑(石英砂與陶粒組合),具有砂堵風(fēng)險(xiǎn)和施工成本低、保持原有裂縫導(dǎo)流能力的優(yōu)勢(shì)[13-16]。
重復(fù)壓裂現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)6井次(其他井采用暫堵、選層壓裂等工藝結(jié)合的方式,不在統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)),改造前低產(chǎn)油,平均單井日產(chǎn)油2.5 t,改造30 d后日產(chǎn)油達(dá)到18.1 t,增效突出,產(chǎn)量恢復(fù)到初期壓裂產(chǎn)量的77.4%,6口井措施后當(dāng)年累計(jì)增油合計(jì)6567 t(效果見表3)。
表3 籠統(tǒng)注水+重復(fù)壓裂施工效果Table 3 Application results of commingled water injection & refracturing
以馬56-7H井為例,該井水平段長(zhǎng)509.7 m,首次壓裂于2014年5月完成6段18簇改造,累計(jì)入井液量4466.6 m3,砂量277.1 m3,壓后獲得日產(chǎn)油23 t高產(chǎn),截止重復(fù)壓裂前,累產(chǎn)液3812.3 m3,累產(chǎn)油2792.5 t,壓前日產(chǎn)油為2.4 t。2015年12月開展籠統(tǒng)注水與重復(fù)壓裂試驗(yàn),累計(jì)入井液量8507 m3(注入采出量比為2.2),入井砂量71.5 t(全程小粒徑陶粒組合),施工排量12.6~13.2 m3/min。壓后日產(chǎn)油16.3 t/d,達(dá)到初期產(chǎn)量的70.9%,增效顯著。
注水與體積壓裂結(jié)合是對(duì)前期體積壓裂再次動(dòng)用的一種補(bǔ)充方式,該方式成本極低,以前期水平段平均6段計(jì)算,節(jié)省工具費(fèi)用(平均5段,每段工具費(fèi)用按8萬元計(jì)算)40萬元/井次;采用全程滑溜水施工,較初期復(fù)合壓裂液(按每段入井液量1200 m3計(jì)算),節(jié)省壓裂材料費(fèi)用100萬元/井次;按原油價(jià)格50美元計(jì)算,平均每口井增產(chǎn)油715 t即可收回成本。該方法目前已在新井、重復(fù)壓裂與暫堵結(jié)合等措施井推廣應(yīng)用,取得顯著效果,尤其“縫控”體積壓裂井壓后日產(chǎn)油達(dá)到24.8 t。
(1)利用儲(chǔ)集層親水特征,壓前預(yù)先注水補(bǔ)充能量,結(jié)合大排量壓裂提高波及系數(shù),是區(qū)塊重復(fù)壓裂井增產(chǎn)的有效改造手段,可以快速恢復(fù)低效井單井產(chǎn)量,回收成本快,有效率高,施工風(fēng)險(xiǎn)低。
(2)通過數(shù)值模擬并與現(xiàn)場(chǎng)不同規(guī)模的注水試驗(yàn)結(jié)合,認(rèn)為注水規(guī)模大于采出量的2倍時(shí)更有利于增產(chǎn),該結(jié)果可用于指導(dǎo)馬56區(qū)塊重復(fù)壓裂設(shè)計(jì)。
(3)注水與體積壓裂結(jié)合,既為水平井重復(fù)壓裂探索出一條新途徑,又成為保持致密油層高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)開發(fā)的新方式。