黃 斌,王國梁,楊建榮,趙元琪,李俊挺,馬 釗
(神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司煤制油分公司 寧夏銀川 750411)
當(dāng)前國內(nèi)新型煤氣化技術(shù)在化工行業(yè)中的應(yīng)用日趨增多,其中氣化爐是裝置運(yùn)行的核心設(shè)備,而氣化爐、煤粉燒嘴乃至煤粉加壓輸送又是氣化爐長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵,但已運(yùn)行的干煤粉氣化裝置在運(yùn)行過程中也暴露出水冷壁和燒嘴易燒損、煤粉流量不穩(wěn)定、合成氣帶灰、投資高等問題。神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱神華寧煤集團(tuán))在已成功應(yīng)用德士古水煤漿加壓氣化工藝和西門子干煤粉加壓氣化工藝的基礎(chǔ)上,總結(jié)各氣化裝置的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),聯(lián)合中國五環(huán)工程公司開發(fā)了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的干煤粉加壓氣化技術(shù)——神寧爐氣化技術(shù)。
為了擺脫氣化技術(shù)的專利制約,并能真正掌握干煤粉氣化的核心技術(shù),使所擁有的專利技術(shù)付諸于工業(yè)化生產(chǎn),神華寧煤集團(tuán)煤制油項(xiàng)目的氣化裝置采用了4臺(tái)神寧爐,氣化裝置內(nèi)全部設(shè)備的國產(chǎn)化率大于98.5%。神寧爐氣化裝置于2017年初進(jìn)入試車階段,2017年3月試車獲得成功[1- 4]。
神寧爐氣化技術(shù)[5- 6]以粉煤為原料,氧氣和水蒸氣作為氣化劑,生產(chǎn)以H2和CO為主要成分的合成氣,氣化裝置包括煤粉干燥制備工序、煤粉加壓輸送工序、氣化工序、除渣工序、合成氣洗滌工序、黑水處理工序、黑水閃蒸工序、氮?dú)?CO2/氧氣工序以及公用工程工序。神寧爐燃燒室內(nèi)徑為Ф 2 800 mm,激冷室內(nèi)徑為Ф 4 000 mm,單臺(tái)氣化爐有效氣(CO+H2)產(chǎn)量為130 000~140 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),年操作時(shí)間8 000 h,氣化爐碳轉(zhuǎn)化率>98.5%,有效氣(CO+H2)體積分?jǐn)?shù)>91%,合成氣含塵質(zhì)量濃度≤0.5 mg/m3(標(biāo)態(tài)),操作負(fù)荷77%~108%。
(1)煤種適應(yīng)性強(qiáng):該技術(shù)采用干煤粉作為氣化原料,不受成漿性的影響;設(shè)計(jì)煤種含灰分質(zhì)量分?jǐn)?shù)16%~18%;氣化溫度高,可以氣化高灰熔點(diǎn)的煤,對(duì)煤種的適應(yīng)性更為廣泛[7]。
(2)高效氣化爐:采用干煤粉加壓氣化、氣化爐頂置單個(gè)下噴式組合燒嘴、水冷壁、渣氣并流向下而行、降膜泡核蒸發(fā)激冷、水浴鼓泡和破泡方式除塵、液態(tài)排渣的結(jié)構(gòu),具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、尺寸緊湊、便于維修、設(shè)備總噸位低、合成氣灰含量低等特點(diǎn)。
(3)選用新型側(cè)出料發(fā)送技術(shù)及點(diǎn)式硫化器:配置4根煤粉輸送管線,煤粉的輸送密度為400 kg/m3,需要的輸送氣體量少;給料器與氣化爐之間的壓差為0.6 MPa;在4根煤粉輸送管線上均設(shè)置煤粉流量調(diào)節(jié)閥以平衡壓差,保證4根煤粉輸送管線內(nèi)的煤粉流量均衡。
(4)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的組合燒嘴:優(yōu)化設(shè)計(jì)了點(diǎn)火燒嘴,解決了點(diǎn)火燒嘴點(diǎn)火不穩(wěn)定、可靠性差的技術(shù)難題;開發(fā)設(shè)計(jì)了新型三合一火焰檢測(cè)系統(tǒng)[8],為氣化爐實(shí)時(shí)操作提供了可靠的視頻化檢測(cè)手段。
(5)高效的合成氣洗滌系統(tǒng):進(jìn)入激冷室的合成氣及熔渣經(jīng)過激冷環(huán)的激冷水激冷,液態(tài)熔渣冷卻固化后與合成氣一起沿激冷室的下降管進(jìn)入激冷室水浴,灰渣落入激冷室底部進(jìn)入除渣單元;合成氣夾帶少量灰渣從激冷室水浴上升,經(jīng)破泡網(wǎng)破泡后進(jìn)入下游一級(jí)文丘里+分液罐+二級(jí)文丘里+洗滌塔進(jìn)行分級(jí)洗滌。
(6)裝置互備率高,有效降低氣化爐停車風(fēng)險(xiǎn):低壓煤粉輸送、黑水閃蒸處理、公用工程配置均進(jìn)行了互備,有效避免因個(gè)別設(shè)備、閥門等故障造成氣化爐停車的風(fēng)險(xiǎn)。
(7)采用先進(jìn)成熟的控制系統(tǒng):成功消化吸收了引進(jìn)的DCS和SIS儀表控制系統(tǒng)[9],氣化爐的啟停和投料實(shí)現(xiàn)一鍵啟動(dòng),同時(shí)優(yōu)化了系統(tǒng)順控、聯(lián)鎖、儀表保護(hù)功能,使得儀表系統(tǒng)更加精煉、可靠與完善。
(8)三廢易于處理,對(duì)環(huán)境友好。
(9)全套氣化技術(shù)僅燒嘴和氣化爐為專利專有設(shè)備,其他設(shè)備均可國產(chǎn)。
神寧爐氣化技術(shù)工藝流程如圖1所示。低壓煤粉通過2只交替運(yùn)行的鎖斗實(shí)現(xiàn)連續(xù)進(jìn)入高壓煤粉給料罐。通過密相氣力輸送系統(tǒng), 煤粉被加壓并通過載氣處于流態(tài)化狀態(tài),然后通過4根煤粉輸送管線經(jīng)主燒嘴進(jìn)入氣化爐反應(yīng)室,在反應(yīng)室的高溫火焰下進(jìn)行氣化反應(yīng)。由于使煤粉完全氧化的氧氣量遠(yuǎn)大于氣化反應(yīng)所需用量,因此煤粉在反應(yīng)室中進(jìn)行部分氧化反應(yīng),產(chǎn)生富含H2和CO的合成氣。熱合成氣和液態(tài)渣通過下降管離開氣化爐反應(yīng)室,一起向下流動(dòng)進(jìn)入氣化爐激冷室與激冷水混合,熔渣迅速固化,大部分粗渣進(jìn)入激冷室下部的水浴中,小部分細(xì)灰隨合成氣進(jìn)入下游工序。在氣化爐激冷室下游配置有合成氣洗滌單元,經(jīng)過洗滌處理的合成氣被送入變換裝置。氣化爐激冷室以及合成氣洗滌單元產(chǎn)生的黑水被送至閃蒸系統(tǒng)脫除酸氣并回收熱量,閃蒸后的黑水、來自撈渣機(jī)的渣水和來自真空帶式過濾機(jī)的濾液被一起送至黑水處理系統(tǒng),經(jīng)固液分離后,大部分澄清水作為系統(tǒng)的回用水,一小部分灰水作為廢水送至污水處理單元進(jìn)一步處理。
圖1 神寧爐氣化技術(shù)工藝流程
首臺(tái)神寧爐于2017年3月19日開始投料試車,但由于缺乏運(yùn)行以及系統(tǒng)控制的經(jīng)驗(yàn),試車階段出現(xiàn)了一些問題,導(dǎo)致頻繁跳車,其主要原因如表1所示。
表1 神寧爐跳車主要原因
投料時(shí)間運(yùn)行時(shí)間/min跳車原因2017-03-19T11:450主氧管線故障2017-03-19T19:310主氧管線故障2017-03-20T08:550主氧管線故障2017-03-20T10:311緩沖罐與氣化爐壓差<0.2 MPa2017-03-20T15:233第3根煤粉輸送管線密度大2017-03-20T16:2511頂部環(huán)隙溫度高2017-03-22T13:5437氧煤比低
經(jīng)過3 d不斷優(yōu)化調(diào)整投料順控及部分聯(lián)鎖邏輯,神寧爐氣化裝置于2017年3月22日15:40投煤成功,氣化爐投煤量達(dá)到滿負(fù)荷時(shí)的總產(chǎn)氣量310 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),有效氣量155 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)有效氣量[138 000 m3/h(標(biāo)態(tài))]。氣化爐投煤量80 t/h的部分運(yùn)行數(shù)據(jù)如表2所示。
本次神寧爐連續(xù)運(yùn)行時(shí)間達(dá)6 d, 且運(yùn)行1 d
后投煤量即達(dá)到了85 t/h,實(shí)現(xiàn)了高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),各項(xiàng)參數(shù)均達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,比氧耗、比煤耗、有效氣產(chǎn)量等均優(yōu)于同類氣化裝置。
表2 氣化爐投煤量80 t/h的部分運(yùn)行數(shù)據(jù)
項(xiàng)目運(yùn)行數(shù)據(jù)氣化爐壓力/MPa4.3主燒嘴氧氣流量/(m3·h-1,標(biāo)態(tài))43 000進(jìn)主燒嘴次高壓蒸汽量/(kg·h-1)1 200氣體組成/% φ(H2)29.50 φ(CO)60.70 φ(CO2)9.10 φ(CH4)0.04 φ(N2)0.79氧煤比/(m3·m-3,標(biāo)態(tài))0.41爐渣殘?zhí)假|(zhì)量分?jǐn)?shù)/%<1.0濾餅殘?zhí)假|(zhì)量分?jǐn)?shù)/%<25碳轉(zhuǎn)化率/%>98.51 000 m3(CO+H2)氧耗/m3(標(biāo)態(tài))275.61 000 m3(CO+H2)煤耗/kg512.8出激冷室粗煤氣溫度/℃222.5粗煤氣產(chǎn)量(濕基)/(m3·h-1,標(biāo)態(tài))308 000有效氣產(chǎn)量(干基)/(m3·h-1,標(biāo)態(tài))156 000
神寧爐氣化裝置試車過程中也出現(xiàn)了一些問題,影響了裝置的穩(wěn)定運(yùn)行,但通過采取相應(yīng)的解決措施,存在的問題基本得到解決,具體如表3所示。
表3 神寧爐氣化裝置試車過程中出現(xiàn)的問題及解決措施
存在的問題解決措施水冷壁循環(huán)水流量不足增大水冷壁泵葉輪尺寸渣系統(tǒng)鎖渣閥開關(guān)慢 鎖渣閥液壓油系統(tǒng)更換大直徑油管路 煤鎖斗泄壓盤閥頻繁無法開關(guān)泄壓盤閥增設(shè)旁路閥氣化爐燃燒室環(huán)隙溫度高增大環(huán)隙吹掃氣限流孔板孔徑撈渣機(jī)頻繁跳車更換頭輪電機(jī)變頻器
神寧爐氣化裝置于2017年4月11日至14日連續(xù)3 d實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷運(yùn)行,除脫鹽水和低低壓蒸汽外,其他各項(xiàng)消耗指標(biāo)均達(dá)到了設(shè)計(jì)值,具體如表4所示。
由表4可見,各項(xiàng)消耗指標(biāo)均達(dá)到了干煤粉氣化技術(shù)的先進(jìn)水平。脫鹽水的實(shí)際單耗超出設(shè)計(jì)值的原因主要是過濾機(jī)濾布沖洗水用量大,后期需進(jìn)行改造,以降低脫鹽水消耗;低低壓蒸汽的實(shí)際單耗超出設(shè)計(jì)值的原因主要是4個(gè)系列氣化裝置及其公用系統(tǒng)投用低低壓蒸汽伴熱系統(tǒng)所致。
表4 公用工程介質(zhì)單耗1)
介質(zhì)設(shè)計(jì)單耗實(shí)際單耗低壓氮?dú)?m3(標(biāo)態(tài))19.618.1高壓氮?dú)?m3(標(biāo)態(tài))3.500.04高壓二氧化碳/m3(標(biāo)態(tài))179.20137.30循環(huán)冷卻水/t16.3314.52低壓鍋爐給水/t0.060.06脫鹽水/t0.570.68低低壓蒸汽/t0.0420.250中壓飽和蒸汽/t0.060.03次高壓蒸汽/kg11.109.42電/(kW·h)17.8015.70絮凝劑/kg0.010.01分散劑/kg0.090.09
注:1)生產(chǎn)1 000 m3(標(biāo)態(tài))有效氣(CO+H2)的消耗
(1)神寧爐干煤粉加壓氣化技術(shù)首次實(shí)現(xiàn)工業(yè)化運(yùn)行,各項(xiàng)運(yùn)行數(shù)據(jù)即達(dá)到設(shè)計(jì)要求,證明其是十分成熟、先進(jìn)及高效的氣化技術(shù)。
(2)神寧爐干煤粉加壓氣化技術(shù)對(duì)煤種適應(yīng)性強(qiáng),氣化壓力高,生產(chǎn)能力大,安全可靠,開停車過程時(shí)間短,自控率高,操作方便。
(3)神寧爐干煤粉加壓氣化技術(shù)采用先進(jìn)成熟的儀表控制系統(tǒng),性能參數(shù)真實(shí)可靠,裝置互備率高,有效降低了氣化爐停車風(fēng)險(xiǎn);余熱回收率高,合成氣洗滌效果好。
(4)神寧爐干煤粉加壓氣化技術(shù)公用工程介質(zhì)單耗低,運(yùn)行成本低,且三廢易于處理,對(duì)環(huán)境友好。