李耀 李家棟 劉鑫
[摘 要]本文針對四噴嘴水煤漿氣化裝置的氣化爐壁溫與氣化爐的內(nèi)部反應(yīng)的問題進行分析,指出氣化爐壁溫對氣化爐運行的操作具有指導(dǎo)作用,通過氣化爐壁溫的趨勢判斷氣化爐內(nèi)的流場反應(yīng),增加氣化爐在操作運行過程中的判斷手段。
[關(guān)鍵詞]四噴嘴,水煤漿,氣化爐,壁溫,耐火磚
中圖分類號:TS213 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-914X(2018)32-0148-01
一、前言
我廠采用的氣化工藝屬于氣流床氣化工藝,單爐日處理~1500噸煤(干基)的多噴嘴對置式水煤漿氣化裝置(6.5Mpa)。氣化爐燃燒室:Φ3400*8494(T-T),激冷室:Φ3400*8538(T-T),燃燒室內(nèi)有三層耐火磚保護氣化爐殼體。
二、工藝介紹
濃度約60%的煤漿通過煤漿給料泵加壓與高壓氧氣(≥99.6%)通過四個在同一個水平面布置的工藝燒嘴對噴進入氣化爐。對噴撞擊形成6個特征各異的流動區(qū)即射流區(qū)、撞擊區(qū)、撞擊流股、回流區(qū)、折返流區(qū)、管流區(qū)。利用煤部分氧化(燃燒)釋放熱量,維持在該煤種的灰熔點以上溫度進行氣化反應(yīng)。反應(yīng)溫度一般約1300℃。反應(yīng)過程非常迅速,一般在4~10秒內(nèi)完成。
三、運行情況簡介
氣化爐壁溫的表面熱偶分布分為拱頂區(qū)域、九層筒體部、八層上筒體部、八層下七層上筒體部四個部分,為保證氣化爐內(nèi)部耐火磚得到高溫養(yǎng)護和投料溫度,需對氣化爐進行烘爐,烘爐完成后爐溫保持在1100℃恒溫,這是氣化爐表面溫度約在180℃左右,如圖1:
氣化爐投料后,由于氣化爐燃燒室溫度由1100℃上升至1300℃左右,爐壁溫度也會在一天之內(nèi)上升至穩(wěn)定狀態(tài)下的溫度約220℃,如圖2:
正常情況下壁溫隨著環(huán)境溫度的變化而變化,所以在氣化爐周圍會設(shè)有防風(fēng)墻。排除環(huán)境因素的影響,氣化爐壁溫的變化反應(yīng)出氣化爐內(nèi)的溫度和流場的變化。
1、氣化爐提溫操作后,拱頂區(qū)域、九層筒體部溫度會出現(xiàn)上漲趨勢,八層上筒體部、八層下七層上筒體部的溫度會先出現(xiàn)下降趨勢然后溫度上漲。
2、氣化爐降溫操作后,爐壁溫度都應(yīng)該出現(xiàn)整體下降趨勢
四、壁溫異常變化(排除環(huán)境因素影響)
1、局部溫度上漲:
a、氣化爐內(nèi)出現(xiàn)串氣通道,需適當(dāng)改變氣化爐內(nèi)流場。
b、局部耐火磚減薄嚴重,排定檢修計劃及時更換耐火磚。
2、拱頂溫度上漲較其他部位明顯:
a、燒嘴流速較低,拱頂部位富氧造成,需要檢查核算氧氣速度。
b、煤漿粘度、粒度過高,燒嘴霧化效果不好,需及時調(diào)節(jié)煤漿指標(biāo)。
c、渣口直徑變小,氣化爐內(nèi)流場出現(xiàn)沖頂現(xiàn)象,需及時適當(dāng)提溫操作,熔解渣口掛渣。
d、預(yù)制件下部錐形部位掉落,需要加強監(jiān)控,出現(xiàn)溫度達到350℃,及時做出停車處理。
3、燒嘴室壁溫偏高:
a、燒嘴出現(xiàn)偏噴,需及時調(diào)節(jié)對應(yīng)燒嘴的氧氣速度。
b、燒嘴室掛渣,出現(xiàn)窩火現(xiàn)象,提高氧氣速度加長燒嘴頭部黑區(qū)長度并進行提溫操作。
c、氣化爐內(nèi)撞擊區(qū)域范圍較大,適當(dāng)提高氧氣速度減小撞擊區(qū)域。
4、八層下七層上筒體部的溫度波動較大
a、氣化爐燃燒室下部出現(xiàn)頻繁的熔渣和掛渣現(xiàn)象,需要穩(wěn)定操作溫度。
五、結(jié)論
綜上所述通過氣化爐爐壁溫度可以反映出氣化爐內(nèi)運行狀態(tài),通過出現(xiàn)的異?,F(xiàn)象及時調(diào)整氣化爐運行狀態(tài)。
參考文獻
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