胡細(xì)兵,李友平
(國網(wǎng)安慶供電公司,安徽 安慶 246000)
圖1 變壓器油池油跡
變壓器屬于電力系統(tǒng)核心主設(shè)備,是承擔(dān)電能傳輸和分配以及電壓轉(zhuǎn)換的主要電氣設(shè)備,由變壓器本體及各類附件裝置組成。其中,變壓器套管是變壓器重要附件之一,是將變壓器內(nèi)部高、低壓引線引到外部的絕緣介質(zhì)[1]。油紙電容式套管是高壓套管最常見型號,其密封性是該型套管安全穩(wěn)定運(yùn)行的最核心因素。本文通過一起變壓器油紙電容式套管金屬材質(zhì)不合格引發(fā)的主變異常事件,解析金屬監(jiān)督在電力系統(tǒng)主設(shè)備檢測的重要意義。
2017年5月6日10時(shí),某公司運(yùn)維人員巡視110kV某變電站時(shí)發(fā)現(xiàn)#1主變下方有大面積油漬,見圖1,匯報(bào)后,定性為危急缺陷,隨即要求調(diào)度遠(yuǎn)程切除負(fù)荷,并安排檢修人員前往現(xiàn)場查看。檢修人員到達(dá)現(xiàn)場后,仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn)主變高壓套管B相油位有明顯異常。
#1主變轉(zhuǎn)檢修后,檢修人員登上變壓器后發(fā)現(xiàn)該主變110kV高壓側(cè)B相套管上方有嚴(yán)重滲油現(xiàn)象,并還在不斷向外滲油。
試驗(yàn)人員對損壞的B相套管進(jìn)行了試驗(yàn),數(shù)據(jù)見表1。
表1 異常套管試驗(yàn)數(shù)據(jù)
從套管異常后試驗(yàn)數(shù)據(jù)及出廠試驗(yàn)數(shù)據(jù)對比可以看出,套管本體介損值上升到0.803%,已超過標(biāo)準(zhǔn)值0.7%,套管電容量幾乎為零,套管末屏電容量下降24.08%。綜合以上數(shù)據(jù)說明,套管內(nèi)部絕緣油已大量滲漏,外部環(huán)境空氣與變壓器本體油直接接觸,變壓器本體直接暴露到潮濕空氣中,導(dǎo)致套管本體及末屏電容量下降,介損值上升。
5月8日,安排對該相套管進(jìn)行了更換,在拆卸起吊時(shí),套管下瓷件、均壓球均從套管上滑落,后采用其他辦法將其從本體中取出,現(xiàn)場經(jīng)過見圖2。
套管吊出落地后,檢查發(fā)現(xiàn)套管的尾部均壓球處固定筒發(fā)生了斷裂,因此造成固定帽及均壓球整體脫落,下瓷件順勢滑落,套管油枕失去固定而松動。找到故障原因后,工作人員立即用手電從升高座對本體內(nèi)進(jìn)行了仔細(xì)觀察,確保沒有脫落的金屬碎屑及其他遺落物。
該型號套管(某國產(chǎn)BRDLW-126/630-4型)結(jié)構(gòu)如圖3所示:
圖2 下瓷件從升高座中取出
圖3 套管結(jié)構(gòu)圖
套管內(nèi)部有一穿心筒,上部與油枕連接,下部有外螺紋,靠均壓球內(nèi)的大螺帽將套裝其上的上下瓷件、法蘭等固定壓緊,并靠壓緊力密封。當(dāng)套管穿心筒下部斷裂后,變壓器本體油與套管油互通,套管整體失去壓緊力,在法蘭、密封件等的彈性形變恢復(fù)力及套管內(nèi)部熱油膨脹力的共同作用下,連接處密封被破壞,套管內(nèi)部油與從油枕與上瓷件間及法蘭與下瓷件間的密封處溢出,上部漏油造成變壓器表面及下方油池大量油跡,當(dāng)滲漏至變壓器本體油枕油面高度時(shí),滲漏停止。
根據(jù)觀察,斷裂處位于穿心筒外螺紋盡頭,斷面較為均勻。分析斷裂可能性是穿心筒材質(zhì)強(qiáng)度不夠,內(nèi)部存在薄弱點(diǎn),在長時(shí)間的正反作用力下,發(fā)生斷裂。
圖4 套管斷裂處
為確認(rèn)此次套管斷裂的本質(zhì)原因,安排相關(guān)檢測機(jī)構(gòu)對解體后的套管導(dǎo)電鋁管進(jìn)行金屬理化檢測。經(jīng)出廠資料核對,該斷裂導(dǎo)電鋁管設(shè)計(jì)要求材質(zhì)為2A12-T4鋁合金管,規(guī)格為Φ46×5.5mm,端部外螺紋M45×2mm。來樣管段為發(fā)生斷裂的主變高壓B相套管導(dǎo)電鋁管(1號試樣),未發(fā)生斷裂的主變高壓A相套管導(dǎo)電鋁管(2號試樣)以及廠家?guī)齑娴?10kV套管用導(dǎo)電鋁管(3號試樣)。檢測標(biāo)準(zhǔn):DL/T 991-2006《電力設(shè)備金屬光譜分析技術(shù)導(dǎo)則》、GB/T 3190-2008《變形鋁及鋁合金化學(xué)成分》、GB/T 3191-2010《鋁及鋁合金擠壓棒材》。
主變高壓B相套管(1號管樣)的斷裂處外觀圖片如圖4所示,可見其在螺紋處發(fā)生斷裂。
三個(gè)管樣的直徑和壁厚測量結(jié)果如表2所示,其中1號試樣和2號試樣直徑約為45.6mm,壁厚為4.99mm,尺寸不符合設(shè)計(jì)要求。3號試樣尺寸符合設(shè)計(jì)要求。1號管樣斷裂處螺紋壁厚僅有2.6mm。
表2 直徑和壁厚測量結(jié)果
在試樣表面使用SPECTRO TEST 便攜式全定量直讀式光譜儀進(jìn)行光譜分析,結(jié)果見表3。
表3 光色譜分析結(jié)果
對照GB/T 3190-2008標(biāo)準(zhǔn)可知,試樣1和試樣2為6005鋁合金,試樣3為2A12鋁合金。試樣1和2不符合設(shè)計(jì)要求牌號。
加工機(jī)械性能試樣,經(jīng)拉伸試驗(yàn),測得拉伸性能數(shù)據(jù)見表4(每段管樣取三個(gè)拉伸試樣進(jìn)行測試。取平均值得到表中數(shù)據(jù))。力學(xué)性能測試主檢設(shè)備:深圳三思縱橫科技股份有限公司,CMT5105電子萬能試驗(yàn)機(jī)。
表4 拉伸結(jié)果
由表4可知,試樣1和2的抗拉強(qiáng)度值和斷后伸長率不符合GB/T 3191-2010標(biāo)準(zhǔn)對2A12鋁合金的要求,試樣3的抗拉強(qiáng)度值和斷后伸長率符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
試樣1和2為6005鋁合金,牌號和規(guī)格均不符合設(shè)計(jì)要求。抗拉強(qiáng)度和伸長率不符合標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)計(jì)要求鋁合金的規(guī)定。為保證主設(shè)備組件的安全運(yùn)行,保證電力系統(tǒng)的穩(wěn)定,在后續(xù)工作中,應(yīng)該從以下幾個(gè)方面做好全過程技術(shù)監(jiān)督工作:
(1)加強(qiáng)交接驗(yàn)收過程中的金屬監(jiān)督力度,對此類關(guān)系到電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的主設(shè)備必須進(jìn)行強(qiáng)制抽檢。
(2)對于電力主設(shè)備,要求各變壓器廠家加強(qiáng)附屬設(shè)備供應(yīng)商質(zhì)量管控要求,形成黑名單制度,從源頭杜絕劣質(zhì)產(chǎn)品入網(wǎng)。
(3)加大變電主設(shè)備的巡視力度,對于異?,F(xiàn)象,要進(jìn)行深層級原因分析,形成快速研判機(jī)制,確保設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的可靠。