程戰(zhàn)鋒 姜飛
摘 要:介紹了原消失?;诣F生產(chǎn)線改造為消失模鋁合金生產(chǎn)線,設(shè)備改造過程中各個環(huán)節(jié)改造要點分析說明,投產(chǎn)后,設(shè)備生產(chǎn)效率的提升。
關(guān)鍵詞:消失模;鋁合金;鑄造
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.16.021
消失模鑄造工藝有較高的尺寸精度,表面光潔度高,加工余量小,成本低。鑄件無飛邊、毛刺,鑄件清理工序費用低。它以諸多的優(yōu)越性,已經(jīng)在國內(nèi)外得到廣泛推廣。目前國內(nèi)消失?;诣F工藝及設(shè)備較為成熟。隨著輕量化的逐步需求,部分鋁合金鑄件替代灰鐵件已經(jīng)成為趨勢。我公司已攻關(guān)消失模鋁合金工藝技術(shù)近10年,目前已經(jīng)達(dá)到成品率98%以上,處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。使用的生產(chǎn)線由美國富康線、德國史杰克西熔煉爐、美國派羅特克鋁液凈化系統(tǒng)、德國ABB機器人澆筑系統(tǒng)等以及其他輔助設(shè)備組成。國內(nèi)暫無專業(yè)設(shè)計制作廠家。根據(jù)公司規(guī)劃,計劃利用最少投資對一條閑置的國產(chǎn)消失?;诣F鑄造生產(chǎn)線進(jìn)行改造為鋁合金生產(chǎn)線。
1 原消失模灰鐵生產(chǎn)線組成部分簡要說明
原灰鐵生產(chǎn)線為2條混用線,單條線包含2臺中頻熔煉爐,1臺半自動澆注機,1條造型推箱線,2套抽真空系統(tǒng),1條混合砂處理系統(tǒng),1套熔煉爐用布袋式除塵器,3套造型線及砂處理除塵系統(tǒng)等以及冷卻塔、壓縮空氣過濾器、鑄件輸送懸鏈等輔助設(shè)備。
2 改造鋁合金生產(chǎn)線前的問題匯總及討論
雖然都為消失模鑄造,灰鐵和鋁合金的設(shè)備大不相同。根據(jù)公司原有一條美國進(jìn)口鋁合金消失模生產(chǎn)線的使用經(jīng)驗及現(xiàn)有設(shè)備現(xiàn)狀,總結(jié)問題如下:
2.1 熔煉設(shè)備
(1)中頻感應(yīng)爐感應(yīng)線圈通電后,在金屬爐料內(nèi)產(chǎn)生渦流,形成集膚效應(yīng)。熱量從爐料本身產(chǎn)生,熔煉速度較快,爐內(nèi)金屬燒損少,鋁合金熔煉行業(yè)運用較多。但主要運用在猛、銅、鋅等元素含量比較高的鋁合金熔煉。中頻爐在熔煉過程中由于駝峰現(xiàn)象,鋁液容易吸氣,導(dǎo)致鑄件針孔超標(biāo)。
(2)由于原中頻熔煉傾轉(zhuǎn)機構(gòu)的限制,生產(chǎn)連續(xù)性較差,需轉(zhuǎn)運至澆注工位,屬于間歇式供鋁,且溫降較大。
(3)中頻爐相比天然氣熔煉爐能耗大,成本高。改造前我們用中頻爐熔煉1個多月,鑄件質(zhì)量和生產(chǎn)效率不能完全達(dá)到公司要求。最終討論方案決定舍棄原中頻爐,重新購置燃?xì)鉅t。
2.2 鋁液凈化系統(tǒng)
鋁液凈化工序為鋁合金鑄造特有工藝,相關(guān)設(shè)備需全部購新。目前行業(yè)內(nèi)共有2種形式:
1#流程為:熔煉鋁液-放水至轉(zhuǎn)運包-除氣機除氣-定量澆注爐靜置-定量爐2次除氣-澆注。
2#流程為:熔煉鋁液-通過溜槽流入保溫爐精煉-保溫爐內(nèi)靜置-通過溜槽至在線除氣機-過濾箱-澆注保溫爐-機械手澆注。
以上2種鋁液凈化方式對比,1#需要多次叉車轉(zhuǎn)運,容易吸氣,溫降最大達(dá)到在100攝氏度。密度當(dāng)量偏高,且不穩(wěn)定。澆注效率極低,約4分鐘/件。其次還有澆筑方式的差異,定量爐澆注由于自身傾轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)限制,定量精度低,造成整體鋁液利用率不高,每2噸鋁液相差約120-180公斤。相比之下,機械手澆注靈活性高,并且可實現(xiàn)等流量澆注,精度高,穩(wěn)定性好。
2.3 造型推箱環(huán)線
原環(huán)線推箱方式為液壓缸推箱,然后由擺渡車轉(zhuǎn)運。存在幾個問題:
(1)砂箱小車之間相對運動,小車兩端撞鐵易磨損。假設(shè)每個撞鐵平均磨損0.5mm,則單線38個小車總長度縮短了19mm。實際運行過程中,結(jié)合小車變形、撞鐵上粘鐵渣等因素,每次推箱長度均不完全一致。這種現(xiàn)狀導(dǎo)致無法實現(xiàn)定量爐或機械手定點澆注方式。
(2)公司現(xiàn)有鋁合金生產(chǎn)線雙驅(qū)動液壓缸推箱在停止的過程中,整條生產(chǎn)線砂箱及小車晃動嚴(yán)重,易造成剛澆注結(jié)束未固化的鑄件吸氣或變形等致廢。
改造后全線小車通過連接銷固定連接,小車之間無間隙。全部連接為閉環(huán)后,小車間無相對運動,不會產(chǎn)生磨損。裝箱造型工位、定點澆注工位、翻箱工位安裝了液壓定位裝置。保證了每次推箱精度。
驅(qū)動部分將原液壓缸改進(jìn)為伺服滾珠絲杠,2套驅(qū)動同步性更好,控制精度高,推箱停止后沒有明顯晃動。提高了產(chǎn)品合格率。
2.4 砂處理系統(tǒng)
灰鐵澆注溫度為1500℃以上,鋁合金為760℃,澆注溫度的巨大差異,出件處砂溫隨之降低,由原來的300℃降低至小于200℃。原砂處理能力過剩,不僅能耗大,且砂溫過低,不符合工藝要求的溫度范圍,造成廢品。通過重新計算后優(yōu)化拆除2臺沸騰冷卻器。
消失模鋁合金工藝相比消失模灰鐵無抽真空系統(tǒng),澆注溫度低,EPS殘留物較多,主要靠造型砂吸附。砂表面油性附著物會影響砂流動性,對振動造型產(chǎn)生不利。并且影響砂粒間隙,使吸附空間縮小,出現(xiàn)反噴等工藝問題。新增一臺間歇式在線砂焙燒爐,安裝與砂處理冷卻器前端,保證高溫砂子直接進(jìn)入焙燒爐,節(jié)約能源;焙燒爐靠天然氣直接加熱,達(dá)到600℃時,砂子表面大部分附著物隨煙氣排走,砂顏色明顯由黑變白。砂處理系統(tǒng)處理能力為30噸/小時,根據(jù)多次試驗,砂焙燒量設(shè)計為3t/小時即砂處理總量的10%,即可滿足工藝要求。如焙燒量過大,能源消耗增加,成本高。
2.5 其他設(shè)備
工藝改變后,產(chǎn)生的煙塵中含有大量未充分燃燒的EPS殘留物,粘度較高,不宜使用布袋式除塵器,本次改造選用3級濕法除塵。原公司進(jìn)口生產(chǎn)線濕法除塵設(shè)備管路使用碳鋼材質(zhì),運行半年后管路全部腐蝕,1年后,噴淋塔外殼腐蝕,設(shè)備無法運行。所以本次改造管路以及噴淋塔采用304不銹鋼材質(zhì),循環(huán)水泵選用耐腐蝕尼龍泵。
3 結(jié)論
公司在多家比對后,選用東大三建制造的熔化效率2噸/小時,保溫4噸的熔化保溫爐,派羅特克制造的鋁液凈化系統(tǒng),北京天哲消失模技術(shù)有限公司設(shè)計制造的推箱環(huán)線及砂焙燒爐,改進(jìn)后的生產(chǎn)線效率達(dá)到25箱/小時,全線操作人員7人,設(shè)備開機率85%以上,重型變速箱殼體的成品率穩(wěn)定在98%以上。
參考文獻(xiàn):
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