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地質(zhì)勘探套管鉆進(jìn)技術(shù)專用套管的研制及應(yīng)用

2018-09-28 01:58勇,
鉆探工程 2018年8期
關(guān)鍵詞:管接頭繩索鉆具

房 勇, 錢 鋒

(1.中國地質(zhì)科學(xué)院探礦工藝研究所,四川 成都 611734; 2.中國地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)中心,四川 成都 611734)

1 概述

復(fù)雜地層鉆探因其地層穩(wěn)定性差,鉆孔垮塌、掉塊、縮徑和超徑等鉆進(jìn)故障非常普遍,嚴(yán)重影響鉆探工程質(zhì)量和鉆探效率。套管護(hù)壁是緩解復(fù)雜地層鉆進(jìn)的有效措施,但地質(zhì)鉆探屬于探索性工作,實際與設(shè)計往往不相符,施工中,由于復(fù)雜地層的深度和厚度的不可預(yù)見性,裸孔鉆進(jìn)難有效穿越復(fù)雜地層,即使鉆穿地層,提鉆和下套管過程中,鉆孔垮塌等故障難免,導(dǎo)致套管難下至有效孔深,長期以來,復(fù)雜地層鉆進(jìn)難的問題普遍存在。

針對復(fù)雜地層孔壁不穩(wěn)定及其故障特征,地質(zhì)勘探套管鉆進(jìn)技術(shù)應(yīng)運而生。即采用專用套管代替繩索鉆桿,進(jìn)行隨鉆下套管,通過一道工序完成傳統(tǒng)鉆進(jìn)方法需要“裸孔取心鉆進(jìn)”和“下套管”兩道工序才能完成的施工作業(yè),大大地消除傳統(tǒng)頻繁起下鉆導(dǎo)致的鉆進(jìn)故障和孔內(nèi)事故,提高綜合鉆探效率、降低綜合鉆探成本、改善鉆探施工環(huán)境和降低勞動強(qiáng)度、促進(jìn)安全生產(chǎn)。為實現(xiàn)地質(zhì)勘探套管鉆進(jìn)這一種鉆探新方法,需要在繩索取心鉆進(jìn)技術(shù)的平臺上,研究開發(fā)可代替繩索取心鉆桿和傳統(tǒng)技術(shù)套管的專用套管。

2 設(shè)計思路及原則

專用套管在地質(zhì)勘探套管鉆進(jìn)技術(shù)實施期間,鉆進(jìn)時作為繩索取心鉆桿使用,具有傳遞鉆壓、扭矩及傳遞沖洗液的通道功能;鉆進(jìn)結(jié)束后,作為技術(shù)套管留在孔內(nèi),恢復(fù)護(hù)壁套管功能,所以,專用套管必需具備繩索取心鉆桿及護(hù)壁套管的功能,即專用套管應(yīng)遵循以下設(shè)計原則:

(1)滿足套管取心鉆具的鉆進(jìn)要求,即能作為鉆桿,傳遞足夠的鉆壓和扭矩給孔底套管取心鉆具,使后者能充分破碎巖石。

(2)具有滿足套管取心鉆具的主鉆具投送和打撈的內(nèi)徑空間。

(3)套管柱內(nèi)腔作為沖洗液的輸送通道,要求單根套管之間的連接不能漏水。

(4)套管尺寸執(zhí)行地質(zhì)巖心鉆探相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)。

(5)套管連接有助于快速起下鉆。

3 結(jié)構(gòu)及材料選型

遵循套管設(shè)計原則,根據(jù)《金剛石巖心鉆探鉆具設(shè)備》(GB/T 16950-1997)、《金剛石繩索取心鉆探鉆具設(shè)備》(GB/T 16951-1997)標(biāo)準(zhǔn),《地質(zhì)巖心鉆探鉆具》(GB/T 16950-2014)國家標(biāo)準(zhǔn)、《地質(zhì)巖心鉆探金剛石鉆頭》(DZT 0277-2015)和《地質(zhì)巖心鉆探金剛石擴(kuò)孔器》(DZ/T 0278-2015)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。采用繩索取心鉆桿的結(jié)構(gòu)類型,單根套管由上接頭、管體和下接頭組成,見圖1。

圖1 專用套管結(jié)構(gòu)示意圖

為使專用套管的各項技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到最優(yōu),我們在室內(nèi)對不同材料、螺紋形式及熱處理工藝的套管接頭副進(jìn)行了結(jié)構(gòu)拉伸及抗扭試驗,為套管的材料、結(jié)構(gòu)、螺紋形式及熱處理工藝的設(shè)計提供科學(xué)依據(jù)。

套管鉆進(jìn)使用的專用套管,既要有普通套管的護(hù)壁功能,又必須具備繩索鉆桿功能,所以,套管結(jié)構(gòu)采用繩索鉆桿基本結(jié)構(gòu)類型。選用3種不同的材料:R780、45MnMoB、30CrMnSiA,2種不同形式的螺紋:對稱螺紋和非對稱螺紋,以及不同的熱處理工藝:正火和調(diào)質(zhì),進(jìn)行接頭副加工。由于測試設(shè)備能力的限制,我們將接頭副縮小為外徑71 mm,進(jìn)行了12組(36副)的?71 mm接頭副結(jié)構(gòu)拉伸試驗,試驗數(shù)據(jù)見表1。

考慮地質(zhì)勘探套管鉆進(jìn)工藝的特殊性,在鉆進(jìn)過程中,專用套管既要有普通套管的護(hù)壁功能,又必須具備繩索取心鉆桿的功能,即套管鉆進(jìn)中使用的專用套管的性價比及綜合性能應(yīng)該介于繩索取心鉆桿和普通套管之間。根據(jù)套管接頭副結(jié)構(gòu)拉伸試驗所得試驗數(shù)據(jù)分析,45MnMoB的?71 mm接頭正火、對稱螺紋條件下的抗拉能力380 kN左右,?114.3 mm接頭抗拉能力將大幅提高。

表1 ?71 mm接頭副結(jié)構(gòu)拉伸試驗數(shù)據(jù)

根據(jù)以上分析,專用套管采用繩索鉆桿基本結(jié)構(gòu)類型;材料為45MnMoB材料,調(diào)質(zhì)HRC28~32;對稱螺紋結(jié)構(gòu)。

4 拉伸和抗扭試驗

4.1 拉伸試驗

確定了套管的材料、螺紋連接形式和熱處理工藝后,加工了?114 mm的套管接頭成品樣具,再次進(jìn)行了拉伸結(jié)構(gòu)試驗。由于拉伸試驗設(shè)備(微機(jī)控制電液伺服萬能試驗機(jī))能力的限制,在達(dá)到試驗設(shè)備承載的極限噸位后,即自動卸載。最大抗拉能力達(dá)到965.26 kN。

得出試驗數(shù)據(jù)后,進(jìn)行分析對比,最終確定材料、螺紋形式和熱處理工藝。最終得出的專用套管接頭副的結(jié)構(gòu)性能參數(shù)為:試驗時室內(nèi)溫度20 ℃,室內(nèi)濕度70%,材料選用45MnMoB,對稱螺紋,調(diào)質(zhì)HRC28~32熱處理工藝,上屈服點965.26 kN,最大拉力965.26 kN。

4.2 抗扭試驗

專用套管的抗扭試驗,我們通過鉆機(jī)對試驗樣具施加扭力,記錄所需的壓力數(shù)據(jù),再通過公式T=1510P(T——扭矩,N·m;P——壓強(qiáng),MPa)計算出螺紋的扭矩,其試驗數(shù)據(jù)見表2。

表2 專用套管接頭副扭矩試驗數(shù)據(jù)

通過本次對專用套管接頭副的扭矩試驗,證明了該套管在最大扭矩19932 N·m的作用下(在達(dá)到最大扭矩時,公母螺紋連接尚未破壞),能保證公母螺紋連接的強(qiáng)度,驗證了該套管連接處的穩(wěn)定習(xí)性和可靠性。

4.3 試驗小結(jié)

(1)通過采用3種不同材料、2種不同螺紋及2種不同的熱處理工藝加工的?71 mm套管接頭副進(jìn)行的結(jié)構(gòu)拉伸試驗,確定了選用45MnMoB作為套管材料,對稱螺紋作為套管的連接形式以及熱處理方式為調(diào)質(zhì)處理HRC28~32,其上屈服點和最大拉力介于550~580 kN。

(2)進(jìn)行的?114.3 mm套管接頭副結(jié)構(gòu)拉伸試驗,雖未達(dá)到能致使套管接頭破壞的軸向最大拉力,但試驗證明使用該材料、螺紋和調(diào)質(zhì)處理的套管接頭副在965.26 kN拉力下,能保證套管接頭的強(qiáng)度。

通過套管接頭副抗扭試驗,抗扭能力(大于19 kN·m)可以滿足地質(zhì)勘探套管鉆進(jìn)的工藝要求。

5 生產(chǎn)試驗

研制的專用套管于2015年5月24日至2015年6月19日,在若爾蓋整裝勘查區(qū)ZK12-1鉆孔進(jìn)行應(yīng)用,由四川省金核地質(zhì)勘探工程有限公司4號機(jī)組承擔(dān)。套管鉆進(jìn)從33.96 m開始,鉆至270.12 m結(jié)束,順利完成ZK12-1孔(鉆孔設(shè)計)的?114 mm孔段的鉆探任務(wù),隨鉆將套管下到并固定在相對完整的砂巖地層中,為下部孔段施工創(chuàng)造了良好的條件。

5.1 試驗條件

5.1.1 礦區(qū)概況

若爾蓋礦區(qū)位于海拔3100~4060 m的川西北高原,勘查區(qū)地形相對高差較大,山坡很陡,屬于高海拔艱險地區(qū),區(qū)內(nèi)氣候?qū)俑咴瓪夂颍曜罡邭鉁?9 ℃,最低氣溫-26 ℃,年平均氣溫3.7 ℃,氣溫變化大。機(jī)臺用電通過聯(lián)網(wǎng)供電實現(xiàn),另外配備有發(fā)電機(jī)組隨時可應(yīng)急使用,機(jī)臺用水通過水泵從河溝泵送至機(jī)臺。

5.1.2 地層情況

礦區(qū)巖層主要為砂巖、板巖和炭質(zhì)板巖的互層,為泥質(zhì),砂狀和板狀構(gòu)造,時有小斷層(泥質(zhì)),換層非常頻繁;地層傾角70°~80°,裂隙發(fā)育,巖石破碎,試驗孔段巖石完整度RQD值大多低于30%,極少數(shù)能達(dá)到40%。礦區(qū)地層異常復(fù)雜,鉆孔施工中,鉆孔漏失、垮塌、孔斜、斷鉆桿、埋鉆卡鉆等現(xiàn)象,被鉆探工程師稱為“五毒俱全”的復(fù)雜地層(頻繁發(fā)生孔漏、孔垮、孔斜、斷鉆和埋鉆等),鉆探施工非常困難。

ZK12-1全孔地層主要是板巖較破碎,性軟易碎夾有黃鐵礦,易垮塌掉塊、漏失,而硅質(zhì)巖部分較完整,巖石性硬,可鉆性級別7級;設(shè)計孔深750 m,0~230 m斜直孔,頂角5°,方位角199°;230~270 m孔段,造斜至頂角13°~5°(方位199°);270 m至終孔,斜直孔鉆進(jìn)。實施套管鉆進(jìn)孔段的地層情況,見表3。

表3 套管鉆進(jìn)孔段地層情況

5.1.3 鉆孔結(jié)構(gòu)

ZK12-1孔鉆孔結(jié)構(gòu)如圖2所示,?150 mm開孔,開孔頂角5°,方位角199°。進(jìn)行合金/普通金剛石取心鉆進(jìn),鉆進(jìn)至較完整基巖層,孔深預(yù)計40 m;進(jìn)行?130 mm換徑,鉆進(jìn)大約2 m,開始?114 mm套管鉆進(jìn),鉆進(jìn)至孔深200 m左右(實際鉆至270.12 m),將鉆柱(套管)留在孔內(nèi)護(hù)壁;換徑為?96 mm普通金剛石鉆進(jìn),大約30 m深度后開始定向鉆進(jìn),定向鉆進(jìn)后繼續(xù)?96 mm普通金剛石單動雙管取心鉆進(jìn);鉆進(jìn)至500 m左右下入?91 mm套管,后換徑為?76 mm,進(jìn)行普通金剛石單動雙管鉆進(jìn)至終孔。

圖2 ZK12-1孔鉆孔結(jié)構(gòu)

5.1.4 設(shè)備及工藝條件

XY-5型立軸鉆機(jī)、BW-350型泥漿泵、18 m四腳塔;直徑10 mm卷揚鋼繩、?114 mm打撈器、木馬夾持器、普通切口提引器,配專用提頭提升鉆桿、聚磺沖洗液。

5.2 試驗情況

ZK12-1鉆孔設(shè)計頂角5°(斜直孔),實際開孔頂角9°。根據(jù)地層較復(fù)雜的情況,鉆進(jìn)回次進(jìn)尺一般控制在2~2.5 m。

換?114 mm套管鉆進(jìn)之前,采用?130 mm鉆具由?146 mm換徑為?127 mm,進(jìn)尺2.4 m,為換徑導(dǎo)向創(chuàng)造條件??咨?3.96 m,換徑采用?114 mm套管鉆進(jìn),鉆孔直徑122 mm。

將?114 mm套管取心鉆具的副鉆具直接與?114 mm套管連接,作為繩索取心鉆桿柱,采用繩索取心鉆桿下鉆方法將套管下入鉆孔(見圖3),鉆柱底端距孔底距離≥(主鉆具長度+500 mm)后,將套管鉆進(jìn)主鉆具采用打撈器送到孔底,進(jìn)行套管取心鉆進(jìn)。

圖3 下套管(下鉆)

2015年5月14日16:30-6月19日20:00,從33.96 m套管鉆進(jìn)至270.12 m,根據(jù)地層復(fù)雜程度以及孔內(nèi)工況調(diào)節(jié)鉆進(jìn)參數(shù),采用表4中鉆進(jìn)參數(shù)。

表4 ?114 mm套管鉆進(jìn)參數(shù)

由于地層變層頻繁,裂隙較發(fā)育,巖石性硬,易漏失破碎,易垮塌掉塊,導(dǎo)致鉆速較低,在孔深39.97~160.02 m孔段,鉆速基本維持1 m/h左右,最高達(dá)到1.8 m/h,其中在孔深94.82~95.22 m孔段遇到硅灰?guī)r,巖石堅硬,致密度高,鉆速最低0.2 m/h。在孔深160.02~270.12 m孔段,鉆速基本維持1 m/h以上,最高達(dá)到3.8 m/h。在套管鉆進(jìn)試驗孔段,由于地層復(fù)雜,鉆速在0.2~0.65 m/h的較為常見。

本次試驗總進(jìn)尺236.16 m,隨鉆下入專用套管共267.31 m,共用時624 h,純鉆時間247.17 h,平均小時效率0.96 m,回次數(shù)165次,平均回次進(jìn)尺1.43 m,最大回次進(jìn)尺3.8 m,臺月效率295.2 m,取出巖心共194.56 m,巖心采取率82.4%,巖心直徑68 mm,試驗采取的巖心見圖4,起大鉆2次,提鉆間隔:126.06 m(17 d)和103.3 m。

圖4 試驗采取的巖心

鉆孔測斜數(shù)據(jù),見表5,鉆孔孔斜滿足規(guī)范要求。

表5 ZK12-1孔試驗孔深測斜數(shù)據(jù)

套管鉆進(jìn)試驗結(jié)束后,通過打撈器提出主鉆具,直接將專用套管留在孔內(nèi)作為護(hù)壁套管,隨后換徑為?96 mm普通金剛石繼續(xù)鉆進(jìn)。小結(jié):在野外生產(chǎn)試驗期間,鉆進(jìn)過程中,專用套管作為繩索取心鉆桿使用,從試驗開始至試驗結(jié)束,經(jīng)受破碎、堅硬地層及表5各種鉆進(jìn)參數(shù)等較惡劣條件的考驗;并作為傳遞泥漿的通道,經(jīng)受最大泵壓(憋泵近6 MPa)的考驗,其連接處無明顯漏水現(xiàn)象,套管磨損正常,無任何異?,F(xiàn)象。試驗結(jié)束后專用套管留在孔內(nèi)作為套管,恢復(fù)套管護(hù)壁功能。

6 結(jié)語

專用套管的成功研制,其穩(wěn)定的性能及技術(shù)指標(biāo),為地質(zhì)勘探套管鉆進(jìn)技術(shù)的實現(xiàn),提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。通過室內(nèi)試驗的驗證及野外生產(chǎn)的應(yīng)用,證明了專用套管完全能滿足地質(zhì)勘探套管鉆進(jìn)技術(shù)的要求。其既滿足繩索取心鉆桿的要求,在完成鉆進(jìn)后也可做技術(shù)套管使用,在“五毒俱全”的復(fù)雜地層(孔壁易垮塌和掉塊、堅硬與軟地層頻繁換層、裂隙發(fā)育、漏失、易斜、取心困難等)和斜孔等惡劣鉆進(jìn)工藝條件下,專用套管作為繩索取心鉆桿,經(jīng)受鉆進(jìn)過程中傳遞回轉(zhuǎn)扭矩、鉆壓的考驗;并作為傳遞沖洗液的通道,經(jīng)受住持續(xù)高泵壓的考驗;在完成鉆進(jìn)任務(wù)后,無需起鉆直接作為技術(shù)套管下在孔內(nèi),保證了上部孔段的穩(wěn)定,為下部鉆孔施工創(chuàng)造了良好的施工條件。目前地質(zhì)勘探套管鉆進(jìn)技術(shù)正處于推廣應(yīng)用階段,其配套的專用套管還需不斷的試驗和改進(jìn),為套管鉆進(jìn)技術(shù)提供基礎(chǔ)研究。

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